陳 剛,高建民,叢 韜,張玉卓,鐘 斌,張關(guān)震,江 波
(1 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 技術(shù)中心,安徽馬鞍山243000;2 呼和浩特鐵路局 包頭車輛段,內(nèi)蒙古包頭014000;3 中國(guó)鐵道科學(xué)研究院 金屬及化學(xué)研究所,北京100083)
提高鐵路客車用KKD車輪抗早期踏面剝離性能的生產(chǎn)實(shí)踐*
陳 剛1,高建民2,叢 韜3,張玉卓2,鐘 斌1,張關(guān)震3,江 波1
(1 馬鞍山鋼鐵股份有限公司 技術(shù)中心,安徽馬鞍山243000;2 呼和浩特鐵路局 包頭車輛段,內(nèi)蒙古包頭014000;3 中國(guó)鐵道科學(xué)研究院 金屬及化學(xué)研究所,北京100083)
針對(duì)國(guó)內(nèi)某車輛段客車用KKD車車輪踏面剝離的特點(diǎn),采用研、用相結(jié)合的方法,形成了通過(guò)改善車輪踏面表層狀態(tài)而降低踏面剝離發(fā)生率的技術(shù)思路,開發(fā)出相應(yīng)的工藝改進(jìn)措施,運(yùn)用實(shí)踐表明,新造KKD客車車輪踏面剝離發(fā)生率得到有效降低。
KKD客車車輪;抗剝離;工藝實(shí)踐
踏面剝離是鐵路車輪運(yùn)用過(guò)程中常見的表面損傷,既增大維修工作量,又降低使用壽命,由于其成因復(fù)雜、影響因素眾多,一直是困擾鐵路用戶的常發(fā)性、多發(fā)性問(wèn)題。北美鐵路因踏面剝離而更換輪對(duì)所造成的損失每年高達(dá)約1.5億美元[1]。我國(guó)鐵路客運(yùn)全面提速后,車輪踏面剝離發(fā)生率急劇上升[2],以國(guó)內(nèi)某車輛段客車為例,2010年因踏面剝離而退修的輪對(duì)占當(dāng)年總使用量的比例高達(dá)20%,可見,減少踏面剝離問(wèn)題具有積極意義。
鑒于該車輛段客車用KKD車輪的踏面剝離問(wèn)題具有典型性,馬鞍山鋼鐵股份有限公司與該車輛段密切合作,采用研、用相結(jié)合的方法,開發(fā)出相應(yīng)的工藝改進(jìn)措施,并進(jìn)行了運(yùn)用實(shí)踐。
國(guó)內(nèi)某車輛段2010年配屬客車1 418輛,因故障而退修的輪對(duì)占總使用量的25%,因踏面剝離而退修的輪對(duì)占其中的80%,占總使用量的20%,新造車輪踏面剝離發(fā)生率明顯高于已旋修車輪,旋修后踏面剝離發(fā)生率明顯降低,踏面剝離典型宏觀形貌見圖1,可見,改善新造車輪的早期踏面剝離問(wèn)題,將使車輪踏面剝離問(wèn)題的總體態(tài)勢(shì)大為改觀。
新造車輪易于產(chǎn)生早期剝離、而旋修后剝離問(wèn)題大為改善的現(xiàn)象在國(guó)內(nèi)外均已受到注意[3]。2003年中國(guó)鐵道科學(xué)研究院在進(jìn)行“車輪輪箍踏面剝離調(diào)研”時(shí)發(fā)現(xiàn),無(wú)論機(jī)車車輪、客車車輪和貨車車輪,新車輪使用過(guò)程中發(fā)生“早期剝離”的問(wèn)題非常普遍,而經(jīng)過(guò)一次旋修后剝離發(fā)生率明顯降低。在國(guó)外,有些鐵路用戶已針對(duì)“早期剝離”現(xiàn)象對(duì)車輪表面狀態(tài)提出了一些要求,如車輪踏面不得有超過(guò)一定數(shù)量的非珠光體組織,其理由為一定數(shù)量的非珠光體組織硬且脆,易于在運(yùn)用早期導(dǎo)致踏面剝離。
一般來(lái)說(shuō),一次旋修后車輪踏面約對(duì)應(yīng)新造車輪踏面下5~10 mm,常規(guī)車輪熱處理工藝決定了新造車輪與一次旋修后車輪在踏面表層狀態(tài)上必然存在差異,因此,這種差異可能是導(dǎo)致早期踏面剝離問(wèn)題的重要影響因素之一。
國(guó)內(nèi)外常規(guī)車輪熱處理工藝均采用踏面表面噴水強(qiáng)化冷卻方式[4],因此,不同生產(chǎn)廠制造的車輪,踏面下組織、硬度的變化規(guī)律是基本一致的。
車輪噴水冷卻過(guò)程中,由踏面向內(nèi)冷卻速度急劇降低,輪輞內(nèi)部冷卻速度變化變緩,踏面下10 mm以內(nèi)的冷卻速度與輪輞內(nèi)部相差較大,而一次旋修車輪踏面約對(duì)應(yīng)新造車輪踏面下5~10 mm,正好處于冷卻速度急劇變化的區(qū)域,由此冷卻特性和車輪材料的相變特性所決定,一方面踏面表層組織分布存在差異,新造車輪踏面表層存在5~7 mm深的貝氏體+珠光體復(fù)合組織層,而一次旋修車輪主要以珠光體組織為主,見圖2所示,另一方面由于組織狀態(tài)的差異導(dǎo)致硬度梯度存在明顯差異,新造車輪踏面表層硬度梯度陡峭,而一次旋修車輪硬度梯度變化平緩,硬度梯度分布見圖3所示。
因此,如能使新造車輪踏面表層狀態(tài)與一次旋修后車輪的踏面表層狀態(tài)相近,應(yīng)能在減少車輪早期踏面剝離問(wèn)題上有所作為。
根據(jù)對(duì)新造車輪早期踏面剝離原因的分析,將車輪熱處理工藝確定為工藝實(shí)踐改進(jìn)重點(diǎn),采用了一種新型車輪熱處理專利技術(shù)[5],通過(guò)控制車輪熱處理噴水冷卻速度,使車輪踏面表層5~10 mm以內(nèi)的金屬只發(fā)生珠光體—鐵素體轉(zhuǎn)變,而不發(fā)生貝氏體轉(zhuǎn)變,使新造車輪踏面表層狀態(tài)與一次旋修車輪踏面表層狀態(tài)相近,以達(dá)到提高車輪踏面剝離性能的目的。
