張俊慶,陳 震
(大慶油田化工有限公司甲醇分公司,黑龍江大慶 163411)
大慶油田化工有限公司甲醇分公司是一個以天然氣為原料,生產甲醇及其下游產品為主的中型化工廠,公司擁有兩套甲醇生產裝置、一套液氨生產裝置,年可生產甲醇200kt、液氨50kt。分公司各生產裝置在生產過程中產生大量的熱,大部分高位熱能可通過熱回收裝置回收利用,另一部分低位熱能因工藝需要,須使用大量冷換設備進行冷卻降溫,而這些冷換設備的換熱介質一般采用循環(huán)水,工業(yè)生產中的熱量經(jīng)循環(huán)水帶到循環(huán)水場后,主要通過冷卻塔將水溫降低。塔頂風機是通過機械強制通風的方式,加快空氣與水滴的熱交換,從而把熱量帶走,因此,塔頂風機的工作效率以及穩(wěn)定性直接影響了循環(huán)水裝置送水指標的穩(wěn)定性,在生產過程中起著關鍵的保障作用。
甲醇分公司現(xiàn)有三套循環(huán)水冷卻裝置,分別為一、二甲醇及合成氨裝置提供循環(huán)冷卻水。這三套循環(huán)水冷卻裝置冷卻塔均為敞開式,其中,第一、三循環(huán)水場為橫流式冷卻塔,第二循環(huán)水場為逆流式冷卻塔,塔頂風機均采用電機驅動,電機驅動風機存在以下問題。
(1)電耗大。以處理量3 000t/h的塔為例,電機功率160kW。
(2)維修維護費用大。風機采用電機驅動,通過長軸與風機減速器相連,機械傳動部件多,功損大,維修維護工作量大。
(3)飄水量大。電機驅動風機無法調節(jié)風機轉速,不能根據(jù)季節(jié)和環(huán)境溫度變化隨時調整,水的損失較大。
(4)在生產裝置的換熱設備出現(xiàn)內漏問題時,存在可燃氣體濃度超標后發(fā)生爆炸、著火的隱患。
(5)振動和噪音大,對環(huán)境的影響較大。
這些問題在化工廠循環(huán)水裝置普遍存在,對循環(huán)水裝置的安全、長期、穩(wěn)定、高效運行造成一定的影響。為解決上述問題,分公司于2009年初開始組織攻關小組進行技術攻關,并對國內同類化工裝置循環(huán)水裝置進行實地調研。經(jīng)多方交流與考察,最終確定采用水動風機技術解決循環(huán)水裝置風機因采用電機驅動存在電耗高、維修難、不易控制的問題。
水動風機技術體現(xiàn)了節(jié)能、環(huán)保、經(jīng)濟、安全、性能穩(wěn)定的理念,是一種新型高效節(jié)能技術。其核心是用水動風機取代傳統(tǒng)的電機作為風機動力,使風機由原來的電力驅動改為水力驅動。水動風機的工作動力完全來自于循環(huán)水系統(tǒng)的能量,把循環(huán)水系統(tǒng)的能量回收二次利用,確保不增加循環(huán)水水泵的電耗。
水動風機的特點如下。
(1)在保證冷卻塔溫降設計參數(shù)的前提下,以水動風機取代風機電機,改電力驅動為水力驅動,完全省去電機的能耗。
(2)水動風機冷卻塔省去了風機電機及減速箱,大大降低冷卻塔的震動和噪聲,減少對環(huán)境的污染。
(3)水動風機冷卻塔省去了電機、連軸節(jié)、減速箱、電控、電纜等,減少日常的維修保養(yǎng)費用。
(4)水動風機冷卻塔上無電氣設備,避免了漏電漏油現(xiàn)象,從而可在防爆環(huán)境下安全運行。
(5)水動風機的轉速可隨季節(jié)變化,按照需要調整風量,使冷卻塔的氣水比穩(wěn)定在最佳的狀態(tài),以達到最佳的冷卻效果。
2010年3月,攻關小組經(jīng)多方調研與技術交流,最終確定采用國內某公司生產的水動風機為試驗設備,在分公司第三循環(huán)水場1#冷卻塔應用。該塔設計流量為3 000m3/h。經(jīng)采集現(xiàn)場實際運行數(shù)據(jù),編制技術方案,簽訂技術協(xié)議,進行所需設備和材料的加工采購及現(xiàn)場管線改造,項目于2011年3~4月進行現(xiàn)場設備安裝,2011年5月現(xiàn)場調試,2011年6月完成了夏季工況數(shù)據(jù)采集。
(1)拆除原風機電機、傳動軸、變速器,改為水動風機。
(2)冷卻塔進水管由原直接進布水器改為風筒直接進水動風機。
(3)改造后水動風機四條出水管連接到原布水器支管。
3.2.1 轉速測試(表1)
表1 轉速測試結果(5月17日10:00 1#水塔)
轉速測試數(shù)據(jù)表明,水動風機隨著循環(huán)水流量的增加,轉速也不斷增加,并且在水流量沒有達到設計最大流量(3 000m3/h)的前提下,轉速已達到風機的額定滿轉速(149r/min),完全可以滿足生產實際需要。
3.2.2 流量、泵電流等其他指標測試(表2)
表2 流量及其他指標測試結果(5月20日9:00~5月26日9:00)
從以上測試數(shù)據(jù)可以看出,1#水塔塔頂水動風機轉速達到技術要求,在2 750m3/h 水量時,風機即可達到額定轉速149r/min,同時循環(huán)水水泵電流沒有變化,系統(tǒng)功耗沒有增加,單塔冷卻能力達到生產指標要求。實現(xiàn)每小時節(jié)電160kW·h(原塔頂風機電機額定功率),日節(jié)電3 800kW·h。
另外,對噪聲指標也進行了檢測,結果是小于75dB,符合技術協(xié)議要求。
3.2.3 運行階段數(shù)據(jù)(表3)
從6月份和7月份采集的夏季工況數(shù)據(jù),可以得出以下結論:
·水動風機轉速可根據(jù)送水溫度需要進行調節(jié);
·風機在設計流量下可達到額定滿轉速;
·風機運行對循環(huán)水泵功耗沒有影響;
·風機最大轉速時進出水溫差可達9℃;
·風機可實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定無故障運行。
表3 運行數(shù)據(jù) (2011年)
第三循環(huán)水場1#冷卻塔風機每年按7 200h運行考慮,年可節(jié)電70.272萬元。
原電機驅動方式的日常管理和維修保養(yǎng)成本約為1.5萬元/年。
按照14 年折舊期計算,年折舊為85.5/14=6.11萬元。
綜合以上數(shù)據(jù),甲醇分公司第三循環(huán)水場1#塔頂風機由電機改為水動風機年效益為65.7萬元。
本項目自2011年6月投入運行至今,設備運行平穩(wěn),達到了預期的各項指標,解決了循環(huán)水裝置冷卻塔風機原采用電機驅動存在的電耗高、維修難、不易控制的問題,并且達到節(jié)能降耗目的。
甲醇分公司目前三個循環(huán)水場共有冷卻塔頂風機12臺,除本項目已應用的三循1#塔頂風機外,剩余風機的總電機功率為895kW,如果全部推廣應用,按照年運行7 200h計算,年可節(jié)電895×7 200=644.4×104kW·h,年可節(jié)約電費644.4×0.61=393萬元,節(jié)約設備維護檢修費用約15萬元。合計年可創(chuàng)效408萬元,可取得良好的經(jīng)濟效益。