陶瑞東,尤 軍,許京國,鄒林坪,張建榮,楊 靜,張 燕,白承斌
(渤海鉆探第三鉆井工程公司,天津300280)①
深井、超深井、大斜度井和大位移井因下部井段鉆井施工周期長,套管磨損問題日顯突出。尤其是在深井定向井、大位移井鉆井施工過程中,套管偏磨是套管磨損的一個顯著特征,主要是鉆井過程中鉆桿與套管在徑向、軸向發(fā)生不同程度的碰磨造成的[1-4]。套管偏磨會使其承載能力降低,嚴(yán)重時導(dǎo)致套管柱擠毀或破裂,甚至造成全井報廢[5-7]。大港油田新港1井是1口五開三段制定向井,完鉆井深6 716 m,三開311.1 mm的定向、穩(wěn)斜井段長達2 470 m,由于該井段的巖石可鉆性差,鉆井施工時間長,鉆桿對上層技術(shù)套管的磨損相對較為嚴(yán)重,甚至可能磨漏套管,給油井的安全施工和后續(xù)作業(yè)的安全帶來了隱患。通過應(yīng)用蘭德公司的減阻防磨套,成功地保護了套管,同時減少了鉆桿的磨損。
在套管鋼級一定的條件下,影響套管磨損的因素主要有轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速、機械鉆速、鉆井液密度與類型、鉆具組合等,其中轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速、機械鉆速以及泥漿密度對套管磨損影響較大,而且在一定范圍內(nèi)可以控制。本文以新港1井三開鉆進時在井深2 607m處的二開339.7 mm的技術(shù)套管為研究對象,套管鋼級為N80,鉆井液設(shè)定為水基鉆井液(本區(qū)塊的鉆井液全為水基鉆井液),分析預(yù)測轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速、機械鉆速以及泥漿密度對套管磨損的影響。
當(dāng)鉆井井段和機械鉆速一定的條件下,轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速越高,接觸點滑移的距離越長,磨損越嚴(yán)重。在2 607 m(造斜段終點)處,機械鉆速為2 m/h,鉆井液當(dāng)量密度為1.25 g/cm3時,339.7 mm的技術(shù)套管在不同轉(zhuǎn)速下的磨損情況如圖1所示。
圖1 造斜段底端套管磨損量與轉(zhuǎn)速關(guān)系曲線
當(dāng)鉆井井段和轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速一定時,平均機械鉆速決定磨損時間,從而決定了接觸點的滑移距離,滑移距離越長,套管磨損越嚴(yán)重。在2 607 m處,轉(zhuǎn)盤鉆速為60 r/min,鉆井液當(dāng)量密度為1.25 g/cm3時,技術(shù)套管在不同機械鉆速下的磨損情況如圖2所示。
圖2 造斜段底端套管磨損量與鉆速關(guān)系曲線
鉆井液對套管磨損的影響主要表現(xiàn)在鉆井液體系和鉆井液密度2個方面。本研究根據(jù)本區(qū)塊的情況選取水基鉆井液,而同一段鉆具組合在不同的鉆井液密度下浮重不同,則鉆柱與套管間的側(cè)向力有所不同,從而使得套管磨損量的不同。在造斜段終點處,機械鉆速為2 m/h,轉(zhuǎn)盤鉆速為60 r/min時,技術(shù)套管在不同鉆井液當(dāng)量密度下的磨損情況如圖3所示。
圖3 造斜段底端套管磨損量與鉆井液密度關(guān)系曲線
由圖1~3可以看出:磨損量隨轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速的增加而增加,隨機械鉆速及鉆井液密度的增加而減?。粰C械鉆速和轉(zhuǎn)盤轉(zhuǎn)速對套管磨損的影響較大,鉆井液密度對套管磨損量的影響相對較小。
蘭德公司減阻防磨套是由卡箍、鉸鏈切面、低阻惰性面、膠筒插銷、卡箍螺栓等部件組成的筒狀裝置(如圖4),使用時套裝在鉆桿外壁上,卡箍分為上下2個,是減阻防磨套安裝在鉆桿上的軸向定位機構(gòu),其作用是防止減阻防磨套沿鉆桿軸向滑動;同時位于2個卡箍之間的膠筒可以圍繞鉆桿轉(zhuǎn)動,膠筒外壁與套管內(nèi)壁接觸,同時膠筒內(nèi)壁與鉆桿外壁接觸,鉆進過程中鉆柱轉(zhuǎn)動時,鉆柱只與防磨套接觸,并不能與套管接觸,而且防磨套不隨鉆柱轉(zhuǎn)動,避免了或減少鉆桿與套管內(nèi)壁直接接觸產(chǎn)生的摩擦磨損。安裝減阻防磨套后,套管與鉆桿有線接觸改為點接觸,鉆桿轉(zhuǎn)動時,減阻防磨套起到了類似“軸承”的作用,有效降低了套管內(nèi)鉆具的摩擦轉(zhuǎn)矩。
圖4 蘭德公司防磨套安裝示意
