羅揚(yáng)曙
(云南電力技術(shù)有限責(zé)任公司,昆明 650217)
某風(fēng)電場安裝有UP82-1500kW高原型風(fēng)電機(jī)組66臺,分兩期建設(shè),目前都已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電,風(fēng)電場采用一機(jī)組一箱變 (690 V/35 kV)接線方式,并接至集電線路上,兩期各分兩回共四回集電線路接至風(fēng)電場110 kV升壓站的35 kV的開關(guān)柜中,共用35 kV母線,經(jīng)過110 kV主變壓器升壓后經(jīng)一回110 kV線路接入附近的220 kV變電站。兩期設(shè)計均配有電容器和SVG無功補(bǔ)償裝置,接在35 kV母線上,裝置第一期投運(yùn)正常,第二期未建設(shè)完成。
對風(fēng)電場送出線路對側(cè)220 kV變電站線路檢修,需要對風(fēng)電場運(yùn)行方式進(jìn)行調(diào)整,并網(wǎng)點(diǎn)由線路檢修220 kV變電站的110 kV母線并網(wǎng)改為另外一個220 kV變電站的110 kV母線并網(wǎng)。
風(fēng)電場運(yùn)行中58臺風(fēng)機(jī)不明原因脫網(wǎng),風(fēng)電場升壓站相關(guān)電氣保護(hù)未動作,各斷路器未跳閘,故障錄波裝置未啟動,電網(wǎng)側(cè)未發(fā)生故障,風(fēng)電場升壓站綜自監(jiān)控系統(tǒng)沒有相關(guān)報警和跳閘動作信息,只有風(fēng)電場風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)出現(xiàn)了故障報警,但報警信息報文較為混亂。
風(fēng)電場計算監(jiān)控系統(tǒng)一般分為兩套,一套是升壓站綜合自動化計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),另一套是風(fēng)機(jī)計算機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)時升壓站綜自監(jiān)控系統(tǒng)沒有相關(guān)報警。
檢查各臺風(fēng)機(jī)故障一覽表的信息,發(fā)現(xiàn)各臺風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)原因和脫網(wǎng)時間都較為混亂,有的先故障后脫網(wǎng),有的先脫網(wǎng)后故障,58臺風(fēng)機(jī)故障報文顯示的主要脫網(wǎng)原因有六種之多,而且風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)沒有首出,也沒有能提供與實(shí)際動作定值及延時時間相吻合的報文、數(shù)據(jù)及錄波資料。加之這些故障在風(fēng)機(jī)PLC和風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)后臺分別報出的時間都各不相同,相差1~776分鐘不等,根本無法梳理出合理的風(fēng)機(jī)故障和脫網(wǎng)的時間順序。
另外由于風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)配置和設(shè)置原因—PLC沒有配置事件順序記錄 (SOE)卡件和對時功能未設(shè)置,風(fēng)機(jī)故障時標(biāo)只能由監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)給定,加之存在不同的采樣的通信延時,通過風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)上位機(jī)故障一覽表無法判斷風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)原因。