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      某金礦氰化工藝貧液磨礦改造

      2014-08-30 18:12:31徐愛章任向軍
      價(jià)值工程 2014年24期
      關(guān)鍵詞:氰化

      徐愛章+任向軍

      摘要: 某金礦氰化段因處理量增大造成氰渣品位升高,金銀回收率降低,經(jīng)過討論驗(yàn)證將準(zhǔn)備作業(yè)改變?yōu)榫V壓濾-貧液調(diào)漿-磨礦-脫藥后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)。精礦在再磨過程中邊磨邊浸,經(jīng)實(shí)踐表明改造后金精礦進(jìn)入浸出作業(yè)前金銀浸出率達(dá)到70%左右,通過強(qiáng)化浸出不僅減少了氰化鈉耗量,而且提高了0.24%浸出率。

      關(guān)鍵詞: 氰化;準(zhǔn)備作業(yè);貧液磨礦;邊磨邊浸

      中圖分類號:TD953 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)24-0020-02

      0 引言

      某金礦現(xiàn)氰化工藝為二浸二洗、鋅粉置換工藝,同時(shí)因環(huán)保要求實(shí)現(xiàn)含氰污水零排放。在零排放要求下氰化準(zhǔn)備作業(yè)流程為精礦再磨—脫藥—堿浸—壓濾-貧液調(diào)漿后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)。具體準(zhǔn)備流程見圖1。

      該選礦廠近幾年呈現(xiàn)跨越式發(fā)展,磨浮段處理量增幅較大,氰化段生產(chǎn)能力已捉襟見肘,不能滿足目前生產(chǎn),為此氰原品位由原來的60g/t提高到70g/t,氰化再磨精礦細(xì)度也達(dá)不到要求的-400目含量90%以上,細(xì)度的降低造成金單體解理度降低,氰渣品位一度達(dá)到3g/t,金銀回收率不同程度下降,嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)效益。通過工程技術(shù)人員仔細(xì)研究、反復(fù)論證,對氰化準(zhǔn)備作業(yè)進(jìn)行改造。將浸前壓濾提高精礦再磨之前,用貧液進(jìn)行調(diào)漿磨礦,通過邊磨邊浸,可以進(jìn)一步提高氰化回收率,降低氰化物消耗。

      1 改造方案及優(yōu)點(diǎn)

      1.1 改造方案

      將原來的氰化準(zhǔn)備作業(yè)流程:精礦再磨—脫藥—堿浸—壓濾—貧液調(diào)漿后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)經(jīng)過討論驗(yàn)證改為精礦壓濾—貧液調(diào)漿—磨礦(堿浸)—脫藥后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)。具體流程見圖2。

      1.2 貧液調(diào)漿磨礦優(yōu)點(diǎn)

      該方法可以強(qiáng)化浸出過程,實(shí)現(xiàn)邊磨邊浸:

      1.2.1 粗顆粒礦料在被磨碎過程中不斷暴露出新鮮的金微粒表面,具有較高的反應(yīng)活性,有利于氰化絡(luò)合反應(yīng)的進(jìn)行。

      1.2.2 磨礦介質(zhì)與礦料、礦料與礦料之間強(qiáng)烈的碾磨攪拌作用,破壞或減薄了被浸金粒表面的界面層,強(qiáng)化了CN-離子、O2分子和Au(CN)-2絡(luò)合離子的擴(kuò)散,從而加快了金的氰化絡(luò)合反應(yīng)。

      1.2.3 磨礦介質(zhì)和礦料之間強(qiáng)烈碾磨產(chǎn)生熱量,提高礦漿溫度有利于金的浸出。實(shí)踐結(jié)果表明,礦漿溫度比一般槽浸礦漿的溫度要提高3~5℃。

      1.2.4 在常溫、常壓條件下,黃鐵礦和砷黃鐵礦不與氫氧化鈉反應(yīng),但經(jīng)過細(xì)磨后的黃鐵礦、砷黃鐵礦,由于反應(yīng)活性的提高,能與一定濃度的氫氧化鈉發(fā)生反應(yīng)而溶解:

      采用加堿邊磨邊浸工藝可使大部分黃鐵礦、砷黃鐵礦得到分解,使之形成可溶性的砷酸鹽,防止在氰化時(shí),在金的表面形成一種砷化合物的鈍化膜,使金礦物充分暴露,與氰化液充分接觸,促進(jìn)了Au、Ag的氰化浸出。

