劉家倫+曾鵬+蔣揚波
摘 要:PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機為聚酯生產(chǎn)系統(tǒng)提供高純度氮氣,氮氣再生過程中系統(tǒng)溫度高達370 ℃,原有系統(tǒng)加熱器由于原電路設(shè)計不合理、設(shè)備老化等問題易引起供應(yīng)氮氣中斷。本文通過對該精氮機加熱電路的合理改造,提高精氮機使用壽命。
關(guān)鍵詞:精氮機 加熱管 電路改造
中圖分類號:TN792 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)04(c)-0093-02
TB100型精氮機是PET聚酯切片生產(chǎn)裝置的一個部分,由于再生溫高達370 ℃,往往會使干燥劑和脫氧劑將會失效,從而導(dǎo)致生產(chǎn)精氮的品質(zhì)下降,供氮機不能正常工作。普什模具集團PET聚酯切片生產(chǎn)裝置,修建于2002年,經(jīng)常被供氮中斷困擾。經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),電器控制對于精氮機正常工作起著至關(guān)重要作用,一旦加熱管出現(xiàn)故障將對整個生產(chǎn)系統(tǒng)造成很大的影響。因此,保障精氮的正常供給對整個生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定有著重要的作用。
1 精氮機加熱過程故障現(xiàn)狀
普什模具集團車間精氮機分共兩臺,該精氮機所使用加熱管長度在1.5 m,安裝時需將加熱管放進加熱套管內(nèi),加熱管長度較長,安裝后不能保證加熱管與加熱套管不接觸,且加熱管受熱變形經(jīng)常造成加熱管將套管壁燒穿而漏氣。為滿足工藝穩(wěn)定,多組加熱套管都被密封,造成多組加熱絲不能正常工作,甚至有時達到一旦再有加熱管出現(xiàn)故障將造成溫度不能滿足生產(chǎn)需求;根據(jù)2010年的故障次數(shù)統(tǒng)計平均每月5次。除此,該裝置整體檢修時需切割開整個加熱罐,需要電工、鉗工、焊工協(xié)作才能完成,用時需2~3天時間才能完成。
2 故障分析
TB100型精氮機加熱器分為A、B兩個加熱罐,加熱罐內(nèi)裝有脫氧劑和干燥劑等吸附物質(zhì),習(xí)慣上稱整個加熱罐為吸附塔,兩個吸附塔主要是吸取提純后的壓縮空氣中的雜質(zhì),以保證能雜質(zhì)不到1PPM的高純度精氮。該精氮機加熱管通過固態(tài)繼電器分別控制,因為設(shè)備老化等原因,2010年開始經(jīng)常出現(xiàn)加熱管燒壞加熱套管,而過大電流經(jīng)常影響固態(tài)繼電器正常工作。由于原電路中固態(tài)繼電器和加熱管、套管經(jīng)常損壞。我們通過對A罐原有加熱管電路圖(見圖1)的分析,認為精氮機加熱罐加熱管線路接法不是很合理,可以從改變電氣圖中的接線方式入手降低設(shè)備故障率。從原有接線圖中可以看出原加熱管為1000 W/根,220 V全壓滿負荷工作狀態(tài),三根為一組并聯(lián)使用,一個加熱罐有9根加熱管,共9 kW,測得每根加熱管電流為4.5 A,每相電流為13.6 A,電流較大。因此電路中的固態(tài)繼電器也容易燒壞,造成溫度波動極大。經(jīng)過對電路中各個環(huán)節(jié)的檢測,通過數(shù)據(jù)分析和檢修過程中的經(jīng)驗,我們認為該電路沒必要工作在滿負荷狀態(tài),在滿負荷狀態(tài)時,電流較大,溫度變化較快,溫控電路對溫度控制也不是特別理想。結(jié)合上述分析,我們認為可以適當(dāng)降低電路的功率,達到降低電路中的電流,使加熱過程適當(dāng)放緩,減小罐內(nèi)出現(xiàn)較大的溫度波動。改造后可使加熱過程更為穩(wěn)定,降低因溫度控制不利出現(xiàn)的問題。
3 電路改造
為了提高材料的強度和抗高溫氧化性,將套管材料由20#鋼改成耐熱鋼管Cr5Mo,以提高焊縫的塑性、韌性和抗裂性。同時原材料的管壁也較薄。將加熱套管厚度由原來的4 mm增加到6 mm,提高了厚度可以緩解溫度對材料的氧化速度。這樣可以保證精氮機長時間穩(wěn)定運行。
