劉 愷,馬菁菁
(中汽智達(dá)(洛陽)建設(shè)監(jiān)理有限公司,河南 洛陽 471039)
某大型公共建筑超長抗?jié)B裂混凝土樓板施工質(zhì)量控制研究
劉愷,馬菁菁
(中汽智達(dá)(洛陽)建設(shè)監(jiān)理有限公司,河南洛陽471039)
【摘要】本文結(jié)合某大型公共建筑超長并有抗?jié)B裂要求的混凝土樓板施工實(shí)例,對(duì)如何做好該種現(xiàn)澆樓板施工質(zhì)量控制做了系統(tǒng)闡述。
【關(guān)鍵詞】超長抗?jié)B裂;混凝土樓板;施工質(zhì)量;研究
洛陽某大型公共建筑,建筑面積43000㎡,框架結(jié)構(gòu)。建筑平面、立面變化較大。主樓一、二層樓板采用無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力結(jié)構(gòu),長、寬均為120m,厚度為150mm,屬超長混凝土結(jié)構(gòu)施工,因工程性質(zhì)所限又有較高的抗?jié)B裂要求。
根據(jù)本工程的需要,在施工之前,調(diào)查了類似工程采用無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土現(xiàn)澆樓板的質(zhì)量控制情況,調(diào)查結(jié)果發(fā)現(xiàn):
混凝土外觀缺陷調(diào)查表
由排列圖看出: 影響樓板質(zhì)量問題的主要因素是表面裂縫及溫度伸縮裂縫,這是最容易出現(xiàn)的質(zhì)量通病,其累計(jì)頻率為80%,它不僅影響混凝土的觀感質(zhì)量,而且影響混凝土的抗?jié)B性及耐久性,對(duì)結(jié)構(gòu)的安全造成隱患。因此,將這兩項(xiàng)作為此次任務(wù)的主攻目標(biāo)。
采取合理有效的改進(jìn)措施及操作方法,保證聚丙烯纖維高性能混凝土趨于穩(wěn)定,無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋪設(shè)及張拉控制準(zhǔn)確,確?;炷翗前辶芽p出現(xiàn)率由原來的5條/百米,裂縫寬度小于0.2mm,降低到1條/百米,裂縫寬度小于0.1mm。
目標(biāo)可行性分析:
1.人員素質(zhì):對(duì)預(yù)應(yīng)力混凝土的施工選用中國建筑研究院結(jié)構(gòu)所預(yù)應(yīng)力專業(yè)施工隊(duì)伍,為課題實(shí)施提供了良好的技術(shù)保障。
2.合理配比:選用的混凝土攪拌站在高性能混凝土樓板的抗?jié)B裂方面具有成熟的配比經(jīng)驗(yàn),通過添加適量的UEA微膨脹劑及單絲聚丙烯纖維,使混凝土產(chǎn)生微膨脹,減少收縮量,可提高混凝土的表面極限抗拉強(qiáng)度。
3.施工技術(shù):超長樓板采用無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力施工技術(shù),可以平衡或抵消由混凝土自收縮及溫度收縮產(chǎn)生的部分次拉應(yīng)力,結(jié)合樓板混凝土二次振搗及表面搓抹處理,完全可解決樓板滲裂問題。
通過”頭腦風(fēng)暴法”對(duì)影響無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力混凝土樓板施工質(zhì)量的原因進(jìn)行匯總,對(duì)人、機(jī)、料、法、環(huán)五大方面進(jìn)行分析 ,從中確定主要原因。
因果分析1:(混凝土施工)
人:技術(shù)交底落實(shí)不到位;
機(jī):設(shè)備故障、混凝土罐車間歇時(shí)間長;
料:UEA、聚丙烯纖維在混凝土中分布不均、混凝土配合比不合理;
法:澆筑后張拉前易出現(xiàn)早期塑性裂縫、預(yù)應(yīng)力張拉強(qiáng)度未到、澆筑間歇時(shí)間過長;
環(huán):混凝土養(yǎng)護(hù)不到位。
因果分析2:(預(yù)應(yīng)力施工)
人:預(yù)應(yīng)力施工技術(shù)交底不清、預(yù)應(yīng)力施工隊(duì)伍水平有限;
