許石,張文龍,陸偉斐
1.馬鞍山鋼鐵股份有限公司,安徽 馬鞍山 243000;2.西寧特殊鋼股份有限公司,青海 西寧 810005
馬鋼車輪的MRX-4000大環(huán)件軋機是1臺日本生產(chǎn)的全自動數(shù)控軋機,系統(tǒng)采用PLC-300作為主控制平臺,上位機采用工控機控制,此工控機程序采用VISUAL BASIC進行編程,數(shù)據(jù)的輸入與輸出、普通報警顯示等功能全部在此工控機上進行,同時自動對所軋制的環(huán)件計算出的軋制曲線。
圖1
大環(huán)件軋機自投產(chǎn)以來,上位機控制系統(tǒng)采用日方自行設(shè)計研發(fā)的控制程序給PLC發(fā)送數(shù)據(jù)及讀取相關(guān)數(shù)據(jù),并進行軋制工藝的計算和控制。多年來我方人員只能使用該程序,由于無法得到相應(yīng)的數(shù)學(xué)模型及源程序,對其程序的編程方式、編程結(jié)構(gòu)等都不知道,無法擴展程序,無法增加需要的內(nèi)容。
而在實際的生產(chǎn)中,大環(huán)件軋機經(jīng)常在軋制過程會出現(xiàn)突然軋大或軋小、軋制橢圓的問題,具體原因有許多,但是一直無法解決,其中一個原因是工控機在下載PLC數(shù)據(jù)時數(shù)據(jù)偶爾出現(xiàn)通信錯誤,造成數(shù)據(jù)出錯,軋制仍按照原數(shù)據(jù)進行;另外日方在設(shè)計軋機控制程序時,未留有擴展權(quán)限,許多數(shù)據(jù)只能通過PLC監(jiān)控才能獲取,如控制軸給定壓力與反饋壓力,報警信號的擴展等,處理故障時非常麻煩。
針對這個問題,決定為大環(huán)件軋機增加MP377觸摸屏,以增加進一步控制軋機的能力,實現(xiàn)對軋機的監(jiān)控、調(diào)試,觸摸屏的編程通過Wincc Flexible組態(tài)軟件進行。WinCC flexible軟件是德國西門子公司工業(yè)全集成自動化的子產(chǎn)品,是一款面向機器的自動化概念的HMI 軟件。SIMATIC HMI提供了一個全集成的單源系統(tǒng),用于各種形式的監(jiān)控任務(wù)。使用SIMATIC HMI,可以始終控制過程并使機器和設(shè)備持續(xù)運行,WinCC flexible用于組態(tài)用戶界面以操作和監(jiān)視機器與設(shè)備,提供了對面向解決方案概念的組態(tài)任務(wù)的支持。
采用最新的MP377作為觸摸屏,此款彩色觸摸屏屏幕大、顯示清楚,響應(yīng)速度快,系統(tǒng)為windows界面,操作方便。
為了不與原PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)沖突,同時考慮到觸摸屏在脫網(wǎng)后不會對系統(tǒng)產(chǎn)生影響,采用以太網(wǎng)通信方式,沒有將觸摸屏組態(tài)到原有的PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)中,使用CSMA/CD(載波監(jiān)聽多路訪問及沖突檢測)技術(shù),并以10M/s的速率運行。采用這樣的方式后就無須更改PLC硬件組態(tài),又方便又可靠。其觸摸屏系統(tǒng)框圖如圖1所示。
1.直接在觸摸屏上修改相關(guān)數(shù)據(jù)來實現(xiàn)抱輥止動器的校正與錐輥長度的校正,改變現(xiàn)在的校正方式,操作方法簡單,所有的操作步驟全部顯示在觸摸屏上,大大節(jié)約校正所需時間。
2.通過與PLC的通信,將軋制數(shù)據(jù)回傳到觸摸屏上,以保證修改數(shù)據(jù)后能夠直接看到數(shù)據(jù)修改的真實性,可以有效地防止工控機與PLC通信之間的丟包現(xiàn)象,操作人員在工控機上修改數(shù)據(jù),在觸摸屏上觀察數(shù)據(jù)是否真實,保證軋制數(shù)據(jù)的可靠性,可以大大減少軋大軋小的頻率,減少廢品產(chǎn)生的幾率。
3.出現(xiàn)軋制問題時及時在趨勢圖中查詢相關(guān)的壓力變化情況,并可以回調(diào)以往的部分壓力與位置關(guān)系數(shù)據(jù),分析出現(xiàn)軋制問題出現(xiàn)的原因。
4.在軋制過程中及時觀察各主軸電機的電流變化,各軸動作的位移變化及動作曲線和各軸的壓力與給定變化,對于軋制工藝的優(yōu)化有一定的輔助作用。
5.增加液壓同步監(jiān)控圖,實現(xiàn)液壓系統(tǒng)監(jiān)控與電控系統(tǒng)監(jiān)控的同步,在觸摸屏上顯示液壓原理圖,同時配合顯示設(shè)定參數(shù)及實際壓力來實現(xiàn)液壓故障的快速判斷。
6.增加報警的顯示與報警的記錄,并有報警時間,將所有的報警通過中文顯示出來,以利于操作人員及時快速處理及故障的回錄。
7.對于軋制最后的尺寸進行計算,通過軋機自身的位移傳感器來測量軋制環(huán)件的橢圓度、外徑、內(nèi)徑、輞高等數(shù)據(jù),通過觸摸屏來顯示,并對比數(shù)碼管顯示數(shù)據(jù)的真實性。
8.利用觸摸屏程序的編程,對于未來工藝所需的數(shù)據(jù)進行擴展性顯示,只要能夠想到的都通過觸摸屏來實現(xiàn),大大減少了對工控機的依賴性;同時修改并增加大量PLC程序,配合觸摸屏程序?qū)崿F(xiàn)其監(jiān)控與校正等功能。
此觸摸屏在投入運行后效果很好,無論是操作人員、電氣維修人員、機械維修人員都可以快速使用,同時由于設(shè)置了密碼,重要的內(nèi)容必須輸入相關(guān)密碼才能修改,防止誤操作的可能。
通過增加觸摸屏的方法,實現(xiàn)了對工藝、電氣、機械的監(jiān)控,用很少的投資實現(xiàn)了相應(yīng)的功能,使現(xiàn)場的故障處理時間、軸校正時間大大縮短,同時可以快速有效地對系統(tǒng)故障進行診斷分析。
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