楊昆?趙曉榮?苗海生
摘 要:針對冀中能源張礦集團宣東礦瓦斯抽采封孔質(zhì)量差、抽采瓦斯?jié)舛绕偷膯栴},引進了賽瑞新型封孔劑和配套礦用手動注漿泵組合封孔工藝。通過在III3209軌巷試驗,結(jié)果表明:賽瑞封孔劑和配套礦用手動注漿泵聯(lián)合使用的封孔工藝比原封孔工藝平均瓦斯抽采濃度提高了近40%,單孔平均多抽瓦斯量約為1036.8 m3。
關(guān)鍵詞:封孔;賽瑞封孔劑;注漿泵;試驗
一、概述
瓦斯治理是煤礦安全生產(chǎn)工作過程中的重中之重,做好煤礦瓦斯治理工作、保護礦工生命安全的重要舉措。在煤礦生產(chǎn)過程中常常會出現(xiàn)由于抽采鉆孔封堵不嚴造成漏氣,使得抽出瓦斯?jié)舛绕?,煤體中大量的瓦斯不能被抽出,采掘過程中經(jīng)常出現(xiàn)瓦斯超限的情況,從而影響煤礦的安全生產(chǎn)?!耙煌ㄈ馈钡年P(guān)鍵是防突,防突的關(guān)鍵是抽采,而抽采的關(guān)鍵還在于鉆孔的封孔質(zhì)量,只有保證封孔質(zhì)量才能有效地將煤層內(nèi)的瓦斯抽出來,才能消除突出事故發(fā)生。
冀中能源張礦集團宣東礦位于河北省張家口宣化區(qū)境內(nèi),礦井于1997年6月開工建設(shè),2001年11月正式建成投產(chǎn),設(shè)計生產(chǎn)能力120萬噸/年,井田面積26km2,是公司的主力生產(chǎn)礦井之一。自1999年礦井進入采區(qū)煤層巷道掘進施工后,煤巷掘進工作面經(jīng)常出瓦斯超限現(xiàn)象。2001年8月礦井瓦斯等級鑒定為高瓦斯礦井,2009年該礦瓦斯等級鑒定為煤與瓦斯突出礦井。
宣東礦目前Ⅲ3煤層瓦斯含量高,瓦斯涌出較大,嚴重威脅礦井采掘安全。該礦瓦斯抽采鉆孔采用在抽放管路上纏棉布,將聚氨酯類化學封孔材料涂抹或澆淋于棉布上的封孔方法,此種方法短期看效果較好,但隨著時間的推移,抽采效率顯著降低,難以滿足現(xiàn)階段采掘抽采要求,迫切需要改進封孔材料及封孔工藝。
二、封孔工藝
1、賽瑞封孔劑
本產(chǎn)品是由中國礦業(yè)大學針對礦井煤層瓦斯抽放研發(fā)的高分子聚合材料,在聚酯材料中加入微膨脹顆粒,增大材料膨脹性與滲透性,更加適宜封堵微裂隙。產(chǎn)品主要用于密封瓦斯抽放鉆孔,提高礦井瓦斯抽放效果。以1:1的體積比混合使用,根據(jù)現(xiàn)場工作需要可提供不同發(fā)泡倍數(shù)及聚合時間的產(chǎn)品。此封孔劑具有膨脹性大、可塑性和抗壓、抗剪能力強、粘結(jié)力和氣密性好等優(yōu)點。該材料根據(jù)煤礦現(xiàn)場對起泡時間、發(fā)泡倍數(shù)等參數(shù)需求分為三種類型。
2、封孔設(shè)備
針對鉆孔封孔深度大、賽瑞起泡的特性以及井下對機械設(shè)備輕便、靈巧、安全、實用的要求,封孔時采用中國礦業(yè)大學開發(fā)出一種高質(zhì)量注漿的礦用手動注漿泵——KSZB160-2多功能雙料注漿泵。
注漿泵無需用電,氣驅(qū)動,工作時不產(chǎn)生噪聲。它適用于化學材料注漿工作,能準確高效地完成注漿工作,注漿泵重量輕,操作簡單,運輸方便,封孔質(zhì)量高,效果顯著,成本相對低廉,是技術(shù)先進、性能安全的用于煤礦瓦斯鉆孔注漿設(shè)備。該設(shè)備包括吸料裝置,泵體、出料裝置和混合裝置,動力來源于人力,吸料裝置包括吸料管、彎管;泵體包括泵、拉桿、泵架、連桿以及搖桿;出料裝置包括出料管、直通接頭;混合裝置包括槍頭和外接管。
