楊先友
(中鐵二十五局集團(tuán)第三工程有限公司,湖南長沙 412000)
太中銀鐵路工程跨綜合通道特大橋位于山西晉中盆地,四線鐵路橋,墩臺64個,基礎(chǔ)為鉆孔灌注樁,樁基共786根,樁徑1.0 m,樁長47 m~60 m不等。
本橋地質(zhì)軟弱,飽含水,濕陷性黃土,層帶復(fù)雜?,F(xiàn)場鉆進(jìn)土樣檢測,設(shè)計地勘與現(xiàn)場地質(zhì)不符,其中0號~7號墩所處地質(zhì)層帶夾有2層~3層細(xì)砂層,且層厚不一,分別處于樁體中下部。
1)樁體上部(距孔口5 m~8 m處)灌注水下混凝土困難?,F(xiàn)場記錄表如表1所示。
表1 施工現(xiàn)場記錄
現(xiàn)場調(diào)查和跟蹤:兩根樁所處地質(zhì)軟弱,地下水位高,存在細(xì)砂層,容易坍孔,特別是最后一車澆水下混凝土灌注困難,混凝土數(shù)量超方嚴(yán)重。若不及時采取有效措施解決樁體上部水下混凝土灌注困難的難題,將會直接影響樁體質(zhì)量或?qū)е聵扼w質(zhì)量不合格。
2)樁體中下部護(hù)壁坍塌。3號~5號孔鉆進(jìn)至42 m時明顯坍孔;灌注1號~14號樁水下混凝土?xí)r,剛灌注完第一車混凝土就發(fā)生大的坍孔,只得重新提籠又進(jìn)行第二次鉆進(jìn)成孔,既浪費了混凝土又影響工程進(jìn)度。針對該地層容易坍孔的實情,必須通過配制適用的化學(xué)泥漿或改進(jìn)鉆孔工藝以防坍孔,保證工程進(jìn)度,防止材料浪費。
通過現(xiàn)場調(diào)查、觀察、檢測、取樣以及收集到的相關(guān)資料和實測數(shù)據(jù),從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測等方面進(jìn)行全面分析,確定末端要因如表2所示。
表2 樁基施工中存在問題的主要原因
1)調(diào)整制漿方法。對原來的泥漿清除,將普通泥漿改成化學(xué)泥漿(穩(wěn)定液),更新化學(xué)泥漿循環(huán)系統(tǒng),泥漿池設(shè)置高出地下水位,以增加水頭高度;同時增購一套泥漿指標(biāo)檢測儀和凈化器,廢棄前期已購的膨潤土。兩天一次對泥漿池和沉渣池進(jìn)行清理,及時調(diào)整補(bǔ)充新漿液。
2)選配化學(xué)泥漿(穩(wěn)定液)。選材為優(yōu)質(zhì)膨潤土、燒堿、纖維素等,形成試配、檢測、分析、確定等流程。經(jīng)多次試驗,確定鉆進(jìn)時的配量參數(shù),同時控制化學(xué)泥漿有關(guān)指標(biāo)(相對密度為1.16~1.22,粘度為19~25,含砂率≤6%),調(diào)配后用于現(xiàn)場觀察效果,根據(jù)可行的參數(shù)重新制漿,確保護(hù)壁效果;發(fā)現(xiàn)問題就在現(xiàn)場分析解決,并持續(xù)改進(jìn)。
3)多次試驗分析和現(xiàn)場應(yīng)用:由于燒堿的摻入量過大,會加速泥漿和細(xì)砂的沉淀,為避免pH值過大而引起粘土顆粒凝聚力減弱而造成裂解使孔壁坍塌,減少配方中的燒堿含量,以改善漿液性能,由原來每噸膨潤土配6 kg燒堿減少到4.5 kg,效果為佳。
4)根據(jù)鉆進(jìn)出渣情況判斷土層結(jié)構(gòu),及時合理地調(diào)整泥漿性能指標(biāo),遇松散地層時適當(dāng)增大泥漿相對密度和粘度,保持孔內(nèi)漿液高度,發(fā)現(xiàn)問題及時解決。
5)施工現(xiàn)場調(diào)查、土樣分析,研討決定:對于砂土、濕陷性黃土地表易坍孔,采取加長護(hù)筒(5 m~7 m),在護(hù)筒的上口和中部外側(cè)各焊一道加勁肋,預(yù)防頂部坍孔而影響灌注困難。
6)改進(jìn)鉆進(jìn)工藝。濕陷性黃土加細(xì)砂層地段,采用空斗快速入孔、滿斗旋轉(zhuǎn)慢提的鉆進(jìn)方式,旋轉(zhuǎn)慢提能達(dá)到減小負(fù)壓穩(wěn)定護(hù)壁的效果,此方式能有效解決滿斗上提孔內(nèi)產(chǎn)生負(fù)壓孔壁多次變形引起坍塌的問題。鉆進(jìn)至設(shè)計孔深后,鉆斗關(guān)閉狀態(tài)在孔底逆時針旋轉(zhuǎn)數(shù)圈,對孔底實施封壓,減少孔底的擾動。
