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      強(qiáng)化“雙突”礦井重大災(zāi)害防治提升礦井安全保障能力

      2014-07-10 08:14:56江文平
      中國(guó)煤炭工業(yè) 2014年11期
      關(guān)鍵詞:危險(xiǎn)源瓦斯礦井

      文/江文平

      2006年2月25日,神寧集團(tuán)公司統(tǒng)一將原石嘴山一礦、石嘴山二礦、礦區(qū)水電分公司、礦區(qū)生產(chǎn)指揮部四個(gè)單位重新整合、組建成立金能煤業(yè)分公司。近年來(lái),金能公司按照“優(yōu)化系統(tǒng),穩(wěn)定產(chǎn)能,減人提效,綜合治理”的工作思路,在老礦井重大災(zāi)害防治方面進(jìn)行了積極的探索和實(shí)踐,加快礦井升級(jí)改造,著力進(jìn)行礦井重大災(zāi)害的治理,提高了安全保障能力,使老礦井煥發(fā)了新活力。

      一、系統(tǒng)升級(jí)改造根除了系統(tǒng)性重大危險(xiǎn)源

      金能公司作為一個(gè)具有50多年開采歷史的老礦,一、二礦各自為獨(dú)立的生產(chǎn)礦井,人員多,路線長(zhǎng)、系統(tǒng)和生產(chǎn)工藝復(fù)雜。為從根本上解決長(zhǎng)期以來(lái)制約和影響礦井安全生產(chǎn)的重大危險(xiǎn)源,金能公司先后實(shí)施了石嘴山一、二礦安全聯(lián)合技術(shù)改造,礦井通風(fēng)、輔運(yùn)技術(shù)改造,以及四水平延深工程,提升礦井抗災(zāi)防災(zāi)能力,確保礦井長(zhǎng)治久安。

      2008年先后啟用南翼立風(fēng)井、北風(fēng)井,礦井通風(fēng)方式由兩翼對(duì)角式變成分區(qū)式,共計(jì)封閉巷道33850m,通風(fēng)流程縮短到了6000m,礦井負(fù)壓降到1800Pa以下,通風(fēng)阻力大大減小,風(fēng)量系數(shù)富余,井下各作業(yè)地點(diǎn)和巷道的風(fēng)量、風(fēng)速均符合規(guī)定。

      通過對(duì)主運(yùn)輸系統(tǒng)的改造,一、二區(qū)原煤直接通過+600m運(yùn)輸大巷和104主斜井帶式輸送機(jī)進(jìn)入洗煤廠,主立井提煤任務(wù)被大功率、高強(qiáng)度鋼絲繩膠帶機(jī)取代,原煤直接進(jìn)入洗煤廠。帶式輸送機(jī)由原來(lái)57部簡(jiǎn)化為29部,服務(wù)于主運(yùn)輸和主提升系統(tǒng)的人員由原560人減少為160人,提升運(yùn)輸能力由一區(qū)150萬(wàn)噸、二區(qū)240萬(wàn)噸提高到450萬(wàn)噸,年提升能力增加了60萬(wàn)噸。

      通過對(duì)輔助運(yùn)輸系統(tǒng)的改造,新建副立井承擔(dān)了礦井60%的人員、物料的提升任務(wù),廢除了一區(qū)+600m水平以上6個(gè)區(qū)段,二區(qū)+845m水平,并對(duì)這些水平進(jìn)行了永久性封閉。停用了5條總長(zhǎng)為2460m長(zhǎng)的斜井提升井筒,斜井軌道運(yùn)輸距離由4100m縮短到1600m,減小了斜井提升量,杜絕了軌道運(yùn)輸事故。

      通過對(duì)供電系統(tǒng)的改造,井下變(配)電點(diǎn)由原來(lái)的42個(gè)減少到20個(gè)。井下中央變電所、采區(qū)變電所以及向采掘工作面供電的配電點(diǎn)均實(shí)現(xiàn)了雙回路供電。

      通過對(duì)主排水系統(tǒng)的改造,共減少2個(gè)水平的2個(gè)水泵房,更新了3臺(tái)功率為1250KW的主排水泵,使+600m水平以上礦井水全部由該水平一次性排至地面,較原來(lái)兩段排水每月節(jié)電5.6萬(wàn)kw·h,降低了能耗。

      金能公司通過實(shí)施多項(xiàng)技術(shù)改造,甩掉了礦井運(yùn)輸、供電、通風(fēng)等系統(tǒng)沉重的負(fù)擔(dān),成功實(shí)現(xiàn)了生產(chǎn)布局集中化、通風(fēng)系統(tǒng)最優(yōu)化、輔運(yùn)系統(tǒng)簡(jiǎn)單化、人員配置合理化,從根本上消除了礦井系統(tǒng)性重大安全隱患,也為減人提效提供了條件,形成了“一井一面”的生產(chǎn)格局,實(shí)現(xiàn)了綜合機(jī)械化開采工藝,機(jī)械化率達(dá)100%。

      二、多措并舉治理瓦斯杜絕了重大災(zāi)害事故的發(fā)生

      “一通三防”和瓦斯治理始終是安全生產(chǎn)工作的重中之重,也是根除礦井重大危險(xiǎn)源的核心問題。為有效解決瓦斯治理難題,金能公司積極采取多種手段進(jìn)行瓦斯災(zāi)害綜合防治。

