胡良偉(遼河油田公司歡喜嶺采油廠 遼寧 盤錦 124114)
齊40塊1987年以蒸汽吞吐方式投入開發(fā),1998年10月開展了4個(gè)井組蒸汽驅(qū)先導(dǎo)試驗(yàn),2003年7月開展了蒸汽驅(qū)擴(kuò)大試驗(yàn),增加了7個(gè)井組,2006年12月至2008年3月工業(yè)化轉(zhuǎn)驅(qū)。油層動(dòng)用不均導(dǎo)致區(qū)塊在2010年后開始大面積汽竄,含水由84.7%上升到目前的89.6%。
為改善吸汽剖面,提高油層縱向及平面的動(dòng)用程度,擴(kuò)大蒸汽驅(qū)波及體積,提高注汽井組產(chǎn)量,提出開展注汽井深部調(diào)剖技術(shù)研究與應(yīng)用。
1.技術(shù)指標(biāo)的確定
齊40蒸汽驅(qū)是將高溫蒸汽作為載熱流體和驅(qū)動(dòng)介質(zhì),從注汽井持續(xù)注汽,從相鄰生產(chǎn)井持續(xù)產(chǎn)油的過程,這就要求使用的高溫調(diào)剖劑在高溫地層下成膠、成膠后在高溫實(shí)現(xiàn)持續(xù)封堵性能,因此確定技術(shù)指標(biāo):(1)成膠溫度在100-150℃之間;(2)耐溫達(dá)到300℃;(3)在高溫蒸汽沖刷30天后封堵率仍達(dá)到95%;(4)調(diào)剖劑成膠時(shí)間在24-72h可控。
2.高溫調(diào)剖劑篩選
目前蒸汽吞吐井用高溫調(diào)剖劑主要有顆粒型高溫調(diào)剖劑、高溫三相泡沫調(diào)剖劑和高溫發(fā)泡劑三種,三種高溫調(diào)剖劑耐溫均滿足條件,從封堵率來看顆粒型高溫調(diào)剖劑最好,其它兩種由于泡沫存在半衰期不能實(shí)現(xiàn)持久封堵,為保證封堵效果,選擇顆粒型高溫調(diào)剖劑做為蒸汽驅(qū)注汽井用調(diào)剖劑。
3.成膠骨架調(diào)整
蒸汽驅(qū)注汽井用高溫調(diào)剖劑的成膠骨架耐溫必須達(dá)到300℃,并且具有長(zhǎng)期固化性能,為此對(duì)此類化學(xué)品進(jìn)行調(diào)研,應(yīng)用熱固性樹脂+交聯(lián)劑是最佳選擇,熱固性樹脂有種類繁多,通過優(yōu)選,確定由耐溫性能好、成本低、原料易得的PF樹脂+交聯(lián)劑作為成膠骨架。PF樹脂+交聯(lián)劑成膠后耐溫可達(dá)520℃,滿足蒸汽驅(qū)注汽井要求。
為實(shí)現(xiàn)深部注入,施工時(shí)間長(zhǎng),為此要求成膠時(shí)間相應(yīng)延長(zhǎng),成膠時(shí)間在24-72h可控。顆粒使用濃度對(duì)成膠時(shí)間不影響,根據(jù)蒸汽吞吐井實(shí)施經(jīng)驗(yàn),使用濃度10%,根據(jù)成膠時(shí)間來確定PF樹脂+交聯(lián)劑使用濃度,通過正交試驗(yàn)法,模擬地層溫度120℃下并添加濃度為10%顆粒,通過實(shí)驗(yàn),可以看出PF樹脂濃度在8-12%,交聯(lián)劑濃度在8-14%時(shí)成膠時(shí)間在24-72h可控,為此確定PF樹脂使用濃度為8-12%,交聯(lián)劑使用濃度為8-14%。
4.性能考查
(1)配置好的高溫調(diào)剖劑工作液粘度為70-100mPa·s,成膠溫度為120℃,成膠時(shí)間在24-72h可控。
(2)高溫老化試驗(yàn),成膠體在300℃下老化試驗(yàn)結(jié)果可以看出,成膠體耐溫性好,損失量低,30天內(nèi)失重率小于10%,收縮率小于5%。
(3)巖心封堵試驗(yàn),試驗(yàn)巖心為長(zhǎng)45cm、直徑3.7cm的填砂巖心,試驗(yàn)過程:向巖心模型中通入高溫(300℃)蒸汽,測(cè)定封堵前后的滲透率,計(jì)算封堵率。經(jīng)測(cè)定,封堵前巖心封堵率為98.5%,封堵后的巖心經(jīng)30天的蒸汽沖刷后,封堵率仍為95%以上。
通過以上性能評(píng)價(jià),調(diào)整后的顆粒型高溫調(diào)剖劑技術(shù)指標(biāo)滿足注汽井長(zhǎng)期注高溫、高壓蒸汽的要求,適合在蒸汽驅(qū)注汽井應(yīng)用。
1.選井條件研究
對(duì)油層非均質(zhì)性,吸汽剖面,周圍油井動(dòng)態(tài)進(jìn)行綜合分析研究,確定選井原則:(1)注汽單元間配汽誤差大于20%;(2)注汽單元內(nèi)層間縱向滲透率級(jí)差大于2倍以上;(3)井間存在汽竄;(4)注汽壓力下降;(5)井組出現(xiàn)產(chǎn)油量下降,含水升高情況。
