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    淺談剪力墻配電箱安裝工藝的改進(jìn)

    2014-10-16 10:26李順利
    科技資訊 2014年2期
    關(guān)鍵詞:配電箱安裝改進(jìn)

    李順利

    摘 要:本文詳細(xì)分析了建筑工程剪力墻配電箱安裝工藝的現(xiàn)狀及缺點(diǎn),并分析了現(xiàn)在剪力墻配電箱安裝工藝造成墻體開裂等質(zhì)量問(wèn)題且廢工廢料的原因,制定措施克服以上問(wèn)題并論證了新工藝實(shí)施的可行性。經(jīng)過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證了這一工藝的可行,并總結(jié)了新工藝節(jié)省人工、料費(fèi)、提高安裝質(zhì)量的諸多優(yōu)點(diǎn),具有推廣價(jià)值。

    關(guān)鍵詞:配電箱 安裝 工藝 改進(jìn)

    中圖分類號(hào):TM594 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)01(b)-0126-02

    1 剪力墻配電箱安裝工藝的現(xiàn)狀和缺點(diǎn)

    1.1 剪力墻配電箱安裝工藝的現(xiàn)狀

    本工程為某住宅改造工程,有2棟公建、6棟住宅。墻體為多層剪力墻結(jié)構(gòu),現(xiàn)狀配電箱安裝工藝是:先做木套箱預(yù)留在墻體內(nèi),模版拆除墻體強(qiáng)度合格后再二次固定成品配電箱。與剪力墻周圍之間的縫隙用細(xì)石混凝土填充,之后用混凝土砂漿抹平配電箱與墻面接觸的四周。

    1.2 傳統(tǒng)工藝的缺點(diǎn)

    1.2.1 易出現(xiàn)墻體裂縫

    這種工藝容易出現(xiàn)墻體裂縫,這一現(xiàn)象難以消除,墻體因二次澆注墻體強(qiáng)度也不牢固,很難保證配電箱表面和剪力墻面在同一立面上,外觀欠佳,返修率高,且不易操作。

    1.2.2 廢工、廢料

    這種工藝廢工、廢料不僅增加施工成本,還延長(zhǎng)了施工工期,降低了勞動(dòng)效率。

    2 改進(jìn)后配電箱安裝工藝及優(yōu)點(diǎn)

    2.1 剪力墻配電箱改進(jìn)后安裝工藝

    工藝簡(jiǎn)單,配電箱一次性安裝到位在安裝配電箱前,用密封膠處理配電箱體縫隙。安裝時(shí)采用Ф10定位筋與墻體鋼筋焊接,將配電箱固定在墻體內(nèi)。在配電箱體內(nèi)部進(jìn)行支撐加固,以防變形。再填充泡沫,用膠帶封口。這樣配電箱體和混凝土接觸緊密,不易松動(dòng);箱體表面和剪力墻面在同一垂面上。

    2.2 新工藝的優(yōu)點(diǎn)

    2.2.1 一次施工成型,避免二次施工,降低人工、材料消耗成本

    2.2.2 新工藝不僅牢固而且美觀。工程質(zhì)量也得到很大提高

    所以從技術(shù)角度講,改進(jìn)配電箱體安裝工藝也是完全可行的。

    3 影響配電箱現(xiàn)狀安裝工藝消耗量的主要原因

    預(yù)留洞模具制作—— 模具安裝—— 模具拆除——二次接短管—— 混凝土灌縫——粉刷等工序,傳統(tǒng)安裝方法不僅工序繁瑣;必須二次施工,耗時(shí)長(zhǎng);人工、材料、機(jī)械消耗量大且不易操作。消除這幾道工序不僅大大降低消耗量,而且縮短了工期,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

