鄒慶峰,李濤
(寶鋼集團(tuán)八鋼公司煉鐵分公司)
八鋼2500m3A/B高爐分別于2008年3月和2009年3月開爐,2013年3月到6月,兩座高爐相同部位2#和3#鐵口中間0度方向標(biāo)高8200mm的測(cè)點(diǎn)區(qū)域均出現(xiàn)超過400度的現(xiàn)象,從局部侵蝕計(jì)算分析,有加劇的跡象。
對(duì)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查分析發(fā)現(xiàn),對(duì)應(yīng)區(qū)域的風(fēng)口中套存在上翹現(xiàn)象,16#風(fēng)口小套漏水和碳磚反應(yīng)后溫度也上升,均存在影響因素。在采取了更換中套調(diào)整風(fēng)口角度及對(duì)壓漿區(qū)域局部產(chǎn)生的煤氣縫隙壓漿處理后,局部升溫速度下降10°,隨后繼續(xù)上升,但未得到徹底改善。在分析爐缸侵蝕中發(fā)現(xiàn),相關(guān)的現(xiàn)象和爐缸工作狀態(tài)定期發(fā)生變化有關(guān),通過采取活躍爐缸的措施,并對(duì)風(fēng)口送風(fēng)參數(shù)和爐前作業(yè)參數(shù)進(jìn)行調(diào)整,局部侵蝕得到緩解,局部溫度逐步下降至正常范圍。
八鋼B高爐 (標(biāo)高9.2m)2#~3#鐵口中間1265#1266#側(cè)壁殘厚推移如圖1所示。
圖1 八鋼B高爐(標(biāo)高9.2m)3m鐵口右側(cè)1265#1266#側(cè)壁殘厚推移圖
A/B高爐2#和3#鐵口之間應(yīng)處于爐缸最為活躍的區(qū)域,兩鐵口間夾角72°,即使2#和3#鐵口休止一個(gè)鐵口進(jìn)行鐵溝制作,處于中間區(qū)域的0°方向爐缸區(qū)域應(yīng)為最活躍區(qū)域。此區(qū)域溫度的上升,主要原因?yàn)榫植凯h(huán)流增加導(dǎo)致傳熱增加、爐缸側(cè)壁粘結(jié)物脫落導(dǎo)致的。也有存在煤氣通道導(dǎo)致熱量無法導(dǎo)出的現(xiàn)象。風(fēng)口中套受機(jī)械應(yīng)力的作用上翹,也導(dǎo)致局部活躍程度受到影響,風(fēng)口小套的破損漏水對(duì)溫度的上升也有直接的影響。
高爐風(fēng)口回旋區(qū)是高爐穩(wěn)定操作重要的反應(yīng)區(qū)。風(fēng)口回旋區(qū)的形狀對(duì)高爐下部氣流、爐缸活躍程度及爐料下降影響很大。此外,高爐生產(chǎn)所需化學(xué)能和熱能主要來源于燃料在風(fēng)口回旋區(qū)燃燒產(chǎn)生的煤氣。風(fēng)口回旋區(qū)的尺寸大小將直接影響高爐下部煤氣的分布、上部爐料的均衡下降以及整個(gè)高爐內(nèi)的傳熱傳質(zhì)過程。
風(fēng)口有一定的傾角,并且鼓風(fēng)動(dòng)能充足,風(fēng)口回旋區(qū)下部的透氣透液性才會(huì)改善,爐缸工作才能活躍。而風(fēng)口上翹的直接危害就是分解了鼓風(fēng)動(dòng)能,導(dǎo)致中心煤氣流不足,爐缸邊緣容易粘結(jié),局部環(huán)流加劇,爐缸側(cè)壁溫度升高的現(xiàn)象。八鋼B高爐風(fēng)口中套上翹分布見圖2,對(duì)爐缸側(cè)溫度影響見圖3。
圖2 八鋼B高爐風(fēng)口中套上翹角度分布圖
圖3 風(fēng)口中套上翹對(duì)爐缸側(cè)溫度的影響推移圖
B高爐自2009年2月29日投產(chǎn)后,側(cè)壁溫度TE1129點(diǎn)溫度上升到160℃。從2010年10月開始,TE1129點(diǎn)上部區(qū)域的15#、16#和17#風(fēng)口中套逐步上翹,TE1129點(diǎn)隨著爐芯溫度的下降而上升,最高達(dá)到255℃,側(cè)壁凝鐵層保護(hù)層減薄,附近區(qū)域的鐵口深度保持在3300mm,未出現(xiàn)異常。
