周少兵
(安康水力發(fā)電廠,陜西 安康 725000)
安康水力發(fā)電廠3號機組泄水錐脫落原因分析
周少兵
(安康水力發(fā)電廠,陜西 安康 725000)
通過對3號機組水導(dǎo)擺度數(shù)值的分析,提出泄水錐脫落是造成機組各部擺度、振動增大的主要原因,并通過機組在線監(jiān)測系統(tǒng)數(shù)據(jù)分析,推斷出泄水錐脫落的具體時間,指出泄水錐脫落是由于設(shè)計缺陷、安裝質(zhì)量問題、運行方式不合理、監(jiān)測手段不完善、檢修人員經(jīng)驗不足、分析處理問題能力不強等幾方面原因?qū)е碌?,并提出了針對性的防范措施?/p>
水導(dǎo)擺度;泄水錐;在線監(jiān)測系統(tǒng);防范措施
安康水電廠機組為混流式,總裝機容量為4×200 MW+1×5.25 MW,轉(zhuǎn)輪型號為HL220-LJ-550。1990年12月首臺機組發(fā)電,1992年12月全部機組投產(chǎn)發(fā)電,主要擔負著系統(tǒng)的調(diào)峰、調(diào)頻和事故備用任務(wù)。
為了掌握機組的實時狀態(tài)信息及推行狀態(tài)檢修,3號機組于2008年安裝了1臺機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)PSTA2003。狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)投運后,對機組振動擺度等內(nèi)容的監(jiān)測取得了較理想的效果。通過分析狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù),可推斷出3號機組于2012年3月發(fā)生了泄水錐脫落故障。
2011-08-05,運行人員發(fā)現(xiàn)3號機組在線穩(wěn)定性監(jiān)測系統(tǒng)3號機水導(dǎo)擺度增大:X向547μm, Y向801μm。隨即監(jiān)視3號機水導(dǎo)瓦溫為43 ℃。因當時機組在汛期滿大負荷運行,所以沒有立即停機檢查,而是注意監(jiān)視3號機組水導(dǎo)瓦溫不超過規(guī)定,水導(dǎo)擺度不超過900μm。2011-11-04,3號機組小修,經(jīng)調(diào)整水導(dǎo)瓦間隙及機組中心軸線后測量水導(dǎo)擺度:X向320μm,Y向340μm。水導(dǎo)擺度與之前相比明顯降低。2012-07-02,又發(fā)現(xiàn)3號機水導(dǎo)擺度增大:X向480μm,Y向535μm。2013年3月份,在3號機大修時打開蝸殼及尾水管人孔門檢查,發(fā)現(xiàn)3號機泄水錐脫落,至此3號機水導(dǎo)擺度增大的原因才得以弄清。
2010—2012年導(dǎo)軸承擺度和頂蓋水平振動的變化趨勢如表1所示。
表1 2010—2012年導(dǎo)軸承擺度和頂蓋水平振動的變化趨勢
2.1 數(shù)據(jù)特征
對表1和水導(dǎo)擺度波形、頻譜和軌跡圖中導(dǎo)軸承擺度變化趨勢,水導(dǎo)擺度的波形、頻譜和軌跡,以及相關(guān)的數(shù)據(jù)進行分析,可以得出以下幾點特征判斷。
(1) 將3號機目前狀態(tài)檢測數(shù)據(jù)與2009年機組大修后150 MW工況下水導(dǎo)擺度(X向200μm,Y向210μm)數(shù)據(jù)(現(xiàn)場百分表測量)相比較,發(fā)現(xiàn)機組水導(dǎo)擺度在相同工況下有增加的趨勢,Y向擺度值已超過標準允許最大值。其他各測點擺度、振動、溫度正常。
(2) 2012-03-02,3號機組帶200 MW負荷時,頂蓋水平振動突然增大許多,同時水導(dǎo)擺度相位、頂蓋水平振動相位發(fā)生突變。
(3) 3號機組在空載、開機或停機時,水導(dǎo)擺度、上導(dǎo)擺度明顯增大,而擺度振動的主要成分均為一倍頻,說明存在水力不平衡的情況。
(4) 水導(dǎo)擺度較大且繼續(xù)不斷變大,而瓦溫基本不變,可以斷定水導(dǎo)抗重螺栓在松動,軸瓦間隙在不斷變大。
2.2 數(shù)據(jù)分析結(jié)論
(1) 3號機泄水錐脫落的時間應(yīng)該在2012-03-02開機過程中機組帶滿負荷運行期間,強大的水流將脫落的泄水錐沖入尾水渠內(nèi),尾水管里襯并沒有因為沖撞破壞(事后檢查尾水管并沒有損傷)。
(2) 泄水錐脫落后,頂蓋水平振動的一倍頻幅值及其相位發(fā)生突變。水導(dǎo)擺度持續(xù)增大且其相位突變,相位變化量大于100°。
