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      基于液壓泵效率的挖掘機節(jié)能研究

      2014-03-18 07:20:34吳文海楊宇瀾劉桓龍王國志
      機床與液壓 2014年22期
      關(guān)鍵詞:液壓泵減速機排量

      吳文海,楊宇瀾,劉桓龍,王國志

      (西南交通大學(xué)機械工程學(xué)院,四川成都610031)

      式中:Cs 為層流泄漏系數(shù);Δp 為進出口壓差;μ 為油液動力黏度;n 為泵轉(zhuǎn)速;β 為排量比;CV 為層流阻力系數(shù);Cf 為機械阻力系數(shù);Tc 為與進出口壓差和轉(zhuǎn)速無關(guān)的一定的轉(zhuǎn)矩損失;Vmax為泵全排量。

      上式中,把間隙內(nèi)油液的流動看成為層流,忽略了運轉(zhuǎn)中間隙的變化以及油液壓縮性的影響??梢钥闯?影響液壓泵效率的參數(shù)主要為壓力、轉(zhuǎn)速和排量比。

      在工程機械中,液壓挖掘機有著應(yīng)用量大但能量利用率較低的特點,挖掘機的節(jié)能研究一直有著十分重要的意義。在國內(nèi),液壓挖掘機的傳統(tǒng)節(jié)能研究主要是在改進液壓系統(tǒng)(如正、負流量控制系統(tǒng),負荷傳感控制系統(tǒng))和實現(xiàn)發(fā)動機與負載的適時匹配等方面,而現(xiàn)階段主要集中在對油電或油液混合動力系統(tǒng)在挖掘機中的應(yīng)用以及高能耗裝置(動臂、回轉(zhuǎn)系統(tǒng)等)能量回收的研究[1-4]。而作為液壓挖掘機驅(qū)動系統(tǒng)中一個重要的組成部分變量液壓泵,其工作效率也是影響挖掘機能量利用率的一個不可或缺的因素。因此,使變量泵盡可能地工作在高效區(qū),對提高整機性能、降低能耗有著非常重要的作用。

      1 變量液壓泵的效率及控制原理

      1.1 變量液壓泵效率的理論公式

      變量液壓泵的效率是由其機械效率和容積效率共同決定的。在變量泵中,由摩擦所產(chǎn)生的機械損失會造成液壓泵轉(zhuǎn)矩的丟失,從而引起機械效率的降低;而由泄漏所產(chǎn)生的容積損失會引起容積效率的降低。

      由于影響泵效率的因素很多,所以一直沒有形成一個精確的效率表達式。但根據(jù)眾多學(xué)者試驗研究,總結(jié)得出了變量液壓泵容積效率ηv,機械效率ηt和總效率η 如下的理論表達式[5-6]:

      式中:Cs為層流泄漏系數(shù);Δp 為進出口壓差;μ 為油液動力黏度;n 為泵轉(zhuǎn)速;β 為排量比;CV為層流阻力系數(shù);Cf為機械阻力系數(shù);Tc為與進出口壓差和轉(zhuǎn)速無關(guān)的一定的轉(zhuǎn)矩損失;Vmax為泵全排量。

      上式中,把間隙內(nèi)油液的流動看成為層流,忽略了運轉(zhuǎn)中間隙的變化以及油液壓縮性的影響??梢钥闯?影響液壓泵效率的參數(shù)主要為壓力、轉(zhuǎn)速和排量比。

      1.2 液壓挖掘機變量泵控制原理

      液壓挖掘機變量泵的控制都是通過各種變量機構(gòu)來對液壓泵的流量、壓力、功率進行調(diào)節(jié)的。根據(jù)控制形式的不同,其控制可分為全功率控制、分功率控制、壓力切斷控制、交叉功率控制、正流量控制、負流量控制、負荷傳感控制、變功率控制以及多種形式的組合控制[7]。

      文中將某公司挖掘機上采用的日本川崎公司生產(chǎn)的K3V 系列液壓泵作為研究對象,該泵采用的是負流量和全功率控制的雙聯(lián)變量柱塞泵。該泵主要部件為配油盤、斜盤、壓盤、缸體、柱塞滑靴組、回程彈簧、伺服變量控制機構(gòu)以及傳動軸等,其排量大小由負流量和全功率控制信號共同調(diào)節(jié),其控制原理如圖1所示。