    4 新安裝工藝實(shí)施的可行性論證

    4.1 制定對(duì)策及論證

    4.1.1 按照改進(jìn)前的工藝,在剪力墻鋼筋綁扎完成后,即制作、安裝配電箱木套箱及預(yù)留洞模

    4.1.2 拆除配電箱預(yù)留木套箱及留洞模具

    4.1.3 制作、安裝電線短管

    4.1.4 配電箱殼四周水泥砂漿抹面

    4.2 消除混凝土澆筑、水泥砂漿抹面兩道工序

    消除混凝土澆筑、水泥砂漿抹面兩道工序:傳統(tǒng)配電箱安裝完成后,與剪力墻周圍之間的縫隙必須用細(xì)石混凝土填充,容易出現(xiàn)裂縫,這一現(xiàn)象難以消除,不牢固,很難保證配電箱表面和剪力墻面在同一立面上,外觀欠佳,返修率高,效益較低。

    4.3 方案實(shí)施

    在剪力墻鋼筋綁扎完成后,用水平尺和水準(zhǔn)儀測(cè)量確定配電箱安裝位置,用Ф10定位筋與墻體鋼筋焊接,將成套成品配電箱箱體固定,固定接地點(diǎn)與墻體鋼筋焊接,并用支撐件將配電箱體上下支撐,箱體內(nèi)填充泡沫,用膠帶密封箱口。操作簡(jiǎn)單工藝可行。

    5 新舊安裝工藝的消耗量效果比較

    5.1 改進(jìn)剪力墻內(nèi)配電箱安裝工藝(如圖1)

    5.2 新安裝工藝實(shí)際效果(如圖2)

    5.2.1 質(zhì)量效果

    質(zhì)量得到很大提高,合格率達(dá)到100%,優(yōu)良率96%。

    5.2.2 節(jié)約人工、材料費(fèi)

    這一項(xiàng)目2#公建4、5、6、住宅#樓主體工程施工已完成,通過(guò)前一階段的生產(chǎn)實(shí)踐,實(shí)施前每臺(tái)消耗量231.03(元),實(shí)施后每臺(tái)消耗量125037(元)節(jié)約105.66(元),實(shí)際336臺(tái)配電箱安裝費(fèi)減少人工費(fèi)及材料節(jié)約合計(jì)35501.76元,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效果。

    5.2.3 工期提前

    配電箱工藝改進(jìn)后,電氣安裝工期提前11.8天,為土建施工、水暖安裝爭(zhēng)取了時(shí)間。

    6 結(jié)語(yǔ)

    在后續(xù)的1#公建、1、2、3#住宅樓施工中將繼續(xù)實(shí)踐和應(yīng)用配電箱體新型安裝工藝,預(yù)計(jì)8棟樓將可節(jié)約人工、料費(fèi)71003.52元。可以預(yù)見推廣這種改進(jìn)的配電箱安裝工藝,將提高電氣施工整體的安裝質(zhì)量,較明顯降低施工成本,節(jié)約資源,縮短工期、綠色環(huán)保。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 建筑安裝分項(xiàng)工程施工工藝規(guī)程[S].DBJ/T01-26-2003.endprint

    摘 要:本文詳細(xì)分析了建筑工程剪力墻配電箱安裝工藝的現(xiàn)狀及缺點(diǎn),并分析了現(xiàn)在剪力墻配電箱安裝工藝造成墻體開裂等質(zhì)量問(wèn)題且廢工廢料的原因,制定措施克服以上問(wèn)題并論證了新工藝實(shí)施的可行性。經(jīng)過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證了這一工藝的可行,并總結(jié)了新工藝節(jié)省人工、料費(fèi)、提高安裝質(zhì)量的諸多優(yōu)點(diǎn),具有推廣價(jià)值。

    關(guān)鍵詞:配電箱 安裝 工藝 改進(jìn)

    中圖分類號(hào):TM594 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)01(b)-0126-02

    1 剪力墻配電箱安裝工藝的現(xiàn)狀和缺點(diǎn)

    1.1 剪力墻配電箱安裝工藝的現(xiàn)狀

    本工程為某住宅改造工程,有2棟公建、6棟住宅。墻體為多層剪力墻結(jié)構(gòu),現(xiàn)狀配電箱安裝工藝是:先做木套箱預(yù)留在墻體內(nèi),模版拆除墻體強(qiáng)度合格后再二次固定成品配電箱。與剪力墻周圍之間的縫隙用細(xì)石混凝土填充,之后用混凝土砂漿抹平配電箱與墻面接觸的四周。