但是可以通過風(fēng)機(jī)主控PLC風(fēng)機(jī)故障時生成的兩個對應(yīng)的文件來進(jìn)行原因分析查找,正常情況下,風(fēng)機(jī)故障時會生成兩個文件,其中一個是故障網(wǎng)頁快照文件 (實(shí)質(zhì)就是首出記錄文件,整個網(wǎng)頁羅列全部故障原因,但是只有首出的故障原因的狀態(tài)會變化,置為ON。),另一個文件是風(fēng)機(jī)故障數(shù)據(jù)文件,為.txt文件。記錄了風(fēng)機(jī)故障停機(jī)前后30 s的重要數(shù)據(jù),采樣周期為20 ms。比風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)采集的1 s間隔的數(shù)據(jù)更加精確。
為了進(jìn)一步證實(shí)事故原因,對應(yīng)查看了每臺風(fēng)機(jī)主控PLC生成的風(fēng)機(jī)故障數(shù)據(jù)文件,根據(jù)文件可以看出,停機(jī)前第-2.06 s,風(fēng)機(jī)三相電流不平衡值超過了定值100 A,第0 s時刻風(fēng)機(jī)保護(hù)故障觸發(fā),此時電流已經(jīng)連續(xù)2 s超過定值100 A,風(fēng)機(jī)進(jìn)入故障停機(jī)模式,變槳在第0.24 s時開始順漿動作,槳葉角度開始變化,走順漿停機(jī)流程。在第1.34 s時刻變流器產(chǎn)生報警信號,第4.74 s時刻,第二相電壓開始低于360 V主控報警,第8.76 s時刻電壓低變流器報故障,第9.44 s時刻,發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)速低于900 rpm,風(fēng)機(jī)并網(wǎng)開關(guān)信號mcb_on從1變?yōu)?,風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)。
經(jīng)過檢查多臺機(jī)數(shù)據(jù)記錄文件,引起風(fēng)機(jī)停機(jī)脫網(wǎng)的故障都是三相電流不平衡造成的,在數(shù)據(jù)文件第0時刻啟動停機(jī)過程,停機(jī)過程中變流器的報警和故障,以及電壓低都同時在風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)中報出,但是這些報警或故障都與風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)無關(guān)。
目前,風(fēng)電場主控系統(tǒng)采用可編程控制器(PLC)實(shí)現(xiàn),本風(fēng)電場風(fēng)機(jī)PLC使用自帶的電量卡件對電網(wǎng)三相電壓、變流器并網(wǎng)點(diǎn)三相電流進(jìn)行測量。其中電壓使用的是低壓側(cè)690 V電壓,經(jīng)過3:1的PT折算后的電壓;電流使用的是經(jīng)過2000:1的CT折算后的電流,采集電壓、電流的均為有效值;另外由于PLC采樣周期為50 Hz,與電網(wǎng)頻率相同,采樣頻率較低,盡管PLC可以實(shí)現(xiàn)電壓、電流的瞬時值采樣,但是無法滿足負(fù)序電流計算精度要求。所以,風(fēng)機(jī)三相電流不平衡保護(hù)原理沒有采用國標(biāo)《電能質(zhì)量三相電壓不平衡》GB/T15543的負(fù)序電流法計算方法(采集三相電流,計算出正序和負(fù)序電流,再利用負(fù)序和正序電流的比值即可得到三相電流的不平衡度),而是采用了NEMA(美國電氣制造商協(xié)會)和IEEE相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的電流偏差計算方法來實(shí)現(xiàn),計算公式如下:
其中:LCUR%為三相電流不平衡度;
Iavg為三相電流平均值;
Ii分別對應(yīng)IA,IB,IC為三相電流有效值。
根據(jù)廠家利用電流偏差計算法與負(fù)序電流法分別計算的三相電流不平衡度對比,不平衡度在8%以下時,兩種方法計算精度誤差在1%以內(nèi);大于8%~20%,誤差在2% ~4%以內(nèi)。風(fēng)電場電流不平衡度保護(hù)定值為4%,因此可以利用電流偏差法替代負(fù)序電流法計算三相電流不平衡度。
