北京日報社印刷廠于2012年7月開始進行清潔生產審核,審核過程包括7個階段、35個步驟。本輪清潔生產審核后,公司增加產值2352萬元,2013年總產值預計達到10200萬元;節(jié)約用水4000立方米,年用水量降低到53600立方米;節(jié)約用電25.5萬千瓦時,年用電量從499.2萬千瓦時降低到473.7萬千瓦時。
審核準備階段
首先組建清潔生產審核機構,成員包括具備生產、工藝、管理以及新技術知識和經驗的人員,熟悉相關法規(guī)及污染防治方面原則和技術的人員,以及掌握企業(yè)歷年信息數(shù)據的財務人員。其次制定清潔生產審核工作計劃,明確了7個階段、35個步驟的時間進度、負責人和主要工作內容,保證了清潔生產審核活動的周密性和嚴謹性。最后開展宣傳動員、培訓工作。
預審核階段
通過對生產工藝進行分析,明確了主要生產活動和產污、排污環(huán)節(jié);通過對主要設施設備分析并現(xiàn)場對本企業(yè)設備進行核對,確定沒有使用工信部《高耗能設備淘汰目錄》(第一批)中淘汰類設備,以及國家發(fā)改委《產業(yè)結構調整目錄》(2011年本)中相關限制和淘汰設備。
具體包括:分析原輔材料消耗情況;分析單位產品原料消耗情況;分析資源能源消耗情況;分析產污和排污現(xiàn)狀;分析企業(yè)清潔生產水平;確定印刷工序等審核重點,以制版、印刷、包裝為備選審核重點,采用權重計分排序方法進行分析;設置清潔生產目標。
審核階段
1. 印刷工序介紹
印刷生產線功能描述:印刷生產線共6條,均為德國進口設備,自動化水平高,其中油墨采用四色電腦配色系統(tǒng),直接產出報紙成品。
2. 審核重點物料平衡分析
2012年8月3~5日審核小組成員在生產部人員的配合下,開展了實測工作,達到物料平衡。物料流失和污染物產生原因分析如下:卷紙卷入過程中速度高,為防止斷紙,每卷會剩余部分筒芯;設備開機后預熱試運轉會產生部分廢報紙;紙張高速運轉以及報紙裁切過程中會產生紙屑飄散在空氣中。
針對上述原因,可以從以下幾個方面減少物料損失和廢物產生:提高自動化水平,電腦控制剩余筒芯尺寸;制定設備維護保養(yǎng)管理制度并嚴格執(zhí)行,降低設備故障,減少設備試運轉頻率;制定工藝參數(shù),嚴格控制卷紙濕度以及車間溫度和濕度;采購油墨要求提供檢測報告,保證油墨符合HJ/T370-2007標準要求;提高技術水平,加強工作責任心,降低廢報率。
3. 水平衡分析
2012年8月中旬,清潔生產小組對公司各場所用水情況進行了實測,確定企業(yè)主要用水為員工及其他人員洗浴,每日消耗84.7噸,由于沒有設置三級水表,武警和其他人員洗浴沒有去除;其次為夏季綠化灌溉,每日消耗60噸,綠化過程中,水的輸出主要為植物吸收和蒸發(fā)及土地滲入,公司可以考慮收集夏天雨水,用于綠化活動。
4. 用電分析
由于生產用電耗電量占到總用電量的80%,在生產用電控制方面采取措施效果會更加明顯,而空調用電量占到生產用電量的74%,可以考慮采用變頻技術對空壓機進行改造,節(jié)能效果會更加突出;同時在照明方面采用LED燈具,也會產生節(jié)能效果。
方案的產生和篩選階段
通過學習和貫徹清潔生產思想,發(fā)動和調動公司廣大員工積極參與,并且充分調動外部專家為公司的清潔生產方案獻計獻策,本次審核共收到員工合理化建議36項,同時結合外部專家提出的建議共計45項;經過初步篩選后,得到26項清潔生產方案,其中,無/低費方案23項,中/高費方案3項。
方案的確定
1. 天然氣鍋爐改造
