甘為友
摘要:當(dāng)前,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,對(duì)電廠運(yùn)行的安全性和可靠性有了更高的要求。所以,當(dāng)前,各個(gè)電廠也加快了對(duì)機(jī)組的改造工作。這對(duì)于提高電廠機(jī)組運(yùn)行的安全性和可靠性有重要的意義。在本文中,筆者結(jié)合某電廠機(jī)組循環(huán)水泵出口蝶閥控制系統(tǒng)改造的實(shí)例,分析了300MW機(jī)組循環(huán)水泵出口蝶閥控制系統(tǒng)的改造,主要從改造方案、系統(tǒng)的特點(diǎn)等方面進(jìn)行了分析。
關(guān)鍵詞:300MW機(jī)組;循環(huán)水泵;出口蝶閥;控制系統(tǒng)
當(dāng)前,隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的轉(zhuǎn)型升級(jí),我國(guó)對(duì)電廠的運(yùn)行的穩(wěn)定性越來越高,但是在電廠機(jī)組運(yùn)行中,循環(huán)水泵出口蝶閥往往出現(xiàn)這樣那樣的問題,導(dǎo)致出口蝶閥啟停不正常,影響機(jī)組凝汽器的正常運(yùn)行,甚至出現(xiàn)跳機(jī)現(xiàn)象,對(duì)機(jī)組運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定性造成嚴(yán)重的影響。所以,改造300MW機(jī)組循環(huán)水泵出口蝶閥控制系統(tǒng)成為電廠當(dāng)前的重要任務(wù)。
1.出口蝶閥控制系統(tǒng)中存在的問題
廣東某電廠的裝機(jī)容量為5×300MW,總共有9臺(tái)循環(huán)水泵,但是自從2013年2月以來,這些循環(huán)水泵出現(xiàn)不同程度的出口蝶閥啟停不正常的問題,有幾臺(tái)循環(huán)輸泵甚至出現(xiàn)了跳機(jī)現(xiàn)象,對(duì)于機(jī)組的正常運(yùn)行構(gòu)成極大的威脅。所以,電廠決定對(duì)循環(huán)水泵的出口蝶閥進(jìn)行升級(jí)改造。
循環(huán)水泵出口蝶閥控制系統(tǒng)的是由湖北的一家公司生產(chǎn)的,通過控制邏輯實(shí)現(xiàn)繼電器的控制,其主要存在的問題包括
1.1 繼電器硬觸點(diǎn)出現(xiàn)松動(dòng)、老化的問題,市場(chǎng)由于觸點(diǎn)的接觸不良而導(dǎo)致控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障。由于控制系統(tǒng)的硬接線非常多,所以不容易查找故障的原因;
1.2 控制系統(tǒng)當(dāng)中的電位器、就地控制箱和形成開關(guān)等,位于地下潮濕的環(huán)境當(dāng)中,容易受到腐蝕和受潮,發(fā)生故障的概率比較高,經(jīng)常發(fā)生故障;
1.3 一次測(cè)量元件不準(zhǔn)確,出口蝶閥開度信號(hào)采用的是安裝在出口蝶閥轉(zhuǎn)軸上,通過可調(diào)動(dòng)的電阻值的變化來反映蝶閥的開度,所以蝶閥的開關(guān)、蝶閥開到15°,等關(guān)鍵點(diǎn)的時(shí)候,都是采用的接觸式行程開關(guān)來進(jìn)行測(cè)量的。此外,控制郵箱采油壓采用行程開關(guān)進(jìn)行測(cè)量。但是由于一次元件測(cè)量的精度比較低,所以容易出現(xiàn)測(cè)量不準(zhǔn)確等問題。