3、具體封孔工藝
(1)在抽采管前端約1.5~2m處開始往外纏麻袋片(或棉紗、布料等),纏繞長度約為0.2~0.5m,并用鐵絲扎緊。
(2)在麻袋片或棉紗上均勻涂上1:1比例的賽瑞封孔黑料和白料,然后依次連接抽采管,并迅速塞入孔內(nèi)。
(3)在抽采管末端安裝上閥門,然后把管徑為4分的注漿鐵管插入孔中,用蘸有黑料和白料的賽瑞封孔材料的棉紗封堵住孔口。
(4)安裝好KSZB160-2型礦用手動注漿泵,注漿泵使用參照KSZB160-2型礦用手動注漿泵說明書。
(5)在手動注漿泵的兩個料杯內(nèi)加入黑白料(賽瑞封孔劑),開始壓泵,待兩個出料管都出料后,再接上槍頭,并將槍頭通過四分閥門接到注漿鐵管上。
(6)隨后使用手動注漿泵向鉆孔內(nèi)形成的封閉空間中注入一定量的賽瑞封孔材料,根據(jù)宣東礦的封孔深度計算得出黑白料各3L。
(7)完成注漿后,從注漿鐵管上卸下槍頭,并關(guān)閉注漿鐵管末端的閥門。
(8)把進料管插入到混有少量清洗劑的清水中,沖洗設(shè)備及槍頭,再用清水沖洗一次。
(9)卸下進料管和出料管及槍頭,并將設(shè)備擦拭干凈。
新型封孔工藝在增加封孔密實性的同時又增長了封孔長度,可有效封堵鉆孔裂隙帶,杜絕漏氣的可能,可提高鉆孔瓦斯的抽采濃度,延長瓦斯抽采期。
三、應(yīng)用效果及效益
1、應(yīng)用效果
經(jīng)過現(xiàn)場實際考察并與礦方協(xié)商后,決定選取正在掘進的III3209軌巷作為本次試驗地點。
在III3209軌巷同一鉆場相鄰鉆孔或該巷道相鄰鉆場分別使用原封孔材料封孔及賽瑞封孔劑注漿泵組合封孔,接入抽采管路后在相同抽采條件下測定兩種封孔材料封孔后的瓦斯?jié)舛取Y惾鹱{泵組合封孔工藝比原封孔工藝瓦斯抽采濃度平均提高了近40%,且延長了瓦斯有效抽放期,充分反映了賽瑞封孔劑及帶壓注漿封孔工藝的優(yōu)越性。
2、應(yīng)用效益
賽瑞封孔劑具有抗壓強度大、柔韌性好、煤孔壁粘合性優(yōu)等特點,使用其和珠江本的組合封孔后鉆孔抽放周期、抽放濃度等與原封孔方式相比均取得了較大的改善。綜合對比得出:高抽放濃度維持周期長,一次封孔后一般可達2個月,單孔平均多抽瓦斯量約為1036.8 m3(按抽2個月算),以0.5元/m3計算瓦斯收益,則單孔創(chuàng)造利潤為518.4元。賽瑞封孔劑和注漿泵組合封孔工藝的成功使用對宣東礦的瓦斯治理提供了有力的保障,良好的鉆孔抽采效果使大量瓦斯提前被抽出,有效降低了采掘過程中煤與瓦斯突出的可能性,賽瑞封孔劑和注漿泵的應(yīng)用不僅為宣東礦創(chuàng)造了巨大的經(jīng)濟效益,同時也取得了顯著的社會效益。
四、結(jié)論
(1)賽瑞封孔劑和注漿泵組合封孔工藝封孔長度可以達到8米以上,增加了封孔深度和長度,有效避開巷道松動圈,比原封孔工藝瓦斯抽采濃度平均提高了近40%,且延長了瓦斯有效抽放期,充分反映了賽瑞封孔劑及帶壓注漿封孔工藝的優(yōu)越性。
(2)賽瑞封孔劑和注漿泵組合封孔工藝高抽采濃度維持周期長,一次封孔后一般可達2個月,單孔平均多抽瓦斯量約為1036.8 m3(按抽2個月算),以0.5元/m3計算瓦斯收益,則單孔創(chuàng)造利潤為518.4元。