張慶民
摘 要:加熱系統(tǒng)是聯(lián)合站運(yùn)行的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),加熱系統(tǒng)運(yùn)行的優(yōu)劣主要取決于加熱爐。本文從改良加熱爐燃燒器的運(yùn)行狀況和調(diào)節(jié)運(yùn)行參數(shù)入手,論述了提高加熱爐運(yùn)行效率的方法,這既保障系統(tǒng)的高效運(yùn)行,又達(dá)到節(jié)約能源的目的。
關(guān)鍵詞:加熱爐;效率;改良
草西聯(lián)合站擔(dān)負(fù)著整個(gè)草西地區(qū)的油水集輸任務(wù),由于天然氣量不足,原油循環(huán)的系統(tǒng)溫度達(dá)不到生產(chǎn)需求。2012年11月,站內(nèi)安裝兩臺(tái)油氣兩用加熱爐,以提高系統(tǒng)加熱溫度。加熱爐使用初期,出現(xiàn)管經(jīng)常結(jié)焦,排煙溫度低,冒黑煙等問(wèn)題,不能正常運(yùn)行。
1 加熱爐運(yùn)行現(xiàn)狀
加熱爐安裝投運(yùn)后,跟蹤調(diào)查一段時(shí)間發(fā)現(xiàn)存在以下幾個(gè)問(wèn)題:(1)結(jié)焦嚴(yán)重。(2)排煙溫度高。(3)煙管結(jié)灰垢速度快。(4)油耗高。(5)熱效率低。
2 原因分析
造成加熱爐結(jié)焦嚴(yán)重,運(yùn)行效率差的原因如下:
2.1 霧化器各部件不匹配
霧化器由油嘴,霧化片,火筒,旋風(fēng)板構(gòu)成。具有一定壓力和溫度的燃料油,通過(guò)油嘴,被霧化成細(xì)小顆粒,進(jìn)入爐膛。燃燒時(shí)新的空氣通過(guò)旋風(fēng)板也進(jìn)入爐膛,與油滴混合形成油氣,開(kāi)始燃燒。
油嘴:油嘴直徑的大小,影響霧化的質(zhì)量。進(jìn)入油嘴的油壓是一定的,油嘴過(guò)細(xì),霧化壓力大,霧化角大;油嘴過(guò)粗,霧化壓力小,霧化角小。另外在多次清焦中發(fā)現(xiàn)火筒及爐膛壁結(jié)焦嚴(yán)重,可能是油嘴過(guò)細(xì),霧化角變大,噴附在火筒及爐膛壁上,形成結(jié)焦。
霧化片:霧化片孔徑過(guò)細(xì),霧化角大,爐膛易結(jié)焦;過(guò)粗,減小霧化角,油滴顆粒大,燃燒不充分。從結(jié)焦情況分析,霧化空偏小。
火筒:火筒的直徑和長(zhǎng)度要與霧化角相匹配,從火筒結(jié)焦嚴(yán)重上來(lái)分析,可能是火筒直徑小,長(zhǎng)度大,阻止了霧化油器的噴出。
旋風(fēng)板:空氣經(jīng)過(guò)旋風(fēng)器作旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),與油滴充分混合,達(dá)到經(jīng)濟(jì)而又穩(wěn)定的燃燒。
從以上分析可知,霧化器由油嘴,霧化片,火筒,旋風(fēng)板組成,四個(gè)主要部件的配合程度決定了霧化器的霧化質(zhì)量。
綜上所述,對(duì)霧化器的部件作了調(diào)整:① 更換了大直徑的油嘴。更換油嘴后,進(jìn)入霧化器壓力降低,霧化角變小。② 我們將孔徑為1.6mm的霧化片更換為1.8mm,更換大孔徑的霧化片同樣也減小了霧化角。③ 加粗了火筒直徑,減小長(zhǎng)度,更換大風(fēng)量旋杯式的旋風(fēng)器,使之得到最好的霧化效果。
2.2 燃油壓力低
燃油的壓力影響霧化器的霧化質(zhì)量,霧化質(zhì)量的好壞直接關(guān)系到燃料的燃燒程度,從而決定加熱的效率。據(jù)加熱爐說(shuō)明書(shū)介紹,此臺(tái)加熱爐的霧化壓力保持在0.8MPa,就能達(dá)到良好的霧化效果。為此,在保持壓力在0.8MPa左右運(yùn)行一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn)爐膛結(jié)焦嚴(yán)重,這是因?yàn)閴毫Ρ3衷?.8MPa是針對(duì)加熱爐燃用稀油或重油時(shí)而言,而我們的燃料為原油,應(yīng)該提高霧化壓力。2013年1月在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了試驗(yàn),將燃油壓力逐步提高,在燃油壓力提高到1.2Mpa,排演溫度能夠控制在130℃左右,霧化效果最好。
2.3 燃油溫度
燃油溫度的高低,決定燃油的粘度,原油的粘度決定霧化質(zhì)量,粘度大,油噴嘴出力降低,不易霧化,但油溫達(dá)到一定數(shù)值后,粘度變化很小,霧化質(zhì)量改善不多,能耗增加,所以油溫過(guò)熱也不合適。
3 實(shí)施措施
儲(chǔ)油罐中的稀油經(jīng)輸油泵提壓,進(jìn)入爐前電加熱器加熱,進(jìn)入爐膛霧化燃燒。燃油在儲(chǔ)油罐中的溫度僅在40-50℃左右,經(jīng)6KW的電加熱器加溫后,溫度在80℃左右,顯然不能滿足燃油加熱130℃的要求。因此制定了多次加熱來(lái)提高燃油溫度的對(duì)策。
提高儲(chǔ)油罐中的油溫:2013年1月份在儲(chǔ)油罐中加裝了2個(gè)15KW的電加熱器,將儲(chǔ)油罐內(nèi)溫度保持在70-85℃之間,低于70℃,打開(kāi)電加熱管進(jìn)行加熱;高于85℃,關(guān)閉電加熱管。因?yàn)閮?chǔ)油罐為常溫常壓加熱,加熱溫度過(guò)高,油蒸氣濃度高,存在安全隱患。因此把加熱溫度定在70-85℃之間。運(yùn)行了一段時(shí)間后發(fā)現(xiàn),即使采用了油罐內(nèi)加熱的方法,爐前油溫仍然達(dá)不到要求,僅能提升至95℃。
經(jīng)研究后提出了再加裝一個(gè)電加熱器的建議,即在爐前添加一個(gè)10KW的電加熱器,這樣就形成了三次加熱的輸送流程,儲(chǔ)油罐中的原油(約40-50℃),先經(jīng)儲(chǔ)油罐中電加熱器加溫至至70-85℃,由輸油泵加壓后進(jìn)入10KW電加熱器加熱,再進(jìn)入6KW電加熱器加熱,由溫度升至130℃左右。
4 實(shí)施效果
對(duì)策實(shí)施以來(lái),霧化質(zhì)量得到了明顯的改善,主要表現(xiàn)在:
4.1 油嘴結(jié)焦速度減慢:措施實(shí)施前,平均每3-4天油嘴結(jié)焦一次;實(shí)施后共運(yùn)行101天,油嘴清焦4次,
4.2 煙管清灰頻率減慢:經(jīng)統(tǒng)計(jì)運(yùn)行的101天中,煙管清焦3次,平均每34天清灰一次,可保證正常運(yùn)行。
4.3 排煙溫度降低:2013年1月份排煙溫度在255℃,三次加熱實(shí)施后,排煙溫度降至150℃左右。
4.4 油耗降低:實(shí)施前運(yùn)行20天,耗油4.2噸/日;措施實(shí)施后,日平均耗油僅3.6噸。
4.5 效率提高:在日油耗減少的同時(shí),加熱爐的出口油溫由50℃提高到目前的60℃,加熱爐效率明顯提高,達(dá)到了設(shè)計(jì)熱效率。
5 結(jié)束語(yǔ)
對(duì)加熱爐燃燒器和運(yùn)行參數(shù)的改良,改變了加熱爐頻繁清焦、頻繁維修和油耗大、燃燒效率低的狀況,取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。endprint