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      淺析燒嘴壓差對氣化裝置運行的影響

      2014-03-23 23:58:05魏文彬
      氮肥與合成氣 2014年8期
      關鍵詞:耐火磚煤漿單向閥

      楊 路 魏文彬

      (新能鳳凰滕州能源有限公司 山東滕州277527)

      0 前言

      燒嘴壓差也稱煤漿壓差,是指煤漿壓力與氣化爐壓力之差,燒嘴壓差能反映出燒嘴磨損量及霧化效果。若燒嘴壓差發(fā)生變化時,應及時分析,找出影響燒嘴壓差的因素,并及時調整工藝指標。

      1 燒嘴壓差波動對氣化爐的影響

      1.1 燒嘴壓差低

      ①煤漿物料出燒嘴的速度降低,外環(huán)氧不足以形成合適的霧化角度,特別是燒嘴壓差波動頻繁會引起連鎖反應,造成氧氣壓差波動;兩者相互作用、相互影響,導致燒嘴壓差波動更為頻繁;燒嘴霧化效果差,煤漿顆粒燃燒不完全,渣中殘?zhí)己可?;使有效氣成分降低,碳的利用率下降。②煤漿出口流速下降,導致火焰離燒嘴室太近,造成燒嘴安裝法蘭溫度過高。③物料會對燒嘴室周圍的耐火磚直接沖刷,甚至損壞周圍的耐火磚,縮短耐火磚的使用壽命。④煤漿質量差時,操作溫度過高,燒嘴火焰不穩(wěn),容易造成燒嘴回火,燒壞燒嘴。當燒嘴頻繁出現回火時,燒嘴的使用壽命呈幾何倍數下降,甚至運行1周燒嘴即被燒毀,引起氣化爐聯(lián)鎖停車。

      燒嘴回火的表現:①燒嘴冷卻水吸熱過多,溫差大;②合成氣質量差;③氣化爐的溫度出現波動,短時間內會出現200 ℃的溫升,且升溫的速度無法控制;④灰量增多或者合成氣中甲烷含量上升。

      1.2 燒嘴壓差升高

      若大顆?;蚱渌^大直徑的物體堵塞在燒嘴煤漿環(huán)隙頭部以及頭部有大顆粒存在時,煤漿流速升高,但流向不定,會隨顆粒的運動而發(fā)生變化,降低碳的轉化率。燒嘴壓差升高時,入爐煤漿流量減少,氧氣相對過量,爐溫會猛升,而且不可控。由于短時間內爐溫大幅度波動,耐火磚在短時間內受到高溫和低溫的雙重影響,造成耐火磚表面熱應力不均,導致耐火磚磚縫開裂;若情況嚴重,則會造成氣化爐爐壁溫度升高,氣化爐被迫停車;若停車不及時,還會發(fā)生氣化爐過氧爆炸事故。

      2 影響燒嘴壓差波動的因素

      2.1 煤漿質量差

      煤漿的含量或者黏度不合格都會引起燒嘴壓差降低。當煤漿含量降低,單位煤漿的質量下降,膜盒壓力表測得壓力降低。煤漿含量降低使氣化爐運行經濟性下降,導致單位產品的比氧耗和比煤耗升高,特別是煤漿質量分數低于59%氣化爐的運行經濟性下降。煤漿的黏度發(fā)生變化時,外環(huán)氧對煤漿的剪切力和中心氧對煤漿的加速作用均會發(fā)生變化,致使燒嘴壓差波動。

      2.2 氧氣流量調節(jié)閥的開度偏小

      對四噴嘴水煤漿氣化而言,外環(huán)氧的出口速度決定了燒嘴霧化角度。當氧氣流量調節(jié)閥的開度偏小,氧氣入爐前壓力降低,出口氣體流速降低,燒嘴壓差降低。由于兩者是相互制約的,氧氣流量調節(jié)閥持續(xù)小開度,燒嘴壓差也會長時間處于低限運行,特別是在燒嘴使用壽命后期運行時,此現象尤為突出。

      2.3 高壓煤漿泵系統(tǒng)出現問題

      當高壓煤漿泵的進口被堵塞、無物料時,燒嘴壓差下降迅速,也是非常危險的。進、出口單向閥卡住,關閉不嚴或者沒有開到位,均會對燒嘴壓差造成影響。驅動液段壓力降低,傳遞給隔膜的有效功率下降,煤漿從隔膜所獲得的能量下降,燒嘴壓差也會隨之降低。

      出現煤漿泵的進口壓力、電流和出口壓力快速下降時,可判斷為煤漿泵進口堵塞。煤漿泵的進、出口單向閥卡住時出現的現象:①煤漿壓差變小,甚至為零;②若煤漿泵電流快速下降的幅度較大,說明其不打量或者進口管線堵塞或者進口單向閥卡住;③若電流開始無明顯變化,而系統(tǒng)壓力緩慢下降,電流也隨著壓力緩慢下降,說明出口單向閥卡??;④若電流明顯升高,說明出口單向閥打不開;⑤煤漿流量計顯示流量下降;⑥煤漿泵進口壓力為負值。

