• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    新型皮棉清理機清理單元的創(chuàng)新設計

    2014-10-04 02:38:34楊建華王澤武郭寧泊
    中國棉花加工 2014年1期
    關鍵詞:刺輥清理機分梳

    ■楊建華 王澤武 郭寧泊

    〔1第八師149團聯(lián)合加工廠,新疆石河子 832052〕

    〔2鄭州棉麻工程技術設計研究所,河南鄭州 450004〕

    〔3河南大學數(shù)學與信息科學學院,河南開封 475001〕

    皮棉清理機在我國的發(fā)展時間不長,隨著近幾年的棉檢體制改革的推動得到快速發(fā)展。目前新疆建設兵團正在大力發(fā)展機采棉,為提高皮棉等級質(zhì)量,根據(jù)加工工藝的要求,必須配置皮棉清理機對皮棉進行精細除雜。

    我國目前使用的皮棉清理機雖然型號眾多,但整機的原理及結構相差不大。近兩三年來,出現(xiàn)的一些改進機型只在皮棉清理機的給棉部分作了一些改進。筆者結合自己的設計經(jīng)驗,對目前市場上常用的傳統(tǒng)型與改進型皮棉清理機進行了比對、分析,并提出進一步提高皮棉清理機性能的設計方案。

    一、目前常用傳統(tǒng)型皮棉清理機的原理結構及性能分析

    (一)傳統(tǒng)型皮棉清理機的原理結構

    本文以MPQM600×3200機型作為傳統(tǒng)皮棉清理機的代表進行研究,其它機型雖然在尺寸、速度方面有所不同,但總體結構近似。

    傳統(tǒng)型皮棉清理機工作原理如圖1所示:附著在塵籠1上的皮棉層被剝棉羅拉2、壓棉羅拉3聯(lián)合剝?nèi)〔⑺徒o牽伸溝槽羅拉4與牽伸光羅拉5。由于牽伸溝槽羅拉4和牽伸光羅拉5的速度大于剝棉羅拉2、壓棉羅拉3,這樣就使棉層得到了穩(wěn)定的牽伸。初步牽伸變薄的棉層被喂進給棉板6和給棉羅拉15的組合,給棉板6與給棉羅拉15的間隙只有0.2 mm,棉層在此被進一步拉薄使雜質(zhì)充分暴露。棉層在給棉板6的“鼻尖”處被有效握持,“鼻尖”下方45 mm長的短平面與刺輥10形成穩(wěn)定的壓棉點。在給棉板6、給棉羅拉15、刺輥10及6把除雜刀11的聯(lián)合作用下,棉層得到了精細的清理,被清理后的棉層由毛刷輥12剝?nèi)『蟊晃爰迿C中。

    圖1 傳統(tǒng)皮棉清理工作原理示意圖

    皮棉清理機的給棉部分指的是從塵籠1上剝下棉胎到喂入刺輥10的裝置,如圖2所示。包含的主要機件有壓棉羅拉2、剝棉羅拉3、牽伸溝槽羅拉4、牽伸光羅拉5、給棉板6、彈簧裝置、給棉羅拉7。給棉部分不是獨立存在的,它與塵籠、刺輥以及給棉部分內(nèi)含的各機件之間都有嚴格的隔距關系和速度配比關系。清理部分主要由刺輥8和排雜刀9、附棉板10組成(由于固定在排雜刀9的底部與排雜刀9聯(lián)合使用的附棉板10是為了不使棉纖維因離心力脫離刺輥而設計的輔助裝置,因此,筆者也將其列入清理部分)。

