雷華山 于永貞 劉彬云 肖定軍
(廣東東碩科技有限公司,廣東 廣州 510245)
隨著時尚消費類電子產(chǎn)品的不斷更新?lián)Q代,給PCB行業(yè)帶來了更大的發(fā)展機遇。該類電子產(chǎn)品具有輕薄化、多功能化、集成化、傳輸信號快、傳輸頻率高等特點,要求其布線密度越來越大[1]。近年來HDI板產(chǎn)業(yè)因其高密度互連、高精細線路著稱得到快速增長。目前多階HDI板的層間互連大多采用微孔疊孔及交錯連接方式設(shè)計[2],一般是采用電鍍銅填孔方式導(dǎo)通[3],如何運用好電鍍填盲孔技術(shù),確保填孔過程中品質(zhì),成為業(yè)界工作者考慮的問題。畢竟電鍍填孔與傳統(tǒng)電鍍有一定的差別,在工藝參數(shù)、流程設(shè)計、設(shè)備方面有著更為嚴格的要求。填孔過程中的空洞、凹陷值(Dimple)、填孔藥液控制穩(wěn)定性等均是電鍍填孔的難點。本文將主要以實際開發(fā)應(yīng)用過程中出現(xiàn)的填平不良(如空洞、凹陷值偏大、漏填等)缺陷進行分析,通過一系列分析和相關(guān)實驗驗證,得到了些改善填孔不良的思路和方法。
在填孔試驗后通過目檢發(fā)現(xiàn),每塊試驗樣板中都會出現(xiàn)少量盲孔填孔不良,通過對不良盲孔切片分析,統(tǒng)計其不良現(xiàn)象如下表1。
通過切片確認,不良模式主要為凹陷值偏大、漏填、空洞和孔塞四種模式。其中凹陷值值偏大、漏填比率最高,其次是空洞。影響填孔電鍍品質(zhì)的因素很多,包括填孔電鍍設(shè)備、電鍍液組成、填孔工藝參數(shù)等各方面,表2主要從人、機、料、法、 環(huán)五方面針對此次填孔不良可能造成原因進行分析。
表1 填孔不良缺陷表
針對上述原因的分析,有重點地從以下幾方面進行排查:
(1)添加劑組分濃度失調(diào):原理分析,盲孔的填孔主要是通過添加劑中各組分的協(xié)調(diào)作用、吸附差異平衡化完成,組分濃度的失控,勢必造成添加劑在盲孔內(nèi)吸附平衡的破壞,打破超等角填孔模式。
(2)導(dǎo)電性不良:每個夾頭實際電流大小直接影響到該區(qū)域很大一部分盲孔的填孔效果,,夾頭電流大小不穩(wěn)甚至夾頭電流分布不均勻,勢必影響到電場線在盲孔板面及孔口內(nèi)分布,最終導(dǎo)致添加劑分布差異的失常,影響填孔效果。
(3)噴嘴堵塞:原理分析,填孔槽噴壓大小直接影響到填孔過程中孔內(nèi)藥水交換效果,若噴嘴堵塞必然造成部分孔藥水交換不好,造成填孔效果欠佳,凹陷值偏大,孔內(nèi)容易有異物,必須確保電鍍槽內(nèi)噴嘴無堵塞,避免影響填孔效果。
(4)預(yù)鍍和填孔前處理異常:原理分析,預(yù)鍍和前處理效果直接影響到填孔效果,預(yù)鍍效果不好或是微蝕不足,均可能導(dǎo)致個別鐳射孔孔內(nèi)導(dǎo)電不良,孔內(nèi)電阻偏高,在填孔時不利于添加劑分布,導(dǎo)致填孔失敗。
(5)槽內(nèi)氣泡的影響:原理分析,陽極網(wǎng)破裂及泵浦吸入口漏氣,勢必會造成大量的氧氣及空氣進入槽內(nèi),通過過濾泵循環(huán)過濾,將氣泡帶入整個槽體或從噴流管進入盲孔,阻礙孔內(nèi)藥水交換而導(dǎo)致漏填現(xiàn)象發(fā)生。
2.3.1 添加劑濃度失調(diào)
表2 填孔不良影響因素分析
為了驗證填孔槽液中添加劑組分濃度是否失控,一方面進行添加劑有效組分CVS分析測試,看組分濃度是否在參數(shù)控制范圍內(nèi)。另一方面,從大槽中取出一小部分槽液用哈林槽進行小試驗證,驗證其填孔效果是否跟大槽一樣,試驗結(jié)果如表3、4,從填孔圖片中基本可以判斷,大槽中填孔出現(xiàn)的填孔不良跟添加劑濃度失調(diào)無關(guān)。
表3 填孔添加劑分析濃度
表4 盲孔填孔效果圖對比
2.3.2 導(dǎo)電性不良
圖1是VCP槽液改善前夾板簡意圖,通過電流表測試每個夾頭的電流值,發(fā)現(xiàn)夾頭電流大小不一樣,相差較大,夾頭3、4導(dǎo)電明顯不好,整個夾具導(dǎo)電不均勻。此外還發(fā)現(xiàn),試板兩端在缺少陪鍍板的前提下,填孔時因陰極銅排來回移動(移動幅度30 cm),勢必容易造成試板兩端30 cm處相對應(yīng)陽極電流輸出不均勻、不連續(xù),最終也會影響試板填孔效果。改善對策:見圖2,試板兩端增加30 cm左右假板(Dummy),用稀硫酸清洗陰極銅排,夾頭接觸不良處,用銅絲把銅排與夾頭纏繞連接,改善夾頭3、4導(dǎo)電性,改善后再用電流表測試每個夾頭電流值,表5是改善前后每個夾頭的電流值(總設(shè)定為120 A)。