首先,風(fēng)電場運(yùn)行一年多來,一直較為穩(wěn)定,正常情況下由于變頻器控制系統(tǒng)調(diào)節(jié)不到位,風(fēng)機(jī)存在電流不平衡的情況,短時間調(diào)節(jié)滯后或超前現(xiàn)象,會導(dǎo)致電流不平衡程度加大。
其次,風(fēng)機(jī)主控沒有電流相位采集功能,三相電流不平衡不能采用負(fù)序電流不平衡度方式來計算,只能利用了簡單電流偏差法計算,只要不平衡電流 (三相電流與三相電流平均值最大差值)大于保護(hù)定值,保護(hù)動作,此方式有一定誤差存在。
第三,風(fēng)電場對側(cè)變電站線路檢修,導(dǎo)致電網(wǎng)運(yùn)行方式改變后,風(fēng)電場并網(wǎng)點(diǎn)發(fā)生改變,并網(wǎng)點(diǎn)變電站有重載的單相整流變?yōu)楫?dāng)?shù)仉娏C(jī)車提供負(fù)荷,造成了該區(qū)域內(nèi)電網(wǎng)三相電流不平衡,但未超過按照國標(biāo)《電能質(zhì)量三相電壓不平衡》采用負(fù)序電流不平衡度計算的保護(hù)定值的允許值,電網(wǎng)本身未發(fā)生故障。但是由于風(fēng)機(jī)保護(hù)定值設(shè)置偏小,設(shè)置不合理,風(fēng)機(jī)主控保護(hù)定值未按變頻器最大承受能力統(tǒng)一整定保護(hù)動作定值和延時定值,加之風(fēng)電場無功補(bǔ)償未投入,加大了風(fēng)電場三相電流不平衡,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)在電網(wǎng)電流不平衡沒有超過電網(wǎng)要求限值時,保護(hù)動作,最終導(dǎo)致了風(fēng)機(jī)大規(guī)模脫網(wǎng)。
1)風(fēng)電場投產(chǎn)時,對風(fēng)機(jī)設(shè)備交接驗(yàn)收把關(guān)不嚴(yán),技術(shù)監(jiān)控不到位,風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)未實(shí)現(xiàn)與GPS對時,風(fēng)機(jī)PLC也沒有實(shí)現(xiàn)與風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)數(shù)據(jù)服務(wù)器的時間同步,導(dǎo)致風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)報警一覽表無法判斷風(fēng)機(jī)脫網(wǎng)的真實(shí)原因。
2)現(xiàn)場運(yùn)行維護(hù)人員技術(shù)技能欠缺,對事件應(yīng)急處置能力不足。
3)風(fēng)電場雖然配置了一期的無功補(bǔ)償裝置SVG和電容器??梢酝队茫怯捎诠芾砗驼J(rèn)識不到位,沒有投用。二期無功補(bǔ)償裝置系統(tǒng)建設(shè)滯后,未隨二期風(fēng)場同時投入運(yùn)行,此當(dāng)并網(wǎng)運(yùn)行方式改變后也為及時投入無功補(bǔ)償裝置,反從電網(wǎng)側(cè)倒吸無功,導(dǎo)致機(jī)端電壓過低,加大了兩相間電流的差值,最終導(dǎo)致風(fēng)機(jī)大規(guī)模同時脫網(wǎng)。另外,此次風(fēng)電場并網(wǎng)方式改變后,風(fēng)電場并網(wǎng)電氣距離增長,雖然電網(wǎng)側(cè)110 kV電壓扔然控制在-3~+7%額定電壓的允許偏差范圍內(nèi),但是風(fēng)電場再不投入無功補(bǔ)償裝置的情況下反從電網(wǎng)側(cè)倒吸無功,其風(fēng)機(jī)機(jī)端電壓部分時段下降到-6~-9%額定電壓左右,在風(fēng)電機(jī)負(fù)荷不變的情況下,加大了兩相電流間的差值而達(dá)到脫網(wǎng)定值,導(dǎo)致了大量風(fēng)機(jī)同時脫網(wǎng)。
4)對風(fēng)機(jī)PLC系統(tǒng)電氣保護(hù)項(xiàng)目及定值設(shè)置不清楚。
