李長(zhǎng)松,唐廣通,南偉亮,劉永平,王哲
(1.國(guó)網(wǎng)河北省電力公司電力科學(xué)研究院,石家莊 050021;2.河北省電力建設(shè)第一工程公司,石家莊 050025)
某電廠600 MW機(jī)組汽輪機(jī)油系統(tǒng)由潤(rùn)滑油、頂軸油、密封油、高壓抗燃油(EH)組成,潤(rùn)滑油系統(tǒng)主要由汽輪機(jī)主軸驅(qū)動(dòng)的主油泵、冷油器、交流潤(rùn)滑油泵、直流潤(rùn)滑油泵、高壓?jiǎn)?dòng)油泵構(gòu)成。高壓安全油回油管路上設(shè)置有隔膜閥,機(jī)組低轉(zhuǎn)速時(shí)依靠高壓?jiǎn)?dòng)油泵供油關(guān)閉隔膜閥。機(jī)組高轉(zhuǎn)速時(shí)可停運(yùn)高壓?jiǎn)?dòng)油泵,依靠主油泵供油關(guān)閉隔膜閥。頂軸油系統(tǒng)為2臺(tái)手動(dòng)伺服變量柱塞泵,1臺(tái)頂軸油泵供6個(gè)軸承,頂起高度0.02~0.12 mm。密封油系統(tǒng)為單流環(huán)形式,密封油壓要高于發(fā)電機(jī)內(nèi)氫壓一定數(shù)量值,以防止發(fā)電機(jī)內(nèi)氫氣沿轉(zhuǎn)軸與密封瓦之間的間隙泄漏,同時(shí)也要防止發(fā)電機(jī)內(nèi)大量進(jìn)油。EH油系統(tǒng)主要由2臺(tái)EH油泵,1臺(tái)再循環(huán)油泵和1臺(tái)再生油泵及濾油器、熱交換器、油箱、溢流閥、蓄能器組成。系統(tǒng)工作壓力為14 MPa,工作溫度40~50 ℃。油泵啟動(dòng)后輸出的壓力油經(jīng)過(guò)EH供油控制組件、濾油器、逆止閥及溢流閥進(jìn)入供油母管和高壓蓄能器。執(zhí)行機(jī)構(gòu)的回油經(jīng)無(wú)壓回油管路和壓力回油管路返回油箱,在壓力回油管路上布置有濾油器、冷油器、低壓蓄能器和過(guò)壓保護(hù)閥。
2.1.1 故障現(xiàn)象
機(jī)組首次定速3 000 r/min,按程序停運(yùn),在高壓?jiǎn)?dòng)油泵時(shí),低壓安全油即隔膜閥上油壓降至零,機(jī)組跳閘。
2.1.2 故障分析
潤(rùn)滑油系統(tǒng)的工作原理是在機(jī)組啟動(dòng)前,隔膜閥上油壓由高壓?jiǎn)?dòng)油泵直接提供,機(jī)組轉(zhuǎn)速升高后,隔膜閥上油壓由主油泵出口的潤(rùn)滑油經(jīng)節(jié)流孔減壓后提供,在2個(gè)油路間采用1個(gè)逆止門進(jìn)行轉(zhuǎn)換,如圖1所示。當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速低時(shí),主油泵出力不夠,逆止門被高壓?jiǎn)?dòng)油泵出口油頂住關(guān)閉;當(dāng)機(jī)組轉(zhuǎn)速升高后,主油泵出力增大,主油泵出口油將逆止門頂開,低壓安全油由主油泵提供。機(jī)組跳閘后,重新啟動(dòng)高壓?jiǎn)?dòng)油泵,再次升速至3 000 r/min,檢查主油泵出口壓力正常,但高壓?jiǎn)?dòng)油泵電流和隔膜閥上油壓在機(jī)組啟動(dòng)前后沒(méi)有明顯變化,因此,作者判斷主油泵未能向隔膜閥提供低壓安全油。因低壓安全油的這條管路上只有1個(gè)節(jié)流孔和1個(gè)逆止門,而節(jié)流孔完全堵塞的可能性很小,因此,作者認(rèn)為應(yīng)是主油泵至低壓安全油的逆止門裝反了。