由于原加熱電路三組三相并聯(lián)的方式接線,根據(jù)并聯(lián)分流、串聯(lián)分壓的原理,降低加熱管回路中的電壓,可將電路中的電流、功率降低。因此,我們將A罐原接法加熱絲改為兩相并聯(lián),并使用電阻絲為220 V,1 kW,而實際情況下工作電壓為190 V(見圖2)。將接線圖改造后配合工藝進行試驗,對精氮機運行狀態(tài)檢查,開機時加熱時間與以前相比有所延長,而在系統(tǒng)穩(wěn)定運行后氮氣純度完全可以達到工藝要求,并且改造后使加熱罐內(nèi)的溫度上升平緩,超溫范圍較小,系統(tǒng)運行更為穩(wěn)定。實測每根加熱管電流為3.9 A,通過圖2可以看出采用串聯(lián)接法后每根加熱管變?yōu)榱薖=UI=3.9×190=741 W為加熱管原本3/4的負荷工作狀態(tài),總電流為15.6 A,將原接法的總功率由9 kW降低為6 kW。這樣雖然總電流有所增加,但通過固態(tài)繼電器的電流降低了很多,由于單根加熱管一直處于低壓低負荷工作狀態(tài),套管也不容易變形,更容易控制溫度,同時加熱管的使用壽命得到了延長。通過對此臺精氮機A罐的成功改造,我們對B罐和另一臺備用精氮機也進行了類似改造,成功解決了以往經(jīng)常由于加熱絲故障引起的氣體泄漏造成對生產(chǎn)系統(tǒng)的不利影響。
4 改造結(jié)果
通過對TB100精氮機加熱管電路的改造,加熱罐故障有了明顯的減少,基本上沒有出現(xiàn)加熱管將加熱套管燒壞,其它故障也相應(yīng)減少,基本上達到每月不到一次的維修率。達到了預(yù)期目的,解決了該設(shè)備長期存在的缺陷。通過本次改造降低了精氮機維修成本和生產(chǎn)成本(包括材維修耗材、人工成本、降低電路功率后所節(jié)約的電能、搭手腳架等費用)。達到了對生產(chǎn)成本的效控制的目的。其經(jīng)濟效益以每年兩次大修計算:加熱絲9×900.00≈8100元、耗材及人工費用1500.00×2≈3000元、搭腳手架500.00×2≈1000元。電能方面:W=Pt=3×300×24=24600 kW·H(按車間停產(chǎn)大修兩月左右計算);由于設(shè)備有兩個加熱罐,共計節(jié)約電價約36700元左右(工業(yè)電價約為0.85元)。共計約48800.00,有效的降低了生產(chǎn)成本。
5 結(jié)論
我們通過對PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機中氮氣加熱管電路進行改造,有效的改善了精氮機的使用性能,延長了它的使用壽命,極大的節(jié)約了企業(yè)的運營成本。
參考文獻
[1] 許翏.工廠電氣控制設(shè)備[M].機械工業(yè)出版社,2009.
[2] 章鴻運,周星南.實用電工手冊[M].中國水利水電出版社,2012.endprint
摘 要:PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機為聚酯生產(chǎn)系統(tǒng)提供高純度氮氣,氮氣再生過程中系統(tǒng)溫度高達370 ℃,原有系統(tǒng)加熱器由于原電路設(shè)計不合理、設(shè)備老化等問題易引起供應(yīng)氮氣中斷。本文通過對該精氮機加熱電路的合理改造,提高精氮機使用壽命。
關(guān)鍵詞:精氮機 加熱管 電路改造
中圖分類號:TN792 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)04(c)-0093-02
TB100型精氮機是PET聚酯切片生產(chǎn)裝置的一個部分,由于再生溫高達370 ℃,往往會使干燥劑和脫氧劑將會失效,從而導(dǎo)致生產(chǎn)精氮的品質(zhì)下降,供氮機不能正常工作。普什模具集團PET聚酯切片生產(chǎn)裝置,修建于2002年,經(jīng)常被供氮中斷困擾。經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),電器控制對于精氮機正常工作起著至關(guān)重要作用,一旦加熱管出現(xiàn)故障將對整個生產(chǎn)系統(tǒng)造成很大的影響。因此,保障精氮的正常供給對整個生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定有著重要的作用。
1 精氮機加熱過程故障現(xiàn)狀
普什模具集團車間精氮機分共兩臺,該精氮機所使用加熱管長度在1.5 m,安裝時需將加熱管放進加熱套管內(nèi),加熱管長度較長,安裝后不能保證加熱管與加熱套管不接觸,且加熱管受熱變形經(jīng)常造成加熱管將套管壁燒穿而漏氣。為滿足工藝穩(wěn)定,多組加熱套管都被密封,造成多組加熱絲不能正常工作,甚至有時達到一旦再有加熱管出現(xiàn)故障將造成溫度不能滿足生產(chǎn)需求;根據(jù)2010年的故障次數(shù)統(tǒng)計平均每月5次。除此,該裝置整體檢修時需切割開整個加熱罐,需要電工、鉗工、焊工協(xié)作才能完成,用時需2~3天時間才能完成。
2 故障分析
