任玉軍 葛國軍
(1:寶鋼股份煉鐵廠 上海 201900;
2:北京中冶設(shè)備研究設(shè)計(jì)總院有限公司 上海 201900)
鐵水預(yù)處理是介于高爐——轉(zhuǎn)爐之間的一道重要工序,旨在降低鐵水中有害元素(硫、磷和硅等)的含量,俗稱“三脫”。為了達(dá)到更好的脫磷效果,要求鐵水中硅的質(zhì)量分?jǐn)?shù)低于0.15%,這是由于在熱力學(xué)上硅優(yōu)先于磷氧化,這使得預(yù)處理脫硅成為鋼鐵企業(yè)必不可少的工藝。目前,國內(nèi)外采用的脫硅工藝主要有兩種:上置法(也稱投撒法)和噴吹法,其發(fā)生過程可以劃分為鐵水預(yù)處理車間脫硅和高爐出鐵場爐前脫硅,由于爐前脫硅在高爐出鐵過程中完成,可縮短鐵水在高爐——轉(zhuǎn)爐間的停留時(shí)間、減少鐵水罐車用量及減輕脫硅反應(yīng)對(duì)鐵水罐內(nèi)襯的侵蝕,在鋼鐵廠逐漸受到重視]。
寶鋼4號(hào)高爐于2005年投產(chǎn),其脫硅方法采用高爐出鐵場爐前噴吹法,脫硅所用的噴槍系統(tǒng)主要由升降部件、回轉(zhuǎn)部件、擺動(dòng)部件、行程指示器等組成,可以實(shí)現(xiàn)在噴吹過程中噴槍的上下升降、噴槍前后擺動(dòng)及左右擺動(dòng)一定角度。使用一定年限后,由于結(jié)構(gòu)方面的原因,在實(shí)現(xiàn)以上功能時(shí)整個(gè)機(jī)架晃動(dòng),運(yùn)動(dòng)不順暢;上升下降過程中,易發(fā)生卡阻,工作非常不穩(wěn)定,無法達(dá)到脫硅噴吹所需的動(dòng)作要求,導(dǎo)致噴槍噴料的準(zhǔn)確性降低,影響了鐵水的脫硅質(zhì)量。本文根據(jù)現(xiàn)場的實(shí)際情況并查閱相關(guān)文獻(xiàn),對(duì)寶鋼4號(hào)高爐的4套爐前脫硅噴槍系統(tǒng)進(jìn)行改造。
原有噴槍設(shè)備如圖1所示,其回轉(zhuǎn)功能通過電機(jī)帶動(dòng)回轉(zhuǎn)支承來實(shí)現(xiàn),升降通過滑輪帶動(dòng)滑塊上下移動(dòng)來實(shí)現(xiàn),擺動(dòng)則由電動(dòng)絲桿推動(dòng)整個(gè)噴槍裝配前后轉(zhuǎn)動(dòng)一定角度。該設(shè)備剛投入時(shí),運(yùn)行還比較穩(wěn)定,但隨著設(shè)備的磨損和長時(shí)間的運(yùn)轉(zhuǎn),穩(wěn)定性逐漸降低,在回轉(zhuǎn)過程中,機(jī)架晃動(dòng)嚴(yán)重;滑塊在上下移動(dòng)時(shí),很容易出現(xiàn)卡阻現(xiàn)象。由于定位精度下降,經(jīng)常出現(xiàn)噴嘴對(duì)不準(zhǔn)擺動(dòng)流嘴,造成脫硅作業(yè)性差,依照寶鋼日常檢修修復(fù)已達(dá)不到正常使用效果,修復(fù)工作量及修復(fù)難度均較大。因此在原有的基礎(chǔ)上對(duì)整個(gè)脫硅噴槍設(shè)備進(jìn)行重新設(shè)計(jì),并對(duì)升降部件、回轉(zhuǎn)部件等結(jié)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)算。
圖1 原噴槍設(shè)備圖
圖2 4BF脫硅噴槍設(shè)備改造方案圖
針對(duì)上述問題及在保證噴吹必需功能的前提下,回轉(zhuǎn)功能仍采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)回轉(zhuǎn)支承的方法,但對(duì)回轉(zhuǎn)支承及電機(jī)重新進(jìn)行選型設(shè)計(jì),確保其穩(wěn)定性;升降部件進(jìn)行重新設(shè)計(jì),采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)鏈輪的方式使滑車在機(jī)架上滑動(dòng),使滑動(dòng)阻力減小。方案如圖2所示。
升降部件主要由滑車、導(dǎo)輪、立柱、鏈輪裝配、中間驅(qū)動(dòng)裝置及電機(jī)減速機(jī)等構(gòu)成?;嚥捎霉ぷ中谓Y(jié)構(gòu);立柱按全行程設(shè)計(jì),并將上下端的鏈輪裝配設(shè)置在立柱里面,可簡化設(shè)備結(jié)構(gòu),降低設(shè)備高度;電機(jī)減速機(jī)的鏈傳動(dòng)采用一級(jí)傳動(dòng);與擺動(dòng)部件間的聯(lián)接設(shè)計(jì)為兩鉸點(diǎn)聯(lián)接,改善了相關(guān)零部件的受力狀態(tài),提高了傳動(dòng)穩(wěn)定性。
根據(jù)現(xiàn)場提出的工況要求和測(cè)繪得出,4BF噴槍傳動(dòng)設(shè)備改造行程為S=3500mm,升降速度要求約為v=5.6m/min,以此選擇電機(jī)功率P、減速機(jī)速比i和鏈傳動(dòng)比i1。
