劉 剛
(國電靖遠發(fā)電有限公司, 甘肅 白銀 730919)
某電廠安裝的4臺QFQS-220-2型發(fā)電機,由四川東方電機公司設計生產,其冷卻方式為水-氫-氫型。發(fā)電機內4角各裝有1組立式氫氣冷卻器(以下簡稱氫冷器),位置距地面約高9~12 m,氫冷器進水母管在發(fā)電機平臺下4.5 m處。冷卻器的水源為循環(huán)水,經2臺氫冷泵升壓后供給氫冷器運行,正常工作時1臺運行、1臺備用,氫冷升壓泵安裝在汽機0 m處。
2011年5月,運行人員在調整發(fā)電機負荷過程中,發(fā)現(xiàn)2號發(fā)電機汽側進風溫度上升至50 ℃(規(guī)程規(guī)定不超過45 ℃),而勵側進風溫度僅為42 ℃,汽側進風溫度明顯高于勵側進風溫度。此時2號發(fā)電機有功負荷為176 MW,定子鐵芯溫度為65 ℃(正常在60 ℃以下),氫冷泵出口壓力為0.26 MPa,氫冷器進水壓力為1.5 MPa,就地測量勵側進風溫度為45 ℃,汽側氫進風溫度為54 ℃。調整機組在相同負荷的情況下,2號發(fā)電機進風溫度比其他機組的進風溫度約高出10 ℃;而且,隨著發(fā)電機負荷的變化,其進風溫度也不下降,在200 MW有功負荷狀態(tài)下達到52 ℃,嚴重影響2號發(fā)電機的滿負荷運行。故障時,運行人員首先開大氫冷器進水閥門,通過提高氫冷器的進水流量來降低汽側進風溫度,但效果不明顯;后又啟動2臺氫冷泵運行進行降溫,效果仍然不明顯。
故障發(fā)生后,對2號發(fā)電機進行C級檢修。小修期間,對4組氫冷器的進出水閥門解體檢查,沒有發(fā)現(xiàn)堵塞現(xiàn)象,閥門芯子完好;逐個打開4組氫冷器上側水室進行檢查,氫冷器上水室內沒有異物堵塞情況,只有少量淤泥和輕微結垢現(xiàn)象,且汽側2組氫冷器是2010年10月份更換的新冷卻器,不存在氫冷器管子被淤泥堵塞的情況。由于當時工期短,再加上沒有引起足夠重視,就沒有抽出氫冷器做進一步檢查,因此,此次小修沒有查出根本問題。2011-09-02,發(fā)電機并網運行,由于受電網調度負荷的限制,2號發(fā)電機一直處于低負荷狀態(tài)運行,且也正值進入秋冬季節(jié),投運后發(fā)電機進風溫度基本能控制在45 ℃以內,但進風溫度調整不下來的情況仍然存在。
2012年5月,2號發(fā)電機運行風溫又開始出現(xiàn)上升跡象,汽側進風溫度為52 ℃,明顯高于勵側進風溫度;同時,運行人員增大氫冷器的進水流量,進風溫度下降不明顯,測量氫冷器進水溫度與出水溫度基本接近,溫差僅有1 ℃。而測量3號發(fā)電機氫冷器進水與出水溫差為4~5 ℃。用超聲波流量計測試2號發(fā)電機4組氫冷器冷卻水流量,汽側氫冷器冷卻水流量約為30 t/h,勵側氫冷器冷卻水流量約為80 t/h,而3號發(fā)電機4組氫冷器冷卻水流量均在80~100 t/h范圍內。
2012年6月,公司申請調度對2號發(fā)電機實施B級檢修。為了徹底查出問題,此次檢修將4組氫冷器從發(fā)電機內抽出,打開氫冷器兩側水室進行檢查,同時,公司領導特別請來氫冷器廠家協(xié)助解決問題。此次檢修中處理的情況以及發(fā)現(xiàn)的問題如下。
(1) 打開氫冷器水室,發(fā)現(xiàn)汽北側氫冷器下水室內,進、出水隔板密封墊被水沖開。
(2) 汽側2組氫冷器上的2道密封條有多處破損和斷裂情況。該密封條主要用來隔離冷熱風道,起密封作用。