TB100型精氮機加熱器分為A、B兩個加熱罐,加熱罐內(nèi)裝有脫氧劑和干燥劑等吸附物質(zhì),習(xí)慣上稱整個加熱罐為吸附塔,兩個吸附塔主要是吸取提純后的壓縮空氣中的雜質(zhì),以保證能雜質(zhì)不到1PPM的高純度精氮。該精氮機加熱管通過固態(tài)繼電器分別控制,因為設(shè)備老化等原因,2010年開始經(jīng)常出現(xiàn)加熱管燒壞加熱套管,而過大電流經(jīng)常影響固態(tài)繼電器正常工作。由于原電路中固態(tài)繼電器和加熱管、套管經(jīng)常損壞。我們通過對A罐原有加熱管電路圖(見圖1)的分析,認為精氮機加熱罐加熱管線路接法不是很合理,可以從改變電氣圖中的接線方式入手降低設(shè)備故障率。從原有接線圖中可以看出原加熱管為1000 W/根,220 V全壓滿負荷工作狀態(tài),三根為一組并聯(lián)使用,一個加熱罐有9根加熱管,共9 kW,測得每根加熱管電流為4.5 A,每相電流為13.6 A,電流較大。因此電路中的固態(tài)繼電器也容易燒壞,造成溫度波動極大。經(jīng)過對電路中各個環(huán)節(jié)的檢測,通過數(shù)據(jù)分析和檢修過程中的經(jīng)驗,我們認為該電路沒必要工作在滿負荷狀態(tài),在滿負荷狀態(tài)時,電流較大,溫度變化較快,溫控電路對溫度控制也不是特別理想。結(jié)合上述分析,我們認為可以適當(dāng)降低電路的功率,達到降低電路中的電流,使加熱過程適當(dāng)放緩,減小罐內(nèi)出現(xiàn)較大的溫度波動。改造后可使加熱過程更為穩(wěn)定,降低因溫度控制不利出現(xiàn)的問題。
3 電路改造
為了提高材料的強度和抗高溫氧化性,將套管材料由20#鋼改成耐熱鋼管Cr5Mo,以提高焊縫的塑性、韌性和抗裂性。同時原材料的管壁也較薄。將加熱套管厚度由原來的4 mm增加到6 mm,提高了厚度可以緩解溫度對材料的氧化速度。這樣可以保證精氮機長時間穩(wěn)定運行。
由于原加熱電路三組三相并聯(lián)的方式接線,根據(jù)并聯(lián)分流、串聯(lián)分壓的原理,降低加熱管回路中的電壓,可將電路中的電流、功率降低。因此,我們將A罐原接法加熱絲改為兩相并聯(lián),并使用電阻絲為220 V,1 kW,而實際情況下工作電壓為190 V(見圖2)。將接線圖改造后配合工藝進行試驗,對精氮機運行狀態(tài)檢查,開機時加熱時間與以前相比有所延長,而在系統(tǒng)穩(wěn)定運行后氮氣純度完全可以達到工藝要求,并且改造后使加熱罐內(nèi)的溫度上升平緩,超溫范圍較小,系統(tǒng)運行更為穩(wěn)定。實測每根加熱管電流為3.9 A,通過圖2可以看出采用串聯(lián)接法后每根加熱管變?yōu)榱薖=UI=3.9×190=741 W為加熱管原本3/4的負荷工作狀態(tài),總電流為15.6 A,將原接法的總功率由9 kW降低為6 kW。這樣雖然總電流有所增加,但通過固態(tài)繼電器的電流降低了很多,由于單根加熱管一直處于低壓低負荷工作狀態(tài),套管也不容易變形,更容易控制溫度,同時加熱管的使用壽命得到了延長。通過對此臺精氮機A罐的成功改造,我們對B罐和另一臺備用精氮機也進行了類似改造,成功解決了以往經(jīng)常由于加熱絲故障引起的氣體泄漏造成對生產(chǎn)系統(tǒng)的不利影響。
4 改造結(jié)果
通過對TB100精氮機加熱管電路的改造,加熱罐故障有了明顯的減少,基本上沒有出現(xiàn)加熱管將加熱套管燒壞,其它故障也相應(yīng)減少,基本上達到每月不到一次的維修率。達到了預(yù)期目的,解決了該設(shè)備長期存在的缺陷。通過本次改造降低了精氮機維修成本和生產(chǎn)成本(包括材維修耗材、人工成本、降低電路功率后所節(jié)約的電能、搭手腳架等費用)。達到了對生產(chǎn)成本的效控制的目的。其經(jīng)濟效益以每年兩次大修計算:加熱絲9×900.00≈8100元、耗材及人工費用1500.00×2≈3000元、搭腳手架500.00×2≈1000元。電能方面:W=Pt=3×300×24=24600 kW·H(按車間停產(chǎn)大修兩月左右計算);由于設(shè)備有兩個加熱罐,共計節(jié)約電價約36700元左右(工業(yè)電價約為0.85元)。共計約48800.00,有效的降低了生產(chǎn)成本。
5 結(jié)論
我們通過對PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機中氮氣加熱管電路進行改造,有效的改善了精氮機的使用性能,延長了它的使用壽命,極大的節(jié)約了企業(yè)的運營成本。
參考文獻
[1] 許翏.工廠電氣控制設(shè)備[M].機械工業(yè)出版社,2009.
