楊樹(shù)松
摘要:3套超濾系統(tǒng)運(yùn)行1個(gè)多月的產(chǎn)水量下降較快,對(duì)此進(jìn)行原因分析,并且制定出相應(yīng)的改進(jìn)措施并實(shí)施,實(shí)施后超濾系統(tǒng)產(chǎn)水量得到很大改善,但運(yùn)行數(shù)天后產(chǎn)水量又開(kāi)始下降,并且下降較快,通過(guò)進(jìn)一步分析,及時(shí)調(diào)整反洗方案,最后超濾運(yùn)行基本處于穩(wěn)定可控狀態(tài)。
關(guān)鍵詞:超濾、產(chǎn)水量、下降、反洗、措施。
中圖分類號(hào):TU74文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
工藝概況:
水庫(kù)來(lái)水 蓄水池 D型濾池 清水池 超濾增壓泵
自清洗過(guò)濾器 超濾系統(tǒng) 超濾水箱 供一級(jí)反滲透使用
共有3套超濾系統(tǒng),每套超濾設(shè)計(jì)流量為200m3/h,每套60支膜,超濾增壓泵2臺(tái),變頻控制,可以供2臺(tái)到3臺(tái),超濾的進(jìn)出水參數(shù)為,超濾進(jìn)水平均濁度為2NTU,超濾產(chǎn)水產(chǎn)水濁度約0.2NTU左右。運(yùn)行過(guò)程為頂部過(guò)濾40min,然后頂部反洗,頂部反洗包括正沖15S,反洗60S,正沖15S,然后切換至底部過(guò)濾,底部過(guò)40min,然后底部反洗,底部反洗包括正沖15S,反洗60S,正沖15S,依次循環(huán)。但是運(yùn)行一段時(shí)間發(fā)現(xiàn),超濾系統(tǒng)的產(chǎn)水量下降較快,由200m3/h降到100m3/h左右,更低時(shí)達(dá)到90m3/h,但是超濾的產(chǎn)水均處于合格狀態(tài),平均0.09NTU,超濾系統(tǒng)產(chǎn)水量降低嚴(yán)重影響到了化工主裝置的穩(wěn)定運(yùn)行,需要盡快處理恢復(fù)超濾系統(tǒng)的正常運(yùn)行。
超濾系統(tǒng)產(chǎn)水量下降的原因分析
2.1超濾在前期調(diào)試期間,進(jìn)水水質(zhì)比較差。
在調(diào)試的初期,原水未經(jīng)過(guò)D型濾池過(guò)濾;蓄水池和清水池雖然進(jìn)行過(guò)清掃,但必然會(huì)存在部分污物;在超濾增壓泵進(jìn)超濾系統(tǒng)前的管路存在U型彎,不易沖洗干凈;導(dǎo)致超濾膜部分產(chǎn)生污堵,并且未能及時(shí)的清洗,導(dǎo)致超濾膜污堵愈來(lái)愈嚴(yán)重,產(chǎn)水量也極具下降。
2.2水溫偏低,水粘度偏高,超濾膜絲的孔隙變小。
超濾系統(tǒng)調(diào)試期間,正值冬季,水溫及室溫均較低,且蒸汽系統(tǒng)未能接入,水溫一般只有2攝氏度左右,該溫度下水的粘度為1.6728 ,而25攝氏度下水的粘度為0.8937 ,室溫也是有3攝氏度左右,所以超濾進(jìn)水在通過(guò)超濾膜時(shí),阻力會(huì)增加很多,水通過(guò)量就相應(yīng)降低;另外超濾膜受溫度影響,膜絲孔隙變小,截留的懸浮物也就越多,堵塞的就越快,產(chǎn)水量自然也會(huì)有所下降。
2.3對(duì)超濾系統(tǒng)的化學(xué)清洗不及時(shí)
雖然調(diào)試期間有溫度低、進(jìn)水水質(zhì)差的原因,但是如果對(duì)超濾系統(tǒng)及時(shí)的進(jìn)行化學(xué)清洗,也能及時(shí)的改善。
2.4細(xì)菌等微生物開(kāi)始滋生,易造成超濾膜污堵。
隨著季節(jié)轉(zhuǎn)換,春季來(lái)臨后,細(xì)菌等微生物在水里滋生,由于D型濾池?zé)o法全部過(guò)濾掉微生物,導(dǎo)致微生物進(jìn)入超濾膜,產(chǎn)生污堵,產(chǎn)水量下降。