圖1 主油泵至低壓安全油管道
2.1.3 處理方法
因機(jī)組已經(jīng)啟動(dòng),而逆止門在主油箱內(nèi),因此處理這個(gè)問(wèn)題需要較長(zhǎng)時(shí)間。待機(jī)組停機(jī)后待缸溫降至120 ℃以下,停運(yùn)潤(rùn)滑油系統(tǒng),將主油箱的油導(dǎo)入凈油箱,進(jìn)入主油箱進(jìn)行了檢查,檢查發(fā)現(xiàn)該逆止門確實(shí)裝反了。將逆止門重新裝配后機(jī)組重新啟動(dòng),升速至3 000 r/min后停運(yùn)高壓?jiǎn)?dòng)油泵,低壓安全油工作正常。
2.2.1 故障現(xiàn)象
對(duì)潤(rùn)滑油泵聯(lián)鎖進(jìn)行試驗(yàn),當(dāng)交流潤(rùn)滑油泵跳閘聯(lián)啟直流油泵試驗(yàn)時(shí),發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑油母管壓力由0.14 MPa下降至0且持續(xù)2 s后才重新恢復(fù)至0.12 MPa。
2.2.2 故障分析
當(dāng)汽輪機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),潤(rùn)滑油母管壓力降至較低壓力(甚至為零),即使持續(xù)時(shí)間很短,也會(huì)對(duì)軸瓦造成嚴(yán)重?fù)p壞。作者分析認(rèn)為,問(wèn)題的根源應(yīng)該出在直流油泵上,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn),在直流油泵上設(shè)置了軟啟動(dòng)器裝置,該裝置的原理是通過(guò)緩慢增加電壓,使直流油泵逐漸增加出力,其目的是減少直流油泵啟動(dòng)時(shí)對(duì)直流電動(dòng)機(jī)的沖擊。由于直流油泵是緩慢增加出力,啟動(dòng)時(shí)間過(guò)長(zhǎng)造成交流油泵跳閘,導(dǎo)致潤(rùn)滑油母管壓力下降很多且持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng),對(duì)機(jī)組的安全形成了威脅。
2.2.3 處理方法
修改軟啟動(dòng)器的參數(shù),縮短直流油泵啟動(dòng)時(shí)間。經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),最終將直流油泵啟動(dòng)時(shí)間由5 s縮短為2 s。交流油泵跳閘,直流油泵聯(lián)啟后潤(rùn)滑油母管壓力最低降至0.07 MPa之后回升至正常值,能夠保證機(jī)組安全運(yùn)行。
主機(jī)在盤車狀態(tài)時(shí),時(shí)常出現(xiàn)盤車自動(dòng)脫開的現(xiàn)象。
