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      蓄熱式加熱爐換向燃燒系統(tǒng)間歇延時控制工藝的應(yīng)用

      2014-03-24 07:42:52齊曉銘
      中國設(shè)備工程 2014年3期
      關(guān)鍵詞:閥板爐溫換向閥

      董 群,齊曉銘

      (唐山國豐鋼鐵有限公司,河北 唐山 063300)

      蓄熱式加熱爐換向燃燒系統(tǒng)間歇延時控制工藝的應(yīng)用

      董 群,齊曉銘

      (唐山國豐鋼鐵有限公司,河北 唐山 063300)

      唐山國豐鋼鐵有限公司熱軋薄板廠原建一線加熱爐使用已達(dá)到淘汰年限。該公司通過在設(shè)備上應(yīng)用換向燃燒系統(tǒng)間歇延時控制工藝,實現(xiàn)了燃燒控制自動化,提高了經(jīng)濟效益,保證了產(chǎn)品質(zhì)量,并有節(jié)能環(huán)保效果。

      換向燃燒;爐溫;節(jié)能;經(jīng)濟效益

      2012年7月和2013年9月,唐山國豐鋼鐵有限公司熱軋薄板廠1號線1#、2#加熱爐改造重建工程順利竣工,完成了燃燒系統(tǒng)自動化工程。

      在改造前,2座加熱爐均已連續(xù)使用近7年,爐子的各項指標(biāo)均不能達(dá)到低耗能標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)淘汰更新。為了提高熱負(fù)荷或改善燃燒條件,應(yīng)當(dāng)改進(jìn)燃燒裝置,提高爐子生產(chǎn)率。此項工程已納入公司2012~2013年年度節(jié)能改造規(guī)劃中。為節(jié)約資金,唐山國豐鋼鐵有限公司設(shè)備部與熱軋薄板廠將中冶華天工程技術(shù)有限公司研發(fā)的換向燃燒系統(tǒng)間歇延時控制工藝專利(國家發(fā)明專利號ZL201010250587.3),應(yīng)用在此次加熱爐改造工程中,使用效果良好,產(chǎn)生了明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。

      一、技術(shù)簡介

      目前國內(nèi)大多數(shù)雙蓄熱式加熱爐的儀控基本是手動遠(yuǎn)操控制方式,對操作人員的水平要求很高,影響了爐況的穩(wěn)定性。為實現(xiàn)加熱爐燃控系統(tǒng)控制自動化,提高爐效率,公司將間歇延時控制方式引入到雙蓄熱式加熱爐的控制系統(tǒng)中,實踐證明,效果良好。

      2.換向裝置

      在均熱段及預(yù)熱段的空氣、煤氣均采用小型雙執(zhí)行器三通換向閥實現(xiàn)燃燒系統(tǒng)的分散換向。三通換向閥靠近燒嘴,換向閥與燒嘴之間的連接管道短而細(xì),因此換向時爐內(nèi)間斷燃燒時間短,可以使換向瞬間對爐溫和爐壓的影響降到了最小。

      該閥采用立式雙列布置,閥板與閥座采用平面密封,閥板具有耐溫耐腐蝕特性的材料,具有一定密封補償性能,閥板與驅(qū)動桿采用柔性連接,密封可靠。2閥板通過2汽缸分別驅(qū)動動作,并分別由2只電磁閥進(jìn)行控制。其動作分別由2只位置檢測開關(guān)進(jìn)行檢測,開關(guān)為磁性開關(guān),直接裝在汽缸上面。閥正常工作時,1個閥板打開,另1個關(guān)閉。換向指令發(fā)出后,處于開啟的閥板首先關(guān)閉,到位后,由其下面的檢測開關(guān)發(fā)出信號,給原關(guān)閉的閥板指令,使其動作并打開,到位后給出到位信號,至此換向動作完成。

