劉順望
(國電泰州發(fā)電有限公司,江蘇泰州 225327)
濕式球磨機(jī)是石灰石—石膏濕法脫硫系統(tǒng)中重要設(shè)備,其作用是磨制石灰石漿液,提供脫硫吸收劑[1-6]。國內(nèi)石灰石分布廣、儲(chǔ)量大、價(jià)格便宜,加之濕磨系統(tǒng)較干磨系統(tǒng)設(shè)備投資費(fèi)用低、系統(tǒng)簡單、能耗低、運(yùn)行費(fèi)用低,因此,濕磨系統(tǒng)在火電廠脫硫中作為首選的石灰石漿液制備系統(tǒng),應(yīng)用非常廣泛。但隨著運(yùn)行時(shí)間的變長,濕磨制備石灰石漿液這種方式也暴露出不少問題,如磨制的石灰石漿液品質(zhì)不合格,濕式球磨機(jī)出力不足,甚至發(fā)生濕式球磨機(jī)堵磨事件,影響了脫硫系統(tǒng)的運(yùn)行。
國電泰州電廠2×1000MW機(jī)組脫硫采用石灰石—石膏濕法脫硫工藝,一爐一塔,設(shè)計(jì)燃煤硫分為0.8%,設(shè)計(jì)脫硫效率不小于95.5%,1、2號(hào)脫硫裝置分別于2007年12月和2008年3月與主機(jī)組同步投運(yùn)。脫硫系統(tǒng)最初設(shè)計(jì)安裝2套濕式球磨機(jī)系統(tǒng),2009年至2010年為適應(yīng)煤炭市場變化,脫硫系統(tǒng)完成了1.5倍擴(kuò)容改造,改造中又增加了1套濕式球磨機(jī)系統(tǒng),單套濕磨系統(tǒng)工藝流程見圖1。
圖1 濕式球磨機(jī)系統(tǒng)示意
3臺(tái)濕式球磨機(jī)出力均為21.3t/h,電機(jī)功率800kW,電機(jī)額定電流97.3A,筒體直徑3000mm,筒體有效長度7000mm,筒體工作轉(zhuǎn)速18.3r/min,進(jìn)料石灰石顆粒直徑小于13mm,與之配套的石灰石旋流站入口壓力控制值為109kPa。2007年底投運(yùn)至今,整體運(yùn)行較穩(wěn)定,但也存在不少問題,2012年6月發(fā)生一起濕式球磨機(jī)堵磨事件。
2012年6月21日17∶48啟動(dòng)3號(hào)濕式球磨機(jī)系統(tǒng)制漿,啟動(dòng)后球磨機(jī)運(yùn)行電流為87.7A,到6月22日02∶45,3號(hào)濕式球磨機(jī)運(yùn)行電流小幅下降至83.5A,從6 月22 日02∶45 到03∶20,電流較快的從83.5A下降至61.7A,3號(hào)濕磨再循環(huán)箱補(bǔ)水明顯增大15t/h左右,且液位波動(dòng)大、難控制。在以上時(shí)間段內(nèi),3號(hào)濕式球磨機(jī)石灰石給料量穩(wěn)定控制在18~21t/h之間。
在3號(hào)球磨機(jī)運(yùn)行電流下降較快的時(shí)間段及停運(yùn)后,對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行了檢查。3號(hào)濕式球磨機(jī)本體和電機(jī)運(yùn)行聲音正常、振動(dòng)正常;3號(hào)濕式球磨機(jī)出料端螺旋慮筒排污口有較大顆粒石灰石排出,出料端螺旋慮筒內(nèi)部積聚大量未磨碎石灰石及小顆粒鋼球,3號(hào)石灰石旋流器旋流子底流一半堵塞,3號(hào)石灰石旋流器溢流口有較大顆粒石灰石。
濕式球磨機(jī)是一種低轉(zhuǎn)速筒體球磨機(jī),電動(dòng)機(jī)經(jīng)減速器與小齒輪連接,直接帶動(dòng)磨機(jī)筒體周邊大齒輪減速傳動(dòng),磨機(jī)筒體旋轉(zhuǎn)運(yùn)動(dòng),筒體內(nèi)裝載了各種尺寸規(guī)格的鋼球,鋼球在離心力和摩擦力的作用下,沿筒壁被提升到一定高度,受重力作用拋出落下,通過鋼球?qū)κ沂淖矒粢约颁撉蛑g、鋼球與護(hù)甲之間對(duì)石灰石的擠壓、研磨,把石灰石磨碎,被磨碎石灰石與磨機(jī)進(jìn)口補(bǔ)充的水混合成石灰石漿液,因從磨機(jī)入口連續(xù)不斷補(bǔ)充進(jìn)來水和石灰石,筒體內(nèi)石灰石漿液也不斷從磨機(jī)出料端出口溢出,進(jìn)入濕磨再循環(huán)箱,通過濕磨再循環(huán)泵打入石灰石旋流器再進(jìn)行下一道旋流分級(jí)工序處理。