    1.2 傳統(tǒng)工藝的缺點(diǎn)

    1.2.1 易出現(xiàn)墻體裂縫

    這種工藝容易出現(xiàn)墻體裂縫,這一現(xiàn)象難以消除,墻體因二次澆注墻體強(qiáng)度也不牢固,很難保證配電箱表面和剪力墻面在同一立面上,外觀欠佳,返修率高,且不易操作。

    1.2.2 廢工、廢料

    這種工藝廢工、廢料不僅增加施工成本,還延長(zhǎng)了施工工期,降低了勞動(dòng)效率。

    2 改進(jìn)后配電箱安裝工藝及優(yōu)點(diǎn)

    2.1 剪力墻配電箱改進(jìn)后安裝工藝

    工藝簡(jiǎn)單,配電箱一次性安裝到位在安裝配電箱前,用密封膠處理配電箱體縫隙。安裝時(shí)采用Ф10定位筋與墻體鋼筋焊接,將配電箱固定在墻體內(nèi)。在配電箱體內(nèi)部進(jìn)行支撐加固,以防變形。再填充泡沫,用膠帶封口。這樣配電箱體和混凝土接觸緊密,不易松動(dòng);箱體表面和剪力墻面在同一垂面上。

    2.2 新工藝的優(yōu)點(diǎn)

    2.2.1 一次施工成型,避免二次施工,降低人工、材料消耗成本

    2.2.2 新工藝不僅牢固而且美觀。工程質(zhì)量也得到很大提高

    所以從技術(shù)角度講,改進(jìn)配電箱體安裝工藝也是完全可行的。

    3 影響配電箱現(xiàn)狀安裝工藝消耗量的主要原因

    預(yù)留洞模具制作—— 模具安裝—— 模具拆除——二次接短管—— 混凝土灌縫——粉刷等工序,傳統(tǒng)安裝方法不僅工序繁瑣;必須二次施工,耗時(shí)長(zhǎng);人工、材料、機(jī)械消耗量大且不易操作。消除這幾道工序不僅大大降低消耗量,而且縮短了工期,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

    4 新安裝工藝實(shí)施的可行性論證

    4.1 制定對(duì)策及論證

    4.1.1 按照改進(jìn)前的工藝,在剪力墻鋼筋綁扎完成后,即制作、安裝配電箱木套箱及預(yù)留洞模

    4.1.2 拆除配電箱預(yù)留木套箱及留洞模具

    4.1.3 制作、安裝電線短管

    4.1.4 配電箱殼四周水泥砂漿抹面

    4.2 消除混凝土澆筑、水泥砂漿抹面兩道工序

    消除混凝土澆筑、水泥砂漿抹面兩道工序:傳統(tǒng)配電箱安裝完成后,與剪力墻周圍之間的縫隙必須用細(xì)石混凝土填充,容易出現(xiàn)裂縫,這一現(xiàn)象難以消除,不牢固,很難保證配電箱表面和剪力墻面在同一立面上,外觀欠佳,返修率高,效益較低。

    4.3 方案實(shí)施

    在剪力墻鋼筋綁扎完成后,用水平尺和水準(zhǔn)儀測(cè)量確定配電箱安裝位置,用Ф10定位筋與墻體鋼筋焊接,將成套成品配電箱箱體固定,固定接地點(diǎn)與墻體鋼筋焊接,并用支撐件將配電箱體上下支撐,箱體內(nèi)填充泡沫,用膠帶密封箱口。操作簡(jiǎn)單工藝可行。

    5 新舊安裝工藝的消耗量效果比較

    5.1 改進(jìn)剪力墻內(nèi)配電箱安裝工藝(如圖1)

    5.2 新安裝工藝實(shí)際效果(如圖2)

    5.2.1 質(zhì)量效果

    質(zhì)量得到很大提高,合格率達(dá)到100%,優(yōu)良率96%。

    5.2.2 節(jié)約人工、材料費(fèi)

