王淑平 吉林油田公司新民采油廠
新民油田地面系統(tǒng)的優(yōu)化、簡化
王淑平 吉林油田公司新民采油廠
新民油田隨著開發(fā)時間延長,產油量下降,產液量、注水量及綜合含水持續(xù)上升,油田地面工程系統(tǒng)及區(qū)域負荷不平衡,已建地面工藝不能完全適應新的開發(fā)階段的需要,地面設施不斷腐蝕老化,運行能耗不斷上升,生產運行成本控制難度增大。通過系統(tǒng)優(yōu)化調整,既解決了負荷不平衡、高負荷地區(qū)或系統(tǒng)需新增能力以及能耗增高的問題,又減少了更新維護工程量,同時通過簡化工藝,推廣應用新技術,達到了節(jié)能降耗及提高工藝技術水平的目的。
油田開發(fā);腐蝕老化;生產成本;簡化工藝;節(jié)能降耗
1.1 地面工程概況
新民西南井區(qū)在吉林省松原市伯都鄉(xiāng)境內,是新民油田最西南的油區(qū)中心,控制面積21.93 km2。區(qū)域內多為耕地、水田,部分為魚池,西部臨松花江,地形相對復雜,油井開發(fā)方式為單井、水平井及大平臺井等多種方式。
區(qū)域開發(fā)建設于1992年,共分為2個區(qū)塊開發(fā)。區(qū)域內有接轉站2座,分別為6#站、7#站,共有油井282口,計量間23座,支干管線97.6 km,單井管線270.2 km,產液量796.7 t,產油量455.2 t,綜合含水率45%,站外均為三管伴隨流程。
1.2 存在的問題
新民油田隨著開發(fā)時間延長,產油量下降,產液量、注水量及綜合含水持續(xù)上升,油田地面工程系統(tǒng)及區(qū)域負荷不平衡,已建地面工藝不能完全適應新的開發(fā)階段的需要,地面設施不斷腐蝕老化,運行能耗不斷上升,生產運行成本控制難度增大。
(1)站外采用三管伴隨流程生產,能耗高。目前站外平均每座計量間轄井9.9口,個別計量間轄井只有1個平臺。各計量間至接轉站的集油熱回水干線均為射狀布局,系統(tǒng)能耗大,熱損失大。
(2)站外管線腐蝕嚴重,需要逐年更新。新民油田油井管線均為1990~1992年建設,至2005年,大部分管線使用時間達到了10~15年,新民地區(qū)腐蝕較強,管線經常漏失,存在安全隱患。
(3)站內設施老化,效率低,能耗大。新民油田站內采用開式流程生產,流程落后,油氣損耗大;設施不完善;設備老化,除熱水泵外,機泵未做更新,效率低、故障率高、維護費用高;加熱爐一半為建站以來一直使用的低效爐,腐蝕、結垢嚴重,難以繼續(xù)運行。
(1)優(yōu)化總體布局,選定合理的布站方式。重新進行了總體布局,站外油井全部由6#接轉站轄帶;重新布局支干線,將24條支干線合并為4條;將帶井較少的計量間抽稀,將23座計量間合并取締為12座計量間。
(2)優(yōu)化站外流程。本次工程對集油模式進行優(yōu)化,取消單井罐及三管伴隨生產模式。結合目前較先進的集油流程——小環(huán)狀摻輸流程,根據新民油田的具體特點,引進中環(huán)摻輸及大環(huán)狀摻輸流程,將環(huán)狀擴大,由3~5口擴大至5~15口,最多可達到18口。經過上述集油模式的優(yōu)化,生產井的站外集輸方式的改變,站外伴隨熱水由三管伴隨的1.2~1.5 m3/(d·口),調整為0.3~0.62 m3/(d·口)。實現(xiàn)了最終由1個接轉站轄帶全部油井的總體布局目標。
(3)優(yōu)化站內流程。接轉站站內流程為雙系統(tǒng)運行,系統(tǒng)負荷大。由于站外系統(tǒng)的調整,降低了熱負荷,因此需完善站內摻輸系統(tǒng),將6#、7#原有的開式流程徹底打倒,減少了油氣損耗。站內采用全密閉集輸流程,這種流程應用了國內較先進的超聲波液位控制技術,使三合一的液位與外輸泵的變頻聯(lián)鎖。