      2 改造效果

      經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐表明采用邊磨邊浸工藝,當(dāng)氰原品位在70g/t左右時(shí),浸前底流品位可降低到15g/t左右,邊磨邊浸段的浸出率70%以上。改造后強(qiáng)化了氰化浸出過程,使浸出時(shí)間大大延長,比同樣細(xì)度下進(jìn)入浸出作業(yè)的精礦回收率高0.24%。

      3 經(jīng)濟(jì)效益

      采用邊磨邊浸工藝,提高了系統(tǒng)處理能力,目前氰化系統(tǒng)每天處理量為150t/d,氰原品位70g/t,每年運(yùn)行350天,則可多回收黃金8.82kg,每年因提高回收率多創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益220余萬元。

      此項(xiàng)改造具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,該改造的成功經(jīng)驗(yàn)值得向有類似情況的礦山企業(yè)推廣。

      參考文獻(xiàn):

      [1]閻志華等.邊磨邊浸技術(shù)在乳山金礦應(yīng)用實(shí)踐[J].黃金學(xué)報(bào),1999,4:259,267.

      [2]薛光.邊磨邊浸氰化提高金、銀 浸出率的試驗(yàn)研究[J].黃金,2010,4 (31):42-43.

      [3]儲建華,余繼燮,劉本忠.金礦氰化過程最佳pH[J].黃金,1984(05).

      摘要: 某金礦氰化段因處理量增大造成氰渣品位升高,金銀回收率降低,經(jīng)過討論驗(yàn)證將準(zhǔn)備作業(yè)改變?yōu)榫V壓濾-貧液調(diào)漿-磨礦-脫藥后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)。精礦在再磨過程中邊磨邊浸,經(jīng)實(shí)踐表明改造后金精礦進(jìn)入浸出作業(yè)前金銀浸出率達(dá)到70%左右,通過強(qiáng)化浸出不僅減少了氰化鈉耗量,而且提高了0.24%浸出率。

      關(guān)鍵詞: 氰化;準(zhǔn)備作業(yè);貧液磨礦;邊磨邊浸

      中圖分類號:TD953 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)24-0020-02

      0 引言

      某金礦現(xiàn)氰化工藝為二浸二洗、鋅粉置換工藝,同時(shí)因環(huán)保要求實(shí)現(xiàn)含氰污水零排放。在零排放要求下氰化準(zhǔn)備作業(yè)流程為精礦再磨—脫藥—堿浸—壓濾-貧液調(diào)漿后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)。具體準(zhǔn)備流程見圖1。

      該選礦廠近幾年呈現(xiàn)跨越式發(fā)展,磨浮段處理量增幅較大,氰化段生產(chǎn)能力已捉襟見肘,不能滿足目前生產(chǎn),為此氰原品位由原來的60g/t提高到70g/t,氰化再磨精礦細(xì)度也達(dá)不到要求的-400目含量90%以上,細(xì)度的降低造成金單體解理度降低,氰渣品位一度達(dá)到3g/t,金銀回收率不同程度下降,嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)效益。通過工程技術(shù)人員仔細(xì)研究、反復(fù)論證,對氰化準(zhǔn)備作業(yè)進(jìn)行改造。將浸前壓濾提高精礦再磨之前,用貧液進(jìn)行調(diào)漿磨礦,通過邊磨邊浸,可以進(jìn)一步提高氰化回收率,降低氰化物消耗。

      1 改造方案及優(yōu)點(diǎn)

      1.1 改造方案

      將原來的氰化準(zhǔn)備作業(yè)流程:精礦再磨—脫藥—堿浸—壓濾—貧液調(diào)漿后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)經(jīng)過討論驗(yàn)證改為精礦壓濾—貧液調(diào)漿—磨礦(堿浸)—脫藥后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)。具體流程見圖2。

      1.2 貧液調(diào)漿磨礦優(yōu)點(diǎn)

      該方法可以強(qiáng)化浸出過程,實(shí)現(xiàn)邊磨邊浸:

