張書齊
(廣東省珠三角電力工程技術(shù)有限公司,廣東 江門529228)
臺(tái)電B廠引風(fēng)機(jī)為成都電力機(jī)械廠生產(chǎn)的AN42e6靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī),轉(zhuǎn)速595r/min,全壓6302.7Pa,風(fēng)機(jī)效率85.8%。其電機(jī)采用上海電機(jī)廠生產(chǎn)的 YKS1000-10,功率6400kW,電壓6kV,轉(zhuǎn)速595r/min。6A引風(fēng)機(jī)電機(jī)在2012年10月份進(jìn)行過一次檢查A修。
2013年1月16日09:29,機(jī)組運(yùn)行狀態(tài)正常,進(jìn)行6號(hào)機(jī)A側(cè)空預(yù)器RB試驗(yàn),聯(lián)跳A側(cè)風(fēng)機(jī),機(jī)組RB控制動(dòng)作正常。12:45,啟動(dòng)A側(cè)送、引風(fēng)機(jī),并入系統(tǒng)運(yùn)行。在6A引風(fēng)機(jī)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端,軸承溫度偏高并呈上升趨勢,降負(fù)荷到500MW,溫度仍呈上升趨勢。14:00,停運(yùn)A側(cè)引風(fēng)機(jī)進(jìn)行解體檢查,發(fā)現(xiàn)6A引風(fēng)機(jī)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸肩與油檔支撐架端面摩擦,軸瓦浮動(dòng)密封環(huán)損壞,電機(jī)磁力中心間隙108mm,風(fēng)機(jī)軸系向后膨脹約5mm。
將電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端油檔支撐架端面車削減薄8mm,更換電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸瓦浮動(dòng)密封環(huán)。改變風(fēng)機(jī)檢修隔離措施,引風(fēng)機(jī)入口擋板由關(guān)閉轉(zhuǎn)為打開,出口擋板手動(dòng)搖關(guān)至搖不動(dòng),使風(fēng)機(jī)中心筒由微正壓轉(zhuǎn)為微負(fù)壓,同時(shí)通入壓縮空氣強(qiáng)化冷卻。2013年1月18日09:00,軸瓦回裝完畢,啟動(dòng)潤滑油系統(tǒng),盤動(dòng)風(fēng)機(jī)軸系,冷卻后的軸系逐步回到正常位。09:55,6A引風(fēng)機(jī)啟動(dòng)正常。
(1)引風(fēng)機(jī)電機(jī)轉(zhuǎn)子后軸設(shè)計(jì)的軸肩不合理,未完全滿足此軸肩的間隙(應(yīng)≥10mm。出自發(fā)生事故后上海電機(jī)廠發(fā)過來的總裝配圖傳真IC050.3463中技術(shù)說明的第8項(xiàng):單邊游動(dòng)間隙由3mm改為10mm)要求,也未滿足磁力中心(116mm)的要求,具體如圖1所示。
圖1 軸肩設(shè)計(jì)不合理
圖1中L為后軸承座與軸肩的間隙位置。RB試驗(yàn)停轉(zhuǎn)時(shí),間隙為4mm;第一次車削軸承座內(nèi)圓時(shí)深度為2mm,由于軸肩有斜坡,最小間隙距離是0.57mm。第二次車削后,總深度有8mm,最小間隙距離是5.57mm。加上軸系調(diào)整措施冷卻后盤動(dòng)驅(qū)動(dòng)側(cè)聯(lián)軸器,電機(jī)轉(zhuǎn)子又向前竄4mm,軸肩的總間隙也達(dá)到了9.57mm,同時(shí)磁力中心由108mm變?yōu)?12mm,基本保證了轉(zhuǎn)子的軸竄量。
(2)經(jīng)專業(yè)會(huì)議得知,6B、7A、7B引風(fēng)機(jī)均發(fā)生過不同程度的碰磨情況,無論是冷態(tài)還是熱態(tài)啟動(dòng)。這進(jìn)一步說明了軸肩設(shè)計(jì)不合理帶來了碰磨問題。
6A引風(fēng)機(jī)做RB試驗(yàn)時(shí),由于其出口擋板在集控自動(dòng)關(guān)閉時(shí)未達(dá)到實(shí)際全關(guān)位置,6A引風(fēng)機(jī)入口又是負(fù)壓,使6B引風(fēng)機(jī)側(cè)煙氣通過入口擋板回流到6A引風(fēng)機(jī)聯(lián)軸器周圍,使軸系膨脹向電機(jī)側(cè)拉伸,導(dǎo)致后軸承座與軸肩碰磨,瓦溫升高。
