呂磊 尚巨龍(長(zhǎng)慶油田第一采油廠杏南采油作業(yè)區(qū) 陜西 志丹 717500)
杏南區(qū)儀表管理QC小組成立后,全組人員立即組織開展活動(dòng),利用一周時(shí)間對(duì)全區(qū)各類水表故障情況進(jìn)行詳細(xì)統(tǒng)計(jì),截止目前杏南區(qū)水表故障率高達(dá)155%,與廠規(guī)定指標(biāo)高出,嚴(yán)重影響注水工作平穩(wěn)運(yùn)行。
目標(biāo):使杏南區(qū)水表故障率降低到85%,從而達(dá)到提高油田精細(xì)管理與開發(fā)的目的。
我們小組成員對(duì)全區(qū)水表故障情況進(jìn)行了認(rèn)真仔細(xì)的現(xiàn)狀調(diào)查后,經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析討論,總結(jié)出造成我區(qū)水表故障率高的原因有三個(gè)方面,人為因素:新員工多、管理制度不合理;設(shè)備因素:葉輪結(jié)構(gòu)不合理、控制系統(tǒng)不穩(wěn)定、制造材質(zhì)差;水質(zhì)因素:水質(zhì)影響。
導(dǎo)致我區(qū)水井故障率高的原因確定:
確認(rèn)1:新員工多
杏南區(qū)目前有員工317人,其中2007年以后新增員工174人,占員工總數(shù)的50.03%。針對(duì)新員工多、住井員工更換頻繁的現(xiàn)狀,作業(yè)區(qū)將新員工以及住井員工的培訓(xùn)列為的重中之重,2010年來(lái)作業(yè)區(qū)對(duì)員工分80批培訓(xùn)860人次。經(jīng)過(guò)對(duì)作業(yè)區(qū)六個(gè)基層井區(qū)員工進(jìn)行培訓(xùn)抽查,結(jié)果其中100人認(rèn)為培訓(xùn)效果良好,方法得當(dāng),培訓(xùn)內(nèi)容具有較強(qiáng)的可操作性,只有5人認(rèn)為內(nèi)容不夠詳實(shí),平均成績(jī)?yōu)?5.3分。
結(jié)論:“新員工多”是非要因。
確認(rèn)2:管理制度不合理
目前作業(yè)區(qū)注水系統(tǒng)實(shí)行分級(jí)管理:作業(yè)區(qū)—井區(qū)—班站—配水間四級(jí)管理,范圍覆蓋每一個(gè)注水單元。做到出現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)上報(bào),及時(shí)解決,對(duì)不能修復(fù)的及時(shí)聯(lián)系廠家進(jìn)行維護(hù)。其次管理嚴(yán)格、制度健全、合理,經(jīng)過(guò)內(nèi)控體系審核達(dá)標(biāo)。
結(jié)論:“管理制度不合理”是非要因。
確認(rèn)3:葉輪制造材質(zhì)差
全區(qū)共有水表132塊,主要投用于07年、08年,其中40%為普通鋼材質(zhì),抗擊打能力差,易出現(xiàn)葉輪葉、葉輪中軸斷、葉輪銹死、腐蝕變形等故障。
結(jié)論:“制造材質(zhì)差”是要因。
確認(rèn)4:葉輪結(jié)構(gòu)不合理
目前我區(qū)主要以西安國(guó)儀和上海一諾生產(chǎn)的水表為主。其中西安國(guó)儀生產(chǎn)的水表葉輪與固定軸之間的間隙只有2mm,稍微有一點(diǎn)臟東西就容易卡住,且葉輪面為平面,抗擊打能力差,且不可拆卸;而上海一諾生產(chǎn)的葉輪與固定軸之間的間距為4mm,不容易卡,其次葉論面為凹面,可以減少水流的沖擊力,抗擊打能力強(qiáng),還可拆卸進(jìn)行二次使用,從而大幅度降低了維護(hù)費(fèi)用。
結(jié)論:“結(jié)構(gòu)不合理”是要因。
確認(rèn)5:控制系統(tǒng)不穩(wěn)定
水表的控制系統(tǒng)主要分為主板和動(dòng)力板,其中主板主要作用數(shù)據(jù)采集、處理,動(dòng)力板主要作用:通過(guò)控制電機(jī)轉(zhuǎn)速,從而控制水表流量大小。故障主要表現(xiàn)為死機(jī)、程序紊亂從而導(dǎo)致誤差較大。
