林健秋
(廣東省粵電集團有限公司韶關發(fā)電廠,廣東 韶關 512132)
一起送風機故障導致鍋爐MFT事故的分析
林健秋
(廣東省粵電集團有限公司韶關發(fā)電廠,廣東 韶關 512132)
某電廠機組容量為300 MW,機組鍋爐類型為亞臨界壓力、一次中間再熱、自然循環(huán)、雙拱型單爐膛、平衡通風、尾部雙煙道、“W”型火焰燃煤鍋爐,2臺送風機為上海鼓風機廠有限公司生產(chǎn)的動葉可調(diào)軸流式風機。
2013-07-31T02:08,該機組負荷160 MW,主汽參數(shù)為10.53 MPa/538℃,機組AGC(automatic generation control,自動發(fā)電量控制)退出運行,引風機、增壓風機控制在自動位置,送風機控制在手動位置。此時, A送風機出口壓力、電流、A側二次風流量突然下降,其中A送風機出口壓力在短時間內(nèi)降至-60 Pa。同時,B送風機電流、風機出口壓力也突然下降,送風機出口壓力也降至-60 Pa但B側二次風流量陡然增大。A,B送風機動葉開度分別保持在36 %,28 %未曾變化,A,B送風機電流由25.28 A,25.95 A分別下降至23.4 A,24.1 A,接近空載電流。同時,爐膛含氧量逐步下降,最小到0;爐膛負壓也發(fā)生較大波動,最低至-1 524 Pa。在此過程中,2臺引風機均處于自動控制狀態(tài),為維持負壓,引風機進口擋板由31 %自動逐步減小至8 %。
運行人員發(fā)現(xiàn)送風機出口壓力一直為負值,且總風量下降輻度較大,于當日02:10同時開大A,B送風機動葉開度,同時將引風機切至手動調(diào)節(jié),維持爐膛負壓,2臺送風機電流、出口壓力均無任何變化。02:12,A送風機動葉開度由36 %升至43 %,B送風機動葉開度由28 %升至41 %,此時A,B送風機出口壓力陡然上升,最高分別至2 685 Pa和2 619 Pa,爐膛負壓也陡升至1 960 Pa以上,爐膛壓力高(高于1 960 Pa并維持1 s)導致鍋爐MFT(main fule trip,主燃料保護跳閘)保護動作,引發(fā)機組跳閘。
在機組重新啟動過程中,02:24再次發(fā)生鍋爐MFT動作,整個過程與第1次MFT過程類似。
3.1 根本原因
經(jīng)對機組運行參數(shù)和故障曲線的分析,結合相關專家意見,一致認為:機組運行中B送風機液壓調(diào)節(jié)裝置反饋桿軸承嚴重損壞,導致動葉異常關閉,同時A送風機失速,送風量大幅減少,鍋爐二次風壓消失,爐膛壓力瞬間大幅下降;在運行人員手動操作過程中,A,B送風機動葉調(diào)節(jié)反應嚴重遲滯,2臺送風機動葉調(diào)節(jié)至一定程度時送風量突然大幅增加,爐膛壓力高觸發(fā)MFT保護動作,機組跳閘。這是導致這次鍋爐MFT事故的根本原因。
3.2 暴露問題
(1) 設備管理人員對委外修理的送風機液壓頭檢修工藝質(zhì)量管控不到位。事故處理過程中,廠家修復液壓頭后校正送風機動葉時發(fā)現(xiàn)有15 %遲緩,不能使用。而后現(xiàn)場將1臺液壓頭安裝到A送風機后,其就地校正動葉數(shù)據(jù)正常,但遠方操作時仍有8 %~10 %的遲緩。
(2) 對新液壓頭和修復液壓頭的壽命評估管理存在不足。機組停運時未對送風機動葉開度進行校對,未能及時發(fā)現(xiàn)液壓頭存在的隱患;送風機油化驗指標不合格,未采取有效措施促使油質(zhì)恢復正常。
(3) 二次風量測量裝置不準確。A送風機發(fā)生失速后,出力陡然下降,而此時引風機為自動控制,出力并未在瞬間大幅下降,導致爐膛負壓下降,并使送風機出口壓力被抽為負值。由于A送風機出力陡然下降,B送風機側風道阻力下降,使得B送風機側二次風量呈增大趨勢。此外,由于二次風流量測量裝置負壓側測點的壓力陡然下降,正壓側堵塞,使得壓力來不及變化,導致兩側差壓陡然增加,最終導致B側風量陡然增大。隨著負壓的調(diào)節(jié),負壓側的壓力漸漸增大,差壓漸漸減小,B側風量也漸漸減小。因此,在非正常工況下,該風量測量裝置無法反映出實際流量。這會降低風量保護的可靠性,并給分析問題帶來障礙。
(4) 運行人員對設備異常的分析能力和事故處理能力有待提高。在本次事故中,運行人員未能根據(jù)送風機系統(tǒng)參數(shù)異常情況作出正確判斷,而是采取了同時增大A,B送風機開度的不正確處理方法,導致A送風機失速現(xiàn)象惡化,無法恢復正常出力。
(5) 送風機無振動測量裝置,給運行、設備管理人員進行故障分析判斷帶來不利影響。
(1) 提高檢修工藝水平,確保液壓缸的裝配質(zhì)量,防止控制頭內(nèi)部反饋桿功能失效。確保控制頭和機殼的扁鋼連接牢固,避免控制頭擺動;選擇質(zhì)量合格的反饋軸承,并保證潤滑良好;確保液壓缸各部件配合間隙符合標準要求(如主軸上的銅軸套、伺服閥芯與閥套等配合尺寸),防止各部件運行中出現(xiàn)卡澀或遲緩。
(2) 全面梳理各軸流風機液壓缸的使用年限,對修復的液壓缸進行壽命評估,對可靠性差的液壓缸予以更換。
(3) 修訂液壓缸委外修理技術條件書,明確質(zhì)量要求,嚴把驗收關,確保修后設備的可靠性。
(4) 建立機組停運時對各軸流風機動葉開度進行校對的制度,以便及時發(fā)現(xiàn)、消除液壓缸缺陷。
(5) 嚴格執(zhí)行油質(zhì)化驗和濾油制度,保證油質(zhì)合格。
(6) 在機組檢修時,對可能導致風機失速的原因進行檢查分析,包括風道積灰情況、空預器是否堵塞、空預器密封是否良好(主要檢查一、二次風密封片是否損壞)、風門擋板開關狀態(tài)是否正常等。
(7) 對風量測量裝置進行改進,定期檢查風量、風壓測量裝置。
(8) 認真分析、總結本次送風機失速事件的經(jīng)驗教訓,提高運行人員正確判斷、處理送風機失速故障的能力。
(9) 增加風機振動測量裝置。
1 馬少棟,李春曦,王 歡,等.動葉可調(diào)軸流風機失速與喘振現(xiàn)象及其預防措施[J].電力科學與工程,2010(7).
2 王俊輝.軸流式風機失速及對策[J].廣東科技,2009(2).
2013-12-24。
林健秋(1981-),男,工程師,主要從事發(fā)電廠運行生產(chǎn)及管理工作,email:kiewa@163.com。