軸系膨脹計(jì)算:由于8.398m長的空心軸受回流煙氣影響,溫度由60℃升高到135℃,因溫度變化引起的軸漲縮量會(huì)導(dǎo)致軸拉長。膨脹量計(jì)算公式為ΔL=a×l×Δt,鋼膨脹系數(shù)a=1.2×10-5(0.012mm即每度1絲)。將此軸實(shí)際情況帶入公式ΔL=a×l×Δt=0.012×8.398×(135-60)=7.56mm。此軸的膨脹量最大達(dá)到7.56mm,一定會(huì)與軸肩碰磨。
6A引風(fēng)機(jī)電機(jī)磁力中心應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)如圖2所示。
圖26A引風(fēng)機(jī)電機(jī)磁力中心應(yīng)遵循的標(biāo)準(zhǔn)
經(jīng)現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)(電機(jī)定子相對于其他3臺(tái)百萬機(jī)組引風(fēng)機(jī)電機(jī)位置明顯靠前),6號(hào)機(jī)組A修時(shí)未對電機(jī)(定子)的位置進(jìn)行精確調(diào)整,使其滿足磁力中心標(biāo)準(zhǔn)要求和新增軸肩的間隙要求。在軸系聯(lián)軸器斷面間隙43.5~46.5mm滿足要求的情況下,表1數(shù)據(jù)說明電機(jī)定子已經(jīng)前移。
表14臺(tái)引風(fēng)機(jī)電機(jī)磁力中心情況核查數(shù)據(jù)
將電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端油檔支撐架端面車削減薄8mm,更換電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端軸瓦浮動(dòng)密封環(huán)。改變風(fēng)機(jī)檢修隔離措施,引風(fēng)機(jī)入口擋板由關(guān)閉轉(zhuǎn)為打開,出口擋板手動(dòng)搖關(guān)至搖不動(dòng),使風(fēng)機(jī)中心筒由微正壓轉(zhuǎn)為微負(fù)壓,同時(shí)通入壓縮空氣強(qiáng)化冷卻。
(1)機(jī)組停機(jī)期間及時(shí)對6B、7A、7B引風(fēng)機(jī)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端油檔支撐架端面進(jìn)行車削,防止熱煙氣加熱軸系使之膨脹,進(jìn)而磨損軸瓦浮動(dòng)密封環(huán)。(2)引風(fēng)機(jī)熱態(tài)單側(cè)停運(yùn)時(shí),聯(lián)系運(yùn)行人員將停運(yùn)引風(fēng)機(jī)入口擋板打開一定開度,并配合運(yùn)行將出口擋板手動(dòng)搖關(guān)至搖不動(dòng),使風(fēng)機(jī)中心筒由微正壓轉(zhuǎn)為微負(fù)壓,同時(shí)通入壓縮空氣強(qiáng)化冷卻。(3)對6A引風(fēng)機(jī)檢修后運(yùn)行時(shí)的實(shí)際磁力中心進(jìn)行測量,并摘錄電機(jī)磁力中心標(biāo)準(zhǔn),作為臺(tái)賬進(jìn)行記錄。(4)收集并復(fù)印引風(fēng)機(jī)及其他風(fēng)機(jī)的圖紙和說明書,對班組人員進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn),利用多種渠道進(jìn)行技術(shù)交流。(5)鍋爐專業(yè)人員要經(jīng)常瀏覽鍋爐專業(yè)的PI系統(tǒng),及時(shí)發(fā)現(xiàn)有無異常數(shù)據(jù),如有異常,及時(shí)反饋、解決。
1000MW機(jī)組的靜葉可調(diào)軸流風(fēng)機(jī)電機(jī)軸肩碰磨問題在臺(tái)山電廠共發(fā)生過3次,分別是6A、6B、7B引風(fēng)機(jī)電機(jī)。目前采取對6A引風(fēng)機(jī)電機(jī)非驅(qū)動(dòng)端油檔支撐架端面進(jìn)行車削及單側(cè)引風(fēng)機(jī)停運(yùn)系統(tǒng)調(diào)節(jié)措施后,無論是熱態(tài)還是冷態(tài)啟停都能滿足電機(jī)軸肩不發(fā)生碰磨的要求。此次事件使我們明白了系統(tǒng)調(diào)節(jié)錯(cuò)誤和設(shè)備設(shè)計(jì)缺陷給電廠生產(chǎn)帶來的危害,同時(shí)也掌握了發(fā)生類似問題的解決方法。
[1]張秀菊.YKS1000-106400kW10P6kV50Hz電機(jī)外形圖,2008