冀曉棟 左云 李佳 李紅梅 王鵬 周武明
(1-長城汽車股份有限公司技術中心河北保定0710002-河北省汽車工程技術研究中心)
直噴增壓汽油發(fā)動機曲軸箱通風系統(tǒng)的研究
冀曉棟1,2左云1,2李佳1,2李紅梅1,2王鵬1,2周武明1,2
(1-長城汽車股份有限公司技術中心河北保定0710002-河北省汽車工程技術研究中心)
為滿足直噴增壓汽油發(fā)動機的曲軸箱通風系統(tǒng)的開發(fā)需求,借助現(xiàn)代CAE軟件分析能力,通過降低活塞漏氣量,優(yōu)化回油結構,優(yōu)化取氣口位置及面積,合理匹配油氣分離器壓損和有效回油高度,通過多輪試驗驗證,找出最優(yōu)設計方案。
活塞漏氣量油氣分離分離器壓損
隨著發(fā)動機性能的不斷提升及汽車相關排放法規(guī)的日趨嚴格,由曲軸箱內(nèi)的油霧顆粒、廢氣(碳氫化合物)引起的排放問題越來越受到人們的關注。在某高性能發(fā)動機的開發(fā)過程中,出現(xiàn)曲軸箱通風失效的問題,在解決問題的同時對發(fā)動機曲軸箱通風系統(tǒng)進行徹底分析研究。
發(fā)動機工作時,部分可燃混合氣和廢氣經(jīng)活塞環(huán)漏入曲軸箱內(nèi),曲軸箱通風系統(tǒng)可將漏入曲軸箱的氣體排出曲軸箱;同時達到防止?jié)櫥妥冑|(zhì)及燃油稀釋機油,減輕機件的磨損和腐蝕,降壓、降溫、防漏、回收可燃氣體,減少污染。
對于自然吸氣發(fā)動機,應確保發(fā)動機在任何工況下曲軸箱壓力<0 kPa,即為負壓。對于增壓機型,可以允許少數(shù)工況的曲軸箱為正壓,但壓力應<1 kPa;同時,曲軸箱的最低壓力都應>-5 kPa,在最糟糕的情況下,曲軸箱的最低壓力不<-7.5 kPa。
曲軸箱通風系統(tǒng)機油消耗量方面,正?;钊饬壳闆r下,油氣分離效率需滿足進入進氣歧管的機油量不大于2 g/h,在漏氣量翻倍情況下,油氣分離器出口仍沒有目視可見的油流。其中,機油量不大于2 g/h的要求為平均值要求,即模擬發(fā)動機實際運行的工況來分配機油量的比例值,如在全速全負荷工況,在整車實際運行過程中幾乎不會使用,所以這個工況只占10%。以此類推,部分負荷占20%,中高負荷占70%,例如,部分負荷分離后機油量為1 g/h,部分負荷分離后機油量為2 g/h,全速全負荷分離后機油量為4 g/h,這樣平均機油量為1×20%+2×70%+4× 10%=1.9 g/h,滿足要求。
將通風中分離出來的機油回到油底殼,使機油循環(huán)利用。
2.1 曲軸箱氣體的來源及控制
為了保證曲軸箱通風系統(tǒng)的有效性,首先應了解曲軸箱中氣體的來源,這樣才能從系統(tǒng)的產(chǎn)生根源去控制,使曲軸箱通風系統(tǒng)設計更合理、高效。原來我們把曲軸箱通風所吸出的氣體等同于活塞漏出的廢氣,實際上還有其他來源,主要有:
2.1.1 活塞漏氣
燃燒壓力大大高于曲軸箱壓力。由于密封組件中有間隙,所以排氣可以竄入曲軸箱,如圖1所示。燃燒室和曲軸箱之間的壓差越大,竄氣流量也越大。在汽油發(fā)動機中,發(fā)動機怠速時或者高速時活塞環(huán)會顫抖,此時也會引起竄氣流量的上升。
圖1 活塞竄氣示意圖
活塞漏氣是主要原因,我們應盡量降低它?;钊庵饕?個途徑:1)活塞環(huán)與缸孔間;2)活塞環(huán)的側隙、背隙;3)活塞環(huán)開口。這3個途徑中,第一途徑取決于活塞環(huán)與缸孔的接觸質(zhì)量,為了改善接觸質(zhì)量,一般采取的方法有:改變活塞環(huán)張力;增強缸孔的結構強度,減少變形;合理設計缸蓋螺孔深度位置,減少對缸孔的作用力;采用預加載工藝加工缸孔(又稱壓板珩磨工藝),使缸孔實際裝配后圓柱度得到保證,詳細信息如表1所示。在解決某款發(fā)動機活塞漏氣量過大問題中,通過采用預加載加工缸孔的工藝,成功將最大活塞漏氣量由97 L/min降低到57 L/min,大大改善了曲軸箱通風效果。對于第二途徑,取決于側隙、背隙面積及活塞環(huán)形式。對于第三途徑,取決于活塞環(huán)閉口間隙的大小,和各活塞環(huán)閉口相互之間是否錯位。這3個途徑的影響因素都會造成活塞漏氣量過大,出現(xiàn)活塞漏氣量大時一一排查。一般活塞漏氣量估算為:
式中:C—系數(shù);
Vt—理論吸氣量;
Vh—排量;
n—標定轉(zhuǎn)速;
rr—全負荷增壓器壓比;
Tm—增壓進氣管溫度。
其中C取0.6%~0.8%,根據(jù)發(fā)動機加工、強化水平以及發(fā)動機的磨損情況決定。
表1 更改前后配合間隙μm
2.1.2 增壓器
增壓器的渦輪軸由增壓的油來潤滑,回油腔直通曲軸箱,無壓力。而渦殼中的排氣受排氣背壓的影響,存在一定壓力,加上密封組件有一定泄漏,這樣渦殼中的廢氣會竄入回油腔,進入曲軸箱。當增壓器密封失效時,曲軸箱通風量會增大,導致油氣分離效果惡化,這要求增壓器密封的有效性,可以通過發(fā)動機耐久試驗和冷熱沖擊試驗來驗證增壓器密封的有效性。在前期試驗中,某發(fā)動機出現(xiàn)油氣分離系統(tǒng)失效,發(fā)生竄油現(xiàn)象,排查出通風量超標,后分析出為增壓器密封失效,導致通風量增加,使油氣分離系統(tǒng)失效,導致竄油。
2.1.3 補充的新鮮空氣
為了降低曲軸箱內(nèi)的水蒸氣飽和度,減少對機油的稀釋,同時降低回收氣體的汽油濃度,使其不影響發(fā)動機正常燃燒,汽油機會向曲軸箱內(nèi)注入新鮮空氣,這樣會使曲軸箱通風量增加。補充空氣量建議為活塞漏氣量的15%~30%。前期在某增壓發(fā)動機試驗過程中,曲軸箱通風量始終偏大,導致分離效果不佳,后排查為從進氣歧管補充新鮮空氣太多,導致整體曲軸箱通風量大,后改變設計,使補充的新鮮空氣量減少到20%,油氣分離效果大大改善。
2.2 優(yōu)化回油結構
回油機構的作用是使分離出來的機油順利地重新回到油底殼,再循環(huán)利用;同時,不能讓機體內(nèi)不潔凈的竄氣和油滴反竄入回油通道內(nèi)。
為了能使分離后的機油順利回到油底殼,必須讓油液形成足夠的液位高度,以克服油氣分離器等參數(shù)的壓差,具體可根據(jù)回油腔與曲軸箱的壓力差來計算匹配回油液位高度,圖2為油液在120℃時形成的壓差。
圖2 壓差與機油液面的關系
當油液形成的壓力不能克服回油腔與曲軸箱之間的壓力差時,將使油液不能正常回到曲軸箱內(nèi),油液多時將會隨氣體排出,造成油氣分離失效,嚴重時曲軸箱的氣體會反竄入回油腔,同時帶走大量油液,發(fā)生竄油。圖3為發(fā)動機的自密封回油結構。
圖3 自密封回油結構
2.3 優(yōu)化取氣口位置及面積
在設計油氣分離器取氣口位置時,應避開凸輪軸凸輪等甩油零部件,在滿足搭載布置的情況下,盡可能將取氣口布置在較高的位置。
在活塞漏氣量一定的情況下,進入油氣分離腔內(nèi)的竄氣流速與進氣口截面積成反比關系。經(jīng)過試驗分析,在進氣口截面積較小時易導致進入油氣分離腔的竄氣流速過大。此時,竄氣將攜帶更多的飛濺油滴進入油氣分離腔內(nèi),大大增加了整個油氣分離系統(tǒng)的分離難度,使得竄油問題更加嚴重。通過試驗分析,發(fā)現(xiàn)將進氣口處竄氣流速控制在2 m/s以下是合理的。
從控制竄氣流速方面入手,對整個曲軸箱通風系統(tǒng)的進氣口進行優(yōu)化:將進氣口布置在機油相對較少的地方,同時進氣口截面積由210 mm2增大至760 mm2,相對應的竄氣流速從4.5 m/s降低至1.25 m/s。
2.4 匹配油氣分離器壓損與回油高度
采用缸蓋罩上方增加透明窗口的方法來觀察油氣分離系統(tǒng)的回油情況,可以快速了解缸蓋罩內(nèi)油氣分離情況。
某發(fā)動機采用集成閥板式油氣分離器Multi-Flaps和閥板式回油結構,試驗測得油氣分離器壓損為1.0 kPa,同時回油結構的有效回油高度為20 mm,相應參數(shù):120℃機油密度為ρ=0.8 kg/m2、重力加速度g=9.8 m/s2、回油高度h=20 mm、油氣分離器壓損△P=1.0 kPa;
則機油液位高度產(chǎn)生的最大壓力為P(機油)= ρgh=0.16 kPa<△P。
通過以上計算結果分析:機油液位高速產(chǎn)生的壓力無法克服回油閥上下壓差(即油氣分離器壓損),導致回油閥板無法順利打開,產(chǎn)生回油不暢問題。
根據(jù)上述分析制定優(yōu)化方案:在保證油氣分離效率的同時,適當降低油氣分離器的壓損至0.6 kPa,同時增加回油高度至119 mm。此時,各部分相對壓力如下:
機油液位高度產(chǎn)生的壓力P(機油)=ρgh=0.96 kPa>△P(0.6 kPa),滿足設計要求。
通過上述措施對某發(fā)動機曲軸箱通風系統(tǒng)優(yōu)化設計的同時,利用油氣分離模擬分析軟件Fire進行油氣分離效率分析計算,不斷優(yōu)化設計,圖4和圖5分別為速度分布與粒子分布模擬分析及發(fā)動機油氣分離效率。
圖4 速度分布與粒子分布模擬分析
圖5 發(fā)動機油氣分離效率
根據(jù)發(fā)動機負荷情況將過濾器連接在曲軸箱通風管的不同位置,在部分負荷時將過濾器連接在進氣側,在中高負荷時將過濾器連接在排氣側,為了避免油氣在管路中凝結,缸蓋罩竄氣出口至過濾器之間管路需要有保溫措施,連接管路不得出現(xiàn)漏氣現(xiàn)象且盡可能短。
為了確保測量的準確性,將過濾器殼體加熱至140℃,可以將濾芯中的凝結的水和燃油蒸發(fā)掉,在試驗開始前將玻璃纖維的濾芯稱重,待試驗工況穩(wěn)定后,記錄竄氣流量。然后,切換三通閥至過濾器,并進行計時,5 min后將三通閥切換至空氣流量計,停機,將濾紙取出,稱重。計算出該工況下進入進氣歧管內(nèi)的機油量,用g/h來表示。
經(jīng)過試驗驗證,優(yōu)化設計后的某發(fā)動機曲軸箱通風系統(tǒng)綜合工況下竄油量控制在2 g/h,如圖6所示。
圖6 油氣分離后通風系統(tǒng)中的機油含量分布圖
本文通過分析活塞漏氣量、回油結構、取氣口位置及面積、油氣分離器壓損和有效回油高度等影響曲軸箱通風系統(tǒng)的因素,提出了解決曲軸箱通風系統(tǒng)問題的方案,填補了各主機廠對曲軸箱通風系統(tǒng)問題研究的空白。
1蔣明德.高等內(nèi)燃機原理[M].西安:西安交通大學出版社,2002
2周龍保.內(nèi)燃機學[M].北京:機械工業(yè)出版社,1996
3宗雋杰,倪計民,邱學軍,等.曲軸箱通風系統(tǒng)油氣分離器的性能研究[J].內(nèi)燃機工程,2010,31(2):86~91
Research on Optimization of Crankcase Ventilation System in TGDI Engine
Ji Xiaodong1,2,Zuo Yun1,2,Li Jia1,2,Li Hongmei1,2,Wang Peng1,2,Zhou Wuming1,2
1-Technical Center,Great Wall Motor Co.,Ltd.(Baoding,Hebei,071000,China)2-Hebei Automobile Engineering Technology&Research Center
In order to satisfy the development requirements of crankcase ventilation system in TGDI engine,with the aid of modern CAE analysis,the optimal design is fixed through many test verifications by reducing piston blow-by,optimizing oil drain structure,air inlet position and area,and balancing the oil separator pressure loss and valid oil drain height.
Piston blow-by,Oil-gas separator,Separator pressure loss
TK411
A
2095-8234(2014)04-0014-04
2014-05-26)
冀曉棟(1986-),男,助理工程師,主要從事發(fā)動機開發(fā)工作。