      當(dāng)4個檢測開關(guān)中任何1個在換向動作指令給出后一定時間內(nèi)還不能給出到位信號時,系統(tǒng)發(fā)出報警,表示有故障,應(yīng)及時排除。換向閥何時換向由整個燃燒系統(tǒng)要求決定,可通過時間控制,也可通過溫度控制。

      該三通換向閥能實現(xiàn)先關(guān)后開。作為煤氣換向閥使用時,能有效避免換向過程中煤氣與煙氣互串,使用更安全。煤氣通路上閥板在介質(zhì)壓力作用下,密封更可靠。

      電磁閥設(shè)置為得電時閥板打開,在斷電(或故障停電)及排煙超溫時,電磁閥失電,2閥板均處于關(guān)閉狀況,使得整個系統(tǒng)運行更安全。

      3.換向系統(tǒng)

      采用PLC可編程控制器控制,可完成自動程序換向控制,另外,在必要時還可以手動強制換向控制,并設(shè)有功能及工作狀態(tài)顯示等,使操作者對蓄熱燃燒系統(tǒng)工作情況一目了然,操作和監(jiān)視十分方便。每套換向系統(tǒng)均設(shè)有煙溫顯示,煙溫變化由各系統(tǒng)煙管上的調(diào)節(jié)閥調(diào)節(jié),系統(tǒng)還設(shè)有煙溫超溫及換向超時報警功能,在發(fā)出聲光報警信號的同時,只將出現(xiàn)問題的蓄熱式燒嘴單獨自鎖、并顯示故障位置及原因。此時,其他燒嘴均正常工作,充分保證生產(chǎn)操作具有可靠的連續(xù)性。

      二、改造項目分析

      1.傳統(tǒng)控制方式在雙蓄熱加熱爐上運用的局限性

      雙交叉限幅控制傳統(tǒng)串級PID控制方式在雙蓄熱式加熱爐上控制的理論邏輯過程為:設(shè)定溫度與實測溫度的偏差通過PID計算調(diào)節(jié)幅度及響應(yīng)速度,同時輸出閥門的調(diào)節(jié)率,控制煤氣及空氣閥門的開度,通過增大或減少燃料量以達(dá)到控制溫度的目的,此過程是上下波動漸漸逼近的過程。雙蓄熱加熱爐在改變煤氣及空氣流量后,爐壓及燒嘴排煙溫度均發(fā)生改變,一般以控制燒嘴排煙溫度做為控制參數(shù),此時需通過PID計算燒嘴溫度的變化率,分別調(diào)節(jié)煤煙及空煙調(diào)節(jié)閥,使燒嘴排煙溫度在適當(dāng)范圍內(nèi)并漸漸穩(wěn)定下來,最終達(dá)到一個爐壓、排煙溫度雙平衡的狀態(tài)。

      從上述邏輯過程可以看出,當(dāng)爐溫與設(shè)定溫度發(fā)生偏差時,計算機的第一個指令是調(diào)節(jié)煤氣流量,空氣量按固定的空燃比緊隨其后進(jìn)行調(diào)節(jié),此時爐壓會產(chǎn)生極大變化,而燒嘴排煙溫度是個大滯后的調(diào)節(jié)參數(shù),為了調(diào)節(jié)爐壓,煤煙及空煙閥門會在燒嘴排煙溫度發(fā)生變化后再進(jìn)行動作,而且爐壓與燒嘴排煙溫度能相對穩(wěn)定需要一個較長的調(diào)節(jié)周期才能穩(wěn)定下來。

      所以,以傳統(tǒng)控制方式進(jìn)行雙蓄熱加熱爐的控制,如想投入自動化,加熱爐的相關(guān)參數(shù)變化范圍必須很小,而且調(diào)整的時間很長,因為任何1個參數(shù)的變化均會引起其他參數(shù)的變化。