1.4 控制邏輯不完善??刂葡到y(tǒng)原有的蝶閥全開為0°,全關(guān)為90°,但是閥位表表示的恰恰相反,進(jìn)而給人造成錯(cuò)覺。當(dāng)出口蝶閥開到15°,而且循環(huán)水泵啟動(dòng)失敗時(shí),則蝶閥如果繼續(xù)全開,容易造成循環(huán)水的倒流,從而影響凝汽器的真空,造成機(jī)組出線跳閘等不良現(xiàn)象,影響機(jī)組的正常運(yùn)行。
液控蝶閥啟停的相關(guān)邏輯:
條件:循環(huán)水泵停運(yùn),循環(huán)水泵聯(lián)鎖開關(guān)投入;控制邏輯為:控制室操作盤上開蝶閥——油泵啟動(dòng)——蝶閥開啟——蝶閥開至15°——聯(lián)鎖啟動(dòng)循環(huán)水泵——蝶閥逐漸全部打開。
條件:循環(huán)水泵運(yùn)行,循環(huán)水泵聯(lián)鎖開關(guān)投入;控制邏輯:控制室操作盤上官蝶閥——泄油電磁閥帶電泄油——蝶閥——蝶閥關(guān)到15°——聯(lián)鎖循環(huán)水泵跳閘——蝶閥完全關(guān)閉。
條件:循環(huán)水泵停運(yùn),蝶閥聯(lián)鎖開關(guān)投入;控制邏輯:循環(huán)水泵啟動(dòng)——聯(lián)鎖開啟蝶閥。
條件:循環(huán)水泵運(yùn)行,蝶閥聯(lián)鎖開關(guān)投入;控制邏輯:循環(huán)水泵停運(yùn)——聯(lián)鎖關(guān)閉蝶閥。
2.出口蝶閥控制系統(tǒng)改造方案
該電廠300MW機(jī)組出口蝶閥控制系統(tǒng)的改造,是使用PLC可編程控制器是實(shí)現(xiàn)對(duì)邏輯的控制,而且對(duì)控制邏輯加以完善,通過觸摸屏和旋轉(zhuǎn)編碼器實(shí)現(xiàn)對(duì)出口蝶閥的操作和顯示。而改造一次元件,則使用耐腐性和可靠性良好的一次元件。2.1 該系統(tǒng)改造采用的是可編程控制器,型號(hào)為OMRON CQM1來實(shí)現(xiàn)對(duì)邏輯的控制,而控制邏輯使用軟件來實(shí)現(xiàn)編程,這種邏輯控制比較完善,可靠性比較強(qiáng),從而優(yōu)化了線路。
2.2 取消用于顯示開度的顯示器,用高精度的數(shù)字旋轉(zhuǎn)編碼器作為顯示開度的一次元件。而為了確保控制邏輯的可靠性,應(yīng)增加三只接近開關(guān),分別為蝶閥全關(guān)、蝶閥全開和蝶閥開到15°三個(gè)關(guān)鍵點(diǎn),由這三個(gè)開關(guān)負(fù)責(zé)監(jiān)視。同時(shí),把閥門實(shí)際開度和閥門指示的開度統(tǒng)一設(shè)置為90°,把閥位指示和閥門的實(shí)際開度調(diào)整到90°,閥全關(guān)為0°。
2.3 更換控制室盤上操作按鈕和閥門的指示功能,用觸摸屏實(shí)現(xiàn)顯示和操作功能。其中,觸摸屏的型號(hào)為NT32,可以接口與PLC相連接,顯示閥門的位置開度與機(jī)組設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài),而且是實(shí)時(shí)顯示,并對(duì)操作進(jìn)行追索記憶,從而便于故障的分析。此外,觸摸屏還可實(shí)現(xiàn)“關(guān)”“?!薄伴_”蝶閥的控制功能,最終可使閥門在任意位置上停留。
2.4 更換油泵自動(dòng)啟停用于油壓測(cè)量的行程開關(guān),而使用壓力開關(guān)來進(jìn)行測(cè)量。
2.5 把就地控制箱從地下潮濕的環(huán)境中轉(zhuǎn)移到干燥的環(huán)境中,并改良控制箱,使其具有良好的密封性,降低環(huán)境對(duì)其的影響。
