(中國(guó)石化 洛陽(yáng)分公司,河南 洛陽(yáng) 471012)
板殼式換熱器在重整反應(yīng)系統(tǒng)應(yīng)用中的節(jié)能分析
曹世凌
(中國(guó)石化 洛陽(yáng)分公司,河南 洛陽(yáng) 471012)
通過(guò)分析中國(guó)石化某公司重整裝置反應(yīng)系統(tǒng)原立管式進(jìn)料換熱器運(yùn)行效果,發(fā)現(xiàn)其熱端溫差高,反應(yīng)系統(tǒng)壓降大。通過(guò)將原立管式進(jìn)料換熱器更換為高效板殼式換熱器。一反爐入口溫度由427.6 ℃提至463.2 ℃,一反爐燃料氣消耗由1 633 kg/h降低至1 136 kg/h,節(jié)省燃料氣折合標(biāo)準(zhǔn)燃料油472.15 kg/h,降低裝置的綜合能耗5.16 kg/t,節(jié)標(biāo)準(zhǔn)燃料油3.966 06萬(wàn)t/a,年經(jīng)濟(jì)效益1 388.12萬(wàn)元。而更換板殼式換熱器各種投資合計(jì)1 285萬(wàn)元,投資回收期0.93年,可廣泛應(yīng)用于重整、芳烴、加氫和乙苯等裝置,節(jié)能效果明顯。
重整 ; 板殼式換熱器 ; 應(yīng)用 ; 節(jié)能 ; 效益
中國(guó)石化某公司重整裝置主要包括預(yù)加氫、重整反應(yīng)、氫氣再接觸、后分餾、催化劑再生及蒸汽發(fā)生等單元,采用法國(guó)IFP連續(xù)重整技術(shù),以石腦油為原料,處理量70萬(wàn)t/a。重整反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)料換熱器是重整裝置關(guān)鍵的節(jié)能設(shè)備,具有冷熱流體流量大及熱負(fù)荷高的特點(diǎn),2011年裝置節(jié)能改造前此換熱器采用兩臺(tái)并聯(lián)純逆流立管式換熱器。2004年10月對(duì)其實(shí)施國(guó)產(chǎn)化連續(xù)重整技術(shù)改造,催化劑再生部分采用“LPEC連續(xù)重整成套技術(shù)”,重整反應(yīng)部分在原有基礎(chǔ)上增加第三重整反應(yīng)器和第二重整反應(yīng)加熱爐,裝置流程由“三爐三反”改為“四爐四反”。
在裝置生產(chǎn)過(guò)程中,重整進(jìn)料與反應(yīng)產(chǎn)物換熱所用換熱器,對(duì)臨氫系統(tǒng)壓降和熱能的高效利用影響較大。重整反應(yīng)系統(tǒng)為裝置核心,反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)料換熱器熱負(fù)荷占加熱進(jìn)料總負(fù)荷的80%~85%,進(jìn)料加熱爐熱負(fù)荷只占15%~20%,因此該換熱器換熱效率高低對(duì)裝置的能耗影響較大。裝置節(jié)能改造前,反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)料換熱器采用兩臺(tái)并聯(lián)純逆流立管式換熱器,設(shè)計(jì)換熱面積2 704 m2。隨著裝置多次擴(kuò)能改造,裝置的處理量不斷提高,反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)料換熱器熱端溫差逐漸升高,2011年8月,其熱端溫差高達(dá)65 ℃,熱量回收率低。為維持反應(yīng)系統(tǒng)壓力,重整循環(huán)氫壓縮機(jī)驅(qū)動(dòng)用3.5 MPa蒸汽消耗增加約2.7 t/h。因此,將立管式進(jìn)料換熱器更換為高效板殼式換熱器顯得尤為必要。
2.1 板殼式換熱器
板殼式換熱器由壓力容器外殼及傳熱板束組成,既保持板式換熱器的結(jié)構(gòu)緊湊、傳熱系數(shù)高的優(yōu)點(diǎn),又具有列管式換熱器能在高溫和高壓條件下操作的優(yōu)點(diǎn)[1-2]。板殼式換熱器板間距較板式換熱器增大,無(wú)墊片[3];板厚度增加,板間距也增加;采用焊接方式連接各板,密封性能良好;結(jié)構(gòu)緊湊;流動(dòng)阻力小[4]。
1999年,國(guó)內(nèi)首臺(tái)板殼式換熱器在克拉瑪依石油化工廠成功應(yīng)用,與列管式換熱器相比,設(shè)備參數(shù)和應(yīng)用效果見(jiàn)表1。
采用板殼式換熱器后,其傳熱面積較列管式換熱器減少250 m2,總高度降低7 m。反應(yīng)物料進(jìn)加熱爐提高16 ℃,加熱爐的熱負(fù)荷降低[5]。
表1 二段混氫板殼式換熱器與原管殼式換熱器比較
2.2 板殼式換熱器在重整反應(yīng)系統(tǒng)的應(yīng)用
國(guó)產(chǎn)板殼式換熱器于20世紀(jì)90年代開(kāi)始研制,因其具有傳熱效率高、熱端溫差小、壓降小、污塞傾向小、結(jié)構(gòu)緊湊和安全可靠等特點(diǎn),在國(guó)內(nèi)燕山石化、華北石化、高橋石化等企業(yè)得到較為廣泛的應(yīng)用。
