柯 虎,江華貴,余 鵠,黃會(huì)寶
(國電大渡河流域水電開發(fā)有限公司庫壩管理中心,四川樂山,614900)
深溪溝電站為大渡河干流規(guī)劃的第十八級電站,樞紐工程由泄洪閘和河床式廠房組成,正常蓄水位660.00 m,死水位655 m,裝機(jī)容量660 MW。樞紐工程自左至右依次布置左岸接頭壩、3孔泄洪閘、1孔排污閘、河床式廠房(4臺機(jī)組)、右岸接頭壩、窯洞式安裝間和2條泄洪沖沙洞。壩頂高程662.50 m,廠房壩段最大壩高106.0 m,壩頂全長222.5 m。電站于2006年4月開工建設(shè),2011年6月下閘蓄水。水庫蓄水后,左岸接頭壩處橫縫出現(xiàn)大量滲漏水,施工單位多次在橫縫止水后緣鉆孔進(jìn)行聚氨酯化學(xué)灌漿處理,但因水壓力大等原因,堵漏效果不佳,給工程遺留了安全隱患。
工程蓄水初期,左岸接頭壩段橫縫出現(xiàn)大量滲漏水,漏水量約1 900 L/min。漏水檢查時(shí)橫縫下游的消力塘正補(bǔ)強(qiáng)施工,檢查廊道高程低于消力塘護(hù)坦高程,但橫縫漏水未見渾濁,初步排除下游來水的可能。從廊道橫縫漏水處地面淤沙檢查,橫縫不同高程部位鉆孔灌漿測試及橫縫壓水試驗(yàn)檢測綜合分析,滲漏點(diǎn)發(fā)生在兩道止水連接處或止水銅片與混凝土接觸脫空部位,滲漏水來源于庫水。
圖1 泄洪閘與左岸接頭壩橫縫漏水示意圖Fig.1 The seepage at the joint of sluice and the left bank
通過對橫縫滲漏水原因進(jìn)行分析,參考類似工程處理方案,提出了4種備選方案。
(1)壩頂騎縫化學(xué)灌漿形成阻滲塞:由壩頂騎縫在止水片下游造倒垂孔,孔內(nèi)灌注合適的材料,形成阻滲止水塞。其優(yōu)點(diǎn)是施工只需鉆倒垂孔,工程造價(jià)低,止水效果直接,缺點(diǎn)是倒垂孔精度要求高,施工難于控制,一旦鉆孔傾斜將鉆到壩體鋼筋,施工質(zhì)量無法保證。
(2)壩前上游面水下灌漿:在大壩上游迎水面橫縫部位進(jìn)行水下騎縫開槽,嵌填塑性止水材料,表面粘貼防滲蓋片,縫面到上游止水片間水下灌注水溶性聚氨酯灌漿材料,形成止水系統(tǒng)。其優(yōu)點(diǎn)是灌漿區(qū)域確定,對因止水結(jié)構(gòu)引起的滲漏效果顯著;缺點(diǎn)是水下作業(yè)難度大,施工造價(jià)高。
(3)壩面加鑲止水銅片及裂縫灌漿:該方案前提是需放空水庫,清除壩前橫縫處淤泥后再進(jìn)行處理。在橫縫面兩側(cè)打毛鑿槽,鑲嵌止水銅片,并檢查壩面裂縫,逐一進(jìn)行化學(xué)灌漿處理。優(yōu)點(diǎn)是能找出橫縫確切的缺陷部位,能徹底地進(jìn)行滲漏處理,效果可靠;缺點(diǎn)是發(fā)電經(jīng)濟(jì)損失極大,處理代價(jià)極高。
(4)廊道鉆孔貫穿后緣止水灌漿:在大壩614 m高程廊道斜鉆孔穿過兩道銅止水中的后緣止水銅片,對橫縫進(jìn)行化學(xué)灌漿處理,使?jié){液在兩道銅止水間形成一條止水帶防滲。其優(yōu)點(diǎn)是施工簡便、造價(jià)低、止水效果好;缺點(diǎn)是要確保鉆孔穿過銅止水存在一定的風(fēng)險(xiǎn),施工技術(shù)要求較高。
綜合以上漏水治理方案,從經(jīng)濟(jì)和技術(shù)角度反復(fù)對比論證,采用廊道鉆孔貫穿后緣止水進(jìn)行化學(xué)灌漿的方案進(jìn)行堵漏處理。
根據(jù)工程實(shí)際,灌漿材料需具有膨脹特性、快速固結(jié)、抗?jié)B及能適應(yīng)一定的重復(fù)開合變形能力。經(jīng)對多種灌漿材料性能進(jìn)行對比分析,選用杭州國電大壩安全工程公司生產(chǎn)的LW型水溶性聚氨酯灌漿材料。