    圖2 傳統(tǒng)皮棉清理機給棉、清理部分結構示意圖

    (二)傳統(tǒng)皮棉清理機缺點及分析

    1.損傷纖維長度,降低纖維強度,增加棉結和短纖含量。

    據(jù)有關文獻報道,每臺皮清機都會使棉纖維長度變短,在棉纖維回潮率是4.1%、5.5%、8.4%時,HVI長度分別為27.9 mm、28.2 mm和28.4 mm,每臺皮清機使棉纖維長度降低約0.25 mm,經(jīng)過三道皮清后由Ptyer101測量的平均棉纖維長度為21.8 mm,不經(jīng)過皮清時為23.4 mm。棉纖維回潮率從8.4%降到4.1%時,平均長度從23.6 mm降到22.1 mm,短纖維含量(以重量計)從4.6%上升到8.7%。在使用一、二、三道皮清機時,皮清機使短纖含量分別增至6.8%、8.8%和9.6%。

    在棉纖維回潮率8.4%時,長度整齊度為82.8%;回潮率5.5%時,長度整齊度為82.2%;回潮率4.1%時,長度整齊度為81.9%。機械處理使平均長度整齊度從82.8%(提凈式喂花軋花機或棉稈清理加提凈式軋花機)降到81.4%(三道皮清)。在棉纖維回潮率為4.1%、5.5%和8.4%時,棉纖維斷裂比強度平均值為 28.0 cN/tex、28.6 cN/tex和29.2 cN/tex。

    當使用二道皮清時,棉結數(shù)量從2.8個/100 cm2上升到5.3個/100 cm2。W.S.A nthony還指出,當皮棉回潮率為4.1%和8.4%時,棉結平均為13.1和6.7(單位:個/100cm2)。當旁通一道和二道皮清后,棉結分別減少15%和42%。

    在機采棉清理工藝中,皮清機在降低皮棉含雜、改善棉纖維外觀方面,可以說是功效最強的設備。但皮清機也破壞了棉纖維品質(zhì),增大了棉結含量與衣分損失。經(jīng)過皮清機清理的皮棉原料,雖然在紡紗時改善了紗線外觀,但是破壞了紗線強度,增加了紡紗的斷頭率。

    2.傳統(tǒng)機型的給棉部分結構是產(chǎn)生清理缺陷的要因。

    在傳統(tǒng)型皮棉清理機的具體應用中,鋸齒輥筒與給棉羅拉為相對轉動,給棉板位于鋸齒輥筒轉動方向的前方和給棉羅拉的后方,鋸齒輥筒對皮棉的抓取為逆向抓取,這就增大了對皮棉的梳理強度,同時也對皮棉纖維本身造成了損傷,加大了皮棉中的短絨含量。鋸齒輥筒在抓取皮棉纖維時,給棉板位于被抓取皮棉纖維的后方,被抓取的皮棉纖維因給棉板和給棉羅拉的握持以及給棉板的阻擋,皮棉纖維經(jīng)過給棉板與給棉羅拉的配合面和給棉板與鋸齒輥筒的配合面時,相互之間很容易產(chǎn)生滑動摩擦而損傷纖維,更重要是皮棉纖維經(jīng)過上述兩配合面的相貫的刀尖時,容易被刀尖刮擦而損傷纖維,增加棉纖維疵點,降低纖維強度,增加了短絨含量。

    3.產(chǎn)量低,易塞車。

    傳統(tǒng)型皮棉清理機給棉羅拉與給棉板間隙小(0.15~0.3 mm),給棉羅拉與給棉板對皮棉纖維的夾持作用好,當鋸齒鉤拉皮棉纖維時,皮棉纖維能得到充分的分解梳理。但壓力過大,間隙過小,而清理皮棉量突然增大時,皮棉在此易受阻,不能順利通過,并造成機件損壞;反之,給棉羅拉壓力小且給棉羅拉與給棉板的間隙大,則給棉羅拉與給棉板對皮棉纖維的夾持作用差,鋸齒鉤拉纖維會造成片狀或塊狀鉤取現(xiàn)象,使黏附在纖維中的雜質(zhì)難以清除,碰到除塵棒時,易排落纖維,造成衣分虧損。所以傳統(tǒng)機型的喂棉部分致使皮棉清理機產(chǎn)量低,不適應如今的機采棉所要求的大產(chǎn)量。