      2.4 燒嘴質量問題

      燒嘴存在質量問題,例如燒嘴的同心度不準及燒嘴通道內部的定位塊脫落,均會引起燒嘴壓差波動。

      2.5 煤漿環(huán)隙內有異物

      煤漿內有異物會引起燒嘴壓差波動。磨煤所用水的堿度和硬度較高時,會在煤漿槽的內壁上形成結垢層,若煤漿槽的液位下降或者溫度發(fā)生變化,這些脫落的垢片隨煤漿進入燒嘴,流動到燒嘴頭部時,卡在煤漿環(huán)隙頭部,煤漿泵的壓力、電流會出現瞬間升高。垢片會隨著煤漿泵壓力的波動而運動,煤漿壓力持續(xù)累積,壓差增大到一定程度,垢片會離開燒嘴的頭部,煤漿泵的壓力、電流又瞬間恢復正常。

      3 處理燒嘴壓差波動的措施

      3.1 控制煤漿質量

      控制原料煤的水含量(確保內水質量分數<8%),選擇黏溫特性較好、操作溫度范圍寬及可磨性好的原料煤能制得優(yōu)質煤漿。煤漿的質量發(fā)生變化時,應及時分析并找出原因,例如:若煤漿的粒度過粗,可以適當減少進煤量或者增加棒的數量;若粒度過細,可適當加大進煤量或者減少棒的數量;如果煤漿濃度高、黏度大,可降低煤水比;若煤漿濃度低、黏度大,可適當增大添加劑量。如果煤漿濃度低、黏度低,可加大煤水比。定期向磨機內補加新棒,確保煤漿粒度控制在工藝指標范圍內。

      3.2 嚴格控制壓力-負荷曲線

      壓力-負荷曲線主要的作用是控制外環(huán)氧的流速。當氧氣流量調節(jié)閥的開度偏小時,應及時將系統(tǒng)壓力調整至當時運行負荷所對應的壓力。若氧氣流量調節(jié)閥的開度偏小,氧氣流量調節(jié)閥會因閥門前后壓差過大而造成閥門振動及氧氣流量大幅度波動。氧氣流量波動幅度過大,系統(tǒng)壓力也難以控制。在燒嘴使用壽命后期,出現燒嘴壓差偏小導致氧氣流量調節(jié)閥自動關小時,應及時將氧氣流量調節(jié)閥由自動控制改成手動調節(jié),逐漸開大氧氣流量調節(jié)閥的開度,直至燒嘴壓差恢復正常。

      3.3 高壓煤漿泵故障時系統(tǒng)的調整

      當高壓煤漿泵進、出口單向閥卡住時,可及時提高高壓煤漿泵的轉速,利用提高轉速后物料的沖力將卡住單向閥的異物帶走。若處理30 min后仍無效果,應及時停運1對燒嘴。若高壓煤漿泵長時間在高壓力、高沖程、低流量下運行會撕破其隔膜。新能鳳凰滕州能源有限公司氣化裝置運行至今共出現過2次高壓煤漿泵的單缸不打量情況。第1次出現的時間較短,并未作任何處理,很快自動恢復正常運行。第2次出現的時間較長,同時煤漿泵的流量下降較為嚴重,采取調整氧氣流量及敲擊煤漿泵不打量缸的進、出口單向閥,3 h 后才恢復正常。但2次故障都有共同的現象,即在高壓煤漿泵恢復正常運行后,24 h內高壓煤漿泵的隔膜就發(fā)生破裂,需要停車更換其平隔膜和軟管隔膜,更換該隔膜時間需要10 h左右。更換隔膜后,氣化爐需要進行帶壓連投運行。停運的1對燒嘴長時間在此種情況下燒蝕較為嚴重。所以再出現此類似現象時,應停運該對燒嘴,使用沖洗水對高壓煤漿泵反沖;然后再進行帶壓連投運行,此種方法需耗時3 h,對整個系統(tǒng)產量影響較小。出現高壓煤漿泵驅動液端動能下降情況時,應及時補充驅動液;日常巡檢時,應注意驅動液端的液位變化情況。

      3.4 燒嘴的檢查

      ①安裝燒嘴前,應按照工藝包的要求檢查其同心度,確定正常后,將法蘭螺栓擰緊;②檢查燒嘴頭部噴口處的裂紋、磨損和不圓度,必要時進行修補或者更換;③在規(guī)定的點上測量燒嘴內槍和外槍的長度和直徑變化。

      3.5 確保水系統(tǒng)水質正常

      嚴格控制灰水的工藝指標,保持灰水水質穩(wěn)定,保證氣化爐、水洗塔底部排水流量正常。當系統(tǒng)的灰量增大,特別在氣化爐的操作溫度較高時,容易誘發(fā)氣化爐帶水,帶水的同時會夾帶大量的細灰。若水洗塔底部的排水量較少,夾帶的細灰又會隨激冷水進入氣化爐內,形成惡性循環(huán),且液位計的指示會滯后。因此,在操作上盡量保證鎖斗系統(tǒng)運行正常,氣化爐、水洗塔底部排水盡量大,確保閃蒸系統(tǒng)運行正常。水系統(tǒng)水質惡化時,應及時向水系統(tǒng)補充新鮮水,達到置換水質的目的。保證壓濾機運行正常,向水系統(tǒng)內及時添加各種藥劑,達到有效控制水質的目的。

      4 結語

      燒嘴壓差能反映燒嘴的煤漿環(huán)隙情況,在燒嘴使用后期,燒嘴的煤漿環(huán)隙變大,燒嘴的霧化效果變差,原料的碳轉化率下降。應調整氣化爐的壓力和負荷。若其他因素引起的燒嘴壓差變化,應及時分析處理,以免對燒嘴和耐火磚的使用壽命產生較大影響。

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