周海娟 楊志州
摘要:赤泥的分離、洗滌工序是拜耳法生產(chǎn)氧化鋁的一個重要工序,該工序是處理液量、泥量最大的工序,其生產(chǎn)能力的高低是制約氧化鋁生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著氧化鋁產(chǎn)量的不斷提高,鋁土礦品位的不斷下降,如何提高赤泥分離、洗滌能力及效果,是關(guān)系到氧化鋁產(chǎn)量及堿耗高低的重要環(huán)節(jié)。
關(guān)鍵詞:拜耳法;赤泥;分離;沉降槽;改進措施
1、前言
在氧化鋁生產(chǎn)過程中,礦石經(jīng)過溶出后,需要及時將鋁酸鈉溶液與赤泥進行分離,并對赤泥進行洗滌,以回收赤泥附液中的氧化鋁和氧化鈉,這一過程一般被稱之為赤泥分離洗滌,沉降槽分離洗滌的最大優(yōu)勢體現(xiàn)為單位產(chǎn)能高、溢流所含浮游物低、洗滌效率高、附液損失少等方面。[1]
2、義翔鋁業(yè)沉降工序概述
三門峽義翔鋁業(yè)有限公司40萬噸拜耳法生產(chǎn)線于2010年4月份投產(chǎn),沉降系統(tǒng)采用深錐高效沉降槽(分離槽1臺,洗滌槽4臺,公備槽1臺),其作用是完成溶出后稀釋漿液的液固分離、赤泥洗滌。分離槽產(chǎn)生的溢流液(俗稱粗液) 送往控制過濾工序的立式葉濾機進一步精濾,過濾后的溢流(精液)送往分解工序, 產(chǎn)生的底流送往洗滌沉降槽, 通過4 次反向洗滌, 進一步回收底流中的Na2O和Al2O3。末次洗滌后的赤泥通過隔膜泵直接外排。
3、生產(chǎn)過程中沉降工序存在的問題
自投產(chǎn)以來,隨著氧化鋁產(chǎn)量的不斷提高,鋁土礦品位的不斷下降,
赤泥分離、洗滌能力不足這一現(xiàn)象非常突出,如何對現(xiàn)有的設(shè)備進行改造,對現(xiàn)有的流程進行優(yōu)化,提高赤泥分離、洗滌能力及效果,是關(guān)系到氧化鋁產(chǎn)量能否完成及堿耗高低的重要環(huán)節(jié)。
赤泥分離、洗滌系統(tǒng)存在的問題如下:①鋁土礦鋁硅比不斷下降,稀釋礦漿固含增大,赤泥量增加,沉降槽過泥困難;②稀釋礦漿濃度提高,導致稀釋礦漿黏度增加,不利于赤泥的沉降;③分離槽底流L/ S大,洗滌槽負擔重,洗滌效率低,指標難以控制。
4、采取的措施和建議
針對上述生產(chǎn)問題,義翔鋁業(yè)公司40萬噸生產(chǎn)線在原有的基礎(chǔ)上進行了以下改進措施,使沉降分離系統(tǒng)的處理能力得到了大幅度提高。
4.1分離沉降槽內(nèi)循環(huán)自稀釋改造
4.2應(yīng)用了自動檢測技術(shù)
原沉降槽在控制和調(diào)整泥漿界面的相對位置、控制溢流浮游物含量和底流液固比方面無檢測工具,只憑借操作人員的經(jīng)驗來控制,一旦發(fā)生物料性質(zhì)變化,無法及時獲知沉降槽的泥漿界面發(fā)生變化的信息,將給沉降槽的穩(wěn)定運行帶來困難。因此,在沉降槽上應(yīng)用了自動檢測技術(shù)(泥層分析儀),通過在線檢測沉降槽的清液層、沉降層和濃縮層各界面層高度,以利于操作人員及時掌握沉降槽的運行狀況,使其能在沉降槽出現(xiàn)波動時及時進行調(diào)整。
4.3沉降槽底流管改造
隨著氧化鋁產(chǎn)量的不斷提高,鋁土礦品位的不斷下降,產(chǎn)赤泥量增加,沉降槽原設(shè)計兩臺底流泵共用一根DN150底流管,已無法滿足現(xiàn)有沉降槽的過泥量,成為沉降系統(tǒng)正常生產(chǎn)的瓶頸。針對這一現(xiàn)象,義翔鋁業(yè)公司對一至四洗沉降槽底流管道進行了改造,在原有基礎(chǔ)上再增加一根DN150底流管,兩臺底流泵對應(yīng)兩根底流管道,當沉降槽積泥的時候,同時開啟兩臺底流泵,使底流過泥量增加了一倍,使洗滌沉降槽清液層高度明顯提高,保證了沉降槽連續(xù)平穩(wěn)運行。
4.4改變絮凝劑的加入點
5、結(jié)語
參考文獻
[1] 楊重愚.氧化鋁生產(chǎn)工藝學.北京:冶金工業(yè)出版社,1993
[2] 沉降車間生產(chǎn)分析數(shù)據(jù)原始記錄表endprint