(4)優(yōu)化站內平面。在滿足防火要求的前題下,依據生產、施工、檢修方便的原則,選擇經濟實用的平面布置方案;站內管網在滿足工藝流程要求的前提下,盡量縮短距離,以減少管線長度;在不影響生產能力的前提下,盡量利用已建的廠房,計量閥組間與聯(lián)合泵房合建,減少建筑面積的同時達到節(jié)約占地的目的;三合一裝置區(qū)采用露天安裝形式,以減少建筑面積。
3.1 系統(tǒng)節(jié)能降耗
改造前后工程量對比見表1,系統(tǒng)能耗指標對比見表2。
表1 改造前后工程量對比
表2 改造前后能耗指標對比
3.2 現(xiàn)場應用情況
(1)站外管網摻水量易于調節(jié),運行可靠,節(jié)能效果明顯,降低噪音明顯,可有效改善工人的工作環(huán)境,能夠滿足油田生產需要。
(2)接轉站運行安全、平穩(wěn),易于操作,方便管理,設備先進,減少了工人的勞動強度。由于平面布置緊湊,簡化了集輸工藝,深受生產單位歡迎。
(3)接轉站內通過綠化、優(yōu)化后,環(huán)境優(yōu)美,為職工營造出良好的工作環(huán)境。
(1)多種管材組合應用技術。摻水管線選用高壓玻璃鋼管,保證了防腐蝕性能,保溫性能好,水力摩阻小,使用壽命長,減少管線維修工程量,并且便于管理與施工安裝。集油管線采用玻璃襯里無縫鋼管,玻璃襯里鋼管利用玻璃的親水不親油的特性,非常有利于未來冷輸流程的實施。由于支干線管徑大,多數為沿路肩敷設,利用了地勢條件;采用無縫鋼管、黃夾克保溫,有效地節(jié)省了投資和施工工期。
(2)摻輸熱水多級調控技術。站外閥池熱水摻輸調節(jié)一直是摻輸流程站外操作中的難點和重點。由于管網壓力的變化,集油配水間內噪音大,站外摻輸調節(jié)采用摻輸熱水多級調控技術,有效地降低了熱水水流壓差,緩解了計量間的噪音危害,同時便于支干線水量的調節(jié)。
(3)站外流程配套應用技術。站外流程打破了以往常規(guī)的一個區(qū)塊一種流程的常規(guī)流程,根據井位部署的不同及地域的差別,在新民使用了多種成熟站外流程:在新民西壘南的泄洪區(qū)內,采用了大環(huán)狀摻輸技術,平均每環(huán)帶井12~15口,最多帶井18口;在原7#站附近單井產液低,井口條狀分布的區(qū)域,采用了中環(huán)摻輸的工藝,將井口數量控制在7~10口;在原6#站區(qū)域則采用小環(huán)狀摻輸工藝,將井口數量控制在3~5口。站外流程的配套應用技術,有效地調節(jié)了產液集輸模式,同時也利用于摻輸水量的調節(jié)。
(4)集油配水間串聯(lián)遞增技術。集油配水間串聯(lián)遞增技術能調整干線布局,站外采用了干線閥池與集油配水間相結合,采用枝狀管網,分散的布局的方式,達到了集配性好,簡化站外流程,減少投資,擴大了集輸半徑。
(5)組合式一體化除油技術。組合式一體化除油技術的主體是空冷凈化一體化裝置,它具備除油器、干燥兩種功能,同時解決干燥器凝液的密閉回收問題。
(6)接替調整改造技術。新民西南井區(qū)優(yōu)化、簡化研究是對老系統(tǒng)進行綜合調整、節(jié)能降耗。為了減少占地,減少建筑面積,節(jié)約投資,所有的改造均在站內完成,在已建建筑內完成。改造通過連接臨時流程,在不影響系統(tǒng)運行生產的情況下完成了全部的調整改造。
(1)通過系統(tǒng)優(yōu)化調整,既解決了負荷不平衡、高負荷地區(qū)或系統(tǒng)需新增能力以及能耗增高的問題,又減少了更新維護工程量,同時通過簡化工藝,推廣應用新技術,達到了節(jié)能降耗及提高工藝技術水平的目的。
(2)更新改造后,每年節(jié)省燃料油2 463 t,節(jié)省用電負荷24.1×104kW·h,每年減少原油漏失330 t;每年減少土地賠償15萬元,減少堵漏人工費4.6萬元;減少崗位14個。
(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.1.025