袁井平,樊慶國(guó),楊印龍,隨立松,孔德寶
輥壓機(jī)生料終粉磨系統(tǒng)的優(yōu)化
Optimization of Roller Press Raw Meal Grinding System
袁井平,樊慶國(guó),楊印龍,隨立松,孔德寶
Optimization of Roller Press Raw Meal Grinding System
為積極推進(jìn)生料制備系統(tǒng)新工藝、新技術(shù)的應(yīng)用,降低生料電耗和熟料綜合電耗,實(shí)現(xiàn)降低生產(chǎn)成本、增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的目的,魯城水泥有限公司決定對(duì)原兩臺(tái)?4.6m×(10+ 3.5)m中卸烘干磨進(jìn)行輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng)改造。經(jīng)過(guò)多方考察、調(diào)研,公司決定采用目前國(guó)內(nèi)較為成熟、節(jié)能降耗明顯、綜合效益較好的CLF180/120型生料輥壓機(jī)終粉磨系統(tǒng),一線改造工程于2011年3月份開(kāi)始動(dòng)工,2011年8月4日一次性帶料試車(chē)成功。2012年4月份適時(shí)啟動(dòng)了二線生料改造工程,于2012年9月份一次性帶料試車(chē)成功,經(jīng)過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐和不斷的優(yōu)化改進(jìn),取得了較好的節(jié)能效果。
生料系統(tǒng)改造未涉及石灰石破碎系統(tǒng)、輔助原料、調(diào)配庫(kù)及上料系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng),僅對(duì)磨機(jī)及附屬設(shè)備進(jìn)行了改造,主機(jī)設(shè)備配置見(jiàn)表1。
1號(hào)輥壓機(jī)生料終粉磨項(xiàng)目安裝調(diào)試過(guò)程中,結(jié)合實(shí)際情況,在配合廠家技術(shù)人員調(diào)試的同時(shí),對(duì)設(shè)計(jì)中存在的不合理處以及試生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行了改進(jìn):
(1)改造V型選粉機(jī)下料口,由一處下料改為三處下料,去掉粗粉下料斜槽,將粗粉導(dǎo)入喂料提升機(jī)下料管,消除了下料分布不均的現(xiàn)象。
(2)改進(jìn)動(dòng)態(tài)選粉機(jī)進(jìn)風(fēng)口,由原先的直筒進(jìn)風(fēng)改為九個(gè)柵格分隔進(jìn)風(fēng),避免了風(fēng)量分布不均影響系統(tǒng)穩(wěn)定的弊端。
(3)調(diào)整了風(fēng)機(jī)入V型選粉機(jī)補(bǔ)風(fēng)管道的安裝角度,設(shè)計(jì)時(shí)風(fēng)機(jī)入V型選粉機(jī)補(bǔ)風(fēng)管道的角度為風(fēng)量通過(guò)彎管導(dǎo)入動(dòng)態(tài)選粉機(jī),造成補(bǔ)風(fēng)直吹動(dòng)態(tài)選粉機(jī)傳動(dòng)軸,后將管道取直直入進(jìn)風(fēng)主管道。
(4)將動(dòng)態(tài)選粉機(jī)旋風(fēng)筒渦殼直徑加大0.9m,達(dá)到5m,高度增加0.9m,有效降低了阻力,增加了系統(tǒng)風(fēng)量。
(5)動(dòng)態(tài)選粉機(jī)轉(zhuǎn)子下加擋風(fēng)板。
表1 主機(jī)設(shè)備配置
表2 二線輥壓機(jī)優(yōu)化改造后與一線輥壓機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比
(6)轉(zhuǎn)子與旋風(fēng)筒之間加降塵鎖風(fēng)卸灰閥。
(7)循環(huán)風(fēng)機(jī)采用變頻控制,風(fēng)量調(diào)整完全可以通過(guò)調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)轉(zhuǎn)速滿足,為簡(jiǎn)化系統(tǒng)工藝,在安裝過(guò)程中去掉了循環(huán)風(fēng)機(jī)進(jìn)口調(diào)節(jié)閥。
通過(guò)改進(jìn)保證了項(xiàng)目的順利投產(chǎn)與正常高效運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)了輥壓機(jī)生料終粉磨系統(tǒng)較為明顯的節(jié)能效果:原中卸磨系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)量為190t/h,正常生產(chǎn)平均產(chǎn)量可達(dá)到210t/h左右,系統(tǒng)配用功率約為5000kW,中卸磨系統(tǒng)電耗約為21kWh/t生料,輥壓機(jī)系統(tǒng)設(shè)計(jì)產(chǎn)量為240~260t/h,配用功率約為4400kW。正常生產(chǎn)平均產(chǎn)量可達(dá)到270~280t/h,輥壓機(jī)系統(tǒng)電耗為12.76kWh/t生料。
由于1號(hào)輥壓機(jī)生料終粉磨項(xiàng)目完成后節(jié)能效果明顯,2012年4月份適時(shí)啟動(dòng)了二線生料磨改造工程,針對(duì)1號(hào)輥壓機(jī)使用情況及系統(tǒng)阻力較大的問(wèn)題,在安裝調(diào)試過(guò)程中重新優(yōu)化了2號(hào)輥壓機(jī)系統(tǒng):動(dòng)態(tài)選粉機(jī)旋風(fēng)筒進(jìn)口相對(duì)1號(hào)輥壓機(jī)加大了0.5m,增大通風(fēng)面積約2.5m2,旋風(fēng)筒渦殼直徑加大0.9m,達(dá)到5.5m,高度增加1m,項(xiàng)目于2012年9月份一次性帶料試車(chē)成功。二線輥壓機(jī)優(yōu)化改造后與一線輥壓機(jī)運(yùn)行數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表2。
運(yùn)行數(shù)據(jù)表明,整個(gè)系統(tǒng)阻力明顯下降,細(xì)粉分離效果增強(qiáng),輥壓機(jī)電流較1號(hào)下降了約10~20A;輥壓機(jī)系統(tǒng)電耗達(dá)12.76kWh/t,生料綜合電耗控制在18.1kWh/t以?xún)?nèi),取得了較好的節(jié)電效果。
通過(guò)努力,成功實(shí)現(xiàn)了生料終粉磨系統(tǒng)的改造,并結(jié)合公司實(shí)際情況進(jìn)行了合理有效的改進(jìn)。2013年1至8月份,生料月度綜合電耗控制在18kWh/t生料,取得了明顯的節(jié)能效果和經(jīng)濟(jì)效益?!?/p>
TQ172.639
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:1001-6171(2014)06-0022-02
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2014-03-25;
編輯:呂光