楊亞輝 亢新芳
摘要:某核電廠的排水虹吸井內(nèi)有一塊混凝土閘板影響海水系統(tǒng)檢修隔離安措的建立,需要將其清除。為了將其安全的從水下清除,通過制定合理的方案,并通過模擬試驗驗證,最終獲得安全可靠的水下鉆孔(切割)加吊裝這一合理可行的方案并成功實施。文章對水下鉆孔、切割作業(yè)方案的制定和選擇做了總結(jié),該方案對于今后類似水下作業(yè)工作具有較大的借鑒意義,具有較大的推廣價值。
關(guān)鍵詞:水下;混凝土閘板;鉆孔;切割;吊裝
某核電廠1#機組停機大修,在實施重要海水冷卻系統(tǒng)(簡稱“RSW”系統(tǒng))排水口海水隔離安措時發(fā)現(xiàn)排水虹吸井的閘槽內(nèi)存在異物,隔離海水的鋼閘板安裝后海水依然大量漏入,導(dǎo)致主隔離安措不能生效,RSW系統(tǒng)出口側(cè)水平段管道及閥門檢修工作無法按計劃安排。
經(jīng)潛水員水下檢查后確認(rèn):RSW系統(tǒng)排水虹吸井閘槽內(nèi)有一塊混凝土閘板?;炷灵l板如圖1所示。由于混凝土閘板淹沒水下近10年時間,其結(jié)構(gòu)完整性、附屬金屬構(gòu)件腐蝕程度、閘板周圍泥沙淤積等情況不明,因此需要制定完善的工作方案將其妥善處理,為后續(xù)的檢修工作提供安措。
1. 基本情況介紹
1.1 閘板本體構(gòu)造
經(jīng)過查閱關(guān)于排水構(gòu)筑物歷史資料、走訪知情人士及潛水員下水探摸后,確認(rèn)閘槽內(nèi)有一塊混凝土閘板,其規(guī)格尺寸為:3250×500×2000(寬×厚×高,單位mm),結(jié)構(gòu)形式如圖1所示。調(diào)查了解到該混凝土閘板為核電廠海水系統(tǒng)建設(shè)期間安裝,作為設(shè)備安裝期間的安全措施,在RSW系統(tǒng)充水之后就不再發(fā)揮作用。在RSW系統(tǒng)施工期間,曾在閘板與閘槽之間填塞有千斤頂、油麻、橡膠等,以增加閘板的密封止水效果。
圖1 混凝土閘板結(jié)構(gòu)圖
1.2 現(xiàn)場條件
RSW系統(tǒng)與循環(huán)冷卻水系統(tǒng)(簡稱“CCW”系統(tǒng))共用一個排水口,兩臺機組的兩個排水虹吸井之間是相互連通的,排水虹吸井與杭州灣連通。根據(jù)系統(tǒng)配置,在RSW系統(tǒng)檢修時CCW系統(tǒng)正常運行,CCW系統(tǒng)排水量為1.3×105m3/h,RSW系統(tǒng)排水量為3.6×104m3/h。
受正常運行機組RSW系統(tǒng)及CCW系統(tǒng)排水、檢修機組CCW系統(tǒng)排水、外海潮漲潮落等因素的影響,排水虹吸井內(nèi)水流湍急而且呈漩渦狀。杭州灣海水含沙量大,可見度差;排水虹吸井較深,達22米,閘板在排水虹吸井的最底部,淹沒在海水下8米?,F(xiàn)場條件很差,在水下處理混凝土閘板的挑戰(zhàn)非常大。
1.3 探查情況
由于水文條件復(fù)雜,出于潛水員人身安全考慮,潛水員只探查了閘板背水一側(cè)。探查結(jié)論為:閘槽內(nèi)未發(fā)現(xiàn)千斤頂;閘板兩側(cè)未探摸到橡膠,底板橡膠板大部分已脫落,被水沖刷掉;混凝土閘板的吊耳,從潛水員的手感來判斷,狀態(tài)尚好;潛水員描述吊耳的位置與圖紙基本吻合;閘槽內(nèi)沒有摸到其它障礙物。
2. 水下作業(yè)方案制定