    4.結構復雜,制造成本高。

    傳統(tǒng)機型的給棉部分為了防止機械碰撞產(chǎn)生火花引起火災。給棉板及牽伸溝槽羅拉都用鋁合金,近年來鋁價飆升,給棉機制造企業(yè)增加了成本。給棉板的位置及功能決定了它的形狀復雜、公差要求極嚴格,如圓弧面輪廓度不大于0.2 mm,刀尖直線度不大于0.2 mm,圓弧面的粗糙度為Ra1.6。鋁材料金屬機械加工性能不好,在加工中要用特殊的工藝、專用的刀具、加工工序多、耗費工時大,這些無疑都增加了成本。由于鋁合金的強度、剛性與目前常用鋼(Q235-A,45)相比還是有差距,因此給棉板需要有鋼支架的強力支撐才能使用,即使這樣給棉板在生產(chǎn)中也屢發(fā)斷裂的事故。

    5.調(diào)整復雜、操作困難。

    給棉部分的隔距要求嚴格,機械構件多,不易于調(diào)整。調(diào)整不到位會產(chǎn)生3個不好的結果:1.造成機械構件的的損傷、報廢,甚至釀成機械事故。2.清理質(zhì)量達不到要求。3.產(chǎn)量達不到,頻繁堵車,造成窩工。給棉部分的隔距要隨著設備的使用情況,如:加工量、使用年限、構件的磨損變形程度等做相應的調(diào)整,技術要求高,一般的操作工、維修工完成不了。

    當隔距、給棉羅拉的壓力都調(diào)得很好時,受系統(tǒng)不穩(wěn)定或管道掛花的影響也會引起塞車,每次塞車都需兩三個工人去掏花。若情況嚴重的,工人們甚至會用管鉗卡住給棉羅拉的軸頭,強力反轉,這樣既損傷了給棉羅拉,又因為塞車造成了給棉羅拉或給棉板的變形甚至損壞,使隔距也發(fā)生了變化。

    二、現(xiàn)有市場上的一些改進機型與傳統(tǒng)機型的對比及分析

    鑒于傳統(tǒng)機型的給棉部分存在上述諸多結構缺陷,近年來,國內(nèi)一些棉機企業(yè)針對皮棉清理機針的棉部分進行了改進設計。典型的機型主要有以下兩種。

    (一)不含給棉板型

    1.不含給棉板,兩根羅拉兩端固定。

    圖3 兩羅拉固定型的被動側

    圖4 兩羅拉固定型的主傳動側

    2.不含給棉板,羅拉一根兩端固定,一根有彈性緩沖。

    圖5 彈性緩沖型的被動側

    圖6 彈性緩沖型的主傳動側

    (二)改進型皮棉清理機結構原理

    圖7 新型皮棉清理機結構原理示意圖

    圖7所示是目前軋花廠使用的改進型皮棉清理機結構原理示意圖。棉層2被壓棉羅拉3和剝棉羅拉8聯(lián)合作用從塵籠1上剝下,夾持直接喂給刺輥4,刺輥4抓取棉層2高速甩向除雜刀5,在離心力的作用下完成清理除雜的功能。

    從圖7與圖2結構對比可看出:相對于傳統(tǒng)的皮清機,改進型皮棉清理機不含給棉板及一對牽伸羅拉,結構更簡單緊湊、易于調(diào)整、制造成本也大大降低。而新型皮清機的清理系統(tǒng)(圖7)與傳統(tǒng)型(圖2)是一樣的,即新型皮清機的清理系統(tǒng)沿用了老的清理系統(tǒng)。