(3) 汽側2組氫冷器內冷卻管結垢情況比第1次檢修時嚴重,淤泥也比前一次檢修時多,但冷卻管內沒有出現(xiàn)填料和異物堵塞情況;而勵側氫冷器內結垢情況則要好些。
(4) 汽側2組氫冷器是2010年8月份生產的,散熱結構是板式散熱片,散熱片疊裝密度很大;而勵側2組氫冷器是2005年7月份生產的,散熱結構是繞片式。4組氫冷器管子均采用Φ19的銅材質,管口內徑均為17 mm。
(5) 上述2種氫冷器,雖然都是發(fā)電機增容以后的產品,且容量都是550 kW,但是氫冷器內的冷卻管數(shù)量卻明顯不同,由2005年勵側的133根降為2010年汽側的102根。
2010年10月份新更換的2組汽側氫冷器,由于其內部冷卻管數(shù)量與之前相比明顯減少了31根,導致其換熱容量大幅降低,對發(fā)電機的換熱效果產生直接影響,使其運行僅1年,就出現(xiàn)運行風溫高的情況。并且長時間運行后,隨著淤泥增多和結垢加大,氫冷器的換熱容量將進一步下降。
汽側氫冷器為板式散熱結構,雖然散熱面積增大了很多,但是散熱片疊裝過密,使風路阻力大,熱風不能充分經過冷卻器而被迫從縫隙中流走,造成散熱效果明顯下降。
由于冷卻管數(shù)量少,氫冷器換熱效果差,造成運行溫度長期偏高,加速了冷卻管結垢的形成,長時間運行后,淤泥增多,也降低了水的流量。同時,使得氫冷器進水壓力增大,導致氫冷器進、出水隔板密封墊被沖開,造成冷卻水短路。但是,該情況對于大容量的氫冷器影響會小一些。
冷卻水質差,管道、閥門年久失修,使管道拐彎處、閥門縮口處沉積大量泥垢,阻礙水循環(huán),造成冷卻水流量降低,這也是導致發(fā)電機風溫高的原因之一。
根據(jù)以上情況分析,最終得出造成2號發(fā)電機汽側風溫高的主要原因有2方面:一方面冷卻管數(shù)量減少,冷卻介質流量降低,氫冷器沒有設計余量;另一方面采用的板式散熱片疊裝不合理,雖然增加了散熱片的數(shù)量,但散熱片密度過大,增加了風阻,不利于氫氣流通,導致冷卻效果差。
針對檢修中發(fā)現(xiàn)的問題和分析所得出的結果,對2號發(fā)電機汽側重新訂做了2組新氫冷器,管子數(shù)量和散熱結構與勵側氫冷器相同,并進行了更換處理。為防止類似故障再次發(fā)生,特制定出了以下防范措施。
(1) 對重大設備的備品訂購和選型,一定要根據(jù)設備的實際運行狀況,向廠商提出設計余量要求,設計余量應超出額定容量的15 %,以滿足高負荷及高溫季節(jié)狀態(tài)下的運行需求。
(2) 制定具體檢修方案,改變原來只在發(fā)電機大修時才對氫冷器進行清洗的做法。根據(jù)實際情況,縮短對氫冷器的檢修周期,每年在機組小修或夏季來臨前對發(fā)電機氫冷器進行清洗,提前為迎峰度夏做好準備。
(3) 隨著設備運行年限的增加,在縮短外部閥門、管道檢修周期的同時,應考慮提高冷卻水的質量,定期清理循環(huán)水濾網或再增加1道過濾網,擴大檢修范圍和深度,這也是確保機組長期運行的有效途徑。
(4) 利用每次機組檢修的機會,對發(fā)電機氫冷器管子進行淤泥清理和高壓水沖洗;同時,根據(jù)氫冷器管子的結垢嚴重程度,采取稀鹽酸酸洗的辦法,清除管子內部垢層,這不僅能提高氫冷器的散熱效果,而且還能防止管子腐蝕破損。
通過對2號發(fā)電機的2次檢修和汽側氫冷器的更換處理,2號發(fā)電機于2012年9月開機并網,運行溫度明顯降低,發(fā)電機汽側風溫得到了有效控制,機組在200 MW有功負荷的情況下,進風溫度為40 ℃,定子鐵芯溫度在60 ℃以內。