(3) 機組在開機啟動時,隨著轉(zhuǎn)速的升高,水導(dǎo)、頂蓋、上導(dǎo)擺度急劇增大。在低負荷運行工況下,機組振動明顯。
(4) 泄水錐與轉(zhuǎn)輪上冠固定螺栓個別先松動或斷裂,機組存在水力及機械不平衡的因素,是水導(dǎo)擺度一直增大的根本原因。隨著長時間低負荷振動區(qū)的運行,最終因水力振動產(chǎn)生交變應(yīng)力,螺栓發(fā)生疲勞破環(huán)而全部斷裂,從而導(dǎo)致泄水錐脫落。
3.1 設(shè)計缺陷
泄水錐與轉(zhuǎn)輪上冠之間采用普通螺栓連接,把合孔鉆好后未做進一步處理。這樣,螺栓擰緊后可能存在一定的間隙,從而使螺釘承受附加彎曲應(yīng)力,由于強度不夠,最終導(dǎo)致螺栓斷裂。
3.2 安裝質(zhì)量問題
螺栓在擰緊后未采取加裝鎖定、點焊等止退措施,同時轉(zhuǎn)輪上冠與泄水錐接合面未采用連續(xù)焊縫。當水力壓力脈動加劇產(chǎn)生共振時,引起泄水錐固定螺栓松動;螺栓松動后轉(zhuǎn)輪上冠與泄水錐僅靠它們之間的間斷焊縫連接,且焊縫本身存在局部應(yīng)力,經(jīng)過一段時間運行后致使間斷焊縫開裂;在間斷焊縫開裂后泄水錐因水力振動產(chǎn)生交變應(yīng)力,螺釘發(fā)生疲勞破環(huán)而斷裂,最終導(dǎo)致泄水錐脫落。
3.3 運行方式不合理
安康水電站機組主要承擔系統(tǒng)調(diào)峰、調(diào)頻及事故備用任務(wù),機組開、停機頻繁且經(jīng)常在振動區(qū)內(nèi)運行(1~4號機組振動區(qū)負荷為0~100 MW,低水頭情況下為120~150 MW)。在此種運行工況下,由于轉(zhuǎn)輪出口處的旋轉(zhuǎn)水流及漩渦脫落和氣蝕等影響,在尾水管內(nèi)會引起水壓脈動。尤其是在尾水管內(nèi)出現(xiàn)大渦帶后,渦帶以接近固定的頻率在管內(nèi)轉(zhuǎn)動,引起水流低頻壓力脈動,從而引起尾水管壁、轉(zhuǎn)輪、導(dǎo)水機構(gòu)、蝸殼的振動,機組水導(dǎo)軸承、頂蓋擺度增大。當其頻率與發(fā)電機或電力系統(tǒng)的自振頻率接近時,發(fā)生共振,最終導(dǎo)致泄水錐固定螺栓松動、焊口開裂。
3.4 監(jiān)測手段不完善
安康水電站狀態(tài)在線監(jiān)測系統(tǒng)PSTA2003在泄水錐脫落后,機組水導(dǎo)擺度增大的情況下,沒有發(fā)告警信號。
3.5 檢修人員經(jīng)驗不足,分析處理問題能力不強
運行人員發(fā)現(xiàn)3號機組水導(dǎo)擺度增大,卻未做進一步分析處理,只是采用停機調(diào)整機組軸線及水導(dǎo)瓦間隙的方法來消除水導(dǎo)擺度的增大,未從根本上解決問題。另外,機組在春季進行過流部件檢查時,運行人員也未及時發(fā)現(xiàn)機組泄水錐脫落故障。
(1) 3號機組更換新的泄水錐,所有固定螺栓內(nèi)螺紋涂抹天山螺紋鎖固劑防松動。螺母鎖緊后在其后面增加雙螺母鎖錠。
(2) 在泄水錐與上冠內(nèi)外部結(jié)合處連續(xù)多層焊接,在每個M42把合螺栓與上冠之間、螺母與螺母之間、螺母與螺桿頭部之間分別電焊牢固。
(3) 改變機組運行方式,盡量避免機組在振動區(qū)運行,機組開機或停機操作時,采用“手動”快速加或減負荷,以減少壓力脈動對水機部件的損壞。
(4) 機組在做甩負荷、過速試驗后,或機組事故停機后,應(yīng)及時檢查水導(dǎo)擺度。
(5) 定期檢查。將泄水錐檢查列為小修項目,每年春、秋季小修時對泄水錐各部螺栓及焊點進行檢查,及時發(fā)現(xiàn)缺陷,及時處理。
(6) 完善其他機組的狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)PSTA2003。將機組狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)PSTA2003接入計算機監(jiān)控系統(tǒng),按照規(guī)程規(guī)定當機組擺度超過允許值時,系統(tǒng)應(yīng)作用機組停機。另外,將狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)列為運行日常巡視、檢查工作項目,以便及時、準確地監(jiān)測到機組擺度數(shù)值。
2013-11-02。
周少兵(1972-),男,工程師,高級技師,主要從事安康水電廠運行工作。