結(jié)論:“控制系統(tǒng)不穩(wěn)定”是要因。
確認(rèn)6:水質(zhì)影響
目前我區(qū)水源主要以采出水為主,水中含有大量的懸浮物、雜質(zhì)等等,嚴(yán)重影響水表的正常運(yùn)行。
結(jié)論:“水質(zhì)影響”是要因。
經(jīng)過(guò)以上分析,要因有四條:制造材質(zhì)差;結(jié)構(gòu)不合理;控制系統(tǒng)不穩(wěn)定;水質(zhì)影響。
針對(duì)確定的四條要因,小組成員經(jīng)過(guò)認(rèn)真討論,制定了如下切實(shí)可行的治理對(duì)策:
對(duì)策表
針對(duì)上述制定的對(duì)策,小組成員根據(jù)對(duì)策,逐一進(jìn)行了有條不紊的實(shí)施,并對(duì)結(jié)果隨時(shí)予以跟蹤和監(jiān)控。
實(shí)施一:制造材質(zhì)差
2010年以來(lái),我們節(jié)能QC小組和各個(gè)井區(qū)大班一起,對(duì)全區(qū)水表葉輪進(jìn)行更換,更換為高強(qiáng)度不銹鋼金屬材質(zhì),提高了葉輪的耐腐蝕性,抗擊打能力,從而降低水表故障率。
實(shí)施二:結(jié)構(gòu)不合理
杏南區(qū)積極和廠相關(guān)部門聯(lián)系,要求廠家制造一批可拆式葉輪,對(duì)其進(jìn)行更換,累計(jì)更換30塊,確報(bào)水表葉輪的重復(fù)利用。降低水表故障率,縮短維護(hù)周期。并節(jié)省了部分維護(hù)費(fèi)用。
實(shí)施三:控制系統(tǒng)不穩(wěn)定
通過(guò)和廠家溝通,將主板由原來(lái)的排線連接改為插針式連接,以降低主板死機(jī)、程序紊亂的頻率,從而降低水表故障率。
實(shí)施四:水質(zhì)影響
杏南區(qū)采出水主要由杏河集輸大隊(duì)供給,為了提高水質(zhì),確保注好水注夠水,我主要采取定期洗井和清洗葉輪的方式,確保水源清潔、葉輪不卡,來(lái)降低水表六、效果檢查
在我區(qū)節(jié)能QC小組全體成員共同努力下,通過(guò)對(duì)制定對(duì)策的認(rèn)真實(shí)施,經(jīng)歷了一個(gè)PDCA循環(huán),取得了良好的效果。
經(jīng)統(tǒng)計(jì),2010年對(duì)全區(qū)水表系統(tǒng)實(shí)施維護(hù)200塊次措施后,故障率由措施前的155%降低到目前的73%,措施效果明顯。
本次QC活動(dòng)達(dá)到了設(shè)定的預(yù)期目標(biāo),并取得了良好的效果,為了鞏固成果,對(duì)這次QC小組活動(dòng)作如下總結(jié):1、將此成功維護(hù)措施納入《杏南采油作業(yè)區(qū)注水精細(xì)管理實(shí)施細(xì)則》,為今后精細(xì)化管理提供的管理依據(jù)。2、分批次對(duì)全區(qū)水表葉輪進(jìn)行清洗,并加強(qiáng)注水井工作,確保井筒清潔。3、對(duì)故障率高的水表,結(jié)合歷次維護(hù)情況,建立重點(diǎn)儀表維護(hù)檔案,并學(xué)會(huì)綜合分析和利用各項(xiàng)資料,最終確保每塊表都能正常運(yùn)行。
2010年,作業(yè)區(qū)注水儀表系統(tǒng)管理還有很大的空間,我們將從現(xiàn)在開始成立節(jié)能QC小組,集思廣益,引導(dǎo)相關(guān)人員熟練掌握各類注水儀表的工作原理,結(jié)構(gòu)和操作注意事項(xiàng),及時(shí)到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行指導(dǎo),并做好相關(guān)資料錄取和建立專門的資料跟蹤臺(tái)帳及數(shù)據(jù)庫(kù),確保全區(qū)注水儀表正常平穩(wěn)運(yùn)行,以期實(shí)現(xiàn)我區(qū)油田開發(fā)的效益最大化。