2.5超濾反洗的周期過(guò)長(zhǎng),無(wú)法及時(shí)反洗掉污物。
超濾系統(tǒng)原設(shè)計(jì)為40min反洗一次,可能在進(jìn)行反洗時(shí),此時(shí)已產(chǎn)生污堵,此時(shí)再靠反洗已無(wú)法徹底恢復(fù)超濾膜的通量,產(chǎn)水量必然會(huì)下降。
2.6超濾加強(qiáng)反洗(CEB)的周期過(guò)長(zhǎng),不能及時(shí)洗掉超濾膜中截留的污物,造成產(chǎn)水量下降。
改進(jìn)措施
3.1投用D型濾池,改善超濾進(jìn)水水質(zhì)。
D型濾池在調(diào)試的后期,已開(kāi)始投用,并且已初見(jiàn)效果,進(jìn)水濁度平均為10NTU,產(chǎn)水濁度能達(dá)到平均2NTU左右,并且及時(shí)的對(duì)D型濾池進(jìn)行反洗,定期監(jiān)測(cè)D型濾池的進(jìn)出水的濁度,保證進(jìn)超濾膜的水質(zhì)達(dá)標(biāo)。
3.2 溫度的影響因素,目前還無(wú)法增加蒸汽加熱,公司一期鍋爐系統(tǒng)未設(shè)計(jì)該處蒸汽用量,待夏季到來(lái)或二期鍋爐系統(tǒng)完成后,再?gòu)氐紫撚绊懸蛩亍?/p>
3.3對(duì)3套超濾系統(tǒng)進(jìn)行化學(xué)清洗,改善產(chǎn)水量。
3.4在進(jìn)超濾系統(tǒng)前的管道上,加殺菌劑次氯酸鈉,降低水中微生物的含量,減少污堵。
3.5縮短超濾系統(tǒng)的反洗周期,由原來(lái)設(shè)計(jì)反洗周期40min,改為30min,查看運(yùn)行效果。
3.6超濾的加強(qiáng)反洗(CEB)的原設(shè)計(jì)周期為280min,改為210min,查看運(yùn)行效果。
改進(jìn)效果及存在問(wèn)題
根據(jù)以上的改進(jìn)措施(第二項(xiàng)除外),對(duì)超濾系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)施,化學(xué)清洗后,當(dāng)時(shí)超濾系統(tǒng)的產(chǎn)水量由原來(lái)90m3/h增加到205m3/h,恢復(fù)效果較好。但是隨后的問(wèn)題是:
4.1運(yùn)行數(shù)天后產(chǎn)水量又開(kāi)始下降,并且下降較明顯,大概7天,產(chǎn)水量下降到約125m3/h,平均每天下降12m3/h。
超濾產(chǎn)水量清洗后天數(shù) 1#超濾 (m3/h) 2#超濾 (m3/h) 3#超濾 (m3/h)
第1天 205 200 210
第2天 200 196 202
第3天 191 188 193
第4天 177 165 180
第5天 161 152 166
第6天 143 138 148
第7天 124 119 128
4.2縮短超濾的反洗周期后,反洗耗水量明顯增加,反洗泵共3臺(tái),單臺(tái)泵流量400m3/h,反洗時(shí)開(kāi)啟兩臺(tái),開(kāi)啟時(shí)間為1min。每天增加反洗次數(shù)12次,平均每天增加反洗耗水量150m3,一年若按運(yùn)行300天計(jì),每年多耗水45000m3,按噸水單價(jià)3元計(jì),每年該項(xiàng)費(fèi)用增加135000元。
4.3超濾的加強(qiáng)反洗(CEB)的原設(shè)計(jì)周期縮短后,不僅增加耗水量,同時(shí)增加藥劑用量,同樣導(dǎo)致運(yùn)行成本增加。
為了最大可能恢復(fù)超濾系統(tǒng),保持長(zhǎng)期運(yùn)行,并且降低運(yùn)行成本,又對(duì)超濾系統(tǒng)的反洗出水做了分析,并且對(duì)超濾的進(jìn)水進(jìn)行了COD項(xiàng)目的檢測(cè),發(fā)現(xiàn)反洗排放水主要為有機(jī)物,并且檢測(cè)COD結(jié)果為20mg/L,說(shuō)明超濾系統(tǒng)的進(jìn)水有機(jī)物含量相對(duì)較高,針對(duì)污堵物質(zhì)主要為有機(jī)物,制定出新的超濾反洗方案和超濾加強(qiáng)反洗(CEB)方案,具體如下:
新的超濾反洗方案:
將反洗周期由原來(lái)30min調(diào)整為20min,同時(shí)調(diào)整反洗水量,由原來(lái)的800m3/h調(diào)整到375m3/h,反洗時(shí)間仍為1min。
新的超濾加強(qiáng)反洗(CEB)方案:
CEB反洗原設(shè)計(jì)為:CEB 執(zhí)行流程:運(yùn)行/反洗→CEB(NaClO+NaOH)→運(yùn)行/反洗→CEB(NaOH堿洗)→運(yùn)行/反洗→CEB(HCl 酸洗)→返回。每次CEB反洗時(shí)包括頂部反洗30S,底部反洗30S,浸泡10min,頂部反洗30S,底部反洗30S,上正沖10S,下正沖10S,后進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。
CEB反洗設(shè)計(jì)改為:CEB 執(zhí)行流程:運(yùn)行/反洗→CEB(NaClO+NaOH)→返回。每次CEB反洗時(shí)包括頂部反洗15S,底部反洗15S,浸泡10min,頂部反洗15S,底部反洗15S,上正沖10S,下正沖10S,后進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)。
根據(jù)新的方案實(shí)施后,調(diào)整后超濾系統(tǒng)產(chǎn)水量如下:
超濾產(chǎn)水量調(diào)整后天數(shù) 1#超濾(m3/h) 2#超濾(m3/h) 3#超濾(m3/h)
第1天 209 203 223
第2天 206 201 220
第3天 205 199 218
第4天 203 198 216
第5天 202 196 213
另外,新的反洗方案投用后,每天反洗消耗水量較最初設(shè)計(jì)有所下降。
原反洗方案設(shè)計(jì)每天耗水量為:=480m3。
新反洗方案設(shè)計(jì)每天耗水量為:=450m3。
每天反洗用水量較最初設(shè)計(jì)節(jié)約用水30m3。
原CEB反洗方案設(shè)計(jì)每天耗水量為:=68.57m3。
新CEB反洗方案設(shè)計(jì)每天耗水量為:=42.86m3。
每天CEB反洗用水量較最初設(shè)計(jì)節(jié)約用水15.71m3。
總計(jì)每天節(jié)約水量30+15.71=45.71m3,按每年運(yùn)行300天,噸水3元計(jì),每年大概節(jié)約費(fèi)用為45.71×300×3=41139元。
結(jié)束語(yǔ)
超濾裝置設(shè)計(jì)參數(shù)及運(yùn)行參數(shù)的設(shè)計(jì)基本上都是一定的,但不是每套設(shè)計(jì)相同的超濾系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)就相同,它需要根據(jù)不同的用途,不同的原水水質(zhì),和不同的工藝操作等條件,做出相應(yīng)的原因分析,然后制定相應(yīng)的改進(jìn)方案,再對(duì)原有的設(shè)計(jì)進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整,以適應(yīng)不同現(xiàn)場(chǎng)的的使用,既能達(dá)到滿意的使用效果,同時(shí)還能節(jié)約成本。今后還要繼續(xù)摸索調(diào)整,找到最優(yōu)運(yùn)行參數(shù),延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命,降低成本,節(jié)約資源。
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