黃太明
(華電白音華金山發(fā)電有限公司,內蒙古 西烏珠穆沁 026200)
瀘州電廠新建工程2×600 MW機組所配鍋爐為東方鍋爐廠生產的DG2028/17.45-Ⅱ3型鍋爐,采用雙拱形單爐膛,36個雙旋風筒旋風分離式煤粉燃燒器錯列布置于下爐膛前后拱上,采用W型火焰燃燒方式,每臺鍋爐配置6臺由沈陽重型機器廠生產的BBD4060型正壓直吹式雙進雙出鋼球磨煤機(以下簡稱磨煤機),每臺磨煤機配用2臺稱重式給煤機。制粉系統(tǒng)由專用的一次風機供風,分別由冷、熱一次風通入磨煤機內,以達到對磨煤機出口混合物溫度有效控制之目的。
瀘州電廠設計燃用煤源為古敘煤田的無煙煤,制粉系統(tǒng)設計出力為52.5 t/h,主要運行參數如下:磨煤機出口溫度,110 ℃;磨煤機出口風煤比,1.564;煤粉細度,R90=8%。由于目前煤源緊缺,瀘州電廠實際燃用煤源多來自四川宜賓及云南鎮(zhèn)雄地區(qū),其煤質無法保證,制粉系統(tǒng)常常超出力運行,在#1機組168 h試運行期間,當機組帶600 MW負荷時,總燃料量曾達到370 t,平均每臺磨煤機出力達到61 t/h,再加上調試時差壓式料位計不太準確,運行人員欠缺經驗,導致4臺磨煤機運行中因嚴重堵塞而不得不停運清理,嚴重影響了機組的安全運行。為此,筆者做了相關試驗,試驗結果表明,經過對分離器擋板進行調節(jié),在保證磨煤機出力、細度的情況下,6臺磨煤機運行時制粉系統(tǒng)總出力可達到300 t/h以上,單臺磨煤機最大出力可達到53 t/h。在燃用現有煤種的條件下,當機組帶600 MW負荷時,6臺磨煤機總燃料量在300 t/h左右;當機組帶400 MW負荷時,4臺磨煤機總燃料量在200 t/h左右,磨煤機若超過此出力就容易發(fā)生堵塞,若煤粉細度得不到保證,也會對鍋爐的穩(wěn)定燃燒造成威脅。因此,為了防止磨煤機堵塞,可采取以下4項處理措施。
(1)必須保證單臺磨煤機出力在53 t/h以下運行。
(2)磨煤機的料位差壓應在0.5~0.8 kPa區(qū)間運行,為保證良好的煤粉細度,料位差壓一般維持在0.7 kPa左右。實際經驗表明,料位的波動對燃燒的影響很大。
(3)容量風擋板的調節(jié)應平緩,應避免大幅度的調節(jié)。
(4)在磨煤機堵塞吹掃階段,為保證燃燒的穩(wěn)定,應適當投油助燃。
運行中曾出現多臺磨煤機分離器工作不正常的現象,主要表現為磨煤機出口溫度下降很多,煤粉細度很粗,煤粉均勻性很差,調節(jié)粗粉分離器擋板煤粉細度變化不大。經過檢查,發(fā)現部分粗粉分離器內錐被煤粉堵死,部分分離器內錐回粉擋板卡死后處于常開狀態(tài)。內錐堵死會導致回粉回不到磨煤機,造成分離器失去分離作用。擋板常開會導致粗粉分離器發(fā)生氣流短路,煤粉氣流不經過擋板直接進入內錐,粗粉分離器同樣失去分離作用。粗粉分離器工作不正常會帶來以下問題:
(1)煤粉粗會使燃燒行程加長,煤粉易沖擊水冷壁,造成水冷壁超溫和結焦。爐膛出口溫度高會使對流受熱面管壁超溫,從而影響鍋爐的安全運行。若減溫水量大和排煙溫度高,鍋爐效率就會降低。
(2)若煤粉粗細不一,會造成爐膛煙溫偏差大;若燃燒無序會使運行調節(jié)顧此失彼,會導致燃燒器噴口結焦。
(3)若煤粉粗,會使磨煤機風煤比過小;若煤粉濃度過高,會使磨煤機出口溫度降低,可能造成粉管堵塞。
(4)若粉管流量分配受到影響,就會加劇燃燒器負荷分配的不平衡。
造成粗粉分離器工作不正常的原因有以下2個方面。
(1)原煤雜質較多,造成回粉擋板無法正常工作。清理分離器時,會清理出大量的類似尼龍的雜物,這些雜物粘貼在回粉擋板上,人工清理時只能用鋼絲刷才能清理干凈。
(2)粗粉分離器自身的結構不合理。試驗結果表明,由于粗粉分離器自身的結構不合理,即使分離器能夠正常工作,其分離效果也會很差,煤粉大顆粒較多,煤粉均勻性較差。鑒于原煤緊張,對于原煤基本上無法提出要求,因此,分離器出現分離效果不好、容易堵塞的問題,解決方法只能是對粗粉分離器進行結構改造。
在現有條件下,為保證分離器能正常工作,要定期對粗粉分離器檢查,以防止出現堵塞和卡澀現象。若發(fā)現磨煤機出力異常,應馬上對粗粉分離器進行檢查。