參照原噴槍設(shè)備,選取滾子鏈24A,節(jié)距p=38.1mm,減速機(jī)端小鏈輪齒數(shù)z1=19,大鏈輪齒數(shù)z2=38。則鏈輪傳動(dòng)比為:
大鏈輪分度圓直徑為:
大鏈輪轉(zhuǎn)速為:
大鏈輪所傳遞的扭矩為:
式中F—大鏈輪所受載荷,即有效圓周力,F(xiàn)=mg+μmg=10kN;
m—滑車、噴槍及導(dǎo)輪的重量,約900kg;
μ—導(dǎo)輪與立柱的摩擦系數(shù),取0.15。
將有效圓周力的值代入式(4)中,得T2=24 20。因此大鏈輪傳遞功率為:
選用4級(jí)電機(jī),即電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速n=1440r/min,可得減速機(jī)速比=186.5,選用二級(jí)擺線針輪減速機(jī),則i=17×11=187。
電機(jī)功率為:
式中η—鏈傳遞效率,取0.7;
f1—工況系數(shù),查機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)[6]取1.3;
f2—服務(wù)系數(shù),取2。
代入計(jì)算得P=3.64kW,圓整選取電機(jī)功率P=4kW。
回轉(zhuǎn)部件采用電機(jī)驅(qū)動(dòng)回轉(zhuǎn)支承型式,曲臂是承載導(dǎo)軌架及升降小車的關(guān)鍵部件,通過回轉(zhuǎn)支承將曲臂固定在機(jī)座上,曲臂可通過回轉(zhuǎn)支承在機(jī)座上轉(zhuǎn)動(dòng),從而帶動(dòng)導(dǎo)軌架、升降小車、噴槍一起轉(zhuǎn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)噴槍的左右擺動(dòng)?;剞D(zhuǎn)部件的傳動(dòng)采用減速器和與之配套的帶制動(dòng)器電機(jī),通過與電機(jī)軸連接的小齒輪與回轉(zhuǎn)支承外圈的大齒輪嚙合。
噴槍橫向移動(dòng)軌跡為大直徑圓弧線,其直線度誤差在工藝允許范圍內(nèi)。此結(jié)構(gòu)尺寸小,設(shè)備穩(wěn)定性高,換槍時(shí)能把噴槍移到擺動(dòng)流嘴除塵罩開孔區(qū)域以外,大大改善了更換噴槍頭的操作條件。
根據(jù)改造要求,選取4級(jí)帶抱閘電機(jī),電機(jī)輸出轉(zhuǎn)速n=1400r/min,回轉(zhuǎn)行程正常工作時(shí)為±250mm,更換槍頭時(shí)回轉(zhuǎn)角度為25°,速度v約3m/min,回轉(zhuǎn)支撐大齒輪齒數(shù)z2=139,小齒輪齒數(shù)選取z1=23。則齒輪傳動(dòng)比為:
大齒輪轉(zhuǎn)速為:
式中d—噴槍的回轉(zhuǎn)直徑,mm;
v—回轉(zhuǎn)速度,m/min。
大齒輪所傳遞的扭矩為:
式中F—齒輪所受載荷,即切向力,N。
計(jì)算得電機(jī)功率為:
式中η—齒輪傳遞效率,取0.9;
f1—工況系數(shù),查機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)取1.1;
f2—系數(shù),取2。
選取回轉(zhuǎn)傳動(dòng)電機(jī)功率P=1.1kW。
擺動(dòng)部件通過可伸縮的升降機(jī)與升降部件的立柱和回轉(zhuǎn)部件的曲臂鉸接,立柱及導(dǎo)軌架上部與曲臂鉸接。升降機(jī)的伸縮可實(shí)現(xiàn)導(dǎo)軌架及立柱的前后擺動(dòng),從而帶動(dòng)噴槍前后擺動(dòng),升降機(jī)上設(shè)有手輪,通過手動(dòng)驅(qū)動(dòng)。擺動(dòng)行程為0~8°。
噴槍頭的作用是將來自噴槍管內(nèi)的圓柱形脫硅劑流束擴(kuò)展為扁矩形流束。流束太分散,脫硅劑易被除塵系統(tǒng)抽走,太集中則會(huì)加劇擺動(dòng)流嘴內(nèi)襯侵蝕,本系統(tǒng)設(shè)計(jì)采用了帚掃形噴槍頭。
設(shè)備改造前,脫硅噴吹設(shè)備生產(chǎn)運(yùn)行連續(xù)性較差,設(shè)備故障頻繁且硅鋼鐵水的硅錳含量合格率較低,寶鋼4BF脫硅劑生產(chǎn)單耗22.17kg/t。經(jīng)過重新設(shè)計(jì)實(shí)施后,設(shè)備穩(wěn)定性得到提高,有效地減少了脫硅系統(tǒng)設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間,經(jīng)統(tǒng)計(jì)現(xiàn)脫硅劑生產(chǎn)單耗為20.30kg/t,節(jié)省了1.87 /t,提高了經(jīng)濟(jì)效益。
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