【摘 要】本文結(jié)合杏花礦四水平新副井井筒修復(fù)的工程實(shí)踐,分析了錨注支護(hù)的工程特點(diǎn)。經(jīng)工程應(yīng)用表明,注漿可以將松散圍巖膠結(jié)成一體,錨桿可以加固圍巖,錨桿支護(hù)與注漿加固共同作用顯著提高了圍巖的強(qiáng)度和承載能力,有效地控制了圍巖變形問(wèn)題,同時(shí)也封堵井壁淋水以免對(duì)圍巖侵害。
【關(guān)鍵詞】圍巖破碎;錨注;井簡(jiǎn)修復(fù);工程實(shí)踐
0 前言
雞西杏花礦四水平新副井井筒,于2002年施工完成。井底標(biāo)高-535m,在-512~-484m段圍巖層理,節(jié)理發(fā)育巖層為含凝灰質(zhì)粉砂巖且含一層劣煤,粉沙巖較破碎,受此地質(zhì)條件的影響,此段井筒受到了不同程度的破壞,曾經(jīng)進(jìn)行了多次修復(fù)但均未得到根本上的控制。同時(shí)井壁常年有淋水,淋水通過(guò)破裂的井壁侵入巖體內(nèi),巖體遇水膨脹,使井壁增加了一個(gè)附加力,進(jìn)一步加速井筒的破壞,使得罐籠無(wú)法正常提升。
1 支護(hù)方案的選擇
1.1 問(wèn)題分析
(1)新副井井筒是興安四水平主要運(yùn)輸通道,如停過(guò)久將影響整個(gè)興安四水平建設(shè)。
(2)圍巖破碎打出的鉆孔易出現(xiàn)塌孔現(xiàn)象,藥卷極難注入。即使注入由于圍巖的破碎難以給錨桿錨固基礎(chǔ)。
(3)井壁淋水使巖體膨脹增加了對(duì)井壁的壓力,同時(shí)降低圍巖的本身強(qiáng)度。
1.2 支護(hù)方案的確定
鑒于上述問(wèn)題的分析,研究確定井筒修復(fù)分2種支護(hù)方式進(jìn)行施工,即對(duì)于井壁開(kāi)裂、掉砼段支護(hù)形式采用注漿+錨桿支護(hù)。以下針對(duì)這種支護(hù)進(jìn)行分析。
(1)采取先注漿,通過(guò)注漿將破碎圍巖膠結(jié)成整體,改善圍巖的結(jié)構(gòu)提高圍巖自身的承載能力,為錨桿提供了可靠的著力基礎(chǔ)。同時(shí)注漿還可以將井壁的裂縫封堵,使得井壁淋水無(wú)法侵入巖體內(nèi)。
(2)錨桿支護(hù),利用錨桿對(duì)松散圍巖的錨固作用發(fā)揮其擠壓、懸吊作用以提高圍巖的穩(wěn)定性。
2 支護(hù)參數(shù)
(1)錨桿:采用憶ф20×3000mm左旋無(wú)縱筋等強(qiáng)螺紋鋼錨桿,錨桿采用樹(shù)脂藥卷端頭錨固,用量為2支/根。
(2)托盤(pán):采用300mm×300mm鐵托盤(pán)。
(3)注漿材料:注漿施工中所需材料主要有水泥、水玻璃、注漿槍等。
①水泥:采用425#普通硅酸鹽水泥。
②水玻璃:采用38玻鎂度水玻璃,模數(shù)n=3.2。注漿材料的水灰比為0.75~0.5:1(水:水泥)水泥漿與水玻璃體積比1:0.25~1:1。
③注漿槍?zhuān)河?〞無(wú)縫鋼管加工而成,分長(zhǎng)槍和短槍2種,長(zhǎng)槍長(zhǎng)度為2500mm,短槍長(zhǎng)度為1000mm,端頭都有50mm。
(4)注漿參數(shù):注漿孔深、注漿終壓、漿液擴(kuò)散半徑、注漿孔問(wèn)排距。
①注漿孔深度:深孔為3m,淺孔為1m。
②注漿終壓為:2.5MPa。
③漿液擴(kuò)散半徑為:1m。
④注漿孔間排距為:1.6m×1.6m。
3 施工的順序及方法
3.1 施工的順序
先注后錨,注漿先注短槍后注長(zhǎng)槍。
3.2 注漿孔布置
先排淺孔,間排距為1.6×1.6m,注入雙液漿,其主要目的是為了防水,以免井壁水再滲入巖體。待淺部注完后再排人深孔,深孔與淺孔成三花布置,間排距為1.6m×1.6m,注入單液漿,其主要目的是為了膠結(jié)松散破碎巖體,增強(qiáng)圍巖整體性,為錨桿提供一個(gè)好的錨固基礎(chǔ)。
3.3 具體的施工方法
先注后錨,注漿時(shí)先打孔,然后將注漿槍打入,利用布頭將槍體與巖孔封嚴(yán)。在槍體尾部戴上1〞閘閥,利用注漿泵向槍體內(nèi)注入漿液。當(dāng)注人單液漿時(shí),注漿終壓達(dá)到2MPa,同時(shí)注漿量達(dá)到設(shè)計(jì)要求后維持3min停泵關(guān)緊閘閥,待漿液凝固后在卸下閘閥。當(dāng)注人雙液漿時(shí),開(kāi)始先注稀漿,并且要控制水玻璃的上漿量,逐漸增加水玻璃的量當(dāng)壓力達(dá)到2.5MPa時(shí),水泥漿與水玻璃的體積比要達(dá)到1:1并維持3min停泵。待注漿全部結(jié)束后再進(jìn)行錨固施工,采用ф20×3000mm左旋螺紋鋼樹(shù)脂錨桿端頭錨固,樹(shù)脂藥卷量為2支/根。托盤(pán)采用300mm×300mm×12m/n鐵托盤(pán),這樣可以增大錨固面積。錨桿采取三花布置,間排距為800mm×800mm,要求錨固力不得小于8t。
4 錨注耦合支護(hù)效果檢驗(yàn)
為檢驗(yàn)錨注耦合支護(hù)加固效果,對(duì)井壁圍巖變形進(jìn)行表面位移觀測(cè)近1年,井壁變形觀測(cè),從巷道圍巖移近量一時(shí)間關(guān)系曲線(xiàn)可以看出:錨注耦合支護(hù)后,由于錨桿與新膠結(jié)的圍巖整體有一個(gè)相互作用過(guò)程,因此,一開(kāi)始圍巖也有少量變形佴很快趨與平衡,位移曲線(xiàn)近于一條直線(xiàn),說(shuō)明巷道圍巖基本穩(wěn)定,圍巖變形量不會(huì)再隨時(shí)間繼續(xù)變大,與返修前相比,圍巖穩(wěn)定性明顯增強(qiáng)。
5 結(jié)論
(1)從經(jīng)濟(jì)價(jià)值上,大大降低了成本,利用此種方法施工,預(yù)計(jì)1m井筒比以往破壁、發(fā)碹施工可節(jié)約資金在l000元以上。
(2)從時(shí)間上,大大提高了施工的速度,比以往破壁、發(fā)碹施工提前3個(gè)月完工。
(3)從技術(shù)上,充分利用了注漿充填圍巖裂隙,將松散破碎的圍巖膠結(jié)成整體這一特性,配合錨桿的主動(dòng)支護(hù),極大地提高了支護(hù)結(jié)構(gòu)的整體性和圍巖的自身承載能力;為今后深部軟巖巷道支護(hù)積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),因此,該技術(shù)有廣泛的推廣價(jià)值。
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[責(zé)任編輯:丁艷]