公司原有5臺燃煤鍋爐,其中兩臺四噸蒸汽鍋爐用于員工洗浴,3臺熱水鍋爐用于冬季取暖,煙塵排放沒有達到北京市地方標準要求。本方案計劃購置9臺天然氣鍋爐,可以保證煙塵排放達標。
本方案計劃采購A.O史密斯GB-2500平衡式燃氣鍋爐,使用天然氣作為燃料,從而有效消減一氧化碳、一氧化硫、二氧化硫、碳氫化合物和氮氧化合物等污染物排放。
設備每臺投入40萬元,9臺共計360萬元,每年節(jié)省金額177.2萬元,投資償還期為2.13年,NPV(凈現(xiàn)值)=375.00萬元>0,IRR(內部報酬率)=40.88%。
2. 增加高斯M-800商業(yè)輪轉印刷機
購置一臺高斯M-800商業(yè)輪轉印刷機,配有單紙路4個單元及PCC-2TM折頁機,年產達到6.72億對開生產能力,解決生產任務不飽滿問題,有效降低萬元產值能耗水耗的指標。
本項目所引進的設備具有較高的節(jié)能性能,經技改后的生產線能達到年消耗電能149.95萬千瓦時,折合標準煤184.29噸,與國內產能相同的同類產品相比,節(jié)能達到20%以上,具有較高的優(yōu)勢。此外,在污染方面,由于較以前生產工藝明顯改進,因此不會對環(huán)境造成污染。
本項目總投資費用為4 0 0 0萬元,經過預測新增效益705萬元/年,投資償還期為5.86年,NPV=196.99萬元>0,IRR=11.13% 。
3. 增加3套CTP制版系統(tǒng)
早期工藝,在生產過程中需要用到顯影液,會產生一定的危險廢棄物;現(xiàn)在采用CTP制版系統(tǒng)后,將會取消顯影液的使用,杜絕廢顯影液的排放,同時可以提高工作效率。
方案的實施
1. 截至2012年12月,共實施清潔生產無/低費方案17項,總投資357萬元,每年節(jié)約用水4000噸,節(jié)約用電25.5萬千瓦時,合計實現(xiàn)經濟效益57.8萬元。
2. 本次審核共實施3項清潔生產方案,投入4825萬元,使用天然氣取代了燃煤的消耗,減少了煙塵以及氮氧化物排放,消除了二氧化硫的排放。已實施清潔生產中/高費方案產生經濟效益882.2萬元。
3.清潔生產胡實施消除了二氧化硫及危險廢棄物的排放,鍋爐煙塵排放達到北京市地方標準DB11/139-2007,在萬元產值水耗和產品單耗方面均降低15%以上,取得了較好的環(huán)境效益,完成了清潔生產目標要求。
持續(xù)清潔生產
1. 建立和完善清潔生產組織機構,明確清潔生產工作由設備科負責。
2. 建立和完善清潔生產管理制度,建立清潔生產激勵機制,財務部門對清潔生產的投資和效益單獨建立賬目。
3. 制定清潔生產計劃。由于資金預算和審批以及季節(jié)原因,尚有四個無/低費方案沒有實施,計劃2014年上半年實施。
報業(yè)印刷清潔生產審核經驗
1. 利用數(shù)據分析方式,進行對標,發(fā)現(xiàn)差距,產生方案。
2. 利用實測方式,獲取準確數(shù)據,發(fā)現(xiàn)差距,產生方案。
3. 利用合理化建議,發(fā)動廣大員工積極性,產生方案。
4. 重點關注:油墨、潤版液等有機溶劑與VOCS排放相關的物料控制及消耗情況。
5. 重點關注:集中供墨、直接制版、潤版液及洗車水回用、空調系統(tǒng)等報業(yè)印刷的重點解決方案。
6. 借助行業(yè)協(xié)會力量,借鑒同行業(yè)相關新技術及經驗。
7. 借助專業(yè)咨詢機構力量,有效深入開展清潔生產審核。
(根據北京日報報業(yè)集團印務中心副主任賈福東在北京印刷協(xié)會八屆二次理事長辦公會上的發(fā)言整理)