(石河子開發(fā)區(qū)天業(yè)化工有限責任公司,石河子市,832000) 李 華
新疆天業(yè)化工有限責任公司(以下簡稱:天業(yè)化工)是2004年新建年產(chǎn)18萬噸離子膜燒堿、20萬噸PVC的氯堿企業(yè),創(chuàng)造了氯堿行業(yè)當年建設當年投產(chǎn)見效的奇跡。
天業(yè)化工PVC生產(chǎn),采用電石法生產(chǎn)工藝。新疆天業(yè)化工公司氯乙烯工藝生產(chǎn)采用觸媒催化,原來只有常規(guī)解析,酸解析不完,生產(chǎn)出來的多余酸中含有汞,對周圍環(huán)境具有長久的污染,環(huán)保問題日顯突出,國內(nèi)對產(chǎn)生的這部分廢酸的處理方法一般采用:1)采用中和法將其中和后排放;2)與電石渣中和至PH≥8,生成CaCl2溶液排入下水等方法;3)石油鉆井單位,注入地下用于破壞鉆不動的地下巖層這些做法對地表環(huán)境、地下環(huán)境產(chǎn)生了很大的污染,31%酸經(jīng)過鹽酸零解析系統(tǒng)處理后,解析成1%的稀酸再補充回用到到前段工藝水堿洗組合塔中凈化系統(tǒng),以達到凈化系統(tǒng)零用水,31%酸的零生產(chǎn),并且解析出來的氯化氫氣體還可以再生產(chǎn),從而提高整個系統(tǒng)的生產(chǎn)效能。它在我公司實際生產(chǎn)中的成功應用,具有很大的參考價值和推廣意義。
來自常規(guī)解析濃度為20%~24%稀酸與溢流罐提濃后的高溫、高濃度(45%~50%)的氯化鈣溶液按照1:3的比例混合后進入原液配置釜,在原液配置釜中充分混合后由泵輸送至破解塔,與來自再沸器的高溫氯化氫和水蒸汽在塔內(nèi)逆流傳熱,在塔頂?shù)玫胶柡退羝穆然瘹錃怏w,含飽和水蒸汽的氯化氫氣體在經(jīng)過一二級冷卻器冷卻除水和尾氣緩沖罐后得到純度為≥98%的氯化氫氣體,送往混合脫水作為原料氣回用,冷卻器底部產(chǎn)生的冷凝酸回流至原液配置釜。在破解塔底得到含微量HCL的稀氯化鈣溶液通過氣動閥調(diào)節(jié)進入閃蒸罐,通過壓力驟變釋放出飽和水蒸氣,為使氯化鈣溶液的濃度滿足工藝需要,再用閃蒸再沸器進一步加熱提濃得到濃氯化鈣溶液通過氣動閥調(diào)節(jié)進入溢流罐循環(huán)使用。由閃蒸罐蒸發(fā)出的水蒸氣經(jīng)過冷卻器冷卻后得到濃度≤2%的稀酸溶液,通過廢水泵送氯乙烯車間水洗塔,作為吸收過量氯化氫的吸收劑,保證了整個系統(tǒng)水物料平衡,不需要再加入一次水。再沸器等加熱設備產(chǎn)生的蒸汽冷凝水通過收集罐進行收集,充分利用其熱量作為零解析廠房、廢水除汞廠房、零解析操作室暖氣熱源,多余蒸汽冷凝水送往電廠作為鍋爐補水,充分利用水資源。
圖1 水資源平衡圖
20%~24%的鹽酸溶液形成恒沸點的溶液后,無法再用常規(guī)的脫析法生產(chǎn)出氯化氫氣體了,所以在20%~24%的廢酸中加入氯化鈣溶液打破酸的恒沸點,改變HCL-H2O體系中的HCL的相對揮發(fā)度,使氯化氫在較低的條件下脫析出來,通過實驗發(fā)現(xiàn)鹽酸和氯化鈣的混合溶液在加熱到140℃左右時,溶液體系中氯化氫的含量在0.5%以下,因此通過這樣一種加熱脫析的方法可以實現(xiàn)廢酸的深解析。
圖2 工藝簡圖
圖3 工藝流程圖
將氯乙烯車間生產(chǎn)中產(chǎn)生多余的31%酸廢酸轉(zhuǎn)化為PVC生產(chǎn)需要的原料氣氯化氫氣體,從而實現(xiàn)環(huán)保的循環(huán)經(jīng)濟節(jié)約成本。優(yōu)化工藝,本零解析裝置設計能力為:1.2t/h。
處理能力:1.2t/h,解析前濃度:20%-24%;解析后濃度:≤1%,解析后氯化氫氣體溫度:<25℃;解析后鹽酸溫度:<25℃。
設計基礎有(1)裝置名稱:深度鹽酸解析裝置一套,詳見表1;(2)處理能力:1.2t/h;(3)操作時間:一年按照8000小時計算;(4)解析前濃度:20%~24%,解析后濃度:≤1%。