      圖1 泵的控制原理圖

      2 變量泵的建模仿真與結(jié)果分析

      依據(jù)上面介紹的變量柱塞泵的效率計算公式及泵的結(jié)構(gòu)和在挖掘機中的控制原理,在AMESim 中進行建模仿真,該泵的最大排量為117 mL/r?,F(xiàn)通過建模仿真來分析壓力、轉(zhuǎn)速和排量比分別對泵效率的影響。如圖2所示,為當(dāng)轉(zhuǎn)速與排量比一定時,容積效率、機械效率和總效率隨進出口壓差Δp 的變化曲線。

      圖3—5所示分別為:當(dāng)轉(zhuǎn)速一定、不同排量比下,變量泵效率與壓力的關(guān)系曲線;當(dāng)轉(zhuǎn)速一定、不同壓力下,變量泵效率與排量的關(guān)系曲線;當(dāng)壓力一定、不同排量比下,變量泵效率與轉(zhuǎn)速的關(guān)系曲線。

      圖2 液壓泵的效率曲線

      圖3 變量泵效率與壓力Δp 的關(guān)系

      圖4 變量泵效率與排量的關(guān)系

      圖5 變量泵效率與轉(zhuǎn)速的關(guān)系

      由圖3、4 和5 可以得出:

      (1)液壓泵的效率隨著負載壓力的增加而增大,但當(dāng)壓力增加到25 MPa 左右時泵的效率會隨負載壓力的增大而逐漸減小;

      (2)液壓泵的效率會隨著發(fā)動機轉(zhuǎn)速的增加而增大,在中高速區(qū)趨向于最大值;

      (3)當(dāng)該挖掘機的發(fā)動機在中高轉(zhuǎn)速、變量泵全排量且進出口壓力在25 MPa 左右時,泵效率能維持在90%以上;

      (4)液壓泵的效率會隨著泵排量的減小而減少,當(dāng)該泵的排量小于50 mL/r,即排量比小于0.43(精細作業(yè))時,泵的效率會低于80%;

      (5)對于液壓挖掘機來說,除怠速狀態(tài)外其發(fā)動機的轉(zhuǎn)速一般都工作在高速區(qū),而泵的出口壓力受變化負載影響較大,因此泵的排量比是對挖掘機中液壓泵效率影響較大且可實現(xiàn)控制的一個重要參數(shù)。

      3 挖掘機的建模仿真與結(jié)果分析

      3.1 液壓泵挖掘機的建模

      由前面的分析可知,當(dāng)液壓挖掘機精細作業(yè)時,變量泵的效率會大幅降低,而長期的精細作業(yè)必然會造成過多的能量損失。在挖掘機中適當(dāng)提高液壓泵的排量比則是增大其效率的一個重要因素。

      挖掘機在液壓系統(tǒng)的控制下,負載需要多大流量,泵就要輸出多大的流量,因此要在輸出一定流量的前提下增大泵的排量比就需要適當(dāng)降低泵的轉(zhuǎn)速。但在一定負載條件下,要降低泵的轉(zhuǎn)速,就需要使發(fā)動機的轉(zhuǎn)速降低,從而使發(fā)動機的工作點偏離最佳經(jīng)濟工作點,造成油耗的增加。因此,要在不影響發(fā)動機工作點的條件下減低泵的轉(zhuǎn)速,就需要在發(fā)動機與泵之間加裝一個減速機。行星齒輪減速機能夠調(diào)節(jié)到所需要的轉(zhuǎn)速,同時增大了輸出扭矩,其傳動效率能達到95%。

      此次仿真是以某公司生產(chǎn)的23 t 負流量液壓挖掘機為模型在AMESim 中進行建模的。該型號挖掘機采用日本KYB 公司生產(chǎn)的KVMG 系列多路閥和日本川崎公司生產(chǎn)的K3V 系列雙聯(lián)泵,并采用負流量和全功率液壓控制系統(tǒng)。此次仿真除了用HCD 庫搭建多路閥和變量泵的模型外,還將其動力系統(tǒng)改為油電混合動力系統(tǒng)建模,搭建了計算燃油消耗簡化的發(fā)動機和減速機模型,加入動臂能量回收系統(tǒng),并將模型用超級元件進行了封裝。圖6 為液壓挖掘機仿真模型。

      圖6 液壓挖掘機仿真模型

      其具體的控制策略如下:

      (1)將控制器設(shè)為重載、中載、輕載和精細作業(yè)4 個工況,發(fā)動機依據(jù)負載標準設(shè)定3 個不同功率下的最佳經(jīng)濟工作點,操作員根據(jù)判斷選擇工況模式;

      (2)精細作業(yè)工況時,減速機控制開啟,并根據(jù)泵的排量比(變量柱塞泵的斜盤傾角)進行比例調(diào)節(jié),控制泵的轉(zhuǎn)速;

      (3)設(shè)定電池SOC 的上下限,當(dāng)SOC 的值達到上限時,發(fā)動機自動切換到低負載工作點,由發(fā)動機和電機共同驅(qū)動負載;當(dāng)SOC 的值達到下限時,發(fā)動機自動切換到高負載工作點,發(fā)動機驅(qū)動負載并發(fā)電。

      3.2 仿真結(jié)果分析

      此次仿真是在精細作業(yè)工況下以液壓挖掘機標準作業(yè)循環(huán)為一個仿真周期,其作業(yè)周期為15 s。圖7為仿真階段泵的總效率變化曲線,圖8 為發(fā)動機的油耗對比,圖9 為電池SOC 值的變化對比。

      圖7 泵的總效率變化對比

      圖8 發(fā)動機的油耗對比

      圖9 電池SOC 值的變化對比

      從圖7 可以看出:采用減速機的仿真模型泵的效率得到了提高,基本維持在80%以上。由圖8 和圖9可知:采用減速機調(diào)節(jié)的模型的發(fā)動機油耗量為66.0 g,電池的SOC 值為82.1%;未采用減速機調(diào)節(jié)的模型的發(fā)動機油耗量為64.1 g,電池的SOC 值為79.7%。將SOC 值等效成油耗量與發(fā)動機油耗量疊加,可得出總油耗量分別為54.87 和65.69 g,即采用減速機調(diào)節(jié)模型在精細作業(yè)時提高了泵的效率,相比未采用減速機調(diào)節(jié)的模型油耗量下降了16.5%。

      4 結(jié)論

      液壓挖掘機在精細作業(yè)時,變量泵的效率會大幅降低,而長期的精細作業(yè)必然會造成過多的能量損失,提高液壓泵的效率也是挖掘機節(jié)能的一個重要方面。通過以上的仿真分析可知,在挖掘機中變量泵的排量比是對泵效率影響較大且可實現(xiàn)控制的一個重要參數(shù),采用減速機調(diào)節(jié)泵的轉(zhuǎn)速并增大轉(zhuǎn)矩,可以在盡量不影響執(zhí)行機構(gòu)速度要求和發(fā)動機工作點變換的條件下增大液壓泵的排量比,提高了泵的效率,從而降低了油耗量、實現(xiàn)了節(jié)能。

      [1]吳文海,柯堅,李培,等.混合動力液壓挖掘機節(jié)能的研究[J].建筑機械,2011(6):90-92.

      [2]王冬云,管成,潘雙夏,等.液壓挖掘機功率匹配與動力源優(yōu)化綜合控制策略[J].農(nóng)業(yè)機械學(xué)報,2009,40(4):91-95.

      [3]姜繼海,于斌,于安才,等.基于能量回收再利用的液壓挖掘機回轉(zhuǎn)系統(tǒng)節(jié)能研究[J].流體傳動與控制,2011(6):7-10.

      [4]李培.混合動力挖掘機動臂能量回收系統(tǒng)研究[D].成都:西南交通大學(xué),2011.

      [5]姚懷新.工程車輛液壓動力學(xué)與控制原理[M].北京:人民交通出版社,2006.

      [6]呂愛玲,姜有山,鄒廣德,等.全液壓推土機液壓驅(qū)動系統(tǒng)變量泵效率研究[J].農(nóng)業(yè)裝備與車輛工程,2010(5):11-14.

      [7]秦家升.挖掘機液壓系統(tǒng)研究[D].長春:吉林大學(xué),2005.

      [8]王超.淺析液壓工程機械中泵與發(fā)動機的匹配問題[J].水利水電施工,2009(5):82-85.

      [9]陳桂芳.挖掘機負流量控制液壓系統(tǒng)建模仿真及能耗分析[D].長沙:中南大學(xué),2011.

      [10]何清華,劉昌盛,龔俊,等.一種液壓挖掘機并聯(lián)式混合動力系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及控制策略[J].中國工程機械學(xué)報,2011,9(1):48-53.

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