機(jī):預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)備故障、張拉端及錨固端位置固定有誤;
料:鋼絞線破損、鋼絞線未達(dá)到完全密封、承壓鋼板凹陷;
法:預(yù)應(yīng)力張拉控制效果不好、鋼絞線曲線分布不合理;
環(huán):交叉作業(yè)影響張拉效果、預(yù)應(yīng)力張拉強(qiáng)度未到張拉端局部凹陷。
通過原因分析,找到了19條末端因素,針對(duì)這些末端因素,在現(xiàn)場采取先進(jìn)、細(xì)致的技術(shù)措施將15條變?yōu)榉侵饕颍饕蛩匾娤卤恚?/p>
混凝土施工:
預(yù)應(yīng)力施工:
.。
UEA、聚丙烯纖維在砼中分布不均勻
實(shí)施一:
1)邀請(qǐng)質(zhì)監(jiān)站專家一起,組織中心試驗(yàn)室、攪拌站有關(guān)技術(shù)人員,經(jīng)過進(jìn)行多次混凝土試配,確定聚丙烯纖維最佳均勻分布狀態(tài)時(shí)的拌合工藝及時(shí)間。
2)為避免操作過程中纏繞,將單絲聚丙烯纖維長度控制在19mm以內(nèi)。
3)每盤采用“水洗法”檢查纖維含量及均勻性。
實(shí)施效果:
混凝土中每立方米摻入0.7kg單絲聚丙烯纖維,7%UEA微膨脹劑,發(fā)現(xiàn)混凝土平板試件出現(xiàn)塑性裂縫的時(shí)間延后,裂縫數(shù)量及寬度明顯減少,說明試配混凝土達(dá)到了預(yù)期的效果。
砼澆筑后張拉前表面易出早期塑性裂縫
實(shí)施二:
1)混凝土采取二次振搗密實(shí),防止漏振。
2)采用輥?zhàn)佣啾闈L壓,消除表面沉縮裂縫。
3)收面時(shí)表面多次搓抹,消除表面塑性收縮裂縫。
實(shí)施效果:
經(jīng)檢查,混凝土內(nèi)實(shí)外光、抗?jié)B裂能力得到有效保證。
砼養(yǎng)護(hù)不及時(shí)
實(shí)施三:
1)在混凝土二次振搗后,立即組織專業(yè)粉刷工進(jìn)行表面搓抹,并適時(shí)進(jìn)行塑料薄膜覆蓋養(yǎng)護(hù)。在澆筑完成后的12小時(shí)內(nèi),利用“霧化噴嘴” 形成細(xì)霧,進(jìn)行噴水養(yǎng)護(hù)。
2)混凝土帶模養(yǎng)護(hù)14d,進(jìn)行模板拆除。
效果檢驗(yàn):
混凝土樓板始終保持濕潤狀態(tài),減小了樓板內(nèi)外溫差,且表面未出現(xiàn)泛白缺水的養(yǎng)護(hù)不良的現(xiàn)象。
預(yù)應(yīng)力張拉控制效果不佳
實(shí)施四:
1)確定有效的預(yù)應(yīng)力值和伸長值.。
2)錨固性能進(jìn)行抽驗(yàn)。
3)根據(jù)現(xiàn)場不同的施工情況采取兩端張拉、分段張拉、變角張拉等措施。
效果檢驗(yàn):
經(jīng)權(quán)威部門現(xiàn)場校核,張拉完全符合設(shè)計(jì)要求,迄今未發(fā)現(xiàn)任何裂縫,效果良好。
整個(gè)施工期間,施工、監(jiān)理單位及業(yè)主在施工現(xiàn)場對(duì)現(xiàn)澆樓板進(jìn)行了全面細(xì)致的檢查,未發(fā)現(xiàn)任何裂縫,達(dá)到了預(yù)期目標(biāo),得到了相關(guān)各方的一致肯定。
通過洛陽某大型公共建筑超長抗?jié)B裂樓板施工質(zhì)量控制實(shí)踐,對(duì)UEA、聚丙烯纖維在砼中分布不均勻,砼澆筑后張拉前表面易出早期塑性裂縫,砼養(yǎng)護(hù)不及時(shí),預(yù)應(yīng)力張拉控制效果不佳等諸多影響施工質(zhì)量的難題做了一一對(duì)應(yīng)控制,經(jīng)過現(xiàn)場實(shí)踐,取得了成功的經(jīng)驗(yàn),通過認(rèn)真的總結(jié),可以在今后同類工程中進(jìn)行推廣運(yùn)用。
【作者姓名】
劉愷(1976-), 男,工程師,國家注冊(cè)監(jiān)理工程師,國家注冊(cè)建造師 。
馬菁菁(1983-),女 ,工程師。