    (三)改進型皮棉清理機的使用特點

    相對于傳統(tǒng)的皮清機,改進型皮棉清理機在使用中展現(xiàn)了一些優(yōu)勢:產(chǎn)量遠高于傳統(tǒng)機型,結構簡單,易于調(diào)整,不易堵車。由于刺輥對喂給的皮棉握持力低,因此皮棉的摩擦力小致使皮棉含雜率高于含給棉板的皮棉清理機。為了達到較高的排雜率,新型皮棉清理機的刺輥轉速都在千轉以上,以增加離心力將質(zhì)量較輕的塵雜從皮棉纖維上甩出。改進型皮棉清理機給棉輥是將皮棉壓向刺輥的。含給棉板的傳統(tǒng)機型,刺輥把棉纖維從給棉板和給棉羅拉的夾持下,強力將皮棉“拽”出“鉗口”,所以傳統(tǒng)皮清機的刺輥對棉纖維分梳力度大,能將纖維充分拉直,使雜質(zhì)暴露,更容易出去。同時棉纖維與給棉板的強力摩擦也具有“絲光效應”,使清后的皮棉棉形順暢、色澤豐盈。改進型皮棉清理機刺輥對皮棉纖維的抓取不牢,在大的離心力作用下,當遇到外力(除雜刀)時易脫離刺輥,造成不孕籽含棉量高。綜上所述,傳統(tǒng)含給棉板型與改進型無給棉板機型的關鍵技術區(qū)別:一種是強力分梳,一種是非強力分梳。強力分梳造成了傳統(tǒng)機型除雜率高、棉形光潔順暢,但因刺輥的強力鉤拉使纖維受損傷,長度變短,經(jīng)過兩臺皮清機后纖維長度變得更短。改進機型是非強力分梳,對棉纖維長度損傷較小,但其它指標沒有傳統(tǒng)機型高。

    由于傳統(tǒng)型與改進型皮棉清理機各有優(yōu)、缺點,因此在配置機采棉生產(chǎn)線時,棉機生產(chǎn)廠家一般都采取1臺軋花機后配2臺皮棉清理機,配的頭道皮清是不含給棉板的,二道皮清是傳統(tǒng)的帶給棉板的。這樣的配置雖然阻礙了改進型皮清機在產(chǎn)量及不易堵車方面優(yōu)勢的發(fā)揮,但是也從一定程度上彌補了改進型皮清機在皮棉含雜、不孕籽含棉率高、梳理不完全方面的劣勢。

    三、皮棉清理機清理單元的創(chuàng)新設計

    隨著科技不斷進步,棉花加工設備的性能也將得到不斷地提升。經(jīng)過綜合分析,筆者認為目前的趨勢已很明顯:即皮棉清理機無給棉板的形式必將代替?zhèn)鹘y(tǒng)的有給棉板的形式,但完全代替的條件是新型機除兼具自身優(yōu)勢外,還要囊括傳統(tǒng)機型的優(yōu)勢。

    (一)初步設計思路及方案

    新型皮棉清理機除滿足對皮棉的基本清理需求外,還應該具備以下主要特點:①對纖維強力及長度只有很小的損傷,皮棉纖維損耗率不大于0.8%;②清雜率不小于40%并且可控;③產(chǎn)量高,能跟上任何同時代高產(chǎn)軋花機;④不孕籽含棉率低、損失衣分少,符合國家標準。⑤梳理后外觀形態(tài)好,棉形順暢、光潔,目測感官好。⑥不堵車或很少堵車(一個班次少于1次)。⑦智能化、操作安全簡單,容易維護。⑧制造成本低、性能穩(wěn)定可靠。

    筆者認為目前市場上無給棉板形式的給棉結構具有一定的優(yōu)點,即它的結構完全或基本滿足了第①、③、⑥、⑦、⑧條。然而第②、④、⑤條是它的弱項,這3條是衡量新型皮棉清理機性能的關鍵指標。筆者從這3條入手,兼顧其它5條來闡述設計思路。

    要想使無給棉板形式的皮清機成為“全優(yōu)”型而徹底淘汰傳統(tǒng)型的皮清機,必須對現(xiàn)有無給棉板的皮清機進行持續(xù)的改進?,F(xiàn)有無給棉板的皮清機在給棉部分的設計經(jīng)過近幾年的實踐證明還是很成功的,若持續(xù)改進,使整機性能進一步提高,筆者認為需從清理單元著手,即對皮棉清理機清理單元進行創(chuàng)新設計。