在制粉系統(tǒng)運行中,出現了部分制粉系統(tǒng)測點工作不正常的問題(如容量風量測量不準,測量值與實際值偏差太大,沒有旁路風測風裝置等)。鍋爐燃料主控按原設計本應該是對容量風風量進行調節(jié),進而改變制粉系統(tǒng)的出力,但目前只能改為調節(jié)容量風擋板的開度來調節(jié),實屬無奈之舉。對于雙進雙出磨煤機直吹制粉系統(tǒng)而言,在分離器擋板不變的前提下,煤粉細度基本不變,磨煤機風煤比基本上是固定的。因此,磨煤機的出力基本上決定于磨煤機的容量風量。由于容量風門特性不一,在不同的運行狀態(tài)下,對應的容量風量差別較大,風門開度基本上無法與磨煤機出力建立對應關系,與磨煤機出力對應的只能是容量風量。因此,容量風量的準確測量十分重要。僅僅依靠給煤量進行調節(jié)會大大降低機組的負荷響應速度。只有準確測量容量風,運行人員才能對磨煤機出力進行調節(jié)以適應負荷變化的需要。旁路風的作用主要有3點:(1)磨煤機出力較低時保證管道風速;(2)調節(jié)進入粗粉分離器的風量以獲得較好的分離效果;(3)磨煤機出口溫度較低時,提高旁路風量保證磨煤機出口溫度。
試驗結果表明,適當的旁路風量對于磨煤機出力、煤粉細度沒有影響,煤粉均勻性指數有明顯增加。在實際運行中,可在不影響磨煤機出口溫度的前提下適當打開旁路風門。因此,應盡快處理現有測量裝置,使之準確測量才是改善制粉系統(tǒng)運行工況的根本途徑,為此需要對以下4個方面進行改進:(1)對磨煤機容量風量測風裝置進行治理;(2)加裝旁路風測風裝置;(3)對現有制粉系統(tǒng)測點進行校驗;(4)加裝粉管壓力及溫度測點、粗粉分離器進出口壓力及溫度測點和磨煤機入口壓力測點。
在#1機組168 h試運行期間,#1鍋爐B側一次風機共出現3次失速。其中,2007年12月12日發(fā)生煤火檢保護動作跳磨,B側一次風機失速,造成鍋爐主燃料跳閘(MFT)。通過縝密分析,筆者認為#1鍋爐B一次風機失速主要原因是其工作點距失速線太近,當風壓、風量出現波動或運行調整不當時,其工作點容易移到失速線上從而產生失速。若處理不當,易造成風機過熱、入口溫度上升、出力下降,甚至發(fā)生滅火、風機損壞等事故,為防止一次風機失速,可采取以下措施。
(1)目前瀘州電廠一次風母管壓力設置較高,在保證磨煤機出力及一次風速的情況下,參照金竹山電廠、珞璜電廠、滇東電廠的處理經驗,應適當降低一次風母管壓力。同時,請設計院的有關專家根據設計及實際煤種重新核定磨煤機阻力,并計算各負荷段下的一次風壓力理論值。
(2)在3臺或3臺以上磨煤機運行時,如果發(fā)生1臺磨煤機跳閘,則發(fā)出指令將A,B一次風機動葉快關5%,降低一次風風壓。在無MFT信號時,磨煤機跳閘后強制開啟輔助風總門及#1,#4門。
(3)根據同類電廠的運行經驗,磨煤機運行時全開磨煤機入口熱一次風調節(jié)擋板,通過冷風調節(jié)門及旁路風門來控制磨煤機出口溫度,通過容量風擋板控制磨煤機出力。
(4)在運行中保持B側一次風機出力適當高于A側一次風機出力,使B風機電流比A風機大2~3 A。
(5)將原“熱一次風母管壓力設定值與實際值偏差設定大于3 kPa”改為“熱一次風母管壓力設定值與實際值偏差設定大于2 kPa”作為一次風機動葉調整由自動切為手動的條件。
(6)一旦風機出現失速,立即將2臺一次風機由自動切為手動,盡量增加一次風通道,并迅速降低失速一次風機動葉開度至失速報警信號消除,同時降低另一側一次風機動葉開度至失速前的開度值。然后逐漸提高失速一次風機動葉開度至失速前的開度。
(7)定期對一次風系統(tǒng)風道、暖風器、空氣預熱器、粗粉分離器和均分器等通道進行檢查,防止通道堵塞。
對瀘州電廠制粉系統(tǒng)運行中存在問題的進行了分析,采取了相應的解決辦法,從而有效減少了磨煤機、分離器堵塞的次數,未再出現一次風機嚴重失速的問題。由于措施得力,保證了機組的安全、穩(wěn)定運行。
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