作者分析認(rèn)為,盤車脫開可能有以下幾個(gè)方面的原因:一是有蒸汽漏入汽輪機(jī)會(huì)造成汽輪機(jī)轉(zhuǎn)速升高,在離心力的作用下,將盤車裝置甩開。二是在盤車裝置中齒輪有缺陷,例如盤車投入時(shí)由于撞擊造成的齒輪變形或者齒輪上有凹凸,當(dāng)有缺陷的齒輪受力時(shí)會(huì)因缺陷部位受力不足造成嚙合不牢,使盤車脫開。三是汽輪發(fā)電機(jī)組軸系中心較好,且頂起高度較高,轉(zhuǎn)動(dòng)所需的動(dòng)力較小,當(dāng)頂軸油油量大時(shí),頂軸油所提供的動(dòng)力使機(jī)組轉(zhuǎn)動(dòng),機(jī)組轉(zhuǎn)速高于盤車轉(zhuǎn)速時(shí)將盤車裝置甩開。
當(dāng)主機(jī)處于盤車狀態(tài)時(shí),主蒸汽、再熱蒸汽已經(jīng)隔離,主機(jī)閥門嚴(yán)密性合格,在追查運(yùn)行趨勢(shì)時(shí)也未發(fā)現(xiàn)盤車脫開與主蒸汽、再熱蒸汽參數(shù)有關(guān)聯(lián)。唯一有可能漏入汽輪機(jī)的只有軸封蒸汽,當(dāng)軸封蒸汽量過(guò)大時(shí),有可能沖動(dòng)汽輪機(jī)機(jī)組,破壞真空。將軸封進(jìn)汽手動(dòng)隔離門關(guān)閉嚴(yán)密,仍然發(fā)生了盤車脫開,因此排除了這一因素。對(duì)盤車裝置進(jìn)行解體檢查,未發(fā)現(xiàn)齒輪有損壞,也排除了這一因素。重新調(diào)整了頂軸油系統(tǒng),將各瓦頂起高度向下微調(diào),由原來(lái)的0.09 mm降至0.05 mm左右,之后盤車未再自行脫開。
4.1.1 故障現(xiàn)象
在風(fēng)壓試驗(yàn)期間,發(fā)電機(jī)油水檢漏報(bào)警開關(guān)報(bào)警,就地檢查發(fā)現(xiàn)發(fā)電機(jī)內(nèi)部存在進(jìn)油問(wèn)題。
4.1.2 故障分析
發(fā)電機(jī)進(jìn)油的實(shí)質(zhì)是密封油進(jìn)油量大于回油量,從而造成浮子油箱滿油,進(jìn)而導(dǎo)致回油擴(kuò)大槽滿油,當(dāng)回油擴(kuò)大槽滿油后,油就進(jìn)入發(fā)電機(jī)的底部。
造成發(fā)電機(jī)進(jìn)油的原因主要有以下5點(diǎn):
(1)密封瓦損壞或間隙大;
(2)差壓閥無(wú)法維持正常的氫油壓差;
(3)浮子油箱浮子卡澀;
(4)由于回油管道安裝角度不對(duì),從而造成回油不暢;
目前,大數(shù)據(jù)技術(shù)和新媒體技術(shù)不斷發(fā)展和擴(kuò)展,新型信息傳播和信息交換方式正在逐步發(fā)生變化。新媒體的出現(xiàn)給人們的生活帶來(lái)了巨大的變化。但是,傳統(tǒng)媒體的權(quán)威性、公正性和嚴(yán)謹(jǐn)性仍然牢牢存在于媒體消費(fèi)者中。新媒體的發(fā)展必須依賴傳統(tǒng)媒體。因此,新媒體與傳統(tǒng)媒體的融合是媒體發(fā)展的重要問(wèn)題。大數(shù)據(jù)時(shí)代背景下做好媒體融合工作可以更好地實(shí)現(xiàn)媒體行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。
(5)浮子油箱與回油擴(kuò)大槽連通管不通。
4.1.3 處理方法