大港油田新港1井井身結(jié)構(gòu)為:762 mm導(dǎo)管×80 m+660.4 mm鉆頭×1 502 m(508 mm套管×1 500 m)+444.5 mm鉆頭×3 354 m(339.7 mm套管×3 352.4 m)+311.1 mm鉆頭×5 720 m(244.5 mm套管×5 717.47m)+215.9 mm 鉆頭×6 450 m(177.8 mm 尾管 ×(5 566.41~6 446.23)m)+152.4 mm 鉆頭×6 716 m(127 mm尾管×(6 246~6 714)m)。從井身結(jié)構(gòu)可以看出:三開311.1 mm的定向、穩(wěn)斜井段長,鉆井施工周期長,是本井套管防磨的關(guān)鍵井段,因此本井三開311.1 mm井段應(yīng)用了蘭德公司的套管防磨技術(shù)。
在本井三開3 350~5 000 m井段鉆進過程中,經(jīng)過測量分析,在2 000~2 460 m井段套管與鉆桿之間的接觸力突然增大(如圖5),因此將減阻防磨套安裝于此井段。安裝數(shù)量和安裝方案如下:鉆進前將NRP(S-550)型減阻防磨套安放于井深為2 000~2 460 m井段,每柱加6套共加16柱計96套NRP,備用4套。安裝減阻防磨套后,套管內(nèi)摩擦轉(zhuǎn)矩顯著降低(如圖6),平均下降了15%。每鉆進300 m,NRP隨鉆具下移至2 300~2 760 m井段,然后起鉆,重新將減阻防磨套安裝于2 000~2 460 m井段,直至鉆到5 000 m井深。
圖5 減阻防磨套下入前套管與鉆桿的接觸力變化曲線
圖6 減阻防磨套下入前后轉(zhuǎn)矩對比
在三開5 000~5 720 m井段鉆進過程中,經(jīng)過測量分析,在2 000~2 270 m井段套管與鉆桿之間的接觸力突然增大(如圖7),因此將減阻防磨套安裝于此井段。安裝數(shù)量和安裝方案如下:鉆進前NRP(HT-550)型減阻防磨套安放于井深為2 000~2 270 m井段,每柱加9套共加8柱計72套NRP,備用8套。安裝減阻防磨套后,套管內(nèi)摩擦轉(zhuǎn)矩顯著降低(如圖8),平均下降了23%。每鉆進300 m后,NRP隨鉆具下移至2 300~2 570 m井段,然后起鉆,重新將減阻防磨套安裝于2 000~2 270 m井段,直至鉆到5 720 m井深。
新港1井的減阻防磨套從2011-05-30開始入井使用,入井時井深3 850 m。根據(jù)設(shè)計3 350~5 000 m井段采用的是S-550型 NRP。到2011-08-07拆卸減阻防磨套為止,S-550型減阻防磨套累計入井使用64 d(1 075.5 h)完成進尺1 067 m。期間的鉆井參數(shù)為:鉆壓40~140 k N,轉(zhuǎn)速40~90 r/min(根據(jù)鉆具組合不同,還要附加馬達轉(zhuǎn)速),排量60~65 L/s,泵壓24~28 MPa,泵沖100 min-1。泥漿性能為:密度1.35~1.39 g/cm3,失水3.0~3.5 m L,泥餅0.4~0.5 mm,含砂0.3%~0.5%,初切2.5~5.0 Pa,終切7~12 Pa,p H=9。鉆井施工期間起下鉆具至最終拆卸,每套減阻防磨套經(jīng)檢查完好無損、部件無脫落、沿鉆桿軸向無移位。
圖7 5 000 m以下井段減阻防磨套下入前套管與鉆桿的接觸力變化曲線
圖8 減阻防磨套下入前后轉(zhuǎn)矩對比情況
根據(jù)設(shè)計,5 000 m之后井段采用的是HT-550型 NRP,從 2011-08-28防磨套入井到 2011-10 為止,HT-550型 NRP累計入井使用47 d(948 h)完成進尺569 m。期間的鉆井參數(shù)為:鉆壓80~140 k N,轉(zhuǎn)速40~90 r/min(根據(jù)鉆具組合不同,有時要附加馬達轉(zhuǎn)速),排量55 L/s,泵壓24~28 MPa,泵沖80~90 min-1。泥漿性能為:密度1.43~1.48 g/cm3,,失水3~4 m L,泥餅0.4~0.5 mm,含砂0.3%~0.5%,初切6.5~9.5 Pa,終切14~19.5 Pa,p H=9~10。鉆井施工期間起下鉆具至最終拆卸,每套減阻防磨套經(jīng)檢查完好無損、部件無脫落、沿鉆桿軸向無移位。
1) 新港1井在三開鉆進約3 000 m時發(fā)現(xiàn)套管磨損嚴(yán)重、轉(zhuǎn)矩偏高、鉆進困難等問題,之后鉆進時由于應(yīng)用了蘭德防磨套技術(shù),起到了保護斜井段套管免受磨損、降低鉆柱轉(zhuǎn)矩、減少摩阻的作用,成功順利完鉆,為該井的安全鉆進和下步施工作業(yè)提供了保障。
2) 減阻防磨套起到了類似“軸承”的作用,有效降低了套管內(nèi)鉆具的摩擦轉(zhuǎn)矩。減少了鉆桿磨損的幾率,保護了套管。
3) 減阻防磨套的防磨性能可靠,固定牢靠,使用期間無損、無脫落,沒有沿鉆桿滑移,有利于鉆井安全施工。
4) 建議國內(nèi)研發(fā)機構(gòu)盡快研發(fā)出同類型的國產(chǎn)產(chǎn)品,提高安全作業(yè)和經(jīng)濟效益。
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