    圖8 無給棉型的清理單元設計示意圖

    工作原理如圖8所示:棉層2被壓棉羅拉3和剝棉羅拉11聯(lián)合作用從塵籠1上剝下,夾持直接喂給刺輥10。刺輥10順時針傾斜的齒條抓取棉層2高速順時針轉動,轉動時遇到由分梳刺輥4和毛刷輥5組成的第一分梳點。分梳刺輥4包纏有逆時針傾斜一定角度的齒條,齒條密度稍大于刺輥10的齒條密度。當分梳刺輥4逆時針轉動且表面線速度小于刺輥10的表面線速度時,棉層2在兩刺輥的速差及齒條作用下被分梳。由于刺輥10的齒條角度與分梳刺輥4的齒條角度呈“交叉”配置,且線速度更大,在第一分梳點分梳后又被刺輥10的齒條拉走。分梳刺輥4將棉層2擠向刺輥10并用兩輥的齒條將棉層分梳得更均勻細致,在拉伸時拉直纖維使纖維趨向于單根纖維,充分曝露雜質(zhì)。刺輥10帶著經(jīng)初步分梳的棉層通過第一梳棉點后轉向除雜刀7,初步分梳的棉纖維充分被拉直使雜質(zhì)曝露無余,在與多把除雜刀7的作用下,離心力的作用很容易將雜質(zhì)6甩離棉纖維表面。刺輥10帶著初步分梳除雜后的棉層繼續(xù)順時針轉動來到第二分梳點,重復第一分梳點的功能,進行更為細致的分梳和除雜。毛刷輥5起輔助作用,它的毛刷深入分梳刺輥4的齒條并轉動,隨時清理分梳刺輥4齒條內(nèi)嵌入的不孕籽及其它雜質(zhì),時刻保持齒條處于清潔、鋒利的工作狀態(tài)。除雜刀7下的附棉板8起到了附棉的作用,即壓附棉層貼在刺輥齒條上防止其脫離刺輥產(chǎn)生排“白棉”現(xiàn)象。

    (二)設計特點

    1.使用了兩次分梳排雜的結構。

    在新的清理單元設計中,筆者結合了棉紡梳棉技術,使用了2個分梳點、4個排雜點的形式。

    2.排雜量大且可在線控制。

    傳統(tǒng)的皮清機刺輥齒條對棉層抓取不牢,棉層的厚薄不均致使排雜不均,較厚時易出現(xiàn)排“白棉”現(xiàn)象,損失了衣分。突然的大棉塊會對除雜刀及刺輥造成沖擊,甚至產(chǎn)生事故。創(chuàng)新設計的皮棉清理機可使棉層被分梳得更均勻細致,充分曝露雜質(zhì),排雜量大且可控。

    在傳統(tǒng)機型的清理單元中,雖然可通過調(diào)整除雜刀到刺輥面的隔距來部分控制除雜量,但是因調(diào)節(jié)量小,完成這個功能是不現(xiàn)實的,特別是在線調(diào)節(jié)是不可能的。

    采用分梳排雜的結構使排雜量、棉纖維衣分的損失、棉纖維長度的損耗可以人工綜合控制。分梳刺輥4由變頻電機帶動,分梳刺輥4與刺輥10轉向相對,當分梳刺輥4的線速度等于刺輥10的線速度時,分梳點不起分梳作用,只是將棉層壓向刺輥10的表面,這時排雜量最小,棉纖維長度損傷也最小。當分梳刺輥4的線速度逐漸降低,與刺輥10的速差增加時,分梳作用越明顯,排雜量也就越大,同時會增加對棉纖維的損傷。由于梳刺輥4由變頻電機帶動,很容易人工在線控制其轉速,通過控制其分梳力度而獲得綜合指標較高的皮棉。

    兩次分梳點的隔距不一樣,第一分梳點的隔距要大于第二分梳點,符合逐步細化清理的原則。調(diào)整隔距可以控制皮棉質(zhì)量,兩個分梳刺輥的速度也可以不一樣,在應用中可根據(jù)實驗找到最佳值。

    3.提高了棉纖維的觀感。

    本結構有穩(wěn)定的分梳力,在刺輥拉直纖維的同時,纖維與齒條、纖維之間的摩擦力作用對纖維產(chǎn)生了“絲光”的效果,使棉形順暢及色澤豐盈。

    4.提高整機的安全性。

    無給棉板的清理機因刺輥齒條沒有充分拉直纖維,雜質(zhì)不易曝露而難以排出,廠家為了追求排雜率而猛提刺輥轉速。加大離心力排雜的同時也加大了排白棉的尷尬,同時高速旋轉的刺輥給制造增加了難度,更給使用者帶來了安全隱患。

    采用二次分梳排雜結構的清理機刺輥無需太高轉速,估算其轉速和傳統(tǒng)機型的刺輥一致即可,這樣可以提高整機的安全性。

    5.降低投資和使用成本。

    經(jīng)模擬測算,采用二次分梳排雜結構的單臺皮清機,1臺的排雜量大于等于2臺傳統(tǒng)機型的組合,或大于等于1臺傳統(tǒng)加1臺無給棉板機型的組合。所以在機采棉生產(chǎn)線中只需配置1臺,既節(jié)省了投資方的設備投資,占地也少,使用中在風機等的電能消耗上也遠小于兩臺的配置,節(jié)約了運行成本。

    機采棉生產(chǎn)線中使用一臺本機可以避免第二次皮清對棉纖維的急劇磨損。

    在手摘棉生產(chǎn)線中配置二次分梳排雜結構的單臺皮清機時,需相應調(diào)大二次分梳的隔距,適當提高分梳刺輥的速度。這樣不會出現(xiàn)對皮棉進行過度排雜而損傷纖維的情況。

    四、結語

    綜上所述,在棉紡行業(yè)對皮棉品質(zhì)日益重視的今天,作為原料供應方,棉花加工行業(yè)也應汲取棉紡行業(yè)的先進理念,做用戶之所需產(chǎn)品,只有努力在源頭把好皮棉的品質(zhì)關,這樣才能達到事半功倍的效果。采用二次分梳排雜結構的皮棉清理機的設計符合目前下游客戶要求,有巨大的市場需求空間。

    猜你喜歡
    刺輥清理機分梳
    轉杯紡分梳輥分梳質(zhì)量研究初探
    紡織器材(2024年1期)2024-02-23 02:18:34
    減少JWF1213 型梳棉機落棉率的工藝優(yōu)化
    TC 系列梳棉機刺輥除塵刀工藝的改進措施
    棉紡織技術(2022年8期)2022-11-21 23:08:16
    雙喂給雙分梳轉杯紡技術研究進展
    紡織學報(2022年8期)2022-08-26 02:17:36
    梳棉機錫林與刺輥速比對成紗強力的影響
    2020年度河北省分梳山羊絨質(zhì)量分析報告
    中國纖檢(2021年9期)2021-09-30 08:02:46
    刺輥速度對棉結變化和重新分布的影響
    紡織學報(2020年7期)2021-01-05 03:44:00
    氣流噴氣式皮棉清理機
    轉杯紡分梳輥針布應用的典型問題及解決措施
    為提高機采棉質(zhì)量提供裝備支撐——智能皮棉清理機的設計探討
    永春县| 彩票| 东明县| 崇阳县| 米易县| 桂林市| 西乌| 普定县| 恩平市| 屏山县| 水富县| 青神县| 凤翔县| 资中县| 荣昌县| 繁昌县| 京山县| 馆陶县| 东莞市| 苏州市| 连城县| 天津市| 锡林浩特市| 屏东市| 阳西县| 五河县| 金华市| 陇川县| 苍南县| 长顺县| 鄂尔多斯市| 沛县| 东港市| 观塘区| 钟祥市| 手游| 易门县| 彰化县| 巴东县| 海口市| 永川市|