高春陽 張鵬 林德平 王磊
(神華國能(神東電力)山西魯晉王曲發(fā)電有限責(zé)任公司 山西潞城 047500)
粉煤灰為球形或微珠的集合體,直徑1-100um,比重在2.02-2.56 之間,CaO 和Fe2O3含量增加,比重增加,而未燃燼炭量增加時比重會減少。[1]火電廠粉煤灰排放量大,綜合利用價值高。制備膠凝材料、混凝土等大宗高附加值建材是粉煤灰利用的一條重要途徑[2-4]。粉煤灰燒失量越大,對混凝土的影響越不利。粉煤灰中殘留的碳粒能使混凝土的需水量增加,密實度降低,并明顯地影響引氣劑、減水劑等外加劑的摻量以及混凝土外觀的顏色和均勻性等[5-7]。
本文采用機械活化的方法提高粉煤灰膠凝活性,分析了粉磨過程中粉煤灰膠凝活性變化與機械化學(xué)作用和碳顆粒結(jié)構(gòu)變化的關(guān)系,并進一步揭示了粉煤灰機械活化機理。
實驗原料為王曲電廠鍋爐滿負荷運行時的飛灰。粉煤灰比表面積為615m2/kg,比重為2.3g/cm3。用X 射線熒光分析儀(XRF-1700 型號,島津公司)分析原料化學(xué)組成,其主要化學(xué)組成見表1。
將4 組粉煤灰樣品在振動球磨機中分別粉磨15、30、60 和90 分鐘,樣品名為15min,30min,60min,90min,原狀粉煤灰樣品名為raw。
用歐美克LS603 激光粒度分析儀測試粉煤灰樣品粒度分布,并計算得到,原狀粉煤灰中位徑D50 為8.28μm,粉煤灰磨細15、30 和60min 后,其中位徑D50 分別是6.1μm、5.39μm、4.75μm。
表1 粉煤灰化學(xué)組成(質(zhì)量百分比)
膠凝活性的高低由其在相同條件下所制備膠凝材料水化28天的抗壓強度高低來判斷。采用靜漿實驗來測量膠凝材料力學(xué)性能,分別選用以上五組粉煤灰樣品和礦渣為礦物摻合料,以1:1比例混合后加入少量激發(fā)劑制備而成膠凝材料樣品,樣品名分別為cem-15,cem-30,cem-60,cem-90,cem-raw。采用20?20?20mm鋼試件模具,分別將攪拌均勻的凈漿注入模具中,放到振動臺上振動搗實成型后送入標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護室,隔24 小時脫模并繼續(xù)(溫度為20±3℃,濕度在90%以上)養(yǎng)護至齡期測定強度。
用X 射線衍射儀 (D/max-RB 型號,Rigaku 公司)分析樣品的物相組成。采用掃描電鏡(JSM-6460LV,JEOL)研究樣品的結(jié)構(gòu)特征。采用PE 生產(chǎn)的FTIR Spectrum GX 傅立葉變換紅外光譜儀進行樣品的紅外分析。
圖1 為不同細度粉煤灰制備凈漿試塊的抗壓強度試驗結(jié)果,其中水灰比為0.55。由圖1 可見,在水化7 天和28 天,樣品cem-raw 均具有最低的抗壓強度;樣品cem-30min 在水化各齡期都具有最高的抗壓強度;樣品cem-90min 的力學(xué)性能介于cem-raw和cem-30min 之間。這說明,在相同水灰比的條件下,不同時間粉磨樣品的膠凝活性高于原狀粉煤灰,但并不是隨著粉磨時間的增加而增加,而是在粉磨時間為30min 時達到最優(yōu)。
實驗過程中發(fā)現(xiàn),采用原狀粉煤灰制備的膠凝材料加水?dāng)嚢韬?,流動性較差;采用磨細粉煤灰制備的膠凝材料加水?dāng)嚢韬?,流動性較好。因此,對力學(xué)性能最好的樣品cem-30min 進行實驗,分析其需水量與水化性能的關(guān)系。
圖1 膠凝材料樣品不同 齡期的抗壓強度
圖2 樣品cem-30min 在不同水灰比條件下的抗壓強度
圖2 是不同水灰比條件下樣品cem-30min 在不同齡期的抗壓強度值。由圖2 可見,當(dāng)水灰比為0.52 時,樣品cem-30min 具有最高的強度;水灰比增加,強度降低,當(dāng)水灰比為0.57 時,其水化28 天的抗壓強度降低了6MPa;當(dāng)水灰比減少到0.50 時,其水化28 天的抗壓強度降低2MPa。
