(國(guó)電榆次熱電有限公司,山西 晉中 030600)
某熱電廠兩臺(tái)機(jī)組分別于2009年12月、2010年1月投入商業(yè)運(yùn)行,機(jī)組系東方電氣集團(tuán)制造的300 MW級(jí)抽凝式空冷供熱機(jī)組,設(shè)計(jì)總供熱面積約1 023×104 m2,熱負(fù)荷約665 MW。項(xiàng)目投產(chǎn)后通過走訪當(dāng)?shù)責(zé)崃玖私獾?,本地集中采暖供熱面積共2 000萬m2,目前還有約1 000萬m2面積采暖仍采用的是居民分散采暖方式,希望熱電廠能增加供熱能力。為了滿足供熱需要,進(jìn)一步降低能耗,電廠對(duì)1號(hào)機(jī)組原供熱方式方式進(jìn)行了改造。
機(jī)組原設(shè)計(jì)在采暖期中用五段抽汽加熱熱網(wǎng)加熱器,每臺(tái)機(jī)組額定抽氣量500 t/h,最大抽氣量600 t/h,抽汽壓力為0.4 MPa,而從汽輪機(jī)低壓缸排出的乏汽進(jìn)入排汽裝置,經(jīng)DN5550的管道,流向空冷凝汽器。為了提高能源利用效率,變乏汽廢熱為供熱熱量,根據(jù)空冷機(jī)組可以高背壓運(yùn)行的技術(shù)特點(diǎn)(機(jī)組滿發(fā)背壓34 kPa),在采暖期由五段抽汽供熱改為乏汽直接供熱,把低壓缸做功后的乏汽直接加熱熱網(wǎng)循環(huán)水,實(shí)現(xiàn)了乏汽余熱的充分利用,將蒸汽廢熱為居民采暖的熱量,使汽輪機(jī)的冷源損失大幅減少。
從1號(hào)機(jī)組低壓缸主排汽管上加裝一旁路排汽至熱網(wǎng)凝汽器,并在凝汽器入口蒸汽管道上增加大口徑真空電動(dòng)蝶閥,通過熱網(wǎng)凝汽器表面換熱來加熱熱網(wǎng)循環(huán)水回水,熱網(wǎng)凝汽器的排汽凝結(jié)水接至原空冷凝結(jié)水回水母管至機(jī)組回?zé)嵯到y(tǒng)。熱網(wǎng)凝汽器循環(huán)水進(jìn)出水管道系統(tǒng)與原熱網(wǎng)一次換熱站循環(huán)水系統(tǒng)連接,在循環(huán)水系統(tǒng)增設(shè)一臺(tái)循環(huán)水泵與原系統(tǒng)已有的5臺(tái)并列運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)供熱需求。機(jī)組原有的五段抽汽供熱系統(tǒng)仍然保留,作為尖峰熱負(fù)荷時(shí)調(diào)使用,如圖1所示。
圖1 項(xiàng)目改造示意圖
同時(shí)為了適應(yīng)乏汽供熱改造后空冷島運(yùn)行調(diào)整的需要,在原設(shè)計(jì)中布置于空冷島中間的未裝設(shè)大口徑真空電動(dòng)蝶閥的2列排汽支管,全部增設(shè)大口徑真空電動(dòng)蝶閥,改造后1號(hào)機(jī)組的全部6列排汽支管上均裝有了隔離閥,便于機(jī)組在供熱期運(yùn)行時(shí)利用這些閥門,實(shí)現(xiàn)對(duì)空冷凝汽器的方便調(diào)整和切除。
為配合供熱改造, 電廠同熱力公司協(xié)商盡量降低供熱回水溫度,加大循環(huán)水流量來實(shí)現(xiàn)供熱效益的最大化,2011年11月1日~2012年3月31日采暖期內(nèi),完成供熱量為352.29萬GJ,采暖期平均供回水溫差為27.43 ℃、循環(huán)水流量為8 281.07 t/h。 2012年11月1日~2013年3月31日采暖期內(nèi),完成供熱量為315.04萬GJ,供熱期平均供回水溫差為23.32 ℃、循環(huán)水流量為8 776.51 t/h, 如圖2所示。
圖2 2011-2012與2012-2013年供熱參數(shù)圖
比上年度采暖期內(nèi)供熱量同比下降的原因是因?yàn)橥瑫r(shí)期,環(huán)境溫度升高較大,供熱量需求下降,特別是在3月份最為明顯。
280 MW工況(單列風(fēng)機(jī)運(yùn)行臨界點(diǎn)):在280 MW工況下,空冷島的排汽量為230 t/h,這時(shí)風(fēng)機(jī)的轉(zhuǎn)速達(dá)到93%,冬季運(yùn)行時(shí)(不考慮環(huán)境溫度大的變化),在空冷島進(jìn)汽量不大于230 t/h時(shí),只需單列風(fēng)機(jī)投入運(yùn)行即可滿足。