2.施工參數(shù)設(shè)計(jì)
(1)調(diào)剖劑用量設(shè)計(jì)
根據(jù)齊40塊汽化溫度和壓力關(guān)系,確定蒸汽腔范圍。以汽腔半徑為處理半徑,同時(shí)考慮調(diào)剖劑用量對(duì)蒸汽波及效率的影響,調(diào)剖劑用量為10-15%段塞時(shí)的蒸汽波及系數(shù)基本達(dá)到最大值。此后增大調(diào)剖用量,蒸汽的波及系數(shù)增加較小。
同時(shí)考慮注汽井吸汽剖面、注汽壓力、注汽量、對(duì)應(yīng)油井汽竄及生產(chǎn)等情況進(jìn)行綜合分析,合理設(shè)計(jì)藥劑用量,得出以下設(shè)計(jì):(1)65井組設(shè)計(jì)處理半徑30m,調(diào)剖劑用量為15-20%段塞。(2)74井組設(shè)計(jì)處理半徑平均20m,調(diào)剖劑用量為15-20%段塞。
(2)顆粒使用濃度設(shè)計(jì)
顆粒使用濃度是保證封堵效果的一個(gè)重要因素,為達(dá)到深部調(diào)剖的目的,顆粒使用濃度確定為由低到高原則,根據(jù)蒸汽吞吐井實(shí)施經(jīng)驗(yàn)確定使用顆粒濃度為5-15%,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)施工壓力、排量變化情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。
(3)固相顆粒粒徑設(shè)計(jì)
調(diào)剖顆粒的粒徑分布與地層巖石孔道的匹配對(duì)封堵效果影響很大,由于地層的非均質(zhì)性和長(zhǎng)期注汽,地層的滲透率變化較大,孔隙大小分布不均勻,因此確定調(diào)剖顆粒的粒徑分布為遠(yuǎn)細(xì)近粗原則。
固相顆粒粒徑優(yōu)化運(yùn)用1/3-2/3架橋理論,同時(shí)考慮儲(chǔ)層最大孔徑,地層的非均質(zhì)性和長(zhǎng)期注汽等影響因素進(jìn)行綜合分析,遠(yuǎn)井地帶確定使用固相顆粒粒徑80-120μm,近井地帶受蒸汽長(zhǎng)期沖刷,孔道擴(kuò)大,根據(jù)蒸汽吞吐井高溫調(diào)剖經(jīng)驗(yàn)固相顆粒粒徑選用1-3mm。
(4)施工排量及壓力設(shè)計(jì)
為保證調(diào)剖劑能夠有效地進(jìn)入高滲層,采取低壓低排量注入方式,注入壓力控制在10MPa以內(nèi),注入排量控制在10-15m3/h,并在施工中根據(jù)注入壓力情況適當(dāng)調(diào)整配方濃度,保證封堵效果。
(5)施工安全設(shè)計(jì)
在井口安裝單流閥,防止高溫蒸汽倒流竄出傷人。
在施工前2天停關(guān)注汽井,降低油層溫度,同時(shí)為保證施工效果在注入藥劑前擠入100m3熱污水(溫度在50-70℃),進(jìn)一步降低油層溫度。
201 2年在齊40塊蒸汽驅(qū)注汽井現(xiàn)場(chǎng)施工14井次,有效12井次,措施有效率達(dá)到86%,階段增油15197t,增產(chǎn)效果顯著。
1.油層動(dòng)用程度提高。措施后平均單井組階段增油達(dá)到1086t,注汽壓力平均提高1.1MPa,平均含水下降了2.1%,表明汽竄層段得到有效封堵,改善了吸汽剖面,提高了油層動(dòng)用程度。
2.汽竄井減少。實(shí)施高溫調(diào)剖的注汽井組共有127口油井,其中措施前有汽竄井32口,措施后減少到15口,說明蒸汽單層突破現(xiàn)象得到明顯改善。
1.隨著蒸汽驅(qū)開發(fā)不斷深入,油層縱向及平面上動(dòng)用程度不均是制約蒸汽驅(qū)開發(fā)的主要矛盾。
2.通過對(duì)顆粒型高溫調(diào)剖劑的成膠骨架調(diào)整、配方濃度的優(yōu)化滿足了注汽井長(zhǎng)期注高溫、高壓蒸汽的要求,適合在蒸汽驅(qū)注汽井應(yīng)用,具有耐溫高、封堵效果好、穩(wěn)定期長(zhǎng)的特點(diǎn)。
3.通過現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施,深部調(diào)剖技術(shù)能有效地改善注汽井的吸汽剖面,提高蒸汽驅(qū)替效果,提高油層動(dòng)用程度,在齊40塊蒸汽驅(qū)開發(fā)中后期具有廣闊推廣應(yīng)用價(jià)值。