侯海龍,龐洪亮,孫 光,李伯超
(1.黑龍江省冶金研究所,哈爾濱150040;2.北滿特鋼北興公司)
硼可以提高鋼材的淬透性,鋼中只要加入0.001%的硼就可以成倍提高鋼材的淬透性。同時硼元素是一種非常活潑的金屬元素,與氧的親和力強,冶煉過程加入時,易氧化燒損。傳統(tǒng)工藝采用投入法添加硼鐵合金(含B≥20%),收得率非常不穩(wěn)定,回收率在30%~40%,同時鋼材合格率僅能達到65%~70%。傳統(tǒng)喂硼方式會面對兩方面問題,首先,含硼鋼中硼的質量分數(shù)非常低,一般下限控制在0.001%以內,成份控制范圍0.001%~0.0025%左右,控制范圍比較窄,冶煉操作稍有不甚,極易造成硼的質量分數(shù)超標;其次,人工加入硼鐵時,雖然成品樣中硼含量在控制范圍之內,但鋼中有效硼的質量分數(shù)不足,仍然會影響鋼材的淬透性能。所以優(yōu)化硼合金的喂入方式,才能保證含硼鋼中有效硼的質量分數(shù)。
S43BCH鋼種B的質量分數(shù)標準要求在0.0008%~0.0030%。
S43BCH鋼種末端淬透性標準見表1。
表1 S43BCH末端淬透性標準
1.2.1 冶煉階段BEF工藝
電爐工藝流程:原料→BEF→LF精煉→VD脫氣→加硼合金芯線→CC連鑄→連軋→精整→檢查→入庫
1.2.2 S43BCH鋼的精煉工藝
(1)電爐冶煉工藝,出鋼碳≤0.25%,P≤0.010%,出鋼溫度≥1 640℃。電爐出鋼嚴禁下渣。
(2)在線按3.0m/t喂入鋁線,精煉過程前期分批加入鋁粉與碳粉混合物,加入量1~2kg/t,調制還原渣,精煉后期使用鋁粉脫氧,白渣精煉時間大于15min。當S≤0.010%,溫度≥1 620℃時,Al≤0.020%,鋼液脫氧良好,吊包倒渣入VD爐。
(4)鋼包入VD后,調整好氬氣強度開始抽真空,當真空度達到67Pa,保持時間≥10min,盡可能開大氬流,提高鋼水攪拌強度,確保脫氣效果。
(5)破真空后取樣,將氬氣調小,加入30~50kg保溫劑,根據鋼樣情況喂入鋁線和碳線;軟吹2~3min后,按噸鋼2.5m喂入硅鈣線;再加入100~150kg覆蓋劑,軟吹2~3min后不計燒損按0.05%加入鈦鐵;軟吹2~5min后按成分喂硼線,速度設為120~130m/min,溫度在1 570℃以上;總軟吹時間≥15min。吊包溫度:1 560~1 570℃。
共進行10爐加硼合金芯線工業(yè)試驗。試驗在100t鋼包中進行,真空后加入覆蓋劑,首先,加入鋁、硅鈣進行脫氧;其次,加入鈦進行固氮,最后向鋼液中喂入硼線,喂線時間約20s。喂硼線反應平穩(wěn),無噴濺,喂線過程中同時軟吹氬。
試驗爐次的各化學成分均達到鋼種的要求,硼的質量分數(shù)平均0.00185%,在標準中限范圍。S43BCH鋼種的試驗收得率數(shù)據見表2。
表2 S43BCH收得率
S43BCH試驗鋼種的淬透性檢驗結果見表3。淬透性均達到質量標準。
表3 S43BCH淬透性結果
通過工業(yè)試驗數(shù)據結果證實,用硼合金芯線代替硼鐵冶煉含硼鋼,當平均喂線速度設定在120~130m/min,平均喂線溫度≥1 570℃時,鋼種S43BCH取得B的平均收得率為88.62%,加硼效果非常顯著,不但提高了B的收得率,而且硼的回收穩(wěn)定。鋼種S43BCH的B的質量分數(shù)最高為0.0020%,最低為0.0016%,平均值為0.00185%;鋼中含硼波動小,這對冶煉含B范圍窄的出口鋼種極為有利。
通過本試驗可以看出,冶煉硼鋼,采用合金芯線技術,操作簡便,易于掌握,便于管理。將硼合金芯線技術納入生產工藝后,對硼平均喂線速度設定在120~130m/min,平均出鋼量≥95t,出鋼溫度≥1 600℃,平均喂線溫度≥1 570℃,平均喂入28.8m時,硼合金回收率由傳統(tǒng)方法的30%~40%,提高到目前的87.5%,而且合金收得率準確、穩(wěn)定,很好地解決了微硼合金鋼中硼的質量分數(shù)難控制的問題。出口微硼合金鋼的淬透性合格率由原來的65%~70%提高到98.5%以上。采用合金芯線工藝后,大幅度提高了含硼鋼中含硼的穩(wěn)定性,大幅度提高了鋼的淬透性等技術指標,提高了成品率,為企業(yè)帶來了可觀的經濟效益。