從濕式球磨機(jī)工作原理可知,其筒內(nèi)鋼球起三種作用,分別是撞擊、擠壓、研磨,較大尺寸鋼球主要起撞擊、擠壓作用,將大顆粒石灰石撞碎成小顆粒石灰石,決定濕式球磨機(jī)最大出力,較小尺寸鋼球主要起擠壓、研磨作用,將小顆粒石灰石磨成粉末,決定成品石灰石漿液細(xì)度。
濕式球磨機(jī)安裝完畢第一次啟動(dòng)時(shí),應(yīng)向筒體內(nèi)裝入不同尺寸規(guī)格的鋼球,直徑從 Φ15mm~Φ750mm,裝球量通常為40% ~50%,在運(yùn)行期間,由于鋼球存在磨損,直徑會(huì)逐漸變小,大尺寸鋼球逐漸變成小尺寸鋼球,所以要定期向磨機(jī)筒體內(nèi)加入大直徑鋼球,一般加最大尺寸鋼球,維持鋼球尺寸分配合理。運(yùn)行中,球磨機(jī)的總重量減少,其電機(jī)電流會(huì)降低,因石灰石給料量和補(bǔ)水量總重量基本不變,所以球磨機(jī)重量的減少是由于筒體內(nèi)鋼球重量的減少引起的,如發(fā)現(xiàn)濕式球磨機(jī)運(yùn)行電流降低,應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充鋼球,維持電流穩(wěn)定。
單臺(tái)濕式球磨機(jī)初始鋼球配比:直徑60mm為9t,φ50mm 為 10t,φ40mm 為 11t,φ 30mm 為 7t,φ25mm 為 6t,φ20mm 為 4t,總計(jì) 47t。
3號(hào)濕式球磨機(jī)投運(yùn)至今四年半,雖根據(jù)運(yùn)行電流不定期進(jìn)行添加最大尺寸鋼球,但從未嚴(yán)格按初始配比全部更換鋼球,期間共兩次進(jìn)行清理小尺寸鋼球、添加大尺寸鋼球,具體如表1。
表1 3號(hào)濕式球磨機(jī)投產(chǎn)后鋼球清理及添加情況
此次堵磨在濕式球磨機(jī)出料端慮筒內(nèi)及排污口清理出大量小尺寸鋼球,直徑均小于10mm,濕式球磨機(jī)初始鋼球配比中規(guī)定最小鋼球直徑為20mm,表明濕磨內(nèi)過小尺寸鋼球多。
因過小尺寸鋼球不起作用,在濕式球磨機(jī)運(yùn)行電流恒定,也就是鋼球總重量不變情況下,出現(xiàn)大量不起作用小鋼球,也就表明較大尺寸鋼球比例嚴(yán)重不足,濕式球磨機(jī)對(duì)石灰石的撞擊、擠壓作用下降,石灰石得不到充分磨碎。隨石灰石給料的連續(xù)進(jìn)行,大顆粒石灰石開始在濕式球磨機(jī)出料端濾筒內(nèi)積聚、堵塞,有一部分從濾筒排污口排出,較小的進(jìn)入下一道工序,堵塞石灰石旋流器,尤其是旋流子底流沉沙嘴;同時(shí),磨機(jī)筒體內(nèi)大顆粒石灰石積聚也越來越多,磨機(jī)筒體內(nèi)石灰石漿液越來越少,磨機(jī)失去了磨制功能,從而發(fā)生堵磨。
濕式球磨機(jī)正常運(yùn)行時(shí),鋼球因密度大,受重力、離心力作用,加之磨機(jī)筒體內(nèi)石灰石漿液多,所以鋼球積聚在靠磨機(jī)筒體內(nèi)壁位置多,也就是離軸心遠(yuǎn)端,產(chǎn)生力矩大,磨機(jī)運(yùn)行電流相比較大;出現(xiàn)堵磨后,磨機(jī)筒體內(nèi)石灰石漿液大量減少,鋼球開始和大顆粒石灰石均勻混合、粘結(jié),大量鋼球偏離了磨筒體內(nèi)壁位置,離軸心變近,產(chǎn)生力矩變小,磨機(jī)運(yùn)行電流下降,以上也就是出現(xiàn)堵磨后濕式球磨機(jī)運(yùn)行電流會(huì)大幅下降的原因。