由圖1 和圖2 可見,當(dāng)水灰比從0.56 減少到0.52 時,其抗壓強度變化量大于在相同水灰比條件下,將樣品粉磨30min 后制備膠凝材料的強度值。這說明粉煤灰膠凝材料力學(xué)性能受需水量影響更大。
圖3 是不同粉煤灰樣品的XRD 圖譜。由圖3 可知,不同粉煤灰樣品的礦物相組成類似,主要是二氧化硅、氧化鐵和硫酸鈣;同時,25°左右的饅頭峰表明粉煤灰中還存在玻璃相。隨著粉磨時間的增加,礦物相衍射峰有減弱的趨勢,但直到粉磨時間為60min時,礦物相衍射峰才明顯降低。這表明,在粉磨過程中存在一定的機械化學(xué)作用,使得礦物相晶體結(jié)構(gòu)缺陷增加,非晶態(tài)化增強,但作用并不明顯。
由圖4 紅外圖譜可知,不同粉煤灰樣品在400Cm-1~1400cm-1范圍內(nèi)的[SiO4]和[AlO4]基團振動峰沒有明顯變化。這就表明細碎過程中,粉煤灰中的大量硅鋁質(zhì)礦物結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生大量改變。
圖3 不同粉煤灰樣品的 XRD 圖譜
圖4 不同粉煤灰樣品的FTIR 分析
圖5 為原狀粉煤灰、粉磨30min 粉煤灰和粉磨60min 粉煤灰樣品的掃描電鏡圖片。由圖5 可見,從形貌上可以很容易區(qū)分碳顆粒和灰燼顆粒。原狀粉煤灰,如圖5(a),其碳顆粒表面和內(nèi)部有很多孔洞,表面積很大,而且碳顆粒的形狀不規(guī)則,多棱角,有破裂的痕跡。經(jīng)過粉磨的粉煤灰樣品,如圖5(b)、(c),其碳顆粒的形貌發(fā)生較大變化,表面變得光滑,孔洞消失,尤其是粉磨了60min 的粉煤灰樣品中碳顆粒尺寸變得很小,并與灰燼顆粒粉末混合均勻。
這表明,通過機械粉磨,碳顆粒的多孔、大表面積的結(jié)構(gòu)被打破,變成密實的碎屑和粉末,吸附性能降低,分布更均勻。
由此,可進一步解釋圖1 中樣品的抗壓強度不是隨著粉磨時間增加而增長的原因。對于鍋爐粉煤灰,在粉磨過程中有兩個影響因素與其膠凝活性直接相關(guān)。一個是粉磨過程中的機械化學(xué)作用;在該因素作用下,粉磨時間越長,粉煤灰樣品的膠凝活性越高。另一個是粉煤灰中碳顆粒的影響;殘留的碳顆粒多孔結(jié)構(gòu)具有較高的需水性,當(dāng)細碎破壞其多孔結(jié)構(gòu)后,需水性降低;當(dāng)膠凝材料加水量超過其最佳需水量后,漿體變稀,力學(xué)性能下降。
由圖1 可見,粉磨后粉煤灰制備樣品的抗壓強度值高于原狀粉煤灰制備樣品對應(yīng)齡期的抗壓強度值,這表明粉磨過程中存在機械化學(xué)作用,并有利于粉煤灰活性的提高。粉磨90min 的粉煤灰制備膠凝材料的抗壓強度值低于粉磨30min 的粉煤灰制備膠凝材料對應(yīng)齡期的抗壓強度值,這表明隨著粉磨時間增加,粉煤灰中碳顆粒的多孔結(jié)構(gòu)被破壞,需水量減少,此時不減少漿體的水灰比,則使其力學(xué)性能反而下降。
圖2 表明,水灰比的變化是影響膠凝材料性能的主要原因。原狀粉煤灰最佳水灰比為0.55,粉磨30min 后樣品的最佳水灰比降為0.52,因此,粉磨過程中,碳顆粒多孔結(jié)構(gòu)被破壞,膠凝材料最佳水灰比逐漸減少,水化漿體力學(xué)性能增強。
圖5 不同粉煤灰樣品的SEM 照片
機械磨細是一種有效改善粉煤灰品質(zhì)的手段。在粉磨過程中,機械化學(xué)作用和碳顆粒多孔結(jié)構(gòu)變化能夠影響粉煤灰膠凝活性,其中后者是主要影響因素。
粉煤灰機械活化的主要原因是粉磨過程中粉煤灰碳顆粒多孔結(jié)構(gòu)被破壞,吸附性能下降,從而減少了所制備膠凝體系的需水量,提高了水化漿體的力學(xué)性能。
粉煤灰在粉磨過程中存在機械化學(xué)作用,隨著粉磨時間增加,礦物相非晶化趨勢增強;但本實驗條件下的機械化學(xué)作用有限,粉煤灰中硅鋁質(zhì)物質(zhì)[SiO4]和[AlO4]結(jié)構(gòu)無明顯變化。
對于本實驗,粉煤灰粉磨時間為30min 時,由其所制備的膠凝材料最優(yōu)水灰比為0.52,與水灰比為0.57 的漿體相比,其漿體水化28 天抗壓強度增加超過6MPa。
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