[2] 章鴻運,周星南.實用電工手冊[M].中國水利水電出版社,2012.endprint
摘 要:PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機為聚酯生產(chǎn)系統(tǒng)提供高純度氮氣,氮氣再生過程中系統(tǒng)溫度高達370 ℃,原有系統(tǒng)加熱器由于原電路設(shè)計不合理、設(shè)備老化等問題易引起供應(yīng)氮氣中斷。本文通過對該精氮機加熱電路的合理改造,提高精氮機使用壽命。
關(guān)鍵詞:精氮機 加熱管 電路改造
中圖分類號:TN792 文獻標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2014)04(c)-0093-02
TB100型精氮機是PET聚酯切片生產(chǎn)裝置的一個部分,由于再生溫高達370 ℃,往往會使干燥劑和脫氧劑將會失效,從而導(dǎo)致生產(chǎn)精氮的品質(zhì)下降,供氮機不能正常工作。普什模具集團PET聚酯切片生產(chǎn)裝置,修建于2002年,經(jīng)常被供氮中斷困擾。經(jīng)過調(diào)研發(fā)現(xiàn),電器控制對于精氮機正常工作起著至關(guān)重要作用,一旦加熱管出現(xiàn)故障將對整個生產(chǎn)系統(tǒng)造成很大的影響。因此,保障精氮的正常供給對整個生產(chǎn)系統(tǒng)穩(wěn)定有著重要的作用。
1 精氮機加熱過程故障現(xiàn)狀
普什模具集團車間精氮機分共兩臺,該精氮機所使用加熱管長度在1.5 m,安裝時需將加熱管放進加熱套管內(nèi),加熱管長度較長,安裝后不能保證加熱管與加熱套管不接觸,且加熱管受熱變形經(jīng)常造成加熱管將套管壁燒穿而漏氣。為滿足工藝穩(wěn)定,多組加熱套管都被密封,造成多組加熱絲不能正常工作,甚至有時達到一旦再有加熱管出現(xiàn)故障將造成溫度不能滿足生產(chǎn)需求;根據(jù)2010年的故障次數(shù)統(tǒng)計平均每月5次。除此,該裝置整體檢修時需切割開整個加熱罐,需要電工、鉗工、焊工協(xié)作才能完成,用時需2~3天時間才能完成。
2 故障分析
TB100型精氮機加熱器分為A、B兩個加熱罐,加熱罐內(nèi)裝有脫氧劑和干燥劑等吸附物質(zhì),習(xí)慣上稱整個加熱罐為吸附塔,兩個吸附塔主要是吸取提純后的壓縮空氣中的雜質(zhì),以保證能雜質(zhì)不到1PPM的高純度精氮。該精氮機加熱管通過固態(tài)繼電器分別控制,因為設(shè)備老化等原因,2010年開始經(jīng)常出現(xiàn)加熱管燒壞加熱套管,而過大電流經(jīng)常影響固態(tài)繼電器正常工作。由于原電路中固態(tài)繼電器和加熱管、套管經(jīng)常損壞。我們通過對A罐原有加熱管電路圖(見圖1)的分析,認為精氮機加熱罐加熱管線路接法不是很合理,可以從改變電氣圖中的接線方式入手降低設(shè)備故障率。從原有接線圖中可以看出原加熱管為1000 W/根,220 V全壓滿負荷工作狀態(tài),三根為一組并聯(lián)使用,一個加熱罐有9根加熱管,共9 kW,測得每根加熱管電流為4.5 A,每相電流為13.6 A,電流較大。因此電路中的固態(tài)繼電器也容易燒壞,造成溫度波動極大。經(jīng)過對電路中各個環(huán)節(jié)的檢測,通過數(shù)據(jù)分析和檢修過程中的經(jīng)驗,我們認為該電路沒必要工作在滿負荷狀態(tài),在滿負荷狀態(tài)時,電流較大,溫度變化較快,溫控電路對溫度控制也不是特別理想。結(jié)合上述分析,我們認為可以適當(dāng)降低電路的功率,達到降低電路中的電流,使加熱過程適當(dāng)放緩,減小罐內(nèi)出現(xiàn)較大的溫度波動。改造后可使加熱過程更為穩(wěn)定,降低因溫度控制不利出現(xiàn)的問題。