      從加熱爐實操的經(jīng)驗上來講,加熱爐即使在穩(wěn)定的生產(chǎn)狀況下,爐溫也是在設(shè)定溫度上下波動的,空煤氣流量也不是穩(wěn)定在1個參數(shù)上,同時1段溫度的調(diào)整還會影響到其他段的溫度及相關(guān)參數(shù)。

      綜上所述,采用傳統(tǒng)的雙交叉限幅及PID計算的控制方式是很難運用在雙蓄熱加熱爐上實現(xiàn)儀控自動控制。

      2.改造后使用脈沖控制技術(shù)改變熱負(fù)荷輸出的大小

      當(dāng)空煤氣流量處于自動跟蹤狀態(tài)后,該段處于連續(xù)換向時所能輸出的最大熱負(fù)荷即已確定,此時就需要根據(jù)爐溫來確定脈沖的長短。

      從上文可知,改變換向周期的長短對加熱爐的各個控制參數(shù)擾動很大,反而不利于加熱爐自動化控制程序及爐況的穩(wěn)定,所以雙蓄熱燃燒系統(tǒng)的換向周期不變,

      暫定60s。

      從蓄熱式爐燃燒的過程來看,有1個斷火時間,而這個斷火時間實際上是人為可控的,且這個控制精度甚至可以達(dá)到ms級。

      假設(shè)空煤氣流量已確定,煤氣流量為10 000m3/h,假設(shè)斷火時間為0,則認(rèn)為輸出熱負(fù)荷為100%,通過表1可以看出,通過改變斷火時間,實際輸出的熱負(fù)荷可以控制在100%以下,理論上可以將熱負(fù)荷從100%至0進(jìn)行無限劃分,該控制精度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過調(diào)節(jié)蝶閥所能控制的精度。

      表1 脈沖控制熱負(fù)荷變化表

      從表1也可以看出,當(dāng)斷火時間控制在20s時,實際輸出熱負(fù)荷相當(dāng)于煤氣流量為7 500m3/h。

      3.實際運用效果

      脈沖控制雙蓄熱加熱爐在實際運用中取得了良好的效果,主要表現(xiàn)在以下幾個方面。

      (1)空煤氣流量穩(wěn)定。在加熱爐正常生產(chǎn)情況下,變化的節(jié)奏非常慢,空/煙及煤/煙閥門調(diào)節(jié)好,爐壓及蓄熱式燒嘴排煙溫度平衡后,只要生產(chǎn)情況不發(fā)生巨大改變,基本不再動作,對自動化系統(tǒng)的穩(wěn)定有極大的好處。

      (2)換向閥的動作明顯減少。比如常規(guī)控制的蓄熱式爐一段換向閥動作60次/h,而該種方式換向閥只動作30~50次/h,有利于延長換向閥的壽命。

      (3)解決了保溫時,空煤氣流量小、排煙溫度高、爐壓高、無法控制的問題。

      (4)解決了常規(guī)控制小流量時空煤氣流量無法觀測(受節(jié)流裝置測量低限的限制)、爐內(nèi)氣氛無法控制的問題,特別是當(dāng)某些品種鋼在爐內(nèi)加熱時對爐內(nèi)氣氛有嚴(yán)格要求,同時加熱的時間又較長,熱負(fù)荷卻很小的情況,這種方式有利于減少氧化、脫碳等問題,優(yōu)點更加明顯。

      (5)對于較寬的加熱爐,如果不保持燒嘴的較大的空煤氣流量,氣流速度減小,火焰沒有剛度,造成加熱爐中間的溫度與兩邊的溫差較大,加熱質(zhì)量嚴(yán)重下降。但是出于爐溫控制的目的,有時必須減少空煤氣流量,這個矛盾在產(chǎn)量變化時或產(chǎn)量較小時特別明顯,脈沖控制程序可以解決這個矛盾,在保持燒嘴相對較大的空煤氣流量的情況下進(jìn)行溫度控制。