2.3.3 噴嘴堵塞
圖1 VCP改善前夾板簡意圖
圖2 VCP槽改善后夾板簡意圖
填孔槽液放置時間較長,濾芯又長期未更換。存在噴嘴堵塞風(fēng)險。改善對策:把噴管卸下,清理每一個噴嘴,同時用高壓自來水沖洗,更換過濾棉芯,改用過濾精度為1 μm棉芯加強鍍液循環(huán)過濾。同時對盲孔塞孔中的異物及槽液中異物進行EDS測試對比分析,測試結(jié)果如表6所示,從表中的元素含量可以看到,盲孔內(nèi)異物跟槽液中的異物成分相似,孔塞是鍍液較臟所致。
通過添加劑濃度分析及哈林槽小試驗證試驗,槽液的循環(huán)過濾、噴嘴清潔、導(dǎo)電性不良的改善處理后,再進行了盲孔板填孔試驗,確認盲孔填孔不良現(xiàn)象是否得到改善,并進行了填孔不良結(jié)果統(tǒng)計,從表7可以看到,經(jīng)過上面幾項改進措施后,填孔效果得到很大的改善,凹陷值偏大、孔塞、空洞問題得到解決,但是漏填的現(xiàn)象仍然存在,未得到根本改善,且所有漏填孔失效模式一樣,孔內(nèi)完全不上銅,甚至有溶銅現(xiàn)象發(fā)生。
表5 夾頭改善前后電流值
表6 異物測試對比圖
表7 初步改善填孔效果圖
針對填孔過程中漏填現(xiàn)象的發(fā)生,結(jié)合到盲孔填孔電鍍原理及影響因素,認為產(chǎn)生這種缺陷最大可能原因是預(yù)鍍不好,微蝕前處理不良、還有就是槽液中氣泡過多造成。因為預(yù)鍍不好、微蝕處理不良都會導(dǎo)致孔內(nèi)電阻過大,甚至出現(xiàn)微蝕后斷銅現(xiàn)象,導(dǎo)致填孔失敗。此外槽液氣泡過多,經(jīng)過濾泵循環(huán),將氣泡帶入整個槽體或從噴嘴進入盲孔,嚴重阻礙孔內(nèi)藥水交換而導(dǎo)致漏填現(xiàn)象發(fā)生,針對此分析,安排以下試驗進行驗證。
(1)更換不同批次沉銅預(yù)鍍后盲孔試驗樣板,加強微蝕前處理工藝步驟及控制參數(shù),微蝕速率控制在0.3μm ~ 0.8 μm范圍內(nèi),保證微蝕量穩(wěn)定進行填孔試驗,試驗結(jié)果如下表8所示,從結(jié)果可以看到,此次漏填現(xiàn)象發(fā)生跟預(yù)鍍及微蝕前處理關(guān)系不大,漏填現(xiàn)象仍未得到解決。
表8 不同批次試驗板填孔效果圖
(2)槽液氣泡問題,其來源無非從兩方面進入。一方面,來自不溶性鈦網(wǎng)釋放出氧氣,如果陽極網(wǎng)罩破損,氧氣很容易擴散進入到槽體。另一方面,管道漏氣,密封性不好,在泵浦開啟時,空氣很容易被帶進循環(huán)泵,進而進入槽液及盲孔。針對此兩點進行排查,發(fā)現(xiàn)最有可能產(chǎn)生氣泡地方為泵浦吸入口,有兩支管路,其中一支漏液嚴重,會導(dǎo)致泵浦在開啟時吸入空氣,而吸入的空氣經(jīng)過濾芯會變更小,容易從噴嘴進入盲孔,導(dǎo)致填孔模式失效。因而將其關(guān)閉,只保留另外一個吸入口,試驗結(jié)果如表9所示,從結(jié)果可以看到,關(guān)掉漏氣吸入口閥門,漏填現(xiàn)象消失,填孔效果良好,說明此次漏填正是跟泵浦吸入口漏氣有關(guān),是槽液中氣泡所造成,阻礙了盲孔內(nèi)鍍液交換。
表9 泵浦關(guān)掉后填孔效果圖
通過改善前后對比可以看到,此次凹陷值偏大,空洞、塞孔缺失是由于夾頭導(dǎo)電不良、噴嘴堵塞、槽液較臟所致;而漏填現(xiàn)象是由于槽液中存在大量氣泡,氣泡經(jīng)過濾棉芯后會變得更細小,更容易進入孔內(nèi),造成鍍液交換困難,是由管路漏氣原因所導(dǎo)致。當(dāng)然,影響盲孔填孔的因素還有很多,只有平時做到長期監(jiān)控、細心維護、認真排查造成填孔不良的每一個可能因素,才能真正運用好盲孔填平技術(shù),提高HDI工藝制作水平。
[1]孫俊杰,歐陽小平,陸然等. 噴流方式對電鍍填孔影響分析[J].印制電路信息,2012,10(10):22-26.
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