錢 江
(江西六國化工有限責(zé)任公司,江西 貴溪 335424)
江西六國化工鉀鹽造粒裝置自試運(yùn)行開始,不斷出現(xiàn)機(jī)械設(shè)備故障,最為嚴(yán)重和頻繁的是造粒機(jī)(扎片機(jī))減速機(jī),破碎機(jī)和整粒機(jī)。設(shè)備供應(yīng)廠家也多次派專業(yè)人員前來排除故障和指導(dǎo)生產(chǎn),但均未能全面徹底解決根本問題。有一段時(shí)間扎片機(jī)減速機(jī)不斷燒三角皮帶,使得本裝置無法正常運(yùn)行。為了解決這一系列問題,我們組織人員,仔細(xì)分析和摸索,著重從設(shè)備方面進(jìn)行技改,結(jié)合工藝配方和操作工藝紀(jì)律的完善,經(jīng)過近兩個(gè)多月的時(shí)間,該系統(tǒng)主要故障的技改工作已見成效,產(chǎn)品質(zhì)量及產(chǎn)量均達(dá)到設(shè)計(jì)要求,鉀鹽造粒裝置生產(chǎn)趨于正?!,F(xiàn)簡述該裝置故障的分析與排除。
造成高速齒輪軸齒輪損壞的原因主要是電機(jī)與減速機(jī)聯(lián)接方式不合理。該機(jī)高速軸的聯(lián)接為軸與套鍵聯(lián)接。由于37KW電機(jī)重量大,并非立式安裝,難以達(dá)到電機(jī)軸與高速軸套的對(duì)中性,使得軸承局部受力,軸承經(jīng)常損壞引起Ⅰ級(jí)齒輪的嚙合不正常。又因高速齒軸的轉(zhuǎn)速高,因此高速齒軸上的齒被打壞。該機(jī)高速軸的聯(lián)接為軸與套鍵聯(lián)接。我們進(jìn)行兩方面的技改:(1)用三角皮帶傳動(dòng)替代直聯(lián),克服電機(jī)安裝的“不同心”問題。(2)加大齒輪軸齒輪的模數(shù)(由原來的3改為5),以增大齒輪的承載,抗破壞能力。對(duì)于三角皮帶傳動(dòng)進(jìn)行了第二次技改,把原來5根B型帶改為6根,這樣徹底解決了扎片機(jī)減速機(jī)三角皮帶經(jīng)常被燒壞的故障。
原設(shè)計(jì)電機(jī)與破碎刀片轉(zhuǎn)軸采用直聯(lián)式,因受電機(jī)安裝位置局限,電機(jī)軸與刀片轉(zhuǎn)軸難以“對(duì)中”,使得轉(zhuǎn)軸局部受力,阻力大增(電機(jī)非立式安裝),因軸承承載能力足夠,造成了電機(jī)軸多次斷裂,或鍵被損壞。經(jīng)過分析,我們認(rèn)為用三角皮帶傳動(dòng)可以克服該故障,事實(shí)證明,我們的分析是正確。該三角皮帶傳動(dòng)也出現(xiàn)過經(jīng)常燒損的故障,其實(shí)是因?yàn)槲锪吓浞讲缓侠恚瑢?dǎo)致成品篩堵死,物料從成品篩一直向上堵到破碎機(jī),使破碎機(jī)超負(fù)荷,調(diào)整配方和清理篩網(wǎng),故障解決。
在生產(chǎn)過程中,時(shí)有整粒機(jī)因物料流動(dòng)不暢造成整粒機(jī)超負(fù)荷,使得整粒機(jī)刀片轉(zhuǎn)軸聯(lián)軸器破壞,有時(shí)使篩網(wǎng)支撐梁彎曲而出大顆粒(大于5mm)。對(duì)于這個(gè)故障,我們把聯(lián)軸器由鑄鐵、爪盤式改為碳鋼、尼龍銷形式,并把支撐梁進(jìn)行技改,徹底解決了故障。
由于檢修有鐵器或斗提機(jī)內(nèi)的螺母松脫都會(huì)進(jìn)入造粒系統(tǒng),這些鐵器對(duì)托輥的破壞無法修復(fù),危害性極大。為了排除該隱患,我們?cè)诙诽釞C(jī)出口與料倉進(jìn)口處加了合適的永久磁鐵。定期清理,發(fā)現(xiàn)被永久磁鐵吸附的鐵器、鐵屑數(shù)量較多。自增設(shè)永久磁鐵后,未出現(xiàn)鐵器進(jìn)入系統(tǒng)。
表 工藝故障的分析與排除