      (6)由于空煤比可以通過計算機嚴(yán)格自動控制,氧化燒損能穩(wěn)定在一個相當(dāng)?shù)偷乃缴稀?/p>

      (7)由于換向閥動作次數(shù)減少,換向時所浪費的高爐煤氣比常規(guī)控制能減少15%以上,當(dāng)加熱爐熱負(fù)荷越低時,該節(jié)能效果越顯著。

      (8)雙蓄熱加熱爐真正實現(xiàn)了燃燒系統(tǒng)儀控的自動化。

      三、改造前后能源消耗對比

      唐山國豐鋼鐵有限公司薄板廠2012年5月進(jìn)行1#加熱爐改造工程,2013年6月份進(jìn)行2#加熱爐改造,實踐證明此次改造在節(jié)能減排方面效果顯著。為了證明此技術(shù)在生產(chǎn)中的作用,將該項技術(shù)投入生產(chǎn)前后通過生產(chǎn)報表提供的煤氣消耗量做相應(yīng)的追蹤和比較,結(jié)果如下。

      1.額定產(chǎn)量

      (1)改造前原單座爐子額定產(chǎn)量:加熱標(biāo)準(zhǔn)板坯、熱坯入爐溫度≥920℃時,爐子的額定產(chǎn)量為290t/h(熱裝);加熱標(biāo)準(zhǔn)坯、冷裝時,額定生產(chǎn)能力為100t/h;板坯出爐溫度為1 150~1 250℃。

      (2)改造后現(xiàn)單座爐子額定產(chǎn)量:標(biāo)準(zhǔn)坯入爐表面平均溫度≥600℃時,爐子的額定產(chǎn)量為300t/h;標(biāo)準(zhǔn)坯入爐溫度為常溫時,額定生產(chǎn)能力為130t/h;板坯出爐溫度約1 250℃;鋼溫精度為±10℃;全長溫差≤20℃(包括水管黑印)。

      2.煤氣消耗

      改造前煤氣消耗(熱值700×4.186kJ/m3):2012年3月2套加熱爐共計消耗煤氣3 898.55萬m3,加熱鋼坯總量149 583.75t,噸鋼耗煤氣260.6m3,平均機時產(chǎn)量384.96t。

      1#加熱爐改造后煤氣消耗:2012年11月1#爐改造完成后兩套加熱爐共計消耗煤氣4 064.74萬m3,加熱鋼坯總量181 836.71t,噸鋼耗煤氣223.53m3,平均機時產(chǎn)量374.03t。

      從1#爐改造前后的數(shù)據(jù)對比來看,2座爐子噸鋼煤氣消耗有所下降,下降數(shù)值為37.07m3/t。該廠2012年平均月產(chǎn)量為161 986.58t,則每月減少煤氣消耗600.482萬m3。

      2013年10月2#爐改造后1個月2套加熱爐共計消耗煤氣4 696.89萬m3,加熱鋼坯總量228 029.80t,噸鋼耗煤氣205.97m3,平均機時產(chǎn)量407.12t。

      從2#爐改造前后的數(shù)據(jù)對比來看,2座爐子噸鋼煤氣消耗下降明顯。

      四、結(jié)語

      此項技術(shù)真正實現(xiàn)了燃燒控制自動化,避開頻繁調(diào)節(jié)空、煤氣量來控制爐溫,有效地降低氧化燒損。按保守估計按降低0.01%計算,200萬t年產(chǎn)量可產(chǎn)生80萬元經(jīng)濟效益;換向時所浪費的高爐煤氣比常規(guī)控制能減少15%,年可節(jié)約燃料費用60萬元;由于減少了換向閥動作次數(shù),換向閥易損件費用10萬元,總共150萬元。除此之外,有效地保證了鋼坯加熱的溫度均勻項,減少燃燒廢氣污染物排放等隱形效益。

      TP278

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      1671-0711(2014)03-0012-03

      2013-11-06)

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