3 電路改造
為了提高材料的強度和抗高溫氧化性,將套管材料由20#鋼改成耐熱鋼管Cr5Mo,以提高焊縫的塑性、韌性和抗裂性。同時原材料的管壁也較薄。將加熱套管厚度由原來的4 mm增加到6 mm,提高了厚度可以緩解溫度對材料的氧化速度。這樣可以保證精氮機長時間穩(wěn)定運行。
由于原加熱電路三組三相并聯(lián)的方式接線,根據(jù)并聯(lián)分流、串聯(lián)分壓的原理,降低加熱管回路中的電壓,可將電路中的電流、功率降低。因此,我們將A罐原接法加熱絲改為兩相并聯(lián),并使用電阻絲為220 V,1 kW,而實際情況下工作電壓為190 V(見圖2)。將接線圖改造后配合工藝進行試驗,對精氮機運行狀態(tài)檢查,開機時加熱時間與以前相比有所延長,而在系統(tǒng)穩(wěn)定運行后氮氣純度完全可以達到工藝要求,并且改造后使加熱罐內(nèi)的溫度上升平緩,超溫范圍較小,系統(tǒng)運行更為穩(wěn)定。實測每根加熱管電流為3.9 A,通過圖2可以看出采用串聯(lián)接法后每根加熱管變?yōu)榱薖=UI=3.9×190=741 W為加熱管原本3/4的負荷工作狀態(tài),總電流為15.6 A,將原接法的總功率由9 kW降低為6 kW。這樣雖然總電流有所增加,但通過固態(tài)繼電器的電流降低了很多,由于單根加熱管一直處于低壓低負荷工作狀態(tài),套管也不容易變形,更容易控制溫度,同時加熱管的使用壽命得到了延長。通過對此臺精氮機A罐的成功改造,我們對B罐和另一臺備用精氮機也進行了類似改造,成功解決了以往經(jīng)常由于加熱絲故障引起的氣體泄漏造成對生產(chǎn)系統(tǒng)的不利影響。
4 改造結(jié)果
通過對TB100精氮機加熱管電路的改造,加熱罐故障有了明顯的減少,基本上沒有出現(xiàn)加熱管將加熱套管燒壞,其它故障也相應(yīng)減少,基本上達到每月不到一次的維修率。達到了預(yù)期目的,解決了該設(shè)備長期存在的缺陷。通過本次改造降低了精氮機維修成本和生產(chǎn)成本(包括材維修耗材、人工成本、降低電路功率后所節(jié)約的電能、搭手腳架等費用)。達到了對生產(chǎn)成本的效控制的目的。其經(jīng)濟效益以每年兩次大修計算:加熱絲9×900.00≈8100元、耗材及人工費用1500.00×2≈3000元、搭腳手架500.00×2≈1000元。電能方面:W=Pt=3×300×24=24600 kW·H(按車間停產(chǎn)大修兩月左右計算);由于設(shè)備有兩個加熱罐,共計節(jié)約電價約36700元左右(工業(yè)電價約為0.85元)。共計約48800.00,有效的降低了生產(chǎn)成本。
5 結(jié)論
我們通過對PET聚酯切片生產(chǎn)線的TB100型精氮機中氮氣加熱管電路進行改造,有效的改善了精氮機的使用性能,延長了它的使用壽命,極大的節(jié)約了企業(yè)的運營成本。
參考文獻
[1] 許翏.工廠電氣控制設(shè)備[M].機械工業(yè)出版社,2009.
[2] 章鴻運,周星南.實用電工手冊[M].中國水利水電出版社,2012.endprint