2011年以來(lái),采用這一工藝改進(jìn)措施分兩批次為該車輛段完成了共912件KKD車輪的批量試制。車輪踏面下硬度分布見圖4,踏面表層低硬度區(qū)為珠光體+鐵素體組織,珠光體組織較粗,鐵素體含量較高,見圖5,該區(qū)域金屬精加工后可去除;距踏面約4 mm以下的區(qū)域硬度分布均勻,組織為細(xì)珠光體+少量鐵素體組織,見圖6,與常規(guī)熱處理工藝相比該處組織明顯不同,見圖7。
可見,采用改進(jìn)的工藝可使新造車輪的踏面表層為一致的珠光體—鐵素體組織,具有良好的硬度均勻性,踏面表層狀態(tài)明顯改善。
2010年8月首批112件KKD新造客車車輪裝備在該車輛段共14輛25K型140 km/h客車上投入運(yùn)用,該車輛段提供的跟蹤數(shù)據(jù)表明,該批車輪持續(xù)運(yùn)用時(shí)間已達(dá)1~2年,運(yùn)用里程達(dá)40~69萬(wàn)km,平均運(yùn)用里程超過(guò)51萬(wàn)km,運(yùn)用情況穩(wěn)定,僅有1條輪對(duì)出現(xiàn)輕微踏面剝離,踏面剝離發(fā)生率僅為1.79%,而同期運(yùn)用的共64輛25K型客車車輪踏面剝離頻發(fā),2010~2012年車輪踏面剝離發(fā)生率見表1,可見,工藝改進(jìn)措施取得了實(shí)際效果。
2013年2月起第2批760件KKD新造客車車輪陸續(xù)在該車輛段投入運(yùn)用,目前已部分裝備在2輛25K型140 km/h客車和11輛25G型120 km/h客車上投入商業(yè)運(yùn)營(yíng),持續(xù)運(yùn)用時(shí)間3~8個(gè)月,運(yùn)用里程達(dá)12~41萬(wàn)km,平均運(yùn)用里程超過(guò)22萬(wàn)km,運(yùn)用情況穩(wěn)定。
新造車輪易于產(chǎn)生早期剝離,而旋修后剝離問(wèn)題大為改善的現(xiàn)象在國(guó)內(nèi)外均已受到注意。常規(guī)車輪熱處理工藝決定了新造車輪與一次旋修后車輪在踏面表層狀態(tài)上必然存在差異。為此,馬鋼開發(fā)了一種新型車輪熱處理專利技術(shù)并得到了實(shí)際應(yīng)用,從運(yùn)用效果看,可有效降低客車用新造KKD車輪早期剝離的發(fā)生率,使車輪踏面剝離問(wèn)題的總體態(tài)勢(shì)大為改觀。
[1] J.Sun,K.J.Sawley,D.H.Stone.Progress in the Reduction of Wheel Spalling[C].12th International Wheelset Congress.Qingdao,China,1998.
[2] 張 斌,付秀琴,張 弘,等.機(jī)車車輛車輪踏面剝離現(xiàn)狀及其分析[J].鐵道車輛,2005,43(5):1-5.
[3] 張 弘,張 斌,王振剛,等.車輪早期剝離現(xiàn)象及成因初探[J].鐵道機(jī)車車輛,2006,26(3):18-19.
[4] 蔡 釗.整體輾鋼車輪傳統(tǒng)熱處理工藝分析與展望[J].軋鋼,1990,(5):48-52.
[5] 陳 剛,王世付,江 波,等.高碳鋼火車車輪輪輞表面的熱處理方法及熱處理裝置:中國(guó),CN200810020421.5[P].2010-06-02
Production Practice to Improve the Early Stage Tread Peeling Resistance of KKD-type Passenger Car Wheel
CHEN Gang1,GAO Jianmin2,CONG Tao3,ZHANG Yuzhuo2,
ZHONG Bin1,ZHANGGuanzhen3,JIANG Bo1
(1 Technology Center of Maanshan Iron&Steel Co.,Ltd.,Maanshan 243000 Anhui,China;2 Baotou Depot,Hohhot Railway Bureau,Baotou 014000 Neimenggu,China;3 Metal&Chemical Research Institute,China Academy of Railway Sciences,Beijing 100083,China)
Aiming at the tread peeling characteristics of KKD-type passenger car wheels used in Baotou Depot,the technical idea of reducing the tread peeling rate through improving the tread sub-surface status is formed by using the combination method of research and application.The corresponding process improving measures are developed and applied.The practice shows that tread peeling rate of newly-manufactured KKD-type wheels is effectively reduced.
KKD-type passenger car wheel;peeling resistance;process practice
U271.331
A
10.3969/j.issn.1008-7842.2014.06.26
1008-7842(2014)06-0102-03
*安徽省科技計(jì)劃項(xiàng)目(11Z0101022);鐵道部科技研究開發(fā)計(jì)劃項(xiàng)目(2012J006-E)
?)男,高級(jí)工程師(
2014-04-26)