      大力應(yīng)用底板瓦斯治理巷穿層鉆孔瓦斯預(yù)抽技術(shù)。金能公司在瓦斯預(yù)抽技術(shù)應(yīng)用上多策并舉,多管齊下,最大程度地提高了瓦斯抽采量,擴(kuò)大了瓦斯抽采半徑。一是從時(shí)間上,采取預(yù)抽、邊采(掘)邊抽、卸壓抽相結(jié)合;二是從空間上,采取穿層鉆孔、順層鉆孔、采空區(qū)埋管相結(jié)合;三是從方式上,通過工作面原始預(yù)抽和卸壓抽放、采空區(qū)埋管抽放等綜合抽放,煤層瓦斯抽采率由不足40%提高到62%。此外,根據(jù)工作面瓦斯情況合理調(diào)整風(fēng)量、加強(qiáng)安全監(jiān)控系統(tǒng)管理、安排專職瓦檢員加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)瓦斯管理、加強(qiáng)供電系統(tǒng)管理,確保了工作面通風(fēng)系統(tǒng)的合理、穩(wěn)定、可靠。

      金能公司3#煤層是煤與瓦斯突出煤層,其上覆的2#煤層是3#煤層的保護(hù)層,2#煤層原始瓦斯含量3.4m3/t,為非突出煤層。 2#、3# 煤層間距為 2.4~35.6m,平均為25.6m。對(duì)此,金能公司在3#煤層底板施工瓦斯治理巷,在瓦斯治理巷施工穿層鉆孔,鉆孔穿過3#煤層至2#煤層頂板1m處終孔。同時(shí),根據(jù)《防治煤與瓦斯突出規(guī)定》相關(guān)要求,在工作面保護(hù)范圍內(nèi)以外的上幫20m、下幫10m布置鉆孔,進(jìn)行預(yù)抽,以確保工作面回、運(yùn)順掘進(jìn)時(shí)安全。金能公司2#、3#煤層區(qū)域防突技術(shù)使用以來(lái),已安全開采9個(gè)工作面,實(shí)現(xiàn)煤與瓦斯共采。

      引進(jìn)VLD-1000型井下水平定向鉆機(jī)施工走向長(zhǎng)鉆孔預(yù)抽。使用傳統(tǒng)的抽采方法和工藝,只有在采區(qū)開拓巷道形成后或預(yù)先施工專用瓦斯抽采巷后,才能進(jìn)行瓦斯抽采鉆孔施工。VLD-1000型鉆機(jī)通過利用精確的導(dǎo)向定位和可以鉆進(jìn)700m以上的功能,實(shí)現(xiàn)了在礦井開拓巷道施工的同時(shí),對(duì)高瓦斯煤層進(jìn)行鉆孔施工,提高了鉆孔施工進(jìn)度,增加了有效鉆孔比,保證了瓦斯預(yù)抽時(shí)間,提高了礦井瓦斯抽采率,緩解了采、掘接續(xù)緊張的現(xiàn)狀。金能公司引進(jìn)VLD-1000型鉆機(jī),通過集中石門,沿5、6#煤層走向布置深孔鉆孔進(jìn)行瓦斯預(yù)抽,采取邊施工邊抽放的方法,使瓦斯抽采量提高了22倍,煤層預(yù)抽期由1年延長(zhǎng)到8年,保證了瓦斯預(yù)抽時(shí)間,為工作面正常開采奠定了基礎(chǔ)。

      攻克煤與瓦斯突出防治難題。金能公司在石門揭煤中摸索出密集鉆孔排放、高壓水射流擴(kuò)孔強(qiáng)化瓦斯排放、超前支護(hù)等揭煤防突技術(shù),縮短了揭煤周期,杜絕了突出事故的發(fā)生。通過增大瓦斯抽采鉆孔的暴露面積,提高了鉆孔瓦斯抽采率,減少了普通瓦斯抽采鉆孔的施工量。此外,通過擴(kuò)能改造地面永久瓦斯抽放系統(tǒng),瓦斯抽放能力由130m3/min增加到680 m3/min,年抽采瓦斯由500萬(wàn)m3達(dá)到2200萬(wàn)m3,提高了礦井瓦斯治理能力。

      本安體系落地保障了重大危險(xiǎn)源的管控。為進(jìn)一步做好對(duì)重大危險(xiǎn)源的管控,近年來(lái),金能公司還在本安體系建設(shè)方面做了諸多工作,使各項(xiàng)安全工作在“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控”理念的指導(dǎo)下變成有目的、有計(jì)劃、有控制的自覺行動(dòng),固化成為一切工作的基本思想和基本做法,支撐安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理成為科學(xué)、管用的現(xiàn)代化安全管理模式。如不斷加強(qiáng)各崗位危險(xiǎn)源辨識(shí)工作的管理,通過本安知識(shí)宣講、本安知識(shí)競(jìng)賽、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、現(xiàn)場(chǎng)提問崗位危險(xiǎn)源等一系列活動(dòng),加大了對(duì)系統(tǒng)性重大危險(xiǎn)源的辨識(shí)、管控力度,充分調(diào)動(dòng)起員工想安全、抓安全的積極性,筑牢員工的安全思想防線,確保了安全生產(chǎn)。

      實(shí)踐證明,對(duì)“雙突”礦井重大災(zāi)害的防治,必須適合老礦井發(fā)展規(guī)律,以系統(tǒng)改造為關(guān)鍵,根本改善生產(chǎn)環(huán)節(jié),消除安全隱患;必須以科技作支撐,堅(jiān)持對(duì)新技術(shù)、新工藝的消化吸收,助推老礦升級(jí)改造,提高礦井防災(zāi)抗災(zāi)能力;必須持之以恒地實(shí)施本安體系建設(shè),從而不斷提高礦井防災(zāi)抗災(zāi)能力,開創(chuàng)礦井安全、穩(wěn)定、和諧、快速發(fā)展的新局面。

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