雷美珍,戴文戰(zhàn),夏永明
(浙江理工大學 機械與自動控制學院,杭州 310018)
制冷壓縮機大多用旋轉(zhuǎn)式電動機驅(qū)動活塞作往復運動,壓縮機需一套將電動機旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)變?yōu)榛钊鶑椭本€運動的轉(zhuǎn)換機構(gòu)(如曲柄連桿機構(gòu)),使壓縮機效率始終處于較低水平。隨現(xiàn)代計算機控制技術(shù)、電力電子技術(shù)、永磁材料等發(fā)展,永磁直線振蕩電機為壓縮機活塞往復直線運動提供新驅(qū)動方式,能大幅度提高系統(tǒng)效率,達到大幅度提高往復式活塞制冷壓縮機性能系數(shù)、能效比目的[1-4]。
直線振蕩電機應用于血泵、電動刮胡器、振動器等需直線往復運動場合[5-7]。研究直線振蕩電機具有較大實用價值,但國外對直線振蕩電機研究采取技術(shù)封鎖,典型結(jié)構(gòu)均已申請專利保護。我國目前對直線振蕩電機研究尚處于起步階段,主要為理論分析、樣機試驗,因此須加快對直線振蕩電機新結(jié)構(gòu)的研究與開發(fā)。
直線振蕩電機主要有動圈式、動鐵式、動磁鐵式及動磁式,其中動磁式結(jié)構(gòu)因推力密度大、動子質(zhì)量輕、效率高等優(yōu)點成為研究熱點[8-12]。韓國LG公司DIOS品牌雙開門冰箱成功采用動磁式直線振蕩電機驅(qū)動直線壓縮機,經(jīng)測試較其它壓縮機節(jié)能40%,但此結(jié)構(gòu)需內(nèi)定子方可形成閉合回路,且內(nèi)定子沖片需疊成內(nèi)緊外松的輻射狀結(jié)構(gòu)難度較大,加工困難,加工成本高。實際組裝時需高工藝保證內(nèi)定子外圓周各沖片間不留縫隙,否則主磁路漏磁會導致電機效率降低[13]。對此,本文提出外定子采用“C”型雙定子結(jié)構(gòu)、集中式繞組、無需內(nèi)定子、動子為永磁體的新結(jié)構(gòu),可解決內(nèi)定子疊裝困難,其結(jié)構(gòu)簡單、加工難度小,力特性良好。針對新結(jié)構(gòu)直線振蕩電機特點,用等效磁路法、有限元法分析并推導電機電磁推力、反電動勢及諧振頻率等關(guān)鍵參數(shù)的計算公式,分析永磁體、定子及諧振彈簧設計依據(jù)。
圖1 電機三維示意圖
新型無內(nèi)定子動磁式直線振蕩電機可設計成平板形結(jié)構(gòu),亦可設計成圓筒形結(jié)構(gòu)。本文以平板形為例,樣機三維示意圖見圖1,4個“C”型定子鐵芯與普通旋轉(zhuǎn)電機定子鐵芯疊裝方式相同,定子采用集中式繞組,軸向兩繞組繞向相反;動子由永磁體及支架組成,永磁體用矩形塊狀釹鐵硼材料,永磁體支架用于嵌放永磁體,為動子的一部分,但非磁路的構(gòu)成部分,最好用非導磁非導電材料,支架表面挖空槽,便于嵌放永磁體,支架上下用3排滾珠固定、支撐,保證動子上下氣隙恒定,使動子能平滑往復運動,直線軸兩端安裝壓縮彈簧,動子在彈簧及電磁推力作用下與直線軸同作往復運動。
圖2 電機運行原理圖
新結(jié)構(gòu)動磁式直線振蕩電機運行原理見圖2,定子繞組中流入紙面正電流時,在左側(cè)定子鐵芯上下齒部分別產(chǎn)生N,S極,在右側(cè)定子鐵芯上下齒部分別產(chǎn)生S,N極。設永磁體近鐵芯上齒部表面為N極,近鐵芯下齒部表面為S極,永磁體磁極與電樞繞組產(chǎn)生的磁極相互作用,在永磁體上產(chǎn)生向右的電磁推力;反之,定子繞組中流出紙面負電流時,在動子永磁體上產(chǎn)生向左的電磁推力;進入定子繞組的電流為正負交變時,則作用于動子的電磁推力亦正負交變,推動動子作往復直線運動。
永磁體產(chǎn)生的磁力線由N極經(jīng)氣隙、定子上齒部、軛部、定子下齒部、氣隙進入S極形成閉合回路,永磁體軸向位置改變不影響永磁體磁路,忽略永磁體漏磁導,據(jù)簡化磁路模型可計算出永磁體單獨作用時的氣隙磁密為
(1)
式中:hpm為永磁體厚度;Hc為永磁體矯頑力;μ0為空氣磁導率;μr為永磁體相對磁導率;g為單側(cè)氣隙高度。
據(jù)虛位移法[14],電磁推力等于磁共能對位移的偏導,即
(2)
式中:磁共能表示為
(3)
設磁路不飽和,總磁鏈為永磁體單獨作用產(chǎn)生磁鏈及繞組電流單獨作用產(chǎn)生磁鏈之和,即
ψ(i,x)=ψpm+ψi