    這一項(xiàng)目2#公建4、5、6、住宅#樓主體工程施工已完成,通過(guò)前一階段的生產(chǎn)實(shí)踐,實(shí)施前每臺(tái)消耗量231.03(元),實(shí)施后每臺(tái)消耗量125037(元)節(jié)約105.66(元),實(shí)際336臺(tái)配電箱安裝費(fèi)減少人工費(fèi)及材料節(jié)約合計(jì)35501.76元,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效果。

    5.2.3 工期提前

    配電箱工藝改進(jìn)后,電氣安裝工期提前11.8天,為土建施工、水暖安裝爭(zhēng)取了時(shí)間。

    6 結(jié)語(yǔ)

    在后續(xù)的1#公建、1、2、3#住宅樓施工中將繼續(xù)實(shí)踐和應(yīng)用配電箱體新型安裝工藝,預(yù)計(jì)8棟樓將可節(jié)約人工、料費(fèi)71003.52元??梢灶A(yù)見推廣這種改進(jìn)的配電箱安裝工藝,將提高電氣施工整體的安裝質(zhì)量,較明顯降低施工成本,節(jié)約資源,縮短工期、綠色環(huán)保。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 建筑安裝分項(xiàng)工程施工工藝規(guī)程[S].DBJ/T01-26-2003.endprint

    摘 要:本文詳細(xì)分析了建筑工程剪力墻配電箱安裝工藝的現(xiàn)狀及缺點(diǎn),并分析了現(xiàn)在剪力墻配電箱安裝工藝造成墻體開裂等質(zhì)量問(wèn)題且廢工廢料的原因,制定措施克服以上問(wèn)題并論證了新工藝實(shí)施的可行性。經(jīng)過(guò)實(shí)踐驗(yàn)證了這一工藝的可行,并總結(jié)了新工藝節(jié)省人工、料費(fèi)、提高安裝質(zhì)量的諸多優(yōu)點(diǎn),具有推廣價(jià)值。

    關(guān)鍵詞:配電箱 安裝 工藝 改進(jìn)

    中圖分類號(hào):TM594 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1672-3791(2014)01(b)-0126-02

    1 剪力墻配電箱安裝工藝的現(xiàn)狀和缺點(diǎn)

    1.1 剪力墻配電箱安裝工藝的現(xiàn)狀

    本工程為某住宅改造工程,有2棟公建、6棟住宅。墻體為多層剪力墻結(jié)構(gòu),現(xiàn)狀配電箱安裝工藝是:先做木套箱預(yù)留在墻體內(nèi),模版拆除墻體強(qiáng)度合格后再二次固定成品配電箱。與剪力墻周圍之間的縫隙用細(xì)石混凝土填充,之后用混凝土砂漿抹平配電箱與墻面接觸的四周。

    1.2 傳統(tǒng)工藝的缺點(diǎn)

    1.2.1 易出現(xiàn)墻體裂縫

    這種工藝容易出現(xiàn)墻體裂縫,這一現(xiàn)象難以消除,墻體因二次澆注墻體強(qiáng)度也不牢固,很難保證配電箱表面和剪力墻面在同一立面上,外觀欠佳,返修率高,且不易操作。

    1.2.2 廢工、廢料

    這種工藝廢工、廢料不僅增加施工成本,還延長(zhǎng)了施工工期,降低了勞動(dòng)效率。

    2 改進(jìn)后配電箱安裝工藝及優(yōu)點(diǎn)

    2.1 剪力墻配電箱改進(jìn)后安裝工藝

    工藝簡(jiǎn)單,配電箱一次性安裝到位在安裝配電箱前,用密封膠處理配電箱體縫隙。安裝時(shí)采用Ф10定位筋與墻體鋼筋焊接,將配電箱固定在墻體內(nèi)。在配電箱體內(nèi)部進(jìn)行支撐加固,以防變形。再填充泡沫,用膠帶封口。這樣配電箱體和混凝土接觸緊密,不易松動(dòng);箱體表面和剪力墻面在同一垂面上。

    2.2 新工藝的優(yōu)點(diǎn)