摘要:赤泥的分離、洗滌工序是拜耳法生產(chǎn)氧化鋁的一個重要工序,該工序是處理液量、泥量最大的工序,其生產(chǎn)能力的高低是制約氧化鋁生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著氧化鋁產(chǎn)量的不斷提高,鋁土礦品位的不斷下降,如何提高赤泥分離、洗滌能力及效果,是關(guān)系到氧化鋁產(chǎn)量及堿耗高低的重要環(huán)節(jié)。
關(guān)鍵詞:拜耳法;赤泥;分離;沉降槽;改進措施
1、前言
在氧化鋁生產(chǎn)過程中,礦石經(jīng)過溶出后,需要及時將鋁酸鈉溶液與赤泥進行分離,并對赤泥進行洗滌,以回收赤泥附液中的氧化鋁和氧化鈉,這一過程一般被稱之為赤泥分離洗滌,沉降槽分離洗滌的最大優(yōu)勢體現(xiàn)為單位產(chǎn)能高、溢流所含浮游物低、洗滌效率高、附液損失少等方面。[1]
2、義翔鋁業(yè)沉降工序概述
三門峽義翔鋁業(yè)有限公司40萬噸拜耳法生產(chǎn)線于2010年4月份投產(chǎn),沉降系統(tǒng)采用深錐高效沉降槽(分離槽1臺,洗滌槽4臺,公備槽1臺),其作用是完成溶出后稀釋漿液的液固分離、赤泥洗滌。分離槽產(chǎn)生的溢流液(俗稱粗液) 送往控制過濾工序的立式葉濾機進一步精濾,過濾后的溢流(精液)送往分解工序, 產(chǎn)生的底流送往洗滌沉降槽, 通過4 次反向洗滌, 進一步回收底流中的Na2O和Al2O3。末次洗滌后的赤泥通過隔膜泵直接外排。
3、生產(chǎn)過程中沉降工序存在的問題
自投產(chǎn)以來,隨著氧化鋁產(chǎn)量的不斷提高,鋁土礦品位的不斷下降,
赤泥分離、洗滌能力不足這一現(xiàn)象非常突出,如何對現(xiàn)有的設(shè)備進行改造,對現(xiàn)有的流程進行優(yōu)化,提高赤泥分離、洗滌能力及效果,是關(guān)系到氧化鋁產(chǎn)量能否完成及堿耗高低的重要環(huán)節(jié)。
赤泥分離、洗滌系統(tǒng)存在的問題如下:①鋁土礦鋁硅比不斷下降,稀釋礦漿固含增大,赤泥量增加,沉降槽過泥困難;②稀釋礦漿濃度提高,導致稀釋礦漿黏度增加,不利于赤泥的沉降;③分離槽底流L/ S大,洗滌槽負擔重,洗滌效率低,指標難以控制。
4、采取的措施和建議
針對上述生產(chǎn)問題,義翔鋁業(yè)公司40萬噸生產(chǎn)線在原有的基礎(chǔ)上進行了以下改進措施,使沉降分離系統(tǒng)的處理能力得到了大幅度提高。
4.1分離沉降槽內(nèi)循環(huán)自稀釋改造
4.2應(yīng)用了自動檢測技術(shù)
原沉降槽在控制和調(diào)整泥漿界面的相對位置、控制溢流浮游物含量和底流液固比方面無檢測工具,只憑借操作人員的經(jīng)驗來控制,一旦發(fā)生物料性質(zhì)變化,無法及時獲知沉降槽的泥漿界面發(fā)生變化的信息,將給沉降槽的穩(wěn)定運行帶來困難。因此,在沉降槽上應(yīng)用了自動檢測技術(shù)(泥層分析儀),通過在線檢測沉降槽的清液層、沉降層和濃縮層各界面層高度,以利于操作人員及時掌握沉降槽的運行狀況,使其能在沉降槽出現(xiàn)波動時及時進行調(diào)整。
4.3沉降槽底流管改造
隨著氧化鋁產(chǎn)量的不斷提高,鋁土礦品位的不斷下降,產(chǎn)赤泥量增加,沉降槽原設(shè)計兩臺底流泵共用一根DN150底流管,已無法滿足現(xiàn)有沉降槽的過泥量,成為沉降系統(tǒng)正常生產(chǎn)的瓶頸。針對這一現(xiàn)象,義翔鋁業(yè)公司對一至四洗沉降槽底流管道進行了改造,在原有基礎(chǔ)上再增加一根DN150底流管,兩臺底流泵對應(yīng)兩根底流管道,當沉降槽積泥的時候,同時開啟兩臺底流泵,使底流過泥量增加了一倍,使洗滌沉降槽清液層高度明顯提高,保證了沉降槽連續(xù)平穩(wěn)運行。
4.4改變絮凝劑的加入點
5、結(jié)語
參考文獻
[1] 楊重愚.氧化鋁生產(chǎn)工藝學.北京:冶金工業(yè)出版社,1993
[2] 沉降車間生產(chǎn)分析數(shù)據(jù)原始記錄表endprint