技術參數(shù)有(1)工藝水,7℃水的壓力0.25Mpa(表壓),上水溫度7℃,回水溫度≤11℃;(2)循環(huán)冷卻水供水壓力≥0.25Mpa(表壓),溫度≤32℃,回水溫度≤38℃;(3)蒸汽壓力≤0.45Mpa(表壓)。
2.4.1 零解析添加助劑選擇
鹽酸在常壓下解析,隨著溫度的升高,氯化氫逐步脫析出來,但脫析出部分氯化氫氣體后,體系會達到恒沸點(濃度22%左右),此時即使繼續(xù)加熱,也不會有大量的氯化氫析出,此時,通過改變體系壓力或添加第三種組份,可以打破平衡,促進鹽酸進一步解析,即深度解析。但通過改變壓力,能耗較高,而且對設備的要求也較苛刻,不具備工業(yè)化應用的條件。添加第三種組份,即解析助劑使鹽酸在常壓下深度解析理論上可行,但解析助劑的選擇十分關鍵,必須保證良好的助解析效果,這是技術經(jīng)濟可行性的必要保證。
表1 主要裝置設備
表2 添加劑溫度對比表
通過對氯化鉀、氯化鈉、氯化鈣這三種助劑在不同溫度下溶解度值的比較分析,氯化鈣的溶解度隨溫度變化較大,便于利用溫度的變化進行分離提純,而且與氯化鈉、氯化鉀相比,對提高鹽酸解析度的作用顯著。
2.4.2 零解析材料設備工藝優(yōu)化
化工公司做了充分分析準備工作,并自己進行了創(chuàng)新?;す菊紫到y(tǒng)的酸管線都采用襯PP和襯氟管線,酸溫在60℃以下的管線,采用襯PP管線,酸溫在60℃以上的管線,采用襯氟管線,主要材料及來源,采用優(yōu)質(zhì)細顆粒石墨化石墨材料。浸漬樹脂采用進口改進樹脂。設備各個石墨物料進、出口采用改性聚四氟乙烯膨脹帶。生產(chǎn)運行中達到了預期效果減少了泄漏。氯化鈣質(zhì)量要保證純度大于93%,如雜質(zhì)多就容易造成物料系統(tǒng)運行不暢。冬季原液輸送泵跳停頻繁,經(jīng)認真分析,給原液配置釜夾套通入適量蒸汽升溫,由原來95℃提高到現(xiàn)在102℃,防止原液經(jīng)泵時機封水熱量損失,氯化鈣結(jié)晶,解決了原液輸送泵跳停頻繁的問題。
2010年10月,化工公司建設一套鹽酸零解析系統(tǒng)后,通過2年時間的運行試驗證明達到了長時間平穩(wěn)運行,并把氯乙烯車間生產(chǎn)中多余的31%酸經(jīng)過鹽酸零解析系統(tǒng)處理完后還有余量,解析成1%的稀酸再補充到前段凈化系統(tǒng),以達到凈化系統(tǒng)零用水,實現(xiàn)了31%酸的零生產(chǎn),將氯乙烯車間生產(chǎn)中產(chǎn)生的廢酸轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)原料氣氯化氫氣體,并且解析出來的氯化氫氣體再生產(chǎn),從而節(jié)約成本提高了整個系統(tǒng)的生產(chǎn)效能。以20萬t/a 聚氯乙烯產(chǎn)量規(guī)模和現(xiàn)零解析運行流量估算,全年回收22%酸產(chǎn)量為:11880t/a;全年回收氯化氫氣體為:2376t/a;根據(jù)氯堿平衡計算,年可提產(chǎn)聚氯乙烯樹脂為3832t/a;按照目前聚氯乙烯樹脂市場銷售單價7000元計算,年產(chǎn)直接經(jīng)濟效益為2682萬元。1%稀酸水作為氯乙烯車間水洗塔補水回用,年節(jié)約一次水6336t/a;再沸器等加熱設備蒸汽冷凝水作為廠房取暖節(jié)約供暖消耗費用,每平方米按照20元計算,節(jié)約取暖消耗費用18450元。由此可見,每年多產(chǎn)生2700萬元經(jīng)濟效益,這樣既回收了vcm中合成氣中的氯化氫氣體,并且避免了合成系統(tǒng)廢酸用往其他生產(chǎn)系統(tǒng)造成污染的環(huán)保風險。
尤為意義深遠的是避免了多余的廢酸中的汞對環(huán)境的污染,解決了生活在這片土地上人們的民生問題。
合理的工藝技改措施取得了顯著的效果,氯乙烯車間廢酸的再利用不僅解決了環(huán)保的要求,還達到凈化系統(tǒng)零用水,解析出來的氯化氫氣體的再生產(chǎn),創(chuàng)造了非??捎^的經(jīng)濟效益和社會效益,既保護了環(huán)境,又降低了成本。
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