(4)
(5)
則電磁推力為
(6)
式中:N為單個繞組匝數(shù);Dw為永磁體寬度。
反電動勢為
(7)
式中:v為動子速度。
據(jù)電磁推力計算式(6),永磁體尺寸厚度直接決定電磁推力大小,但永磁體厚度增大時須保證定子鐵芯不飽和,否則電磁推力不再增大,反會增加動子質(zhì)量。設定子鐵芯發(fā)生磁飽和時磁通密度為BS,設繞組單獨作用在氣隙中產(chǎn)生的磁通密度為BI,當繞組通電對一側(cè)永磁體進行增磁時,合成磁密應小于磁飽和磁密,即
Bpm+BI (8) 磁路法解析結(jié)果證明永磁體寬度與電磁推力成正比。永磁體寬度增加,電磁推力成正比增加,但整個電機體積隨之增加。故實際設計時應綜合考慮各種因素合理選永磁體寬度。據(jù)電機設計額定電磁推力大小。永磁體寬度計算式為 (9) 由電磁推力公式可知,永磁體軸向長度不影響電磁推力大小,但簡化磁路模型未考慮動子永磁體運行至定子鐵芯外情況;因此本文對表1中三種不同結(jié)構(gòu)電機進行2D有限元參數(shù)化計算,分析永磁體軸向長度對電磁推力影響,獲得永磁體軸向長度不同時電磁推力與動子位移關(guān)系見圖3。由此知,① 永磁體軸向長度不影響電機電磁推力大小,但會影響電磁推力穩(wěn)定區(qū)域,即影響具有平穩(wěn)電磁推力輸出的電機有效行程;② 永磁體軸向長度過大或過小均會縮小電磁推力的穩(wěn)定區(qū)域,永磁體軸向長度Wpm應等于兩定子間距WSS與定子齒寬WS之和,電機的有效行程方略小于定子齒寬。 Wpm=WSS+WS (10) 表1 3種不同結(jié)構(gòu)電機設計參數(shù) 圖3 不同永磁體軸向長度電磁推力與位移關(guān)系 理論上定子鐵芯疊厚與永磁體寬度相同,考慮永磁體端部漏磁,實際定子鐵芯疊厚應稍大于永磁體寬度。定子鐵芯齒寬與永磁體軸向長度共同決定動子有效行程。據(jù)有限元分析結(jié)果,定子鐵芯齒寬應稍大于動子有效行程,若動子往復行程為14 mm,定子鐵芯齒寬應取15 mm。定子鐵芯軛部高、寬度應在滿足空間高度條件下盡量小,定子鐵芯“C”型槽大小可據(jù)繞組總截面積及槽滿率計算。本文中,每側(cè)軸向均有兩個定子,兩定子間需保持一定距離,由于無需安放繞組,因而兩定子間距可盡量小以降低整機體積提高永磁體利用率;但兩定子間距過小,則電樞繞組產(chǎn)生的磁通會不經(jīng)過永磁體直接通過兩定子鐵芯閉合,即電磁推力會減小。一般兩定子間距取氣隙高度與永磁體厚度之和的2倍,即 WSS=2(g+hpm) (11) 動磁式直線振蕩電機運動部件為永磁體,上下均存在氣隙,因而需永磁體支架安放永磁體,并通過永磁體支架將電磁推力傳出驅(qū)動負載作往復運動。永磁體支架非磁路構(gòu)成部分,為減小損耗,用非導磁材料制作,且永磁體支架需參與運動。為降低動子質(zhì)量,永磁體支架應采用輕質(zhì)材料。為方便電機電磁推力由軸上輸出,平板型結(jié)構(gòu)采用兩臺對稱雙定子直線振蕩電機共同驅(qū)動負載往復運動,永磁體支架需開4 個矩形空槽,用于放置永磁體。 在動磁式直線振蕩電機往復運動過程中,為使動子能量損失盡可能小時反向,在直線軸兩端安裝壓縮彈簧緩沖動子動能。此時彈簧與直線振蕩電機形成受迫振動系統(tǒng),電機驅(qū)動頻率與機械系統(tǒng)諧振頻率相同時,系統(tǒng)發(fā)生機械諧振,輸入電流最小,效率最高[15-16]。空載時,機械系統(tǒng)諧振頻僅與彈簧剛度系數(shù)及動子質(zhì)量有關(guān)[17],即 (12) 直線振蕩電機驅(qū)動壓縮機負載運行時,非線性氣體力負載可用簡單線性化模型表示,即用等效彈簧剛度、等效摩擦系數(shù)代替非線性氣體力作用[18]。此時機械諧振頻率由動子質(zhì)量、機械彈簧彈性系數(shù)及氣體力負載等效彈簧彈性系數(shù)共同決定[19],即 (13) 確定電機額定運行頻率情況下確定電機系統(tǒng)固有頻率及動子質(zhì)量、彈簧剛度。設計時盡量使動子質(zhì)量輕,可選較小的彈簧剛度,便于安裝。動子靜止時,兩彈簧處于壓縮狀態(tài);動子振動時,彈簧一側(cè)壓縮程度加大,另側(cè)壓縮程度減小,總彈簧剛度為單根彈簧剛度的2倍。設計壓縮彈簧時,選材后需計算出彈簧中徑、鋼絲直徑、有限圈數(shù)及變形量等。 直線振蕩電機系統(tǒng)除存在機械諧振狀態(tài)外,亦存在電氣諧振狀態(tài)。