230 MW工況 (最小負(fù)荷點(diǎn)):空冷島的進(jìn)汽量為97.3 t/h,循環(huán)水流量為9 554 t/h。為保證空冷島的安全運(yùn)行,同時(shí)滿足單機(jī)滿足日均供熱量2.88萬GJ前提下,最小負(fù)荷不低于230 MW為宜。
在當(dāng)前的循環(huán)水流量下(9 500 t/h左右),不能實(shí)現(xiàn)空冷島全切。要實(shí)現(xiàn)單機(jī)供熱,機(jī)組的負(fù)荷不能小于230 MW。若循環(huán)水流量增加到11 000 t/h, 在當(dāng)前的基礎(chǔ)上增加15%, 同時(shí)中排用汽量增加,方可實(shí)現(xiàn)空冷島全切。
表1 各工況點(diǎn)參數(shù)表
2012年12月29日,電科院進(jìn)行了高背壓供熱改造現(xiàn)場(chǎng)性能試驗(yàn)。試驗(yàn)進(jìn)行了背壓34 kPa下300、280、250、230 MW四個(gè)工況試驗(yàn)和25 kPa下250 MW工況試驗(yàn)。試驗(yàn)結(jié)果見表2。
表2 各工況熱耗表
從表2與表3中可以看出250 MW工況,34 kPa背壓下,基本反映了機(jī)組平均負(fù)荷下的經(jīng)濟(jì)運(yùn)行指標(biāo)。在250 MW工況下,單機(jī)供熱,背壓34 kPa下,機(jī)組的熱電比達(dá)到127%,機(jī)組的熱耗為4 950 kJ/kWh,機(jī)組的發(fā)電煤耗為185.44 g/kWh。
表3 各工況煤耗表
不同電負(fù)荷及熱網(wǎng)循環(huán)水流量下背壓與溫升關(guān)系曲線,其相對(duì)應(yīng)的溫升點(diǎn)為該工況下高背壓供熱系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的臨界點(diǎn),高于此溫升,則該方式經(jīng)濟(jì)性好,低于此溫升表示高背壓供熱較傳統(tǒng)供熱經(jīng)濟(jì)性差。如:在300 MW、循環(huán)水9 500 t/h時(shí),當(dāng)運(yùn)行背壓為30 kPa時(shí),對(duì)應(yīng)的溫升值為14.7 ℃,表示當(dāng)熱網(wǎng)供回水溫升大于14.7 ℃時(shí),投運(yùn)高背壓供熱系統(tǒng)經(jīng)濟(jì),低于14.7 ℃投運(yùn)高背壓供熱系統(tǒng)不經(jīng)濟(jì),如圖3所示。
圖3 各工況下對(duì)應(yīng)臨界點(diǎn)
1號(hào)機(jī)組通過高背壓供熱改造后,利用乏汽余熱可使熱網(wǎng)循環(huán)水供水溫度可以提高到72 ℃,同時(shí)機(jī)組在供熱期的調(diào)峰能力較改造前增加40 MW。 供熱初、末期全廠供電煤耗下降18.48 g/kWh。 供熱高峰期全廠供電煤耗下降13.68 g/kWh。預(yù)計(jì)影響全年供電煤耗下降約為7.64 g/kWh,年節(jié)約標(biāo)煤2.44萬噸,每年增加效益1 586萬元以上。并且單臺(tái)機(jī)組最大年供熱能力可達(dá)511萬GJ,可增加機(jī)組供熱能力約44.5%,有較好的經(jīng)濟(jì)效益,是北方供熱電廠提高供熱能力的一個(gè)重要舉措[2]。
綜上所述1號(hào)機(jī)組通過高背壓改造后,向城區(qū)增加供熱能力是可行的。一方面可以進(jìn)一步降低機(jī)組的煤耗,另一方面可以增加集中供熱面積,削減小鍋爐數(shù)量,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排。同時(shí)在目前北方部分地區(qū)電力市場(chǎng)供大于求的情況下,是增加熱電廠的收益是一個(gè)重要舉措。
[1] 常 宏.300 MW亞臨界供熱機(jī)組高背壓供熱改造的研究[J].哈爾濱:黑龍江電力,2012.
[2] 李志剛,孫麗萍,劉嘉新.熱網(wǎng)監(jiān)控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[J].森林工程,2013(4):90-95+160.