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      逐步排查試樣找準(zhǔn)墨杠起因

      2014-03-11 06:41:13江蘇昌
      印刷技術(shù)·包裝裝潢 2014年1期
      關(guān)鍵詞:樣張膠印機(jī)滾筒

      江蘇昌

      在膠印過程中,滾筒由空檔進(jìn)入滾壓面時(shí)發(fā)生的碰撞沖擊,凸輪、連桿、滾筒等往復(fù)和旋轉(zhuǎn)運(yùn)動機(jī)構(gòu)的慣性作用,零部件的制造和裝配誤差等因素的單獨(dú)或綜合作用,都有可能使膠印機(jī)無法保持理想的工作狀態(tài),導(dǎo)致印品局部區(qū)域的墨層厚度發(fā)生變化,最終使印品表面出現(xiàn)墨色深淺不一的橫向條痕,即墨杠。墨杠是膠印過程中較為常見的一種印刷缺陷,且較難控制,對此,設(shè)備制造商及使用人員都在不斷地探索其原因和解決辦法。下面,筆者以實(shí)際問題樣張為例,重點(diǎn)介紹墨杠的產(chǎn)生原因和解決措施,希望給業(yè)內(nèi)人士提供幫助。

      驗(yàn)證故障與原因分析

      從客戶處帶回的某問題樣張上有3處墨杠,分別位于問題樣張的70~110mm、580mm和660mm處(周向由前向后)。我們調(diào)取相關(guān)膠印機(jī)出廠試驗(yàn)的樣張記錄,并沒有發(fā)現(xiàn)“明顯墨杠”記載,而且問題樣張中的3處墨杠,如果不仔細(xì)觀察,并不容易察覺。

      1.驗(yàn)證故障

      為何膠印機(jī)出廠試驗(yàn)沒有故障記錄,而在客戶使用過程中會出現(xiàn)問題呢?這還需要在同一批次的膠印機(jī)上通過加大試驗(yàn)難度來進(jìn)一步確認(rèn)故障原因:首先,采用70%的網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行滿版印刷試驗(yàn),取試樣觀察;然后,進(jìn)一步采用實(shí)地進(jìn)行滿版印刷試驗(yàn),取試樣觀察。

      以上試驗(yàn)結(jié)果顯示:在試驗(yàn)樣張中出現(xiàn)了與問題樣張類似的3處墨杠,之所以在出廠試驗(yàn)中沒有發(fā)現(xiàn)這種問題,是因?yàn)樾鲁鰪S的膠印機(jī)精度較高、調(diào)試狀態(tài)較好,所以即使存在墨杠隱患,也無法立即體現(xiàn)。

      2.分析原因

      造成膠印機(jī)墨杠的因素有很多,且原因較為復(fù)雜。筆者根據(jù)多年來積累的經(jīng)驗(yàn)推斷,就問題樣張中的3處墨杠來看,可排除膠印機(jī)齒輪的原因,并將故障原因重點(diǎn)鎖定在了印刷機(jī)的沖擊、震動和水墨系統(tǒng)穩(wěn)定性方面,隨后對問題樣張中的每一處墨杠進(jìn)行了排查試驗(yàn)。

      故障排查試驗(yàn)與結(jié)果

      1.580mm處墨杠

      580mm處墨杠較為明顯,且位置穩(wěn)定,其長度幾乎橫跨整個(gè)樣張(軸向)。從墨杠位置和外觀分析,筆者初步推測,印刷過程中在該位置處存在明顯沖擊,具體沖擊源和作用機(jī)理仍需進(jìn)一步確定。

      于是,我們設(shè)計(jì)了一種試驗(yàn)方法:選用耐磨印版安裝在滾筒上,然后進(jìn)行一系列的合壓、落膠、空運(yùn)轉(zhuǎn)試驗(yàn)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),經(jīng)過試驗(yàn)的耐磨印版表面出現(xiàn)了一條杠形亮帶,其位置、寬度與580mm處墨杠相吻合。通過該試驗(yàn),筆者斷定:580mm處墨杠是由于印版在該位置受到?jīng)_擊力作用而造成的。而該位置正好與壓印滾筒與橡皮滾筒由空檔進(jìn)入滾壓面的位置相對應(yīng),如圖1所示。