此時輸入電壓與電流相位一致,等效電氣阻抗為純阻性,即功率因數(shù)為1。由于電路阻抗為感性阻抗,系統(tǒng)等效電氣諧振點與等效機械諧振點必不重合。電機處于等效機械諧振狀態(tài)時,功率因數(shù)[20]為 (14) 可見,隨負載的增大即等效阻尼系數(shù)的增大,等效機械諧振頻率的功率因數(shù)減小。設計時可通過電機參數(shù)優(yōu)化選取提高額定負載對應的等效機械諧振頻率的功率因數(shù)。 為驗證本文所提設計分析方法的正確性,加工樣機見圖4,主要結(jié)構(gòu)參數(shù)為:① 樣機定子鐵芯由四塊“C“型小鐵芯塊組成,分別由0.5 mm厚硅鋼片疊壓,每塊疊厚50 mm;② 定子繞組采用0.8 mm銅線繞制,單個定子繞組300匝;③ 永磁體材料為N35H型釹鐵硼,永磁體支架4個矩形槽安放永磁體,為便于安裝,實際每個槽放置2塊小永磁體,單塊矩形永磁體尺寸40 mm×10 mm×3 mm;④ 壓縮彈簧2只,單根彈簧剛度系數(shù)1 600 N/m。 圖4 樣機實物圖 靜態(tài)推力測試平臺原理見圖5,可調(diào)直流穩(wěn)壓電源輸出電壓范圍0~30 V,電流范圍0~5 A;彈簧測力計型號NK-50,測量范圍0~50 N,安裝時保證電機與彈簧測力計同軸度。靜態(tài)推力測試時,樣機自身兩壓縮彈簧先不安裝,并做好滾珠接觸面潤滑,減小摩擦力。靜態(tài)推力與彈簧測力計的彈力基本相等,可據(jù)彈簧測力計直接讀出推力值。改變可調(diào)直流穩(wěn)壓電源輸出直流電壓,通過串聯(lián)電流表顯示繞組實際電流大小,通過彈簧測力計顯示靜態(tài)推力大小。電流與靜態(tài)推力的實測結(jié)果見圖6,與解析計算結(jié)果及有限元分析結(jié)果對比知,靜態(tài)電磁推力基本與電流成正比,據(jù)實測可得電磁推力系數(shù)平均值約18.2 Vs/m。 圖5 靜態(tài)推力測試平臺原理圖 圖6 電磁推力與電流關(guān)系圖 據(jù)靜態(tài)推力測試結(jié)果,動子所受電磁推力實測值、有限元分析值及解析計算值基本吻合,趨勢一致,說明本文設計的新結(jié)構(gòu)可行,電機運行原理與所建等效磁路模型及有限元模型均正確,但實測值偏小,與理論值平均誤差在10%內(nèi),主要原因為,① 受加工條件影響,定子與動子間氣隙不均勻,產(chǎn)生側(cè)向力,導致有效電磁推力減?。虎?永磁體實際充磁效果較設計值小。 空載反電動勢測試實驗平臺原理見圖7,通過直線振蕩電機2拖動樣機即直線振蕩電機1,樣機相當于直線振蕩發(fā)電機,空載條件下輸出端電壓即空載反電動勢,通過示波器隔離通道分別檢測動子位移及反電動勢波形。測試平臺通過PWM變壓變頻驅(qū)動器改變驅(qū)動電壓幅值、頻率,測得不同驅(qū)動頻率下空載反電動勢及位移波形。30 Hz下空載反電動勢波形見圖8、動子位移波形見圖9。 圖7 空載反電動勢測試平臺原理圖 圖8 30 Hz時空載反電動勢波形 圖9 30 Hz時位移波形 (15) 據(jù)式(14)計算可得30 Hz下反電動勢系數(shù)為19.5 Vs/m,該值與電磁推力系數(shù)實測值基本吻合,誤差約7%。 (1) 本文提出的動磁式直線振蕩電機新結(jié)構(gòu),采用“C”型雙定子,無需內(nèi)定子,結(jié)構(gòu)簡單,加工方便,力特性良好。 (2) 新結(jié)構(gòu)電機電磁推力可控性好,僅與電流成正比,與動子位移無關(guān),電磁推力系數(shù)與反電動勢系數(shù)基本相同,由電機結(jié)構(gòu)尺寸及永磁材料特性決定。 (3) 永磁體軸向長度不影響電磁推力大小,但會影響電磁推力恒定區(qū)域,設計時永磁體軸向長度等于兩定子間距與定子齒寬之和。 (4) 機械諧振頻率由彈簧剛度、動子質(zhì)量及負載共同決定,設計時應降低動子質(zhì)量,以提高振蕩頻率。 [1] 葉云岳.新型直線驅(qū)動裝置與系統(tǒng)[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2000. [2] 金濤,鄭水英,謝潔飛,等.直線壓縮機的研究現(xiàn)狀與發(fā)展[J].