2.6 控制系統(tǒng)邏輯功能的完善。控制系統(tǒng)邏輯功能的完善主要包括三個(gè)方面:第一是當(dāng)出口蝶閥開到15°以上,循環(huán)水泵啟動(dòng)失敗時(shí),延時(shí)3s自動(dòng)關(guān)閉出口蝶閥;第二是電機(jī)定冷水中斷或者循環(huán)水泵中的潤(rùn)滑水中斷時(shí),閉鎖啟動(dòng)出口蝶閥;第三是在操作盤上增加一個(gè)出口蝶閥泄油按鈕,如果該操作按鈕按下時(shí),泄油電磁閥的帶電泄油,蝶閥可迅速得以關(guān)閉。
3.改造效果分析
該電廠2013年對(duì)機(jī)組的循環(huán)水泵的出口蝶閥控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,出口蝶閥控制系統(tǒng)全部改造完成之后,控制系統(tǒng)的可靠性大幅提升,系統(tǒng)的故障率明顯下降。操作人員在啟動(dòng)機(jī)組的循環(huán)水泵時(shí),在檢查啟動(dòng)條件,確認(rèn)啟動(dòng)條件滿足時(shí),在系統(tǒng)的操作盤上實(shí)現(xiàn)循環(huán)水泵和出口蝶閥的自動(dòng)啟停,聯(lián)鎖功能正常,系統(tǒng)的運(yùn)行安全可靠。在循環(huán)水泵出現(xiàn)跳閘之后,聯(lián)鎖出口蝶閥便實(shí)現(xiàn)了快速的自動(dòng)關(guān)閉;在緊急的情況下,操作人員在操作盤上能夠通過蝶閥泄油按鈕進(jìn)行泄油,從而是出口蝶閥迅速關(guān)閉,從而杜絕了蝶閥無法關(guān)閉而出現(xiàn)的真空下降現(xiàn)象,使蝶閥迅速關(guān)閉。改造之后的出口蝶閥控制系統(tǒng)具有以下特點(diǎn):
3.1 系統(tǒng)的運(yùn)行的安全性和穩(wěn)定新增強(qiáng)。機(jī)組的正常運(yùn)行實(shí)踐表明,經(jīng)過改造之后的9臺(tái)循環(huán)水泵蝶閥控制系統(tǒng)的故障率大大降低,改造之后從未出現(xiàn)因?yàn)槌隹诘y控制系統(tǒng)的故障而出現(xiàn)的系統(tǒng)啟停失敗狀況。所以,這也就在很大程度上減輕了操作人員的工作量和維修設(shè)備所用的時(shí)間。
3.2 PLC編程系統(tǒng),軟件易于修改,而且具有很強(qiáng)的靈活性。
3.3 觸摸屏的操作非常方面,可以顯示出口蝶閥的開度、報(bào)警記錄和工藝流程等,具有很強(qiáng)的追憶功能,從而為事故的分析提供可靠的依據(jù)。
3.4 采用PLC系統(tǒng)與上位機(jī)通訊,能夠把循環(huán)水泵出口蝶閥控制系統(tǒng)納入到DSC系統(tǒng)當(dāng)中,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的遠(yuǎn)程控制。
4.結(jié)語(yǔ):
在電廠的設(shè)備當(dāng)中,循環(huán)水泵可以說是比較重要的,而循環(huán)水泵出口蝶閥控制系統(tǒng)的是否可靠,可直接影響300MW機(jī)組凝汽器真空的建立,對(duì)機(jī)組是不是可以安全穩(wěn)定運(yùn)行有著重要的影響,在一定程度上決定著機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。隨著我國(guó)電力體制改革的進(jìn)行,電廠只有安全穩(wěn)定運(yùn)行才能滿足機(jī)組運(yùn)行的需要。在本文中,筆者結(jié)合自身的工作實(shí)際和所掌握的理論知識(shí),并結(jié)合某電廠改造循環(huán)水泵控制系統(tǒng)的實(shí)例,從出口蝶閥控制系統(tǒng)中存在的問題、出口蝶閥控制系統(tǒng)的改造方案和改造方案效果等幾個(gè)方面探究了300MW機(jī)組循環(huán)水泵出口蝶閥控制系統(tǒng)的改造。
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