LW水溶性聚氨酯灌漿材料是一種快速高效的防滲堵漏材料,對于各類工程中出現(xiàn)的大流量涌水、漏水等有獨(dú)特的止水效果,已在大量工程中得到廣泛應(yīng)用。該成果曾榮獲國家科技進(jìn)步獎(jiǎng),具有良好的親水性,遇水能均勻地分散乳化,進(jìn)而凝膠固化。水既是稀釋劑,又是固化劑,不會(huì)產(chǎn)生未固化漿液的流失現(xiàn)象。LW的固結(jié)體為具有水膨脹性的彈性體,適應(yīng)變形能力強(qiáng),并可遇水膨脹,具有彈性止水和以水止水的雙重功能,對水質(zhì)適應(yīng)性強(qiáng),在海水、中性、酸性、堿性水中均能固化。固結(jié)體水浸泡液無毒,因此施工污染少,對環(huán)保有利。
(1)灌漿孔設(shè)置:根據(jù)滲漏水點(diǎn)高程預(yù)判,在廊道上游側(cè)墻615.05m高程設(shè)置騎縫灌漿孔,孔徑?75mm,孔深至二道銅片止水之間;在614.7 m高程處設(shè)置表層騎縫灌漿孔,孔徑?110 mm,孔深110 cm。根據(jù)現(xiàn)場施工條件,左岸接頭壩分縫延伸到659.9 m高程,在614.1 m、614.85 m和618.7 m等高程布置灌漿監(jiān)測孔,灌漿時(shí)既排水排氣又方便觀察漿液走向。
(2)埋設(shè)灌漿管:孔口埋設(shè)灌漿管并安裝控制閥門,其中進(jìn)漿管設(shè)于孔口附近,出漿管口接近孔底,封閉漏水橫縫縫面。另在交通廊道上游側(cè)墻中部、廊道底板中部、廊道頂拱中部、上游側(cè)墻與地面交接處、下游側(cè)墻與地面交接處騎橫縫鉆孔埋設(shè)測壓管,設(shè)置壓力表觀測滲漏水壓力。
(3)止?jié){孔灌漿:采用小壓力灌填LW水溶性聚氨酯,局部封堵橫縫漏水點(diǎn)外滲流通道。
表1 LW水溶性聚氨酯灌漿材料主要特性Table 1 Main properties of the LW water-soluble polyurethane
(4)化學(xué)灌漿:利用大流量灌漿泵采取純壓式灌漿。灌漿材料為LW水溶性聚氨酯灌漿材料,灌漿壓力控制在0.6 MPa。開灌后盡快將灌漿壓力升至預(yù)設(shè)壓力,連續(xù)灌注,直至灌漿結(jié)束。灌漿同時(shí)專人負(fù)責(zé)觀察橫縫上下游位置情況。
(5)灌漿結(jié)束:在預(yù)設(shè)灌漿壓力下,當(dāng)注入率不大于0.2 L/min時(shí),繼續(xù)灌注15 min,結(jié)束該孔灌漿。漿液固化后,清除孔口灌漿管,修復(fù)廊道混凝土表面,進(jìn)行封孔。
3.4.1 具體滲漏點(diǎn)難查找
為準(zhǔn)確找到滲水點(diǎn),并確保能達(dá)到灌漿處理要求,施工前對橫縫進(jìn)行了三次止水設(shè)置:第一次對橫縫615.5 m和614 m高程底板中部止?jié){孔進(jìn)行灌漿,待漿液凝固后開始在614.7 m和615.05 m高程灌漿孔做壓水試驗(yàn),橫縫多處漏水,但下游側(cè)未發(fā)生漏水,說明614 m高程底板中部的止?jié){孔達(dá)到預(yù)期止?jié){效果;第二次,在橫縫627 m高程止?jié){孔灌漿,灌漿過程中630 m高程位置有跑漿流出,停止灌漿,待漿液凝固后在614.7 m和615.05 m高程灌漿孔做壓水試驗(yàn),641.5 m高程以上存在多處漏水。結(jié)合前兩次壓水試驗(yàn),初步判斷在641.5 m高程以上存在漏水點(diǎn),進(jìn)行表層止水后,進(jìn)行第三次壓水試驗(yàn),表層未發(fā)生漏水,符合灌漿要求。
3.4.2 橫縫漏水量大難處理