對(duì)密封瓦進(jìn)行了檢查,未發(fā)現(xiàn)密封瓦有損壞,檢查安裝間隙,結(jié)果也符合設(shè)計(jì)要求,如圖2所示。在發(fā)電機(jī)風(fēng)壓試驗(yàn)期間,檢查差壓閥,其跟蹤正常,氫油差壓值一直保持在規(guī)定范圍內(nèi)。對(duì)浮子油箱進(jìn)行了解體檢查,也未發(fā)現(xiàn)浮子卡澀。檢查回油管道安裝情況,雖發(fā)現(xiàn)回油管道安裝與設(shè)計(jì)圖紙略有差異,但分析認(rèn)為不會(huì)影響到回油的暢通。檢查浮子油箱與回油擴(kuò)大槽的連通管上的手動(dòng)隔離閥處在全開狀態(tài),但連通管是否暢通還需進(jìn)一步驗(yàn)證。在發(fā)電機(jī)風(fēng)壓試驗(yàn)期間,將浮子油箱隔離,回油用旁路閥調(diào)節(jié)。解開浮子油箱上連通管法蘭,發(fā)現(xiàn)冒出一股氣后就不再有氣體噴出。而連通管本應(yīng)是與回油擴(kuò)大槽連通,而回油擴(kuò)大槽是與發(fā)電機(jī)內(nèi)部連通的,在發(fā)電機(jī)風(fēng)壓試驗(yàn)期間,連通管應(yīng)該有連續(xù)氣體冒出才正常。檢查回油擴(kuò)大槽連通管法蘭,發(fā)現(xiàn)法蘭之間有一堵板未拆除,這一堵板應(yīng)是廠家在運(yùn)輸途中為了避免雜物落入回油擴(kuò)大槽內(nèi)而設(shè)置的,施工單位在安裝管道時(shí)忽略了這一堵板,從而造成了連通管不通,也就無(wú)法保證回油擴(kuò)大槽與浮子油箱的壓力保持一致,實(shí)際狀況如圖3所示。當(dāng)浮子油箱的壓力高于回油擴(kuò)大槽時(shí),極易造成回油擴(kuò)大槽回油不暢而滿油,進(jìn)而導(dǎo)致發(fā)電機(jī)內(nèi)部進(jìn)油。
圖2 發(fā)電機(jī)密封瓦
圖3 密封油系統(tǒng)示意圖
4.2.1 故障現(xiàn)象
在發(fā)電機(jī)充氫升壓過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)氫油差壓無(wú)法維持,隔離差壓閥,用旁路手動(dòng)門維持氫油差壓。作者懷疑差壓閥卡澀,決定將差壓閥解體清理,將差壓閥解體后發(fā)現(xiàn)閥板已脫落,差壓閥損壞。
4.2.2 故障分析
該類型差壓閥的工作原理是氫壓通過(guò)外部控制管線引入主膜片上方,密封油壓經(jīng)外部控制管線引入主膜片的下方。當(dāng)氫壓升高時(shí),彈簧帶動(dòng)膜片和閥桿組合件下移,閥口開度增大,差壓閥出口流量增加致使密封油壓增大,直到在設(shè)置的壓差值附近達(dá)到平衡為止。 反之, 當(dāng)氫壓降低時(shí),彈簧帶動(dòng)膜片和閥桿組合件上移,閥口開度減小,差壓閥出口流量減小致使密封油壓減小,直到在設(shè)置的壓差值附近達(dá)到平衡為止,如圖4所示。
圖4 差壓閥工作原理圖
該類型差壓閥設(shè)有超壓保護(hù),最大入口工作壓力為1 MPa,內(nèi)部能承受的最大差壓(油壓大于氫壓)為0.3 MPa。在差壓閥還沒(méi)有引入氫壓的情況下就引入較高的油壓,差壓閥內(nèi)部會(huì)使差壓過(guò)大,從而造成差壓閥閥板損壞、脫落。同時(shí)差壓閥出口壓力要低于入口壓力,否則, 易損壞平衡膜片。
4.2.3 處理方法
更換差壓閥后,重新投入差壓閥。差壓閥系統(tǒng)(如圖5所示)投運(yùn)順序?yàn)椋菏紫仁褂门月烽T手動(dòng)調(diào)節(jié)密封油系統(tǒng)的油氫壓差;其次打開閥門J1引入氫壓,緊接著打開閥門J2引入油壓,再全開閥門J4;最后逐步關(guān)閉旁路門,同時(shí)逐步打開閥門J3,直至旁路門全關(guān)、J3全開,此時(shí)差壓閥投入運(yùn)行。退出差壓閥則采取相反的步驟。