    2.2.1 一次施工成型,避免二次施工,降低人工、材料消耗成本

    2.2.2 新工藝不僅牢固而且美觀。工程質(zhì)量也得到很大提高

    所以從技術(shù)角度講,改進(jìn)配電箱體安裝工藝也是完全可行的。

    3 影響配電箱現(xiàn)狀安裝工藝消耗量的主要原因

    預(yù)留洞模具制作—— 模具安裝—— 模具拆除——二次接短管—— 混凝土灌縫——粉刷等工序,傳統(tǒng)安裝方法不僅工序繁瑣;必須二次施工,耗時(shí)長(zhǎng);人工、材料、機(jī)械消耗量大且不易操作。消除這幾道工序不僅大大降低消耗量,而且縮短了工期,提高了經(jīng)濟(jì)效益。

    4 新安裝工藝實(shí)施的可行性論證

    4.1 制定對(duì)策及論證

    4.1.1 按照改進(jìn)前的工藝,在剪力墻鋼筋綁扎完成后,即制作、安裝配電箱木套箱及預(yù)留洞模

    4.1.2 拆除配電箱預(yù)留木套箱及留洞模具

    4.1.3 制作、安裝電線短管

    4.1.4 配電箱殼四周水泥砂漿抹面

    4.2 消除混凝土澆筑、水泥砂漿抹面兩道工序

    消除混凝土澆筑、水泥砂漿抹面兩道工序:傳統(tǒng)配電箱安裝完成后,與剪力墻周圍之間的縫隙必須用細(xì)石混凝土填充,容易出現(xiàn)裂縫,這一現(xiàn)象難以消除,不牢固,很難保證配電箱表面和剪力墻面在同一立面上,外觀欠佳,返修率高,效益較低。

    4.3 方案實(shí)施

    在剪力墻鋼筋綁扎完成后,用水平尺和水準(zhǔn)儀測(cè)量確定配電箱安裝位置,用Ф10定位筋與墻體鋼筋焊接,將成套成品配電箱箱體固定,固定接地點(diǎn)與墻體鋼筋焊接,并用支撐件將配電箱體上下支撐,箱體內(nèi)填充泡沫,用膠帶密封箱口。操作簡(jiǎn)單工藝可行。

    5 新舊安裝工藝的消耗量效果比較

    5.1 改進(jìn)剪力墻內(nèi)配電箱安裝工藝(如圖1)

    5.2 新安裝工藝實(shí)際效果(如圖2)

    5.2.1 質(zhì)量效果

    質(zhì)量得到很大提高,合格率達(dá)到100%,優(yōu)良率96%。

    5.2.2 節(jié)約人工、材料費(fèi)

    這一項(xiàng)目2#公建4、5、6、住宅#樓主體工程施工已完成,通過(guò)前一階段的生產(chǎn)實(shí)踐,實(shí)施前每臺(tái)消耗量231.03(元),實(shí)施后每臺(tái)消耗量125037(元)節(jié)約105.66(元),實(shí)際336臺(tái)配電箱安裝費(fèi)減少人工費(fèi)及材料節(jié)約合計(jì)35501.76元,取得了很好的經(jīng)濟(jì)效果。

    5.2.3 工期提前

    配電箱工藝改進(jìn)后,電氣安裝工期提前11.8天,為土建施工、水暖安裝爭(zhēng)取了時(shí)間。

    6 結(jié)語(yǔ)

    在后續(xù)的1#公建、1、2、3#住宅樓施工中將繼續(xù)實(shí)踐和應(yīng)用配電箱體新型安裝工藝,預(yù)計(jì)8棟樓將可節(jié)約人工、料費(fèi)71003.52元。可以預(yù)見推廣這種改進(jìn)的配電箱安裝工藝,將提高電氣施工整體的安裝質(zhì)量,較明顯降低施工成本,節(jié)約資源,縮短工期、綠色環(huán)保。

    參考文獻(xiàn)

    [1] 建筑安裝分項(xiàng)工程施工工藝規(guī)程[S].DBJ/T01-26-2003.endprint

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