工程蓄水初期,深溪溝左岸接頭壩段橫縫即出現(xiàn),大量滲漏水,漏水量約1 900 L/min。蓄水初期,多家施工單位嘗試在橫縫止水后緣鉆孔進(jìn)行聚氨酯化學(xué)灌漿處理,但因漏水量及水壓力均較大而導(dǎo)致堵漏失敗,未能徹底解決此工程遺留隱患。
圖2 左岸接頭壩橫縫結(jié)構(gòu)及滲漏水治理方法Fig.2 Structure of the transverse joint at the left bank and seep?age treatment method
3.4.3 施工場地狹小難作業(yè)
橫縫漏水點(diǎn)位于泄洪閘樓梯間與交通廊道交接處614 m高程內(nèi),廊道尺寸2.25 m×3.0 m(寬×高),且樓梯踏步延伸占據(jù)近1 m的廊道寬度,因此施工場地非常狹小,施工機(jī)具難以布置。
3.4.4 鉆穿銅止水安全風(fēng)險(xiǎn)高
鉆穿銅片止水灌漿進(jìn)行滲漏水處理的工程事例及經(jīng)驗(yàn)極少,此工程本身滲水量及水壓力都很大,鉆穿銅片止水如堵漏不及時(shí)或不徹底,則存在進(jìn)一步破壞止水結(jié)構(gòu)、加大滲漏量的高風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)現(xiàn)場察看工程實(shí)際漏水情況,聯(lián)系前期多家施工單位進(jìn)行過的表層灌漿堵漏方法,結(jié)合設(shè)計(jì)圖紙資料分析,最后確定本工程在交通廊道上游側(cè)墻615.05 m高程設(shè)置騎縫灌漿孔,孔徑?75 mm,打穿第二道銅片止水,孔深直至兩道銅片止水之間,在614.7m高程處設(shè)置表層騎縫灌漿孔,孔徑?110 mm,孔深直至第二道銅片止水前。
表1 壓水試驗(yàn)情況表Table 1 Result of the water pressure test
(1)灌漿結(jié)束后,對左岸泄洪閘及接頭壩段進(jìn)行了全面的檢查,無滲漏水,對局部表面裂縫潮濕、滴滲部位進(jìn)行補(bǔ)灌處理。灌漿后無水珠掛滴現(xiàn)象。
圖3 左岸接頭壩橫縫漏水處理示意圖Fig.3 Treatment of seepage at the transverse joint at the left bank
圖4 左岸接頭壩橫縫漏水處理局部放大圖Fig.4 Partial enlargement of the seepage treatment at the transverse joint at the left bank
(2)灌漿結(jié)束后經(jīng)歷一個(gè)汛期的考驗(yàn),對原漏水部位重新進(jìn)行全面檢查,未發(fā)現(xiàn)滲漏水現(xiàn)象,堵漏效果是明顯的。
(3)針對混凝土結(jié)構(gòu)縫止水設(shè)防傳統(tǒng)方法(設(shè)置兩道止水,中間再增設(shè)瀝青井)經(jīng)常發(fā)生橫縫滲漏水處理難度大和費(fèi)用高等問題,改為在兩道止水間灌注聚氨酯材料封閉兩道止水間滲流通道,消除了橫縫滲漏水隱患,表明采取的方法是合適的。
(4)該滲漏水的成功治理,提高了工程安全運(yùn)行水平,橫縫漏水治理的方法是合理可行的,積累了一定的工程經(jīng)驗(yàn),值得總結(jié)和推廣。
(5)今后加強(qiáng)其耐久性檢查,發(fā)現(xiàn)滲漏再次處理。
[1]劉黎昕.探討大壩橫縫滲漏處理施工技術(shù)[J].東方企業(yè)文化,2011(12):200;165.
[2]陸志華.大朝山水電站9-10號壩段橫縫漏水化學(xué)灌漿處理[J].大壩與安全,2012(1):68-71.
[3]黃會(huì)寶,沈定斌,羅正英,江華貴.銅街子水電站大壩廊道結(jié)構(gòu)縫漏水分析與治理[J].大壩與安全,2012(4):50-54.