圖5 差壓閥系統(tǒng)示意圖
在EH油泵運(yùn)行時(shí),EH油溫上升很快,將冷卻水流量調(diào)至最大,油溫仍達(dá)到報(bào)警值且依舊有上升趨勢(shì),只得停運(yùn)EH油泵。
某電廠600 MW機(jī)組EH油冷卻器設(shè)置在有壓回油管道上,未設(shè)置自循環(huán)冷油器。EH油溫高主要有以下原因:一是冷卻系統(tǒng)故障,EH油得不到有效冷卻;二是EH油系統(tǒng)有內(nèi)部泄漏,EH油流量偏大,油流與管道摩擦及EH油泵做功造成EH油溫升高。
首先排查了冷卻水系統(tǒng),檢查冷卻水系統(tǒng)閥門開啟狀態(tài)正常,流量已調(diào)至最大。由于冷卻器是管式換熱器,還對(duì)水室進(jìn)行了排空氣處理,因該機(jī)組為新建機(jī)組,因此排除了冷卻器臟污的因素。重新啟動(dòng)EH油泵,油溫仍快速上升。
排除了冷卻系統(tǒng)的問(wèn)題,重點(diǎn)對(duì)EH油系統(tǒng)內(nèi)漏進(jìn)行了檢查。啟動(dòng)EH油泵,首先檢查溢流閥,如果溢流閥過(guò)流,其回油管會(huì)發(fā)熱,檢查回油管溫度正常,因此排除了溢流閥泄漏的因素。其次對(duì)油動(dòng)機(jī)進(jìn)行了檢查,將機(jī)組掛閘,經(jīng)過(guò)一段時(shí)間后,逐個(gè)檢查油動(dòng)機(jī)回油管溫度,未發(fā)現(xiàn)某條回油管道溫度明顯偏高,因此可排除油動(dòng)機(jī)上的卸荷閥、伺服閥有內(nèi)漏。最后對(duì)EH油系統(tǒng)上的高壓蓄能器進(jìn)行了檢查,在正常狀態(tài)下,蓄能器的進(jìn)口閥開啟,回油閥關(guān)閉。逐個(gè)檢查高壓蓄能器回油管溫度,發(fā)現(xiàn)有一個(gè)蓄能器回油管溫度明顯偏高,用扳手關(guān)閉蓄能器回油閥門,發(fā)現(xiàn)該閥門有一定開度,將回油閥門關(guān)閉嚴(yán)密后,EH油泵電流有一定減少,EH油溫逐漸下降,最終恢復(fù)正常狀態(tài)。
(1)機(jī)組啟動(dòng)后,在切換主油泵過(guò)程中機(jī)組跳閘,主要原因?yàn)橹饔拖鋬?nèi)部低壓安全油管道上的一個(gè)逆止門裝反造成停運(yùn)高壓備用油泵后,隔膜閥上部油壓降至0。
(2)機(jī)組交流潤(rùn)滑油泵與直流潤(rùn)滑油泵聯(lián)鎖試驗(yàn)時(shí),機(jī)組母管油壓降至零,原因?yàn)橹绷鳚?rùn)滑油泵所裝設(shè)的軟啟動(dòng)器參數(shù)設(shè)置不當(dāng)。
(3)在頂軸油系統(tǒng)調(diào)試時(shí),機(jī)組頂起高度過(guò)高,機(jī)組在頂軸油的作用下自行轉(zhuǎn)動(dòng),從而使盤車脫開。
(4)發(fā)電機(jī)密封油系統(tǒng)中回油擴(kuò)大槽與浮子油箱的連通管未連通,造成發(fā)電機(jī)進(jìn)油。
(5)密封油差壓閥投切操作程序錯(cuò)誤,造成差壓閥損壞。
(6)抗燃油系統(tǒng)中蓄能器回油閥誤開,造成EH油流量過(guò)大,導(dǎo)致油溫過(guò)高。
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