摘要:赤泥的分離、洗滌工序是拜耳法生產(chǎn)氧化鋁的一個重要工序,該工序是處理液量、泥量最大的工序,其生產(chǎn)能力的高低是制約氧化鋁生產(chǎn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。隨著氧化鋁產(chǎn)量的不斷提高,鋁土礦品位的不斷下降,如何提高赤泥分離、洗滌能力及效果,是關(guān)系到氧化鋁產(chǎn)量及堿耗高低的重要環(huán)節(jié)。
關(guān)鍵詞:拜耳法;赤泥;分離;沉降槽;改進措施
1、前言
在氧化鋁生產(chǎn)過程中,礦石經(jīng)過溶出后,需要及時將鋁酸鈉溶液與赤泥進行分離,并對赤泥進行洗滌,以回收赤泥附液中的氧化鋁和氧化鈉,這一過程一般被稱之為赤泥分離洗滌,沉降槽分離洗滌的最大優(yōu)勢體現(xiàn)為單位產(chǎn)能高、溢流所含浮游物低、洗滌效率高、附液損失少等方面。[1]
2、義翔鋁業(yè)沉降工序概述
三門峽義翔鋁業(yè)有限公司40萬噸拜耳法生產(chǎn)線于2010年4月份投產(chǎn),沉降系統(tǒng)采用深錐高效沉降槽(分離槽1臺,洗滌槽4臺,公備槽1臺),其作用是完成溶出后稀釋漿液的液固分離、赤泥洗滌。分離槽產(chǎn)生的溢流液(俗稱粗液) 送往控制過濾工序的立式葉濾機進一步精濾,過濾后的溢流(精液)送往分解工序, 產(chǎn)生的底流送往洗滌沉降槽, 通過4 次反向洗滌, 進一步回收底流中的Na2O和Al2O3。末次洗滌后的赤泥通過隔膜泵直接外排。
3、生產(chǎn)過程中沉降工序存在的問題
自投產(chǎn)以來,隨著氧化鋁產(chǎn)量的不斷提高,鋁土礦品位的不斷下降,
赤泥分離、洗滌能力不足這一現(xiàn)象非常突出,如何對現(xiàn)有的設(shè)備進行改造,對現(xiàn)有的流程進行優(yōu)化,提高赤泥分離、洗滌能力及效果,是關(guān)系到氧化鋁產(chǎn)量能否完成及堿耗高低的重要環(huán)節(jié)。
赤泥分離、洗滌系統(tǒng)存在的問題如下:①鋁土礦鋁硅比不斷下降,稀釋礦漿固含增大,赤泥量增加,沉降槽過泥困難;②稀釋礦漿濃度提高,導致稀釋礦漿黏度增加,不利于赤泥的沉降;③分離槽底流L/ S大,洗滌槽負擔重,洗滌效率低,指標難以控制。
4、采取的措施和建議
針對上述生產(chǎn)問題,義翔鋁業(yè)公司40萬噸生產(chǎn)線在原有的基礎(chǔ)上進行了以下改進措施,使沉降分離系統(tǒng)的處理能力得到了大幅度提高。
4.1分離沉降槽內(nèi)循環(huán)自稀釋改造
4.2應(yīng)用了自動檢測技術(shù)
原沉降槽在控制和調(diào)整泥漿界面的相對位置、控制溢流浮游物含量和底流液固比方面無檢測工具,只憑借操作人員的經(jīng)驗來控制,一旦發(fā)生物料性質(zhì)變化,無法及時獲知沉降槽的泥漿界面發(fā)生變化的信息,將給沉降槽的穩(wěn)定運行帶來困難。因此,在沉降槽上應(yīng)用了自動檢測技術(shù)(泥層分析儀),通過在線檢測沉降槽的清液層、沉降層和濃縮層各界面層高度,以利于操作人員及時掌握沉降槽的運行狀況,使其能在沉降槽出現(xiàn)波動時及時進行調(diào)整。
4.3沉降槽底流管改造
隨著氧化鋁產(chǎn)量的不斷提高,鋁土礦品位的不斷下降,產(chǎn)赤泥量增加,沉降槽原設(shè)計兩臺底流泵共用一根DN150底流管,已無法滿足現(xiàn)有沉降槽的過泥量,成為沉降系統(tǒng)正常生產(chǎn)的瓶頸。針對這一現(xiàn)象,義翔鋁業(yè)公司對一至四洗沉降槽底流管道進行了改造,在原有基礎(chǔ)上再增加一根DN150底流管,兩臺底流泵對應(yīng)兩根底流管道,當沉降槽積泥的時候,同時開啟兩臺底流泵,使底流過泥量增加了一倍,使洗滌沉降槽清液層高度明顯提高,保證了沉降槽連續(xù)平穩(wěn)運行。
4.4改變絮凝劑的加入點
5、結(jié)語
參考文獻
[1] 楊重愚.氧化鋁生產(chǎn)工藝學.北京:冶金工業(yè)出版社,1993
[2] 沉降車間生產(chǎn)分析數(shù)據(jù)原始記錄表endprint