大慶油田采油二廠
標準化設計在站庫合崗設計中的應用
禹影大慶油田采油二廠
2009年,采油二廠在南七—杏一區(qū)產(chǎn)能建設工程中,有兩座聯(lián)合站采用合崗設計,即取消常規(guī)設計中每個崗都設置中心控制室,而采取統(tǒng)一設置中心控制室的設計思路。采用合崗設計后,新建中控樓1座,設中心控制室1間。合崗設計有以下優(yōu)點:一是由于脫水站和污水站一起建設,減少了供水、供電及供暖等公用工程的建設;二是由于中心控制室與其他輔助廠房合并建設,減少了占地面積;三是由于中心控制系統(tǒng)將所有檢測控制參數(shù)集中到一起,可以使計算機的功能得到充分發(fā)揮,數(shù)據(jù)資源也可得到充分共享。
標準化設計;中控室;設計;應用
2009年,采油二廠在南七—杏一區(qū)產(chǎn)能建設工程中,有兩座聯(lián)合站采用合崗設計,即取消常規(guī)設計中每個崗都設置中心控制室,采取統(tǒng)一設置中心控制室的設計思路。
(1)集中控制功能。中心控制室采用集中控制的管理方式,將來自脫水站、污水處理站的檢測控制參數(shù)統(tǒng)一上傳至中控室PLC控制系統(tǒng)進行集中監(jiān)控。在整個聯(lián)合站設置了2臺網(wǎng)絡打印機,可輸出報警記錄及報表等數(shù)據(jù)。脫水站以PLC為主控制器,直接擴展I/O模塊,完成該站的測控任務。現(xiàn)場不設機柜間,PLC控制柜、電脫水器控制柜、加熱爐控制柜及加藥控制柜均設在中控室內(nèi)。由于污水站測控點較多,設計中采用2個控制器并通過在過濾罐操作間擴展遠程I/O模塊來完成測控任務。在遠程I/O站設觸摸屏1個,通過以太網(wǎng)與本地I/O站相連接,在中控室不僅能對污水處理流程進行集中監(jiān)控,也能實現(xiàn)過濾罐遠程反沖洗控制??刂普就ㄟ^組態(tài)構成各種功能畫面,借助于這些畫面完成對生產(chǎn)過程監(jiān)視及控制,不僅可以實現(xiàn)全站參數(shù)總貌顯示,同時顯示出上百個回路的運轉情況,顯示出正常操作值或給定值、高于或低于操作值的偏差及儀表的工作狀態(tài)。各工段顯示以圖形或漢字的形式將某個回路的參數(shù)和組態(tài)數(shù)據(jù)詳細顯示出來;報警顯示以圖形或漢字的形式將某個報警參數(shù)詳細顯示出來;趨勢顯示將趨勢組中的任一回路的變化趨勢顯示出來;流程圖畫面顯示各種報表功能,包括日報、月報、班報、年報、報警報表及隨機打印的報表等。
(2)電視監(jiān)控功能。由于采用集中控制系統(tǒng),中控室距離生產(chǎn)現(xiàn)場較遠,為了生產(chǎn)安全和方便管理,同時考慮到節(jié)省投資,在重要場所設置了電視監(jiān)控:脫水站泵房及廠場各設置2點、污水站過濾罐操作間內(nèi)設置3點、場區(qū)1點、鍋爐間內(nèi)設置1點、進站大門設置1點。各單體視頻信號通過鎧裝同軸視頻電纜傳輸?shù)郊锌刂剖矣脖P錄像機上,在中控室47寸壁掛式液晶電視及臺式監(jiān)視器上顯示。同時,還配備了網(wǎng)絡服務器,可通過網(wǎng)絡將視頻信號傳輸至上級部門。
(3)火災報警功能。中控室內(nèi)設有光電感煙探測器,門旁設手動火災報警按鈕,門上設聲光報警器,防靜電地板下設置感溫電纜,發(fā)生火災時在中控室進行聲光報警。
按常規(guī)設計,脫水站和污水站應分別設控制值班室1間,采用合崗設計后,新建中控樓1座,設中央控制室1間,與其他輔助廠房合并建設,節(jié)省占地,且與平面總體布局協(xié)調(diào)統(tǒng)一。一層主要為中央控制室、化驗室、設備維修間、庫房及衛(wèi)生間;二層主要為儀表維修間、干部值班室、更衣室、庫房及淋浴間。中控樓位于全站中心,距離脫水站和污水站均較近,方便管理。
采用合崗設計后,有以下優(yōu)點:一是由于脫水站和污水站一起建設,減少了供水、供電及供暖等公用工程的建設;二是由于中心控制室與其他輔助廠房合并建設,減少了占地面積;三是由于集中控制系統(tǒng)將所有檢測控制參數(shù)集中到一起,可以使計算機的功能得到充分發(fā)揮,數(shù)據(jù)資源也可得到充分共享;四是聯(lián)合站內(nèi)建有脫水站和污水處理站各1座,按常規(guī)設計,脫水站與污水站均應配備崗位人員,而采用合崗設計后,脫水站和污水站共配備崗位人員大大減少,不僅節(jié)約了人力,而且方便了管理、節(jié)約了資金。盡管合崗設計有上述優(yōu)點,但也存在一定的不適應性:①由于控制系統(tǒng)集中,存在系統(tǒng)復雜、可靠性低的缺點,一旦中心控制系統(tǒng)出現(xiàn)故障,會造成全站控制系統(tǒng)癱瘓,影響全站的正常生產(chǎn);②由于聯(lián)合站占地面積較大,崗位操作人員都集中在中控樓值班,正常的生產(chǎn)管理及巡回檢查較為不便;③由于規(guī)模較大,合崗設計后了崗位人員減少,生產(chǎn)管理難度較大。
通過上述分析,提出如下建議:①建議保留中心控制室的監(jiān)控功能,在系統(tǒng)中增加自動巡檢功能,減少人工檢查工作量;②建議采用分布式控制系統(tǒng)(DCS)。分布式控制系統(tǒng)的作用如下:一是將計算任務分散到各子系統(tǒng),減輕上級計算機的信息量,可使其集中搞管理工作;二是計算機就地處理一些簡單的優(yōu)先級任務,從而提高了系統(tǒng)的響應速度;三是可以靈活地通過增減子系統(tǒng)來擴展和縮小整個控制系統(tǒng);四是各子系統(tǒng)的獨立性強,當某一子系統(tǒng)發(fā)生短時間故障時,其他子系統(tǒng)仍能繼續(xù)工作,不會引起全局癱瘓;五是能實現(xiàn)資源共享,如計算能力和數(shù)據(jù)庫等資源。
(欄目主持 張秀麗)
10.3969/j.issn.1006-6896.2014.7.032