      要排除580mm處墨杠,就要消除或者減輕相關(guān)零部件的相互沖擊,可以從改進(jìn)缺口結(jié)構(gòu)、控制肩鐵尺寸、優(yōu)化包襯尺寸和軟硬度、改善橡皮布彈性等方面采取相應(yīng)的改進(jìn)措施。

      2.70~110mm處墨杠

      70~110mm處墨杠較淺,且位置不定,長度橫跨整個(gè)樣張(軸向)。從墨杠位置和外觀分析,筆者初步推測這也是由于沖擊力作用而產(chǎn)生的墨杠,且受到的沖擊力較小。膠印機(jī)工作中的沖擊源,較滾筒由空檔進(jìn)入滾壓面引起的沖擊力小的,應(yīng)該就是由水輥、墨輥進(jìn)出滾壓面發(fā)生的碰撞而引起的沖擊,故筆者推斷70~110mm處墨杠的“元兇”就在此。對此,筆者進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn)以驗(yàn)證推斷結(jié)果。

      在正常印刷一段時(shí)間后,保持滾筒合壓印刷,將水輥、墨輥均脫離開來,利用印版、橡皮滾筒上的余墨進(jìn)行印刷,取樣張進(jìn)行觀察。結(jié)果顯示:70~110mm處墨杠不見了,這個(gè)結(jié)果證實(shí)了起初的推測。于是,筆者又進(jìn)行了進(jìn)一步試驗(yàn):分別脫開墨輥、水輥進(jìn)行印刷,觀察試驗(yàn)樣張,最后證實(shí)原因出在水輥上。再將水輥逐個(gè)拆除進(jìn)行排查,最終找到了產(chǎn)生沖擊的那根水輥。

      為消除這根水輥帶來的沖擊,可以從改善水輥支撐、控制著水壓力等方面進(jìn)行改進(jìn)。

      3.660mm處墨杠

      660mm處墨杠看起來較為復(fù)雜,墨杠看上去不止一條,其中有一條最為明顯,且墨杠的長度都不長,最長不超過樣張版面的1/3。根據(jù)之前的分析,墨杠的產(chǎn)生主要因?yàn)闆_擊或震動的影響,再結(jié)合問題樣張上墨杠的表現(xiàn),筆者推測該區(qū)域的墨杠是因?yàn)橹伝蛑佭\(yùn)動時(shí)不穩(wěn)定造成的。對此,筆者進(jìn)行了驗(yàn)證試驗(yàn)。

      首先在膠印機(jī)正常印刷一段時(shí)間之后,采取離水、離墨的方式進(jìn)行印刷,留取樣張觀察,發(fā)現(xiàn)試驗(yàn)樣張上的墨杠逐漸消失。然后,落下水輥進(jìn)行印刷,沒有發(fā)現(xiàn)類似的墨杠。由此便可以斷定:660mm處墨杠是由緊貼印版滾筒工作的著墨輥群運(yùn)動不穩(wěn)定而造成的。

      對于660mm處墨杠,應(yīng)從控制墨輥彈性、減小靠版壓力、提高和調(diào)節(jié)墨輥穩(wěn)定性等方面著手排除。

      通過仔細(xì)排查,找出“病灶”,并對癥下藥,墨杠排除效果十分顯著,客戶再次開機(jī)印刷,墨杠問題基本得以消除。總的來講,排除墨杠,要從其產(chǎn)生機(jī)理上進(jìn)行分析,逐一排查,找準(zhǔn)故障源,這樣才能徹底清除墨杠問題。

      編者按:

      墨杠是膠印過程中較為常見的一種印刷缺陷,輕則影響印品質(zhì)量,重則無法正常生產(chǎn),這些都是困擾印刷企業(yè)的問題。然而,產(chǎn)生墨杠的原因多而雜,對此,印刷企業(yè)該從何下手?本期“經(jīng)驗(yàn)集錦”專門介紹了膠印機(jī)墨杠產(chǎn)生的主要原因及排除方法,希望能給業(yè)內(nèi)人士帶來一些啟發(fā)。endprint

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