根據(jù)已探明的情況,只能采用水下作業(yè)的方式清除混凝土閘板。經(jīng)過組織專家討論,確立了水下吊裝或切割-吊裝的思路,具體有3種可以嘗試的方案。
2.1 方案一 直接吊裝法
利用混凝土閘板自帶的吊耳,由潛水員在水下安裝吊具將閘板直接吊裝出水。該方法思路簡潔、操作簡單易行,施工時間短。存在的隱患是:閘板吊耳材質(zhì)為碳鋼,而且在海水中侵泡沖刷近10年時間,其腐蝕程度不清楚,存在較大安全風(fēng)險。潛水員的直觀感受只能參考,不能作為絕對依據(jù)。根據(jù)金屬腐蝕常識和吊裝作業(yè)“十不吊”的安全原則,該方案的可行性不高。
2.2 方案二 打孔吊裝法
由潛水員利用水下鉆孔機在混凝土閘板上打孔作為吊裝孔,然后安裝銷軸及吊具,再通過吊車將閘板吊裝清理。該方法理論上可行,難點在于水下鉆孔難度大,消耗時間長,水下作業(yè)潛水員安全風(fēng)險大。同時,受潛水員水下檢查的局限性,閘板整體吊裝時受其他未知因素的影響,存在無法整體調(diào)出水面的可能。因此,需要對吊載做出限制。經(jīng)過專家推薦,建議限制在50噸內(nèi)。
2.3 方案三 水下切割逐塊吊裝法
方案三是建立在方案二實施后,吊運工作不能湊效的前提下,在閘板上再補鉆兩個吊裝孔,然后將閘板與上部結(jié)構(gòu)固定,最后安裝線鋸進行切割,將閘板切割為三塊(為倒梯形)再逐一吊出。該方法理論上可行性最高,但是實施過程冗長,作業(yè)環(huán)節(jié)多,失效的可能性增多,需要的工期長,可能會超出給定的時間造成后續(xù)檢修工作被迫放棄。因此,需要進行模擬演練驗證。
通過對3種方案的逐一分析和梳理,按照保守決策、縱深防御的原則,放棄執(zhí)行方案一,推薦優(yōu)先執(zhí)行方案二,但按照方案三制定詳細(xì)方案開展準(zhǔn)備工作,并開展模擬試驗驗證。
3. 方案計算分析
為確定施工工藝和吊具選用的參數(shù)等,根據(jù)鋼筋混凝土的力學(xué)特點及其強度發(fā)展規(guī)律設(shè)置了一個假設(shè)條件:混凝土閘板本身的強度足夠大,通過選擇合適的鉆孔位置保證吊裝孔與閘板邊緣的安全距離,通過吊具傳遞的應(yīng)力不會破壞閘板本身。通過計算得到的安全距離為:距離閘板頂部500mm。
3.1 施工工藝
(1)選取吊裝孔中心離閘板頂部500mm,對稱設(shè)2個吊裝孔,孔徑120mm。潛水員在吊裝孔下部預(yù)先鉆2個φ32固定孔,固定孔中心距閘板上端800mm,在孔內(nèi)對應(yīng)埋設(shè)2根φ28鋼筋錨桿,端頭焊M12螺栓,用以固定水下液壓鉆,之后開動鉆機進行鉆孔,直至穿透閘板本體。如圖2示。
(2)潛水員將2根銷軸(φ100)分別穿在中部的2個吊裝孔上,安裝好專用吊具后(如圖3示),由200T吊車試吊,如能在載荷限制范圍內(nèi)將閘板順暢的吊離底板3~5cm左右,則在進行安全檢查之后執(zhí)行方案二,如不能將閘板提高,則開始執(zhí)行切割程序。
(3)用風(fēng)鉆將閘板底部對應(yīng)割縫處混凝土進行鑿除,之后,用直流弧焊機由潛水員水下割除該處閘板的角鐵框及鋼筋,以便穿掛繩鋸。
為方便吊裝,將混凝土閘板在水下豎向切割成3塊,左、右兩塊各寬約550mm,中部寬約2150mm,中部呈倒梯形。在閘板上設(shè)兩道割縫,底部割縫離閘板兩端約605mm,如圖2所示。
圖2 閘板鉆孔-切割示意圖
圖3 專用吊具示意圖