風(fēng)機(jī)廠家內(nèi)部定值設(shè)定雜亂,調(diào)試過程中未發(fā)現(xiàn),程序設(shè)定電流不平衡報警值為100A,但是一期故障延時2 s,二期故障延時是3 s,使得風(fēng)機(jī)電氣保護(hù)動作不一致。
5)運(yùn)行時,調(diào)度運(yùn)行方式改變后,必須注意電網(wǎng)某些特定區(qū)域允許較大三相電流不平衡情況的存在對風(fēng)機(jī)運(yùn)行影響。
1)根據(jù)不同廠家變流器最大承受能力整定保護(hù)動作定值,電流不平衡度改為5%,計算不平衡電流動作定值以滿足電網(wǎng)要求,ABB變流器5%電流不平衡度對應(yīng)的電流最大差值為160 A。
2)加強(qiáng)風(fēng)電場投產(chǎn)調(diào)試把關(guān)工作,除了升壓站外,應(yīng)特別注意是風(fēng)機(jī)主控系統(tǒng)、風(fēng)機(jī)保護(hù)、變流器調(diào)試把關(guān)工作,特殊重要項(xiàng)目如GPS全廠時間同步、風(fēng)機(jī)保護(hù)試驗(yàn)、無功控制功能進(jìn)行專項(xiàng)驗(yàn)收。
3)升級風(fēng)機(jī)主控系統(tǒng),完善主控系統(tǒng)故障網(wǎng)頁生成和故障分析能力,高度重視風(fēng)機(jī)和風(fēng)機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)監(jiān)控的數(shù)據(jù)采集、故障報文完善、風(fēng)機(jī)PLC主控時間與風(fēng)電場監(jiān)控系統(tǒng)系統(tǒng)GPS對時功能的完善,確保監(jiān)控系統(tǒng)滿足正常運(yùn)行信息和事故后的評估信息需求。
4)嚴(yán)格按照相關(guān)要求,加強(qiáng)電容器和SVG系統(tǒng)的管理,制定并完善無功補(bǔ)償裝置SVG的電容器的投運(yùn)現(xiàn)場運(yùn)行規(guī)程和SVG控制策略。正常情況下,SVG以“無功電壓控制模式”投入運(yùn)行,F(xiàn)C電容器組處于熱備用狀態(tài)。當(dāng)SVG補(bǔ)償容量達(dá)到容性額定值時,母線電壓仍在下降時,投入FC電容器組;當(dāng)SVG補(bǔ)償容量大于感性4 Mvar時切除FC電容器組,確保風(fēng)電場能夠控制并網(wǎng)點(diǎn)電壓在額定電壓的97%~107%范圍內(nèi),在電力系統(tǒng)公共連接點(diǎn)電壓不平衡度不超過2%,短時不超過4%的情況下風(fēng)機(jī)正常運(yùn)行不得脫網(wǎng)。SVG控制策略方面,修改增加對背景電壓不平衡度的抑制功能,改善0.5%左右的電壓不平衡度,降低風(fēng)機(jī)長時間運(yùn)行和瞬時的機(jī)端電壓不平衡度,滿足系統(tǒng)正常運(yùn)行的要求。
5)加強(qiáng)運(yùn)維人員培訓(xùn),熟悉風(fēng)機(jī)主控系統(tǒng)設(shè)置、風(fēng)機(jī)保護(hù)配置、無功控制、電網(wǎng)運(yùn)行等相關(guān)要求。
通過對省內(nèi)風(fēng)電場大規(guī)模脫網(wǎng)事件分析,介紹了風(fēng)電場風(fēng)機(jī)故障時原因查找的方法和過程,以及三相電流不平衡保護(hù)實(shí)現(xiàn)原理,提出了目前風(fēng)電場大規(guī)模建設(shè)暴露的一些問題及對策措施,提醒風(fēng)電場建設(shè)和運(yùn)行維護(hù)單位應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)機(jī)投產(chǎn)驗(yàn)收把關(guān)和技術(shù)培訓(xùn)工作,從而提高風(fēng)電場整體運(yùn)行維護(hù)的水平,保證風(fēng)電場安全、穩(wěn)定的運(yùn)行。
[1]周喜超,鄭偉,劉峻,等.電網(wǎng)電流不對稱引起大規(guī)模風(fēng)機(jī)跳閘原因分析 [J].中國電力,2010,43(3):63-67.
[2]GB/T 15543-2008.電能質(zhì)量-三相電壓不平衡 [S].