此次堵磨事件發(fā)生后,電廠進(jìn)行了仔細(xì)檢查、分析,排除了其他有可能引起堵磨發(fā)生的因素,如濕式球磨機(jī)入口補(bǔ)水中斷、石灰石給料量偏大、給料石灰石粒徑偏大等。綜合前面分析,確認(rèn)了本次濕式球磨機(jī)堵磨的原因?yàn)殇撉蚺浔葒?yán)重失衡,過小尺寸鋼球多,大尺寸鋼球少。
根據(jù)堵磨的原因進(jìn)行分析,最徹底的處理方法應(yīng)該是將濕式球磨機(jī)筒體內(nèi)鋼球和石灰石全部清空,按初始配比全部更換鋼球??紤]到現(xiàn)場還有其他1臺(tái)磨機(jī)有缺陷的實(shí)際生產(chǎn)情況,需確保整個(gè)脫硫系統(tǒng)石灰石漿液供給穩(wěn)定,處理時(shí)間不能太長,采取處理方法如下:
(1)徹底清理濕磨再循環(huán)箱、石灰石旋流器、石灰石漿液箱,防止大顆粒石灰石進(jìn)入脫硫其他系統(tǒng)而造成堵塞和磨損;
(2)更換磨損的石灰石旋流器沉沙嘴;
(3)清理濾筒內(nèi)積聚的石灰石和小鋼球,就地啟動(dòng)磨機(jī)盤車,將磨機(jī)筒內(nèi)多余石灰石、沉淀漿液及夾雜小鋼球利用濕式球磨機(jī)的轉(zhuǎn)動(dòng)推力,集中至出料端及濾筒內(nèi),再進(jìn)行清理,循環(huán)進(jìn)行;
(4)濕式球磨機(jī)系統(tǒng)全部清理完畢后,在不給石灰石料的前提下,啟動(dòng)濕式球磨機(jī),根據(jù)運(yùn)行電流,確定需加鋼球量;
(5)先后加入4 t最大尺寸直徑為60mm鋼球,濕式球磨機(jī)運(yùn)行電流恢復(fù)正常值,仍然不給石灰石料保持磨機(jī)空轉(zhuǎn)半小時(shí),消耗磨筒體內(nèi)大顆粒石灰石,再逐步將石灰石給料增加至穩(wěn)定的20t/h。
經(jīng)過以上幾步的處理,用時(shí)2天,濕式球磨機(jī)運(yùn)行恢復(fù)正常,磨制的石灰石漿液經(jīng)過化驗(yàn),各項(xiàng)指標(biāo)均合格,具體指標(biāo)見表2。
表2 石灰石漿液化驗(yàn)結(jié)果
(1)根據(jù)濕式球磨機(jī)運(yùn)行電流,及時(shí)補(bǔ)充最大尺寸規(guī)格鋼球,確保其始終在最佳工況下運(yùn)行,周期一般不應(yīng)超過3個(gè)月。
(2)根據(jù)石灰石漿液的日常化驗(yàn)指標(biāo),酌情添加中小尺寸鋼球,滿足石灰石磨制漿液的細(xì)度要求。
(3)控制濕式球磨機(jī)入口補(bǔ)水量與石灰石給料量比例在 1∶1。
(4)每年小修清理過小尺寸鋼球,補(bǔ)充大尺寸鋼球。
(5)每兩年按初始配比全部更換鋼球。
(6)嚴(yán)格控制進(jìn)廠石灰石粒徑不超設(shè)計(jì)值。
濕式球磨機(jī)是石灰石—石膏濕法脫脫系統(tǒng)重要設(shè)備,濕式球磨機(jī)運(yùn)行中不可避免的會(huì)存在鋼球磨損,日常加鋼球又會(huì)引起配比變化,而鋼球配比嚴(yán)重失衡會(huì)引起堵磨故障發(fā)生,運(yùn)行中及時(shí)補(bǔ)充鋼球及在規(guī)定檢修周期內(nèi)清理、重新配比鋼球,能有效預(yù)防堵塞事件發(fā)生。堵磨原因的分析及解決對(duì)濕式球磨機(jī)的運(yùn)行和檢修有重要的借鑒意義,為石灰石制漿方式為濕磨系統(tǒng)的脫硫系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行提供了經(jīng)驗(yàn)及思考方向。
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