7)勤檢查、多觀測。在地層變化的層帶,鉆斗每提升一鉆,就要撈取土樣,判明后記入記錄表并與地質(zhì)剖面圖核對,同時檢查孔徑和垂直度。若鉆至易液化細(xì)砂層時,鉆進(jìn)速度必須放慢,以防坍孔。
1)提前把鋼筋籠運至現(xiàn)場和預(yù)拼導(dǎo)管;鉆進(jìn)孔深接近終孔時,及時通知監(jiān)理工程師到場,等監(jiān)理工程師到場后完成最后一鉆驗收樁孔及鋼筋籠,現(xiàn)場立即根據(jù)安裝鋼筋籠、導(dǎo)管、清孔時間,預(yù)測或確認(rèn)混凝土到位時間,避免等待時間過長導(dǎo)致澆筑困難。
2)灌注水下混凝土前,進(jìn)行導(dǎo)管連接部位的密封性檢測,對孔底部泥漿指標(biāo)檢測和孔底沉淀厚度確認(rèn),綜合考慮是否進(jìn)行二次清孔,以確?;炷翝仓捻樌M(jìn)行。
3)由于攪拌站距工地路程遠(yuǎn),及時調(diào)整混凝土配合比,摻入緩凝劑,合理延長初凝時間為6 h~8 h;現(xiàn)場控制灌注時間,拆除和裝配導(dǎo)管動作需迅速,同時對操作人員實行獎罰制度。
4)加強(qiáng)攪拌站粗骨料原材料粒徑和混凝土的和易性、流動性的控制,嚴(yán)格混凝土配合比,保證混凝土的相關(guān)性能指標(biāo)。同時在料斗口安放鋼筋網(wǎng)片,防止個別過大粗骨料落入堵塞導(dǎo)管。
5)現(xiàn)場逐車負(fù)責(zé)對混凝土的性能指標(biāo)進(jìn)行檢測確認(rèn),并要求坍落度控制在18 cm~22 cm(首車混凝土控制在上限),保證混凝土灌注順利和施工質(zhì)量;同時加強(qiáng)信息溝通,避免混凝土運輸車在工地等待放料或中途無混凝土運輸車供料。
6)工地若發(fā)生類似樁頂部位水下混凝土灌注困難(混凝土頂升困難),必須立即采取有效措施,可強(qiáng)力抖動導(dǎo)管;在強(qiáng)力抖動導(dǎo)管無效的情況下,可采用接長導(dǎo)管和改用大的料斗(1.8 m3),以增加高度和自重,利用汽車吊提升料斗有效解決落差小、灌注困難的難題。
7)在灌注至樁頂部位6 m范圍,由于導(dǎo)管內(nèi)混凝土柱高度減小,超壓力減低,而導(dǎo)管處的泥漿稠度增加,比重增大,如出現(xiàn)混凝土頂升困難,可在孔內(nèi)加水稀釋泥漿(護(hù)筒長度6 m),并掏出部分沉淀物,使灌注順利進(jìn)行。在拔出最后一段B導(dǎo)管時,拔管速度要慢,防止出現(xiàn)泥心。
1)根據(jù)地質(zhì)情況有針對性選配化學(xué)泥漿,現(xiàn)場實踐效果明顯,易坍孔的問題得到控制,并獲得了有效適用的化學(xué)泥漿配制參數(shù),既節(jié)約了成本,施工進(jìn)度又明顯加快。2)通過現(xiàn)場技術(shù)攻關(guān),理論與實踐相結(jié)合,施工經(jīng)驗得到積累,將成功辦法定格,并制定了可操作性與預(yù)防性的措施;編制的《化學(xué)泥漿指標(biāo)配制參數(shù)及應(yīng)用》為公司積累了寶貴的施工經(jīng)驗。3)由于旋挖鉆施工是近幾年來較先進(jìn)的鉆孔樁施工工藝,泥漿指標(biāo)或穩(wěn)定液成分沒有在鐵路施工規(guī)范和鐵路工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)里明確量化,參照性不多,再加上鉆孔樁施工隱蔽性強(qiáng),在今后的工作中必須更加注重深入現(xiàn)場采集原始數(shù)據(jù),技術(shù)人員應(yīng)多與現(xiàn)場操作人員溝通交流,真正掌握現(xiàn)場的第一手資料,確保對策措施實施到位。
[1]劉曉榮.濕陷性黃土旋挖鉆成孔灌注樁施工方法[J].科學(xué)之友,2012(24):16-17.
[2]TB 10415-2003,鐵路橋涵工程施工質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)[S].