2011年9月,利用裝置節(jié)能改造機(jī)會(huì),將重整反應(yīng)系統(tǒng)原兩臺(tái)并聯(lián)純逆流立管式換熱器更換為一臺(tái)高效板殼式換熱器,立式結(jié)構(gòu),采用全焊接板殼式換熱器結(jié)構(gòu),由板束、上下膨脹節(jié)及殼體構(gòu)成,換熱器內(nèi)換熱板片為RZ系列人字型板片。換熱器型號(hào)為L(zhǎng)BQ2500-1.06/0.85-RZ4,由蘭州某公司研制。同年10月裝置開(kāi)工以來(lái),高效板殼式換熱器運(yùn)行情況良好。換熱板束結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖和板殼式換熱器設(shè)備分別見(jiàn)圖1和圖2。
圖1 板殼式換熱器換熱板束結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
在板殼式換熱器內(nèi),冷態(tài)的循環(huán)氫與重整進(jìn)料經(jīng)分布器分布后,在板束下管箱內(nèi)混合均勻進(jìn)入板管流道,物料在板管流道中自下而上流動(dòng),匯集到板束上集箱并流出換熱器。熱態(tài)的反應(yīng)出料由板束上端殼程側(cè)向開(kāi)口進(jìn)入板管間流道,物料在板管間流道中自上而下流動(dòng),由板束下端殼程側(cè)向開(kāi)口流出殼程。板程介質(zhì)與殼程介質(zhì)在板束內(nèi)純逆流換熱。
圖2 板殼式換熱器設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖
重整反應(yīng)系統(tǒng)進(jìn)料換熱器更換為板殼式換熱器后,與原立管式換熱器設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比見(jiàn)表2。
從表2可看出,板殼式換熱器總傳熱系數(shù)較原立管式換熱器高76.1 W/(m2·K),傳熱總負(fù)荷增加5 591 kW,傳熱及節(jié)能效果明顯。
3.1 更換板殼式換熱器節(jié)能效果
2012 年2月14-17日,對(duì)重整裝置進(jìn)行裝置生產(chǎn)標(biāo)定,板殼式換熱器主要標(biāo)定數(shù)據(jù)與原立管式換熱器運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表3。
表2 板殼式換熱器與立管式換熱器設(shè)計(jì)參數(shù)對(duì)比
表3 進(jìn)料換熱器更新前后運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
從表3可以看出,所列出的板殼式換熱器參數(shù)均優(yōu)于原立管式換熱器,尤其是板殼式換熱器熱端溫差和壓降分別只有15.7 ℃和0.05 MPa,較原立式換熱器降低44.7 ℃和0.05 MPa。通過(guò)更換進(jìn)料換熱器,一反爐入口溫度由427.6 ℃提至463.2 ℃,一反爐燃料氣消耗由1 633 kg/h降至1 136 kg/h,降低497 kg/h,折合標(biāo)準(zhǔn)燃料油472.15 kg/h。重整裝置處理量以91.5 t/h計(jì)算,降低裝置的綜合能耗5.16 kg/t。
3.2 更換板殼式換熱器經(jīng)濟(jì)效益及投資
通過(guò)分析更換板殼式換熱器節(jié)能效果可以看出,更換板殼式換熱器后,裝置加熱爐燃料氣消耗降低497 kg/h,折合標(biāo)準(zhǔn)燃料油472.15 kg/h。按照燃料油3 500元/t、裝置年運(yùn)行8 400 h計(jì)算,節(jié)標(biāo)準(zhǔn)燃料油3 966.06 t/a,年經(jīng)濟(jì)效益1 388.12萬(wàn)元。重整反應(yīng)系統(tǒng)更換高效板殼式換熱器,各種設(shè)備投資和其他費(fèi)用見(jiàn)表4。
表4 更換板殼式換熱器各種投資
從表4可看出,重整反應(yīng)系統(tǒng)更換板殼式換熱器各種投資合計(jì)1 285萬(wàn)元,而其年經(jīng)濟(jì)效益1 388.12萬(wàn)元,投資回收期0.93年,投資回收期短。
通過(guò)分析重整原立管式進(jìn)料換熱器運(yùn)行效果,發(fā)現(xiàn)其熱端溫差高,反應(yīng)系統(tǒng)壓降大。通過(guò)更換板殼式換熱器,一反爐的入口溫度由427.6 ℃提至463.2 ℃,一反爐燃料氣的消耗由1 633 kg/h降至1 136 kg/h,降低497 kg/h,折合標(biāo)準(zhǔn)燃料油472.15 kg/h,重整裝置處理量以91.5 t/h計(jì)算,降低裝置綜合能耗5.16 kg/t。根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際,按照每噸燃料油3 500元、裝置年運(yùn)行8 400 h計(jì)算,每年節(jié)標(biāo)準(zhǔn)燃料油3 966.06,年經(jīng)濟(jì)效益顯著,投資回收期短,可廣泛應(yīng)用于重整、芳烴、加氫和乙苯等裝置,節(jié)能效果明顯。
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2013-11-15
曹世凌(1964-),男,高級(jí)工程師,從事能源管理工作,電話:13623795128。
TQ050.2
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1003-3467(2014)02-0045-03