      1.2.1 粗顆粒礦料在被磨碎過程中不斷暴露出新鮮的金微粒表面,具有較高的反應(yīng)活性,有利于氰化絡(luò)合反應(yīng)的進(jìn)行。

      1.2.2 磨礦介質(zhì)與礦料、礦料與礦料之間強(qiáng)烈的碾磨攪拌作用,破壞或減薄了被浸金粒表面的界面層,強(qiáng)化了CN-離子、O2分子和Au(CN)-2絡(luò)合離子的擴(kuò)散,從而加快了金的氰化絡(luò)合反應(yīng)。

      1.2.3 磨礦介質(zhì)和礦料之間強(qiáng)烈碾磨產(chǎn)生熱量,提高礦漿溫度有利于金的浸出。實(shí)踐結(jié)果表明,礦漿溫度比一般槽浸礦漿的溫度要提高3~5℃。

      1.2.4 在常溫、常壓條件下,黃鐵礦和砷黃鐵礦不與氫氧化鈉反應(yīng),但經(jīng)過細(xì)磨后的黃鐵礦、砷黃鐵礦,由于反應(yīng)活性的提高,能與一定濃度的氫氧化鈉發(fā)生反應(yīng)而溶解:

      采用加堿邊磨邊浸工藝可使大部分黃鐵礦、砷黃鐵礦得到分解,使之形成可溶性的砷酸鹽,防止在氰化時(shí),在金的表面形成一種砷化合物的鈍化膜,使金礦物充分暴露,與氰化液充分接觸,促進(jìn)了Au、Ag的氰化浸出。

      2 改造效果

      經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐表明采用邊磨邊浸工藝,當(dāng)氰原品位在70g/t左右時(shí),浸前底流品位可降低到15g/t左右,邊磨邊浸段的浸出率70%以上。改造后強(qiáng)化了氰化浸出過程,使浸出時(shí)間大大延長,比同樣細(xì)度下進(jìn)入浸出作業(yè)的精礦回收率高0.24%。

      3 經(jīng)濟(jì)效益

      采用邊磨邊浸工藝,提高了系統(tǒng)處理能力,目前氰化系統(tǒng)每天處理量為150t/d,氰原品位70g/t,每年運(yùn)行350天,則可多回收黃金8.82kg,每年因提高回收率多創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益220余萬元。

      此項(xiàng)改造具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,該改造的成功經(jīng)驗(yàn)值得向有類似情況的礦山企業(yè)推廣。

      參考文獻(xiàn):

      [1]閻志華等.邊磨邊浸技術(shù)在乳山金礦應(yīng)用實(shí)踐[J].黃金學(xué)報(bào),1999,4:259,267.

      [2]薛光.邊磨邊浸氰化提高金、銀 浸出率的試驗(yàn)研究[J].黃金,2010,4 (31):42-43.

      [3]儲建華,余繼燮,劉本忠.金礦氰化過程最佳pH[J].黃金,1984(05).

      摘要: 某金礦氰化段因處理量增大造成氰渣品位升高,金銀回收率降低,經(jīng)過討論驗(yàn)證將準(zhǔn)備作業(yè)改變?yōu)榫V壓濾-貧液調(diào)漿-磨礦-脫藥后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)。精礦在再磨過程中邊磨邊浸,經(jīng)實(shí)踐表明改造后金精礦進(jìn)入浸出作業(yè)前金銀浸出率達(dá)到70%左右,通過強(qiáng)化浸出不僅減少了氰化鈉耗量,而且提高了0.24%浸出率。

      關(guān)鍵詞: 氰化;準(zhǔn)備作業(yè);貧液磨礦;邊磨邊浸

      中圖分類號:TD953 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1006-4311(2014)24-0020-02

      0 引言

      某金礦現(xiàn)氰化工藝為二浸二洗、鋅粉置換工藝,同時(shí)因環(huán)保要求實(shí)現(xiàn)含氰污水零排放。在零排放要求下氰化準(zhǔn)備作業(yè)流程為精礦再磨—脫藥—堿浸—壓濾-貧液調(diào)漿后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)。具體準(zhǔn)備流程見圖1。

