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      江淮M209方向盤高速抖動的故障診斷

      2014-05-02 10:55:42賀平平
      關(guān)鍵詞:車橋動平衡技術(shù)標準

      賀平平

      (三門峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 機電工程學(xué)院,河南 三門峽 472000)

      自江淮M209項目尚未進入SOP時,技術(shù)中心就已發(fā)現(xiàn)整車存在嚴重的方向盤抖動故障,車輛以100km/h速度行駛時,方向盤抖動嚴重。隨著星銳整車品質(zhì)要求的不斷提高,質(zhì)量部開始關(guān)注方向盤抖動問題。根據(jù)技術(shù)中心意見,對方向盤抖動較嚴重的故障車進行跟蹤記錄,質(zhì)量部牽頭組織相關(guān)部門成立項目組掛牌整改。

      1 現(xiàn)狀調(diào)查

      通過多次對市場與現(xiàn)場方向盤抖動故障進行調(diào)查,確定了一般故障車輛在100km/h-120km/h速度段內(nèi)方向盤抖動嚴重,沿圓周方向擺振明顯。為便于評價,首先制定了方向盤抖動故障評價標準,如下表所示。

      根據(jù)以上標準,把常見的抖動現(xiàn)象歸納為四級:

      1級——輕微抖動:單手握住方向盤,方向盤不應(yīng)在水平位置擺動和垂直位置抖動,松開手后方向盤表現(xiàn)為輕微擺動;

      2級——一般抖動:單手握住方向盤,方向盤在水平位置出現(xiàn)輕微擺動、垂直位置有微量抖動,松開手后方向盤表現(xiàn)為明顯擺動;

      3級——中度抖動:雙手握住方向盤,方向盤在水平位置出現(xiàn)明顯擺動、垂直位置抖動幅度較大,手腕部有麻感;

      方向盤抖動評定標準表(暫定)

      4級——重度抖動:雙手握住方向盤,方向盤在水平位置出現(xiàn)較大幅度擺動、垂直位置抖動幅度較大,手腕部與臂部存在強烈麻感。

      2 故障原因分析

      汽車速度達到90km/h左右時,方向盤產(chǎn)生小幅度的抖動,原因主要是車輪的動平衡不好、四輪定位不準等造成的,低于這個車速,抖動就會消失,這是由于在這個特定的車速下汽車由于下圖所示原因產(chǎn)生的振動頻率正好與方向盤形成共振,方向盤才會發(fā)生抖動。[1]

      方向盤抖動原因圖

      3 排查要因

      3.1 相關(guān)零部件未按技術(shù)標準生產(chǎn)

      與技術(shù)中心產(chǎn)品人員對接后一一羅列所有相關(guān)技術(shù)標準。再與合肥車橋、海川物流、沈陽金發(fā)、佳通輪胎等廠家核對確認。發(fā)現(xiàn)合肥車橋輪轂生產(chǎn)標準與設(shè)計狀態(tài)不符。其前輪轂與制動盤合件執(zhí)行動平衡檢測標準為60g,即經(jīng)過動平衡檢測儀檢測的盤轂總成剩余動不平衡質(zhì)量小于60g為合格。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)技術(shù)標準要求為300g。對其檢測設(shè)備參數(shù)調(diào)查后確認300g轉(zhuǎn)化為動不平衡質(zhì)量即合肥車橋檢測設(shè)備可以顯示的數(shù)值為300/9=33g?,F(xiàn)階段質(zhì)量狀況與技術(shù)標準相差甚遠。

      3.2 減震措施不足

      將轉(zhuǎn)向管柱總成進行變更,增加減震措施[2]。經(jīng)裝車評審,發(fā)現(xiàn)對方向盤抖動問題基本無影響。

      3.3 輪胎氣壓過高

      檢測B1500871故障車前輪氣壓符合450kpa標準。依次降低氣壓至400kpa、360kpa、320kpa后評審,確定降低氣壓對方向盤抖動故障影響較小,無明顯規(guī)律。

      3.4 四輪定位不準確

      ①個別故障車前束超差,調(diào)整后方向盤抖動故障減弱。經(jīng)確認相關(guān)工藝完善,員工操作規(guī)范。

      ②用四輪定位設(shè)備對同一臺車進行測量,一致性較差,偏差達到0.5mm。

      3.5 輪轂制動盤合件與車輪動平衡水平低

      經(jīng)四輪共計12輛故障車更換車輪總成后評審抖動情況,再更換盤轂合件后評審抖動情況,檢測發(fā)現(xiàn)前輪轂與制動盤合件動平衡及車輪總成動平衡存在超差現(xiàn)象,且更換合格部件后方向盤抖動故障減弱。

      通過以上排查,得出以下結(jié)論:

      輪轂生產(chǎn)標準與設(shè)計狀態(tài)不符;四輪定位不準確;輪轂輪胎動平衡水平低為導(dǎo)致方向盤抖動故障的要因。[2]