(4)切割機動力部分由專業(yè)人員安裝到閘槽上部鋼平臺上,由潛水員將切割繩鋸安裝到水下割縫處。
為防止閘板體在切割后傾倒,中部閘板體由200T吊車帶緊吊纜,始終處于待吊狀態(tài),左右兩側(cè)閘板體吊裝孔穿掛Φ20的鋼絲繩,固定在上部平臺鋼梁上。
(5)啟動切割機進行切割,切割過程中視情況停機檢查切割情況,若切割頂部型鋼時發(fā)生卡鋸,則采用潛水員在水下用手持式切割工具將型鋼切斷。
(6)閘板切斷后,先吊中部閘板,后吊兩側(cè)閘板。
3.2吊裝機具設(shè)備選擇
(1)起重設(shè)備
吊裝物理論重量約8T,采用200T汽車吊吊裝混凝土閘板,70T吊車吊裝潛水員及其它設(shè)備。吊裝時,按200T吊車作用50T力(490KN)控制。
(2)鋼絲繩
查閱200T汽車吊技術(shù)參數(shù),吊裝物重50T時,最大吊裝高度可達34.8m。擬選用鋼絲繩Φ40(6×19+1),鋼絲破斷拉力總和1004.5KN,鋼絲繩破斷拉力換算系數(shù)α值取0.85,鋼絲繩安全系數(shù)K取4.5。中部閘板體重約53KN。
鋼絲繩容許拉力
(3)銷軸
材質(zhì)Q345b(fv1=145N/mm2),長800mm,按吊裝兩側(cè)閘板體計算時,銷軸按兩個截面計算。
銷軸所受剪應(yīng)力強度:
安全系數(shù)K2=145/31.2=4.65
(4)M12螺栓
螺栓受剪承重力設(shè)計值( =250N/mm2)
鉆孔機重量30Kg,重力為294N。
安全系數(shù)K3=28.26×1000/294=96
(5)卸扣
選用4個25T卸扣,卸扣軸銷直徑72mm,開口寬度100mm,內(nèi)空高度221mm。
(6)吊具
吊具鋼板材質(zhì)Q345b(抗剪fv2=180N/mm2,抗拉f=310 N/mm2),長1104mm,寬220mm,厚60mm,上部吊鼻孔φ90,下部銷軸孔φ110。
吊鼻孔上部抗剪切力:
安全系數(shù)K4=180/38.9=4.63
吊鼻孔兩側(cè)抗拉力:
安全系數(shù)K5=310/31.4=9.87
銷軸孔兩側(cè)抗拉力:
安全系數(shù)K6=310/37.1=8.36
3.3 模擬演練
等比例預(yù)制了混凝土閘板、加工了專用吊具、選配施工機具;驗證選配施工機具的效率;驗證潛水員水下混凝土閘板打孔、線鋸切割、安裝吊裝器材的可操作性及作業(yè)的效率和最佳人力配置、驗證水下作業(yè)安全保障措施的有效性等。
4. 小結(jié)
在接下來的停機大修期間,按計劃成功實施了方案二。在閘板起吊的瞬間起重機噸位計顯示的峰值為26噸,隨后回落到8噸左右。隨后對混凝土閘板的檢查,發(fā)現(xiàn)其結(jié)構(gòu)完成,但其吊耳腐蝕嚴(yán)重,已經(jīng)不能使用。通過模擬實驗及實施過程,驗證了方案的科學(xué)性和可行性。
通過實施水下混凝土閘板鉆孔、吊裝工作積累得水下作業(yè)經(jīng)驗,對后續(xù)類似工作直接提供了一個實用的方案,具有很大的指導(dǎo)和借鑒作用,有一定的推廣價值。
參考文件:
1.《起重機械安全規(guī)程》(GB6067-85)
2.《建筑機械使用安全技術(shù)規(guī)程》(JGJ33-2001)
3.《起重吊裝常用數(shù)據(jù)手冊》人民交通出版社出版
4.《工程起重機》中國建筑工業(yè)出版社1988年12月01日出版
5.《機械設(shè)備安裝工程手冊》冶金工業(yè)出版社2010年11月18日出版