      該選礦廠近幾年呈現(xiàn)跨越式發(fā)展,磨浮段處理量增幅較大,氰化段生產(chǎn)能力已捉襟見肘,不能滿足目前生產(chǎn),為此氰原品位由原來的60g/t提高到70g/t,氰化再磨精礦細(xì)度也達(dá)不到要求的-400目含量90%以上,細(xì)度的降低造成金單體解理度降低,氰渣品位一度達(dá)到3g/t,金銀回收率不同程度下降,嚴(yán)重影響了經(jīng)濟(jì)效益。通過工程技術(shù)人員仔細(xì)研究、反復(fù)論證,對氰化準(zhǔn)備作業(yè)進(jìn)行改造。將浸前壓濾提高精礦再磨之前,用貧液進(jìn)行調(diào)漿磨礦,通過邊磨邊浸,可以進(jìn)一步提高氰化回收率,降低氰化物消耗。

      1 改造方案及優(yōu)點(diǎn)

      1.1 改造方案

      將原來的氰化準(zhǔn)備作業(yè)流程:精礦再磨—脫藥—堿浸—壓濾—貧液調(diào)漿后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)經(jīng)過討論驗(yàn)證改為精礦壓濾—貧液調(diào)漿—磨礦(堿浸)—脫藥后進(jìn)入浸出等后續(xù)作業(yè)。具體流程見圖2。

      1.2 貧液調(diào)漿磨礦優(yōu)點(diǎn)

      該方法可以強(qiáng)化浸出過程,實(shí)現(xiàn)邊磨邊浸:

      1.2.1 粗顆粒礦料在被磨碎過程中不斷暴露出新鮮的金微粒表面,具有較高的反應(yīng)活性,有利于氰化絡(luò)合反應(yīng)的進(jìn)行。

      1.2.2 磨礦介質(zhì)與礦料、礦料與礦料之間強(qiáng)烈的碾磨攪拌作用,破壞或減薄了被浸金粒表面的界面層,強(qiáng)化了CN-離子、O2分子和Au(CN)-2絡(luò)合離子的擴(kuò)散,從而加快了金的氰化絡(luò)合反應(yīng)。

      1.2.3 磨礦介質(zhì)和礦料之間強(qiáng)烈碾磨產(chǎn)生熱量,提高礦漿溫度有利于金的浸出。實(shí)踐結(jié)果表明,礦漿溫度比一般槽浸礦漿的溫度要提高3~5℃。

      1.2.4 在常溫、常壓條件下,黃鐵礦和砷黃鐵礦不與氫氧化鈉反應(yīng),但經(jīng)過細(xì)磨后的黃鐵礦、砷黃鐵礦,由于反應(yīng)活性的提高,能與一定濃度的氫氧化鈉發(fā)生反應(yīng)而溶解:

      采用加堿邊磨邊浸工藝可使大部分黃鐵礦、砷黃鐵礦得到分解,使之形成可溶性的砷酸鹽,防止在氰化時(shí),在金的表面形成一種砷化合物的鈍化膜,使金礦物充分暴露,與氰化液充分接觸,促進(jìn)了Au、Ag的氰化浸出。

      2 改造效果

      經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐表明采用邊磨邊浸工藝,當(dāng)氰原品位在70g/t左右時(shí),浸前底流品位可降低到15g/t左右,邊磨邊浸段的浸出率70%以上。改造后強(qiáng)化了氰化浸出過程,使浸出時(shí)間大大延長,比同樣細(xì)度下進(jìn)入浸出作業(yè)的精礦回收率高0.24%。

      3 經(jīng)濟(jì)效益

      采用邊磨邊浸工藝,提高了系統(tǒng)處理能力,目前氰化系統(tǒng)每天處理量為150t/d,氰原品位70g/t,每年運(yùn)行350天,則可多回收黃金8.82kg,每年因提高回收率多創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益220余萬元。

      此項(xiàng)改造具有明顯的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益,該改造的成功經(jīng)驗(yàn)值得向有類似情況的礦山企業(yè)推廣。

      參考文獻(xiàn):

      [1]閻志華等.邊磨邊浸技術(shù)在乳山金礦應(yīng)用實(shí)踐[J].黃金學(xué)報(bào),1999,4:259,267.

      [2]薛光.邊磨邊浸氰化提高金、銀 浸出率的試驗(yàn)研究[J].黃金,2010,4 (31):42-43.

      [3]儲建華,余繼燮,劉本忠.金礦氰化過程最佳pH[J].黃金,1984(05).

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