A/B高爐的風(fēng)口小套破損的微滲漏,流量差低于檢漏流量計(jì)的精度,現(xiàn)狀下的微滲漏精準(zhǔn)的檢測(cè)存在較大的困難。在PCI大于160kg/THM時(shí),煤氣分析儀上的成分無法區(qū)別H2波動(dòng)是否為風(fēng)口漏水。少量泄漏,水蒸氣參與和碳磚的氧化反應(yīng),形成碳磚局部疏松氧化,水蒸氣也順著煤氣的串動(dòng)方向移動(dòng),聚集部位會(huì)出現(xiàn)冷凝水,爐殼和冷卻壁間的壓漿料被侵潤(rùn),形成無規(guī)律的空洞區(qū),阻礙了熱量的導(dǎo)出。蒸汽聚集于冷卻壁和碳磚之間的熱面,受到冷卻壁的冷卻作用冷凝成水,繼續(xù)向爐內(nèi)滲透,爐內(nèi)局部溫度降低,導(dǎo)致爐缸局部透液性變差。風(fēng)口小套破損較大導(dǎo)致漏水量大時(shí),會(huì)導(dǎo)致爐缸大量失熱,甚至爐缸驟涼發(fā)生。風(fēng)口小套漏水對(duì)爐缸側(cè)壁溫度的影響見圖4。
圖4 風(fēng)口小套漏水對(duì)爐缸側(cè)溫度的影響推移圖
A/B高爐自投產(chǎn)以來,各鐵口區(qū)域的煤氣火焰大。采用爐缸鐵口兩側(cè)的壓漿孔灌漿后,鐵口區(qū)域煤氣偏大的情況得以控制。但是爐殼上固定的冷卻壁與磚襯之間的搗料出現(xiàn)氣隙,沒有得到有效消除。盡管利用檢修時(shí)間就組織爐缸灌漿,但是微縫隙灌漿效果不好,無法徹底消除。
由此可見,形成的煤氣通道的煤氣不斷將熱量帶給爐缸碳磚,煤氣通道也導(dǎo)致碳磚和冷卻壁間產(chǎn)生絕熱層,碳磚熱面凝鐵層無法形成,加劇了爐缸碳磚的侵蝕。
當(dāng)焦炭透液性差,爐芯溫度低,爐缸死鐵層厚,鐵水在爐缸不活躍,易環(huán)流,造成爐缸工況不良,鐵水對(duì)側(cè)壁沖刷相對(duì)較大,側(cè)壁溫度易升高。當(dāng)爐芯溫度高,爐缸死鐵層薄,鐵水在爐缸活躍,流動(dòng)性佳,爐缸工況狀態(tài)好,鐵水對(duì)側(cè)壁沖刷相對(duì)較少,側(cè)壁溫度不易升高。爐缸中心溫度變化對(duì)爐缸側(cè)溫度的影響見圖5。
圖5 爐缸中心溫度變化對(duì)爐缸側(cè)溫度的影響推移圖
此外,A/B高爐爐缸側(cè)壁冷卻系統(tǒng)還需強(qiáng)化冷卻。在夏季的時(shí)候,A/B高爐爐缸側(cè)壁溫度都有不同程度升高。這與高爐冷卻給水溫度夏季偏高是相關(guān)的。爐缸側(cè)壁冷卻給水一年平均溫度約在38℃,新疆夏季炎熱時(shí)容易上升到40℃以上。出現(xiàn)這個(gè)情況不利于爐缸側(cè)壁熱交換,而且增加了爐缸維護(hù)的工作量。
針對(duì)A/B高爐爐缸侵蝕狀況及原因,必須采取措施抑制爐缸過快侵蝕。通過爐缸灌漿減少氣隙,保持爐缸死料柱焦炭活性,增強(qiáng)爐缸冷卻,強(qiáng)化鐵口維護(hù),以減緩爐缸侵蝕,實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)壽目標(biāo)。保持爐況長(zhǎng)期穩(wěn)定順行和適當(dāng)?shù)拟伒V護(hù)爐也十分有效。
通過高煤比生產(chǎn)保持爐缸活躍,高煤比生產(chǎn)往往會(huì)引起爐缸死料柱活性下降,促使?fàn)t缸鐵水環(huán)流加大,最終使?fàn)t缸形成“大蒜頭”型侵蝕,危及爐缸壽命。因此,在高煤比、高利用系數(shù)生產(chǎn)條件下,必須時(shí)刻保持爐缸處于活躍狀態(tài),以抑制環(huán)流發(fā)生。
為防止?fàn)t缸環(huán)流產(chǎn)生,要做好以下工作:
(1)改善入爐焦炭質(zhì)量,繼續(xù)采用大風(fēng)量、高富氧操作,采用大富氧。當(dāng)在中心氣流不足,適當(dāng)改變布料模式:將中心焦層加厚。使用布料模式,嘗試加長(zhǎng)高爐風(fēng)口小套尺寸,使用520mm×120mm穩(wěn)定高爐下部調(diào)劑參數(shù)。
(2)調(diào)節(jié)爐底水冷管流量,適當(dāng)保持高的爐芯溫度。當(dāng)侵蝕模型顯示爐缸呈“大蒜頭”侵蝕時(shí),則減少爐底冷卻水量;如出現(xiàn)“鍋底型”侵蝕則適當(dāng)增加冷卻水量;
(3)鐵口區(qū)域作為關(guān)鍵區(qū)域,要保持在3200~3400mm的深度,出盡渣鐵,促進(jìn)爐況順行。