      4 制定對策

      針對輪轂生產(chǎn)標準與設(shè)計狀態(tài)不符的故障原因,我們采取的措施是確認正確技術(shù)標準并實施;針對四輪定位不準確的故障原因,我們采取的措施是核查工藝,校正設(shè)備;針對輪轂動平衡水平低的故障原因,我們采取的措施是督促合肥車橋調(diào)整工藝,加強過程檢查;針對輪胎動平衡水平低的故障原因,我們采取的措施是協(xié)助廠家調(diào)整工藝,加強過程檢查。[3]

      5 對策實施

      5.1 確認正確技術(shù)標準并實施

      協(xié)調(diào)技術(shù)中心與合肥車橋進行對接,確認原合橋動平衡檢測標準60g有誤,確定按照33g標準執(zhí)行。

      實施效果:修改技術(shù)文件,按新標準執(zhí)行。

      5.2 四輪定位不準確

      ①確認總裝工藝無誤,確認操作工按照工藝標準操作。

      ②驗證發(fā)現(xiàn)設(shè)備一致性不良,同一臺車前束檢測偏差高達0.5mm。協(xié)調(diào)總裝廠對設(shè)備進行標定。

      實施效果:標定后前輪前束誤差降低至0.2mm。

      5.3 輪轂動平衡水平低

      輪轂動平衡檢測只能在合肥車橋生產(chǎn)現(xiàn)場完成,項目組監(jiān)控困難。

      ①按照新技術(shù)標準實施后,合肥車橋廢品率增高,增加新去重工藝以保證盤轂合件動平衡滿足33g以下的要求,項目組跟蹤合橋新工藝驗證過程,確認新工藝足以保證產(chǎn)品動平衡水平達標。

      ②質(zhì)量部聯(lián)合采購部累計檢查合肥車橋生產(chǎn)現(xiàn)場6次,抽查現(xiàn)場零部件質(zhì)量,檢查工藝符合性。

      實施效果:合肥車橋盤轂合件動平衡水平已由前期的60g以下,達到目前的25g以下,提升效果明顯。

      5.4 輪胎動平衡水平低

      車輪總成質(zhì)量控制涉及輪胎、輪輞、組裝等三個相關(guān)廠家,且多功能商用車公司只能進行總成動平衡測量,控制難度較大。項目組多次走訪各廠家,檢測過程質(zhì)量控制情況,確定輪胎質(zhì)量水平穩(wěn)定,將工作重點定位在車輪總成組裝后的動平衡質(zhì)量控制,并以輪輞動平衡控制監(jiān)控為輔。

      ①加強進貨檢驗,質(zhì)量部對車輪總成動平衡全檢,通過加強監(jiān)控督促組裝廠家提高車輪動平衡質(zhì)量控制水平。

      ②組織了四輪車輪總成動平衡水平跟蹤驗證,對四批輪胎進行標記,分別在多公司商用車公司、海川物流、正興公司記錄檢測結(jié)果,與廠家共同查找動平衡超差原因。

      ③根據(jù)檢測結(jié)果,多功能商用車公司與海川物流測量方法不同,導(dǎo)致測量結(jié)果偏差較大。雙方對接后確認調(diào)整輪胎動平衡檢測儀裝夾方式。

      ④每批車輪持續(xù)跟蹤監(jiān)控,不定期對廠家生產(chǎn)現(xiàn)場檢查。

      實施效果:整改前車輪總成動平衡嚴重超差達到50g甚至更高的現(xiàn)象消除,目前車輪動平衡已控制在20g以內(nèi)。

      6 整改效果

      (1)300g·cm的盤轂合件動平衡標準實施后,由于驗證效果良好,繼續(xù)推進技術(shù)中心與合肥車橋進行技術(shù)對接,尋求更優(yōu)方案,經(jīng)各方確認,盤轂合件動平衡技術(shù)標準再次提升至230g·cm(檢測顯示數(shù)據(jù)為230/9=25g以下)。

      (2)質(zhì)量部與總裝廠對四輪定位設(shè)備定期校正,保證設(shè)備滿足生產(chǎn)要求無異常。

      (3)不定期抽查合肥車橋、海川物流、佳通輪胎等廠家生產(chǎn)情況,保證外購件質(zhì)量控制水平。

      (4)與路試駕駛員交流,及時了解路試情況,跟蹤整改效果。

      市場驗證周期為兩個月,整改前的故障率接近25%,通過以上四個方面的整改和固化,立項整改后的故障率控制到3%以內(nèi),經(jīng)客戶服務(wù)部確認此段時期生產(chǎn)車輛暫無故障反饋。

      7 結(jié)語

      通過對江淮M209方向盤高速抖動的故障現(xiàn)象分析及故障原因排查,總結(jié)了四個方面有效的實施對策,整改效果顯著,為以后其他車型的此類故障診斷和排查提供了一定的參考價值。

      [1]王志亮,劉波,李景華,等.汽車抖動性產(chǎn)生機理與分析方法研究[J].噪聲與振動,2008(4):87-89.

      [2]楊艷芬.汽車底盤統(tǒng)構(gòu)造與檢修[M].北京:中國人民大學(xué)出版社,2011.

      [3]吉利某車型方向盤振動分析報告[R].2010.

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