中國機械工程,2004,15(15):1405-1409. JIN Tao, ZHENG Shui-ying, XIE Jie-fei,et al. An review of linear compressor research and development[J]China Mechanical Engineering, 2004,15(15):1405-1409. [3] Chun T W, Ahn J R, Yoo J Y. Analysis and control for linear compressor system driven by pwm lnverter[C]. Busan: Proceeding of the 30th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society, 2004:263-267. [4] 謝潔飛.動磁式直線壓縮機理論與試驗研究[D]. 杭州:浙江大學,2005. [5] 楊劍. 電磁血泵的研制及體外模擬實驗[D]. 西安:第四軍醫(yī)大學, 2001. [6] Takahashi N, Okamura S, Sasayama T. Optimization of 3-D magnetic circuit of linear oscillatory motor for diaphragm blower[J].IEEE Transactions on Magnetics,2013,45(5): 2125-2128. [7] Fumiya K, Katsuhiro H, Masahiko S. Proposal of a two movers linear oscillatory actuator for active control engine mounts[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2013, 49(5): 2237-2240. [8] Utsuno M, Takai M, Mizuno T, et al. Comparison of the losses of a moving-magnet type linear oscillatory motor under two driving methods[J]. IEEE Transactions on Magnetics, 2002, 38(5):3300-3302. [9] 鄒慧明,張立欽,彭國宏,等. 動磁式直線振蕩電機性能模擬及實驗[J]. 電機與控制學報,2012,16 (4):25-29. ZOU Hui-ming, ZHANG Li-qin, PENG Guo-hong,et al. Performance simulation and experiment research on moving-magnet linear oscillation motor[J]. Electric Machines and Control,2012,16 (4):25-29. [10] 趙科,金濤,童水光,等.冰箱用動磁式直線壓縮機的動態(tài)特性仿真[J].浙江大學學報(工學版),2009,43(1):138-142. ZHAO Ke, JIN Tao,TONG Shui-guang,et al. Simulation of dynamic characteristics of moving magnet linear compressor for refrigerator[J]. Journal of Zhejiang University(Engineering Science),2009,43(1):138-142. [11] Jang S M, Choi J Y, You D J, et al. The influence of mechanical spring on the dynamic performance of a moving-magnet linear actuator with cylindrical halbach array[C]. Industry Applications Conference,2005:2132-2139. [12] Jang S M. Analysis and experimental verification of moving-magnet linear actuator with cylindrical halbach array[J]. IEEE Transactions on Magnetics,2004, 40(4): 2068-2070. [13] 于明湖,張玉秋,盧琴芬,等. 動磁式橫向磁通直線振蕩電機設計[J].浙江大學學報(工學版),2012,46(2):206- 211. YU Ming-hu, ZHANG Yu-qiu, LU Qin-fen, et al. Design of moving-magnet transverse-flux linear oscillatory motor[J]. Journal of Zhejiang University(Engineering Science), 2012,46(2):206-211. [14] 戴魏,余海濤,胡敏強.基于虛功法的直線同步電機電磁力計算[J].中國電機工程學報,2006,26(22):110-114. DAI Wei, YU Hai-tao, HU Min-qiang. Electromagnetic force computation of linear synchronous motor with virtual work method[J].Proceedings of the CSEE, 2006, 26(22):110-114. [15] Chun T W, Ahn J R, Lee H H. A novel strategy of efficiency control for a linear compressor system driven by a PWM inverter[J]. IEEE Transactions on Industrial Electronics, 2008, 55(1): 296-301. [16] 范承志,董學明,葉云岳.永磁直線振蕩電機及諧振頻率跟蹤驅(qū)動研究[J].微電機,2006,39(3):74-76. FAN Cheng-zhi, DONG Xue-ming, YE Yun-yue. Linear PM oscillate motor and resonant frequency tracked drive[J]. Micromotor,2006,39(3):74-76. [17] 夏永明,盧琴芬,葉云岳.新型雙定子橫向磁通直線振蕩電機[J].中國電機工程學報,2007,27(27):104-107. XIA Yong-ming, LU Qin-fen, YE Yun-yue. Novel flux reversal linear oscillatory motor with two divided stators[J].Proceedings of the CSEE,2007,27(27):104-107. [18] Cadman R V.A technique for the design of electro-dynamic oscillating compressors[D]. Indiana: Purdue University, 1967. [19] 謝潔飛,李新華,袁茂強. 新型雙動子直線振蕩電動機[J].中國電機工程學報,2009,29(36):67-71. XIE Jie-fei, LI Xin-hua,YUAN Mao-qiang. A new-type linear oscillatory motor with two divided moving body[J].Proceedings of the CSEE, 2009,29(36):67-71. [20] 于明湖,張玉秋,葉云岳,等. 雙定子直線振蕩電機諧振特性分析[J]. 電機與控制學報,2010,14(8):1-6. YU Ming-hu, ZHANG Yu-qiu, YE Yun-yue, et al. Resonant frequency characteristic analysis of linear oscillatory motor with two separated stators[J]. Electric Machines and Control,2010,14(8):1-6.2.3 定子尺寸設計
2.4 動子支架設計
2.5 共振頻率計算
2.6 功率因數(shù)分析
3 樣機實驗研究
3.1 靜態(tài)推力測試
3.2 空載反電動勢測試
4 結(jié) 論