高爐爐缸耐材在爐殼局部膨脹、風(fēng)口漏水、搗料致密度不足、壓漿料收縮等因素影響下,都會(huì)產(chǎn)生微小的細(xì)裂紋通道。這種細(xì)裂紋通道在檢修時(shí)因爐殼收縮會(huì)消失,增加了檢修壓漿的難度。高爐爐缸區(qū)域冷卻壁與碳磚間的搗料層之間微小的煤氣通道形成局部絕熱區(qū)。從冷卻壁上的預(yù)留穿孔或者在冷卻壁縫隙間開孔,在碳磚與冷卻壁之間的搗料層壓入碳膠,利用碳膠良好的流動(dòng)性竄入縫隙,并將熱量傳遞出來,實(shí)現(xiàn)對(duì)爐缸側(cè)壁耐材的保護(hù)作用。
在爐缸作業(yè)過程中,必須設(shè)法將碳膠填充進(jìn)去,灌漿壓力不大于1.0MPa,要防止灌漿壓力過高,導(dǎo)致填充層氣隙貫穿,造成氣隙率進(jìn)一步提高。
為避免爐缸側(cè)壁冷卻強(qiáng)度不足,必須提高外部冷卻效果。目前,主要措施是降低冷卻水溫,尤其防止夏季水溫過高。同時(shí),進(jìn)行爐缸外殼定期除銹,改善導(dǎo)熱效果。
環(huán)流主要是爐缸死料柱活性差引起的。通常可以通過爐芯溫度差、不同鐵口間鐵水成分、出鐵情況來判斷。當(dāng)環(huán)流過大時(shí),往往鐵口渣流出的時(shí)間加長(zhǎng),鐵口深度變淺;爐芯溫度下降,爐缸側(cè)壁溫度上升,維護(hù)難度增加。在這種狀況下,及時(shí)調(diào)整爐前作業(yè)參數(shù)。
高爐爐前的操作參數(shù)要求:
(1)打開鐵口時(shí)間控制在零間隔;
(2)南北鐵口出鐵時(shí),45 min內(nèi)(±5min)不見渣且鐵流<4t/min,必須重疊;1h內(nèi)(±5min)不見渣且鐵流>4t/min,必須重疊。
(3)重疊出鐵時(shí),后見渣的鐵口放渣10min以后另一鐵口堵口。
(4)如遇重疊出鐵2個(gè)鐵口同時(shí)見渣時(shí),同時(shí)見渣10min后選擇渣流較大鐵口堵口。
(5)主溝通鐵量達(dá)到8~10萬t進(jìn)入熱修補(bǔ)通鐵量時(shí),考慮鐵溝休止后對(duì)爐況的影響,將制作時(shí)間控制到5天內(nèi)。
(6)根據(jù)鐵口深度選擇鉆桿的直徑。當(dāng)鐵口深度在3200~3000mm時(shí),鉆桿直徑選擇為φ40mm以下,鐵口深度在3400mm以上時(shí),鉆桿直徑選擇為φ50mm。
對(duì)破損后不易養(yǎng)護(hù)的風(fēng)口小套,及時(shí)更換,減少對(duì)爐缸的影響,同時(shí)利用定修機(jī)會(huì),對(duì)上翹的風(fēng)口中套進(jìn)行更換,調(diào)整中套角度。當(dāng)爐缸熱電偶局部溫度持續(xù)升高時(shí),采取針對(duì)性的方法予以控制??墒褂每s小對(duì)應(yīng)區(qū)域的風(fēng)口進(jìn)風(fēng)面積、加長(zhǎng)風(fēng)口小套甚至堵風(fēng)口的措施。側(cè)壁溫度超過300℃繼續(xù)上升時(shí),可使用加鈦礦護(hù)爐,并采用邊緣的布料模式裝入。
通過對(duì)爐缸側(cè)壁溫度上升處理過程中的各種現(xiàn)象分析,還存在一些問題待改進(jìn):
(1)風(fēng)口上翹是局部側(cè)壁溫度上升的“誘因”,在消除上翹的誘因之后,側(cè)壁溫度上升得以延緩,但未得到徹底改善。
(2)風(fēng)口小套破損漏水可直接導(dǎo)致側(cè)壁溫度上升,速度快,影響大,是可控的,更換后可降低影響。但在爐殼與冷卻壁之間及冷卻與碳磚之間形成的無規(guī)則的空洞區(qū)將增加維護(hù)的難度。
(3)對(duì)側(cè)壁溫度影響最大的是爐缸工作狀態(tài),其影響時(shí)間和范圍及處理難度都是最大的。
目前對(duì)A/B高爐爐缸尤其是爐缸側(cè)壁侵蝕的監(jiān)控是八鋼大型高爐長(zhǎng)壽的重點(diǎn)工作,為實(shí)現(xiàn)高爐設(shè)計(jì)壽命15年的目標(biāo),高爐楊針對(duì)各種導(dǎo)致側(cè)壁溫度快速上升的現(xiàn)象,采取針對(duì)性的措施。為持續(xù)有效地推進(jìn)高爐的長(zhǎng)壽生產(chǎn)而努力。
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