冶紅耀,于 鑫,張忠良
(唐山三友志達鈣業(yè)有限公司,河北 唐山 063305)
2012年4月,鈣業(yè)公司開始使用股份新旭法鈣液作為原料液生產(chǎn)氯化鈣,新旭法鈣液中氯化鈣濃度較高,對降低各項消耗以及提高成品鈣液產(chǎn)量都是有利的。但由于新旭法鈣液在氨的回收利用階段加入了大量的灰乳,導(dǎo)致鈣液中過?;液枯^高,使得蒸發(fā)系統(tǒng)的換熱和離鹽效果變差,并嚴重影響了后序產(chǎn)品質(zhì)量,必須減少過?;液?,才能有效利用新旭法鈣液。
新旭法鈣液是氨堿法母液在蒸餾回收氨的過程中加入石灰乳后的產(chǎn)物,由于此過程中為確保氨的充分回收,加入過量石灰乳,造成反應(yīng)后溶液中CaO含量過高,在后序的蒸發(fā)生產(chǎn)中形成大量Ca(OH)2,隨著溫度的升高Ca(OH)2溶解度降低,從而使蒸發(fā)系統(tǒng)中的Ca(OH)2大大增加,一方面影響了系統(tǒng)中CaCl2的析出,使其結(jié)晶顆粒變小,不易分離;另一方面大量微溶于水的Ca(OH)2絮狀物增加了溶液的粘稠度,使溶液更難于被提濃,同時也容易堵塞加熱管,造成蒸發(fā)系統(tǒng)頻繁洗車,各項消耗劇增;再一方面,溶液中Ca(OH)2的增多,使得產(chǎn)品氯化鈣溶解后的溶液濁度高,嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量。
由于鈣液中過?;乙訡aO和Ca(OH)2的形式存在,根據(jù)酸堿中和反應(yīng),可以向新旭法鈣液中加入鹽酸來降低CaO和Ca(OH)2的含量,此過程在常溫下即可進行。反應(yīng)方程式如下:
CaO+2HCl=CaCl2+H2O
Ca(OH)2+2HCl=CaCl2+2H2O
這樣既可有效除去鈣液中的雜質(zhì),又未帶入新的雜質(zhì),理論上可行。
使用鹽酸儲桶、加酸泵、塑料管、電磁流量計、不銹鋼閥門等組成簡易加酸裝置安裝在清液管上,通過加酸泵直接將鹽酸打入清液管,使鹽酸和新旭法鈣液在進入清液桶后充分混合,每小時分別在加酸點前30m位置和清液桶出口處各取1個樣品,分析加酸前、后鈣液中的過?;液浚鶕?jù)其數(shù)值調(diào)整加酸量。
將樣品鈣液中過?;液恳訡aO的濃度來表示,由于新旭法鈣液處于試生產(chǎn)階段,其鈣液中過?;液坎▌虞^大,約為0.5~2.0tt,清液桶出口處鈣液中過?;液繎?yīng)控制多高,還須通過實際生產(chǎn)情況逐步調(diào)整,才能確定出最佳值。先暫定控制清液桶出口處鈣液中含灰量為0.3~0.35tt,可按表1調(diào)整加酸量。
表1 加酸量對照表
經(jīng)過一段時間的試生產(chǎn),以及根據(jù)實際生產(chǎn)情況不斷調(diào)整所要控制的清液桶出口鈣液中過?;业暮?,得出下列結(jié)論:①控制清液桶出口鈣液中過剩灰含量在0.4tt以下時,所出含鈣量為30%鈣液顏色發(fā)黃,產(chǎn)品溶解后顏色發(fā)紅。原因應(yīng)是加酸量較大,鈣液中堿性離子濃度較低,CaCl2高溫水解生成的HCl不能被完全中和,導(dǎo)致碳鋼設(shè)備和管線遭受嚴重腐蝕,鐵離子進入鈣液所致;②控制清液桶出口鈣液中過?;液吭?.4~0.5tt時,蒸發(fā)生產(chǎn)無明顯異常;③控制清液桶出口鈣液中過?;液吭?.5 tt以上時,蒸發(fā)系統(tǒng)換熱效率明顯降低,洗車次數(shù)增加,且系統(tǒng)殘留物中Ca(OH)2和NaCl較多,離心機離鹽量減少,基本不能正常生產(chǎn)。
通過上述試驗,確定了清液桶出口鈣液含灰量應(yīng)控制在0.4~0.5tt。在一個月的試運行中,高濃度鈣液帶來的效益逐漸顯現(xiàn)出來:蒸發(fā)平均汽耗下降了25%,出液量提高了40%,氯化鈣產(chǎn)量增加了30%。
目前公司和車間技術(shù)人員為進一步改善產(chǎn)品質(zhì)量,準備對廢棄的幾個粗脫塔進行改造,組成一個集加酸、混合、沉降、儲存為一體的鈣液桶。通過先在粗脫塔中加酸,再在進清液桶前加酸的兩次加酸法,確保鈣液中含灰量穩(wěn)定在工藝控制范圍內(nèi)。這樣可以充分利用高濃鈣液的資源,又避免了鈣液中過?;覍υO(shè)備和產(chǎn)品質(